吳麗華
(唐鋼第一鋼軋廠,河北 唐 山 0 63016)
唐鋼連鑄連軋超薄熱帶生產(chǎn)線采用意大利DANIELI公司的FTSC連鑄機,生產(chǎn)厚度為70~90mm的鑄坯;美國BRICMONT公司的輥底式均熱爐;軋機采用2RM+5FM布置,粗軋機由DANIELI設(shè)計,精軋機由日本某公司設(shè)計;卷取區(qū)采用了日本的高速飛剪、雙地下卷取機。由于多年的使用,很多設(shè)備老化,故障時有發(fā)生,影響生產(chǎn)。
1.存在問題及原因分析
(1) 精軋機側(cè)導(dǎo)衛(wèi)絲杠絲母的潤滑原設(shè)計為集中供油,每次檢修要采取手動加油,須拆卸油管,用油泵直接加油,會導(dǎo)致接頭損壞。
此處潤滑由一根主油路向兩側(cè)軸承供油,因此處溫度較高,油路不暢易造成干油碳化,油路堵塞,軸承卡死。該部位正常生產(chǎn)時無法點檢,只有在解體檢修時才能發(fā)現(xiàn)問題。。
圖1 油路改造示意圖
(2)精軋機熱軋油管定位塊采用不銹鋼材料,但因定位塊直角尖銳,且很容易與側(cè)導(dǎo)板干涉,導(dǎo)致導(dǎo)衛(wèi)動作不靈活,甚至無動作。
(3)兩架粗軋機間的輥道長期在高壓水沖刷和高溫烘烤的環(huán)境下作業(yè),潤滑質(zhì)量下降,造成軸承損壞。
(4)粗軋夾送輥位于加熱爐出口,夾送輥上方蝶簧和汽缸與帶鋼之間無隔擋,過鋼時,鋼帶的溫度對汽缸的熱輻射高達兩百多度,使汽缸的老化加快,密封變形、失效。
(5)R1、R2工作輥面經(jīng)常有又多且深的麻坑,每次磨削量平均增加0.3mm,輥耗增加。同時,R1、R2軋后中間坯的表面一直有明顯的一次氧化鐵皮壓入,影響成品表面質(zhì)量。
經(jīng)觀察分析,R1、R2工作輥面麻坑及中間坯表面的一次氧化鐵皮壓入,應(yīng)該是RSB除鱗時一次氧化鐵皮碎屑飛濺到RSB后鑄坯表面,并再進入變形區(qū)所致。
2.措施
(1) 在直角彎頭處增加一個油嘴 (手動加油管),如圖1所示。改造油路,將由一根主油路向兩側(cè)分路供油改成兩根管路分別向潤滑點供油,從而可以直接加油,集中供油系統(tǒng)也可以正常使用,減輕了軸承得不到新油潤滑等現(xiàn)象,保證了導(dǎo)衛(wèi)各個滑動部位的正常動作。
(2) 精軋機熱軋油管定位塊改為用8mm帶鋼彎成管形狀,之后再進行焊接,以減少帶鋼將熱軋油管撞掉造成的堆鋼事故。
(3)側(cè)導(dǎo)板下的輥道輥在原供油主管道上到用戶點的彎頭改為三通(自制),一出口與軸承座相連用集中干油潤滑;另一出口用接頭連接軟管(3~4m)至輥道外側(cè),幾只輥子為一組。然后用同樣的辦法,將軟管(四根) 連接到一預(yù)制好的集管上,集管上安裝一個單向閥門。如此在軋制過程中可以隨時給軸承座補充油脂,從根本上解決了潤滑不良的問題。
(4)在加熱爐出口處安裝一壓縮空氣管路,以冷卻粗軋夾送輥汽缸密封,使鋼帶對汽缸的熱輻射降低約50℃,減少了汽缸密封的消耗,降低了成本,為生產(chǎn)穩(wěn)定運行提供了保證。
(5)在RSB處增加了一塊擋板,徹底解決了RSB除鱗產(chǎn)生的一次氧化鐵皮碎屑飛濺到RSB后鑄坯表面的問題,降低了軋輥磨削量,延長了軋輥使用壽命。
3.結(jié)束語
改進措施實施后,有效降低了設(shè)備故障頻次和備件消耗,確保了軋機設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),2009年1~12月設(shè)備利用率在94%以上,4、5月連續(xù)實現(xiàn)了設(shè)備零故障運轉(zhuǎn),8月設(shè)備利用率達到了95.12%。