王 兵
(長江航道局 武漢 430010)
新型耙吸挖泥船首部沖沙疏浚方式*
——“航浚20”耙吸挖泥船首沖功能介紹
王 兵
(長江航道局 武漢 430010)
淺水航道疏浚;首沖作業(yè);試驗
從用戶角度對一型用于張江超淺水域航道疏浚的特種挖泥船“航浚20”的作業(yè)方式以及作業(yè)裝置的功能和實船試驗進(jìn)行了介紹,以試驗數(shù)據(jù)說明了首沖裝置結(jié)構(gòu)的安全性和首沖疏浚方式的有效性。對從事航道疏浚及工程船舶設(shè)計領(lǐng)域的人員具有較好的參考價值。
長江航道局“航浚20”是一艘具有首沖功能的300方自航耙吸式挖泥船,為解決淺水航道疏浚的難題,該船研制配備了折臂式首沖裝置,實現(xiàn)了首沖作業(yè)和傳統(tǒng)的耙吸作業(yè)相結(jié)合的新的疏浚方式。與一般耙吸挖泥船相比,該船最顯著特點(diǎn)在于具有在超淺吃水(1.8m~2.0m)情況下的首部沖沙功能。該功能既可以實現(xiàn)超淺航道的噴沖疏浚作業(yè),也可利用噴沖功能清除航道的零星沙包,使船順利進(jìn)入航道水域進(jìn)行高效的耙吸作業(yè)。
首沖作業(yè)方式是利用該船淺吃水的特點(diǎn),在其他耙吸式挖泥船無法進(jìn)槽施工的情況下進(jìn)點(diǎn)作業(yè)。
首沖作業(yè)具有兩種方式:為了清除航道上的零星沙包,一般采用泥泵在高轉(zhuǎn)速下提供大流量的壓力水進(jìn)行首沖作業(yè);在水流較緩的作業(yè)區(qū)域,則利用泥泵配合高壓沖水泵進(jìn)行首吸邊噴作業(yè)。此時,開動高壓沖水泵至首沖管架進(jìn)行首沖作業(yè),同時由泥泵通過艏部水下兩舷開口將沖起的泥沙吸入,首吸后經(jīng)邊拋管排出舷外。
通過上述兩種方式實現(xiàn)首沖作業(yè),既可利用耙吸作業(yè)系統(tǒng)的管路及設(shè)備,又具有相當(dāng)?shù)撵`活性。第一種噴水疏浚方式針對有零星沙包且流速較快、介質(zhì)沉淀速度慢的航道疏浚中,其通過大流量、低揚(yáng)程的噴射水沖散零星沙包;而在航道水流速較慢、介質(zhì)容易沉淀的工況下則實行第二種方式,利用高壓水沖、泥泵首吸的作業(yè)方式,通過邊噴管邊噴至距船舯25m以上的船側(cè)。
本船首沖裝置裝設(shè)于船首。首沖裝置為液壓折臂噴射架型式,由主、副臂架、油缸、回轉(zhuǎn)支承、橡膠軟管及蓄能器等組成,見圖1。首沖管架結(jié)構(gòu)為管式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。噴沖水流經(jīng)DN 450的噴水管穿過上甲板分為兩路,通過兩根DN 350的橡膠軟管接至下臂架上的兩根DN 300的沖水管,再流至沖水管內(nèi)噴嘴噴出。圖3為高壓沖水作業(yè)圖。
圖1 首沖管架實圖
圖2 首沖管架結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 高壓沖水作業(yè)圖
66只DN 28mm的噴嘴安裝于首沖裝置首部沖水管內(nèi),噴嘴材料為高分子耐磨材料。按照設(shè)計要求,當(dāng)采用泥泵進(jìn)行首沖作業(yè)時,泥泵為高轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn),流量為3 000 m3/h、揚(yáng)程25 m,噴嘴噴口速度~16 m/s;當(dāng)采用高壓沖水泵進(jìn)行首沖作業(yè)時,將首沖管架上的56只DN 28 mm的噴嘴閉塞,其余10只噴嘴的噴口速度可達(dá)到26m/s。
1.2.1 首沖作業(yè)液壓系統(tǒng)工作原理簡介
首沖裝置采用液壓系統(tǒng)進(jìn)行控制(見圖4)。進(jìn)行首沖作業(yè)時,電磁鐵Y 21得電、副臂架油缸作用、首沖副臂架向外伸展至極限位置、限位開關(guān)S15作用、Y 21失電、Y23得電、副臂架油缸的兩腔與蓄能器通過插裝閥相互連通。此時,電磁鐵Y19得電、首沖主臂架油缸外伸,同時結(jié)合首沖管架位置顯示儀下放首沖管架至所需挖深;或當(dāng)首沖管架放至極限位置時,S13作用、使Y19失電,主臂架油缸停止動作,首沖裝置處于工作狀態(tài)。
圖4 首沖裝置液壓系統(tǒng)原理圖
