聽質量大師講故事:約瑟夫·M·朱蘭
柯柏斯有限公司(Koppers Company,Inc)是個大型制造企業(yè),旗下分公司眾多。金屬制品公司(MPD)的經(jīng)理早在1951年就和我聯(lián)系過,要我?guī)退麄兊幕钊h(huán)廠改善一下質量問題。
當時,活塞環(huán)廠的經(jīng)營狀況簡直是如履薄冰——已經(jīng)有消息說該廠即將面臨倒閉。該廠的主要問題就是在制造過程中的廢品率和返工率居高不下,還有就是成品缺陷的檢驗成本很高。
我建議他們說,讓他們成立一個跨部門運作的團隊,他們的任務是發(fā)現(xiàn)缺陷并且提供相應的解決方案,金屬制品公司的總經(jīng)理采納了我的建議。他們還讓我擔任這個團隊的顧問。為了完成這個任務,團隊做了很多實驗,收集并分析了很多數(shù)據(jù)。事后證明這樣做的收效顯著(其中有一個實驗引起了國內(nèi)外的注意,后來我在錄像帶里對這個實驗進行了描述,錄像片的主題是“朱蘭的質量改進”)。
如果把一只空心的金屬筒放進離心澆鑄機里加工,那么鑄造廠就能大規(guī)模制造活塞環(huán)了。那些被稱為“罐子”的圓筒然后進入加工車間,圓筒切成環(huán),接著進行不同的加工工藝。
加工完的活塞環(huán)經(jīng)過檢驗之后,從好的成品中挑出次品。成品中主要的缺陷是凹陷和多孔。因為加工步驟很多,在所有步驟都完成之前,凹陷是看不見的,需要詳細的實驗設計,以便發(fā)現(xiàn)凹陷的原因。由于廠里沒有做這種實驗的實驗室,我們被迫只能把工序流程當作我們的實驗基地。我們讓廠里的工程師做好記錄,每個罐子都一一記錄,記錄了很多罐子,記錄下變量的狀態(tài):哪個澆鑄機做的,“爐工”是哪個,傾瀉溫度是幾度等等。罐子上的標志在整個加工過程中都保存完好(沒有一點損傷),使得成品環(huán)上凹陷的出現(xiàn)與否都可以追溯到與之有關的流程變量上。
從這些實驗中得到的最顯著的發(fā)現(xiàn)是,9個爐工之一——耐特先生——按照沒有凹陷這個標準來說,他生產(chǎn)出來的圓筒環(huán)質量非常好。很明顯,他有著不為其他爐工所知的訣竅。后來我們發(fā)現(xiàn)了他的核心技術,并將之傳授給所有的爐工。改進的結果很顯著:識別其他起決定作用的變量更加容易了,從而進一步減少了凹陷數(shù)量。于是,我們可以轉向對其他缺陷的研究。在項目的頭一年,活塞環(huán)廠從每年虧損大約12萬美元轉變到盈利30萬美元。
我受邀去參觀比奇洛-桑福德地毯公司(BSCC)實施的質量管理方法,并且參加了有關質量管理主題的公司會議。所有的會議結束之后,經(jīng)理會讓我協(xié)助他們做些不同類型的項目,這些項目要達到的目的如下:
·改善質量
·測定Thompsonville工廠的收益率
·改善費用控制能力
·和主要競爭對手做橫向比較
·評估廣告效果
·建立一組有執(zhí)行能力的陪審人員
·調整組織結構
·化解產(chǎn)品研究部和制造工程部之間的矛盾
那些項目大多都是集中在4年里做完的,據(jù)我記錄,最后一次做他們的項目是在1952年的3月。1957年,在我去澳大利亞考察的時候,我受邀去BSCC的澳大利亞分公司進行考察。
一些項目的要旨對我而言是全新的,但是我發(fā)現(xiàn)所有的項目采用的方法都是殊途同歸的。在和經(jīng)理們的合作過程中,我盡力界定好問題,合理推測肇因,然后驗證推測,提出解決方案,化解文化沖突,運用解決方案進行控制,從而獲得收益。
打破產(chǎn)品研究部(PR)經(jīng)理萊因哈德特和制造工程部(ME)經(jīng)理凱特林間的僵局就運用了這種方法,而且使用得很有趣。萊因哈德特好比是原告,按照他的說法,凱特林有兩項罪狀:
