任茂文
例1 一臺配有SIEMENS 810系統(tǒng)的數(shù)控車床進(jìn)行螺紋切削時(shí)出現(xiàn)亂牙現(xiàn)象。
從故障現(xiàn)象看,此故障屬主軸轉(zhuǎn)速與進(jìn)給不匹配。當(dāng)主軸與進(jìn)給同步配合加工時(shí),要依靠主軸上的脈沖編碼器檢測反饋信息,若脈沖編碼器或連接電纜線有問題,會引起上述故障。通過調(diào)用I/0狀態(tài)數(shù)據(jù),觀察編碼器信號線的通斷狀態(tài),發(fā)現(xiàn)不正常,故取消主軸與進(jìn)給同步配合,用每分鐘進(jìn)給指令代替每轉(zhuǎn)進(jìn)給指令來執(zhí)行程序,判斷出故障是與編碼器有關(guān)。更換維修編碼器后故障消失。
例2一臺配套SIEMENS 810M的加工中心,在手動移動X軸時(shí),CNC出現(xiàn)ALMl040報(bào)警。
ALMl040報(bào)警的含義是“到達(dá)DAC輸出極限”,根據(jù)810系統(tǒng)的特點(diǎn),以上報(bào)警的實(shí)質(zhì)是X軸運(yùn)動時(shí)的位置跟隨誤差超出了參數(shù)設(shè)定的允許誤差范圍,導(dǎo)致DAC轉(zhuǎn)換的輸出值超過了參數(shù)NC-MD2680設(shè)定的范圍。在手動時(shí)出現(xiàn)此報(bào)警通常與伺服驅(qū)動系統(tǒng)的工作狀態(tài)有關(guān)。檢查CNC與驅(qū)動器的連接,測量后確認(rèn)在移動X軸時(shí),驅(qū)動器的速度給定輸入有電壓,但實(shí)際X軸電機(jī)未轉(zhuǎn)動,因此,確認(rèn)故障是由于驅(qū)動器引起的。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的“使能”信號連接不良,使得驅(qū)動器未正常工作,引起了位置超差。
例3 數(shù)控機(jī)床在手動方式下,手動操作坐標(biāo)軸正、負(fù)點(diǎn)光纖光電通信、移模接近開關(guān)均正常,沒有同時(shí)感應(yīng),溫度和各處濾油器壓力發(fā)生器也正常。再對機(jī)器進(jìn)行故障觀察發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生的時(shí)間非常短暫,而且沒有變化規(guī)律和前期征兆,然后對系統(tǒng)軟件進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)的錯誤(Bug)。因此,可將故障點(diǎn)范圍縮小到硬件部分,因通過系統(tǒng)軟件只能判斷故障已經(jīng)發(fā)生,卻無法找到相應(yīng)問題點(diǎn),因此只能通過分析及互換排除法解決問題。
從報(bào)警信號上來看,光纖電纜是問題來源之一。該機(jī)器設(shè)備使用的是由德國購入的光纖,光纖有護(hù)套保護(hù),具有一定的柔韌性,不容易發(fā)生折斷,因此,首先考慮如光纖接頭沒有處理好,與光電耦合器連接不好,就可能造成通信中斷,從而使主機(jī)無法檢測各個報(bào)警點(diǎn)檢測點(diǎn)信號而發(fā)出報(bào)警,這種情況下引起報(bào)警的狀態(tài)和該機(jī)器發(fā)生的故障相似。于是對光纖的接頭進(jìn)行了檢查,更換光纖接頭,并用1000#的砂紙對接頭進(jìn)行打磨處理,使接頭截面達(dá)到鏡面效果以增強(qiáng)光信號的傳輸,然后進(jìn)行通信連接,恢復(fù)正常工作,但工作不久故障依然發(fā)生了,于是更換光纖電纜,故障沒有解決,這樣基本排除了光纖及光纖接頭的問題。
光電耦合器在工作中起信號接收、采集、放大和發(fā)送的作用,它是一種以光為耦合媒介,通過光信號的傳遞來實(shí)現(xiàn)輸人與輸出間電隔離的器件,可在電路或系統(tǒng)之間傳輸電信號,確保這些電路或系統(tǒng)彼此間的電絕緣。如果光電耦合器發(fā)生故障,同樣也會出現(xiàn)報(bào)警信號。為此,采取互換法更換了全部的光電耦合器,故障沒有排除,排除了故障出現(xiàn)在光電耦合器上的可能。
根據(jù)以往在機(jī)器維修工作中的案例,曾遇到機(jī)器控制系統(tǒng)輸出電源到執(zhí)行元件,因?yàn)榫€路損傷引起線路電源對地短路,從而造成機(jī)器執(zhí)行元件的工作電源電壓下降,機(jī)器控制系統(tǒng)失電而發(fā)出報(bào)警信號的現(xiàn)象。于是檢查相關(guān)的線路和開關(guān)電源,但未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象和電壓下降問題,又對I/O模塊的模擬量模塊進(jìn)行全面檢查,對模塊之間的連接部分進(jìn)行清理,未見異常。通過以上排查,表明下位機(jī)不存在故障點(diǎn),問題可能在上位機(jī)中。
上位機(jī)由電腦及各個控制按鈕組成,由于控制系統(tǒng)無法對故障準(zhǔn)確判斷,故采取了更換整個電腦的辦法,最初考慮到硬盤內(nèi)安裝有機(jī)器的軟件系統(tǒng)及相關(guān)的機(jī)器工作參數(shù),只對硬盤進(jìn)行了壞道檢查,在沒有發(fā)現(xiàn)問題后,故依然保留硬盤。更換機(jī)器與上位機(jī)電腦的連接電纜,故障依然存在,而且無法判斷故障產(chǎn)生的準(zhǔn)確位置。
在維修過程中,因意外撞擊了控制面板,電腦立即顯示出同樣的報(bào)警信號,可以判斷問題出在上位機(jī)電腦的硬件上,而此時(shí)只剩下硬盤沒有更換,于是更換硬盤,重新下載系統(tǒng)軟件和相關(guān)的機(jī)器參數(shù),開機(jī)長時(shí)間運(yùn)行后故障現(xiàn)象徹底消失。分析其原因是該硬盤工作不穩(wěn)定,不定時(shí)的出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失,造成機(jī)器報(bào)警,而又立即恢復(fù)正常,造成在維修工作中難以判斷故障存在的具體位置,這是一個比較特殊的案例,因?yàn)橥ǔS脖P出現(xiàn)問題時(shí),一般是出現(xiàn)無法讀取數(shù)據(jù)、死機(jī)等現(xiàn)象。
在工業(yè)自動化生產(chǎn)中,新的技術(shù)發(fā)展迅速并得到廣泛應(yīng)用,PC機(jī)已經(jīng)能適應(yīng)比較復(fù)雜和惡劣的環(huán)境下工作,硬盤的工作條件又對工作環(huán)境要求很高,基于上述原因,目前已不采用機(jī)械式硬盤,改用閃存SD卡,它具有更高的工作穩(wěn)定性和安全性,以盡量減少類似故障的發(fā)生。