首沖作業(yè)結(jié)束時先收主臂架,再收副臂架;回收時Y20得電、主臂架回收至下放前位置、限位開關(guān)S12作用、Y20失電、同時Y23失電,連接首沖副臂架油缸兩腔與蓄能器的插裝閥回復(fù)至關(guān)閉位置。此時,Y 22得電、副臂架油缸回收至下放前位置、副臂架油缸限位開關(guān)S14作用、Y22失電,首沖架恢復(fù)至下放前位置。
1.2.2 首沖裝置蓄能器自動補(bǔ)償功能的實現(xiàn)
在以上的控制功能中,首沖作業(yè)時最為重要的是首沖裝置蓄能器自動補(bǔ)償功能的實現(xiàn)。蓄能器有效工作容積為200 L,設(shè)定補(bǔ)償壓力為30 kg/cm2~40 kg/cm2,以保證在首沖作業(yè)碰上<1 000 kgf的障礙物時能正常作業(yè),超過時則蓄能器自動補(bǔ)償使副臂架油缸回收,起到安全保護(hù)的作用,這時油缸兩腔中的液壓油被蓄能器吸收;首沖裝置越過障礙物時,在蓄能器的作用下副臂架油缸自動恢復(fù),蓄能器中的液壓油返回油缸的兩腔。首沖作業(yè)深度為2.3 m~2.8 m,通過兩個單級行程為2 427 mm的雙級伸縮式套筒油缸的變幅進(jìn)行調(diào)整。
作為一種全新的疏浚方式,首沖疏浚效果、首沖管架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及補(bǔ)償功能安全可靠性、控制系統(tǒng)有效性都處于理論設(shè)計層面,實用效果沒有外部同類船型實例可佐證。為了檢驗該船首沖功能的實現(xiàn)情況,積累技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,長江航道局成立了實船測試組,并于2005年4月三次在該船上進(jìn)行了首沖功能檢驗性作業(yè)試驗。
首沖裝置結(jié)構(gòu)性能、首沖作業(yè)控制系統(tǒng)及補(bǔ)償功能、首沖作業(yè)疏浚效果。
(1)在“航浚20”進(jìn)入施工水域前,由航道部門測量施工水域水深及流速,繪制施工水域航行作業(yè)圖;
(2)船舶離開碼頭,在進(jìn)入施工水域前完成相關(guān)準(zhǔn)備工作:開啟液壓系統(tǒng)、挖泥控制系統(tǒng)等,打開挖泥產(chǎn)量計和DGPS工程定位儀;
(3)船舶進(jìn)入施工水域后,根據(jù)實際水域水深情況進(jìn)行調(diào)載,達(dá)到首沖作業(yè)水深條件時,針對零星流沙包進(jìn)行高壓沖水泵首沖作業(yè);
(4)“航浚20”作業(yè)完畢退出作業(yè)水域后,由航道部門測量施工水域水深,繪制航道變化圖。
首沖作業(yè)方式的選區(qū)主要根據(jù)施工水域自然條件,在流速較大水域(2 m/s左右)一般采用泥泵在高轉(zhuǎn)速下提供大流量的壓力水進(jìn)行首沖作業(yè);在流速較平緩區(qū)域,一般選用高壓沖水泵沖水,泥泵首吸進(jìn)行作業(yè)。此次試驗作業(yè)區(qū)域選在長江武漢白沙洲水道洲尾長約600 m、寬約15 m的水域,江水流速約0.5 m/s,水深在2.3m~2.8 m。考慮到該水域水流較緩的實際條件,此次試驗選取了高壓沖水作業(yè)方式。
(1)4月8日從11∶53到15∶00首沖作業(yè)3次;
(2)4月14日從10∶27到18∶00首沖作業(yè)5次;
(3)4月15日從9∶48到11∶52首沖作業(yè)2次。
分別于4月13日下午和4月15日下午作了疏浚前和疏浚后水下地面高程測量;作業(yè)過程中應(yīng)用船載GPS記錄船舶作業(yè)航跡,運(yùn)用船載挖泥顯示系統(tǒng)描述記錄首沖管架運(yùn)動軌跡。
測試組通過挖泥監(jiān)控顯示裝置對首沖作業(yè)時的管架運(yùn)動狀態(tài)進(jìn)行了紀(jì)錄,用船載GPS對航行軌跡作了記錄,見圖5,圖6。
圖5 主臂架伸出運(yùn)動過程中的管架位置示意圖
圖6 沖水作業(yè)時管架位置示意圖