1 .制造工程部生產(chǎn)的準備時間太長了;
2 .在工程工序方面,制造工程部總是要改動產(chǎn)品研究部已經(jīng)研發(fā)好的工序。
制造工程部對第一條控訴的回答是“我是無辜的”;對于第二條控訴的回答是“我們所做的改動都是必需的”。這些回答沒能解決任何問題。
我著手解決這些問題最先是從采訪所有受到此事影響的人開始的:最高領導人、產(chǎn)品研究部和制造工程部兩個部門的經(jīng)理、他們的助手以及工廠的其他領導。通過對這些當事人的采訪,我感覺到了事態(tài)的嚴重性。
然后,我研究了10個產(chǎn)品研發(fā)的過程。對于每一個產(chǎn)品,從最初形成某個概念到“準備制造”階段,我都明確了與產(chǎn)品進展有關的一些日期。
每一個產(chǎn)品的研發(fā)都遵循了一條非常清晰的軌跡:首先是在產(chǎn)品研究部研究,然后到制造工程部制造。為了確保潛在產(chǎn)品和發(fā)明的保密性,除了產(chǎn)品研究部人員外,沒有人可以進入研究試驗室。然而,一旦產(chǎn)品研究部的研發(fā)工作都做完了,它會向制造工程部全盤托出研究成果,然后制造工程部才進行制造。進行了統(tǒng)計之后,我發(fā)現(xiàn)從有概念到全盤托出研究成果要19個月,而從全盤托出成果到“準備制造”階段大約要4個月。
這一發(fā)現(xiàn)使我眼前頓時一片明朗,23個月中制造工程部只占了4個月,很明顯主要能夠節(jié)省的時間的部門應該來自產(chǎn)品研究部。
關于制造工程部工序是否“必須”更改這個問題,我深入研究了所作更改的技術之后,我不得不說產(chǎn)品研究部的控訴是錯誤的。產(chǎn)品研究部是在“試驗工地”上用小規(guī)模的儀器完成他們的研究工作的。作為其工作的一部分,他們的確是制定了產(chǎn)品的制造流程,但是采用的都是小規(guī)模的儀器設備。然而,他們制定的流程是不能適應工廠里大規(guī)模設備的要求的。
例如,為開發(fā)一種新型地毯織物(NobHill),產(chǎn)品研究部就在試驗工地上租了個27英尺高的織布機以供研究之用。在全面編織過程中,NobHill用大型織布機就可以織得寬得多——從12英寸~18英寸不等。大型織布機就存在這樣的問題,比如熱量散發(fā)得多、震動劇烈等等,但是小織布機就織不出寬布,只有大織布機才能織出寬的NobHill。
盡管有這些差異存在,但產(chǎn)品研究部的工程師卻死抱自己的開發(fā)成果不放,他們認為他們開發(fā)的方法才能保證工期如約完成。他們的方法的確是經(jīng)過了試驗工地的有效證明的,但是沒有在工廠現(xiàn)有的儀器設備上得到有效的證明(一旦全面上線生產(chǎn)的話,生產(chǎn)還受其他一些在試驗工地上沒能發(fā)現(xiàn)的因素的影響:工廠的經(jīng)濟狀況、生產(chǎn)計劃、設備的維護等等)。
我對此的建議是:根據(jù)現(xiàn)行狀況進行新產(chǎn)品開發(fā),而不是一味地墨守成規(guī);成立一個“新產(chǎn)品委員會”,提供必要的監(jiān)督和協(xié)調,充當既能最后定奪又能化解矛盾的中間人;在保守機密的基礎上,向制造工程部人員及時提供那些他們想知道的設計研究信息。我的這些建議都為公司高層領導們所采納。
在我和BSCC合作的過程中,有個項目令我感到很激動,在這個項目中我需要指導公司改善地毯紗線存在的差異性。解決方法就是在制造過程中“減少新窗口”,以便衡量關鍵變量的影響。這個項目中與我合作的兩個人(克拉克和凱特,1952年)對此還發(fā)表了一篇論文。這篇論文還贏得了Brumbaugh少年度最佳論文獎。