在試驗作業(yè)中,首沖裝置主、副臂架各傳感器工作正常,除Y23電磁閥出現(xiàn)過短暫故障外,其余電磁閥工作正常,主液壓控制回路、工作回路工作正常,能有效傳遞控制信號和工作能量。在高壓水首沖試驗過程中,0.1 kn~2 kn的航速,首沖管架整體能承受船舶前進(jìn)中觸及沙包、淺灘時受到的沖擊外力,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度足夠,沒有產(chǎn)生大的明顯的結(jié)構(gòu)變形;主、副臂架收放自如,各油缸工作正常,能收放到位;各回轉(zhuǎn)支承能起到機(jī)械補(bǔ)償作用,保證管架整體運(yùn)動平穩(wěn);各橡膠管能有效伸縮,傳遞扭矩;在高壓水沖擊下的運(yùn)動中,水路各聯(lián)接處有效密封,沒有大的滲漏現(xiàn)象;首沖高壓水從噴嘴出來成柱狀。
表1與圖7是4月15日上午10∶18~10∶32作業(yè)時間段的一組記錄數(shù)據(jù)及分析圖示:
表1 實驗測量數(shù)據(jù)記錄表
圖7 時間——首沖管中心相對基線距離趨勢分析圖
從這一組數(shù)據(jù)以及“時間—首沖管中心相對基線距離趨勢分析圖”可以看出,首沖副臂架挖深隨著河床的變化發(fā)生著變化,副臂架能在遇到障礙物時自動回收、下放,蓄能器補(bǔ)償功能實現(xiàn)較好,能在首沖作業(yè)中對首沖管架起到保護(hù)作用。
基于以上試驗結(jié)果,測試組認(rèn)為,“航浚20”首沖管架及其蓄能器能按照其設(shè)計原理實現(xiàn)作業(yè),控制系統(tǒng)工作有效,補(bǔ)償功能工作正常,能起到對管架的保護(hù)作用。
在4月13日(施工前)和4月15日(施工后)對施工水域進(jìn)行了水深測量,測圖比例為1∶1 000,水深測量精度為0.1m。在試驗作業(yè)后,根據(jù)作業(yè)前后水深測量圖,航道部門依據(jù)“航浚20”自帶DGPS航跡定位坐標(biāo)對作業(yè)航跡的水下地形高程進(jìn)行了對比分析,分析結(jié)果顯示,施工水域的水下地形高程有一定降低,降低幅度在0.1m~0.3m。
從整個首沖試驗作業(yè)過程看來,“航浚20”首沖管架工作正常,其機(jī)械性能和控制功能達(dá)到了設(shè)計目標(biāo),蓄能器能有效起到首沖管架保護(hù)作用,首沖作業(yè)具有一定的沖散零星沙包的疏浚效果。
2006年1月,作為“十五”國家重大技術(shù)裝備攻關(guān)項目的具有首沖功能的300方自航耙吸挖泥船研制通過了交通部主持的科技成果鑒定會。2007年3月,該船由交通部主持進(jìn)行了建造后評估會。經(jīng)專家評審認(rèn)為,該船為解決淺水航道疏浚的關(guān)鍵技術(shù),研制了折臂式首沖裝置,開發(fā)了能適應(yīng)不同作業(yè)方式和工況的、具有首沖、中耙多功能的淺吃水船型,實現(xiàn)了首沖和傳統(tǒng)的耙吸式結(jié)合的新的疏浚方式,是一種新型有效、綠色環(huán)保、國際領(lǐng)先的疏浚方式,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2006年9月,以首沖裝置為主要研制創(chuàng)新點(diǎn)之一的《具有首沖功能的300方自航耙吸挖泥船研制》獲評中國航海學(xué)會科學(xué)技術(shù)二等獎。
A new trailing suction dredger with bow-jetting dredging on bow-jetting of“Hang Suo 20”
Wang Bing
shallow waterway dredging;bow-jetting;test
This paper presents the operation,equipment function and full scale test of a special dredger“HangSuo 20”,which dredges in Zhang Jiang shallow waterway,and safety of bow-jetting structure and its dredging validity has been explained by test data.It can be taken as a reference for waterway dredging and engineering ship design.
U 674.31
A
1001-9855(2010)01-0018-04
2009-11-28
王 兵(1963.04-),男,漢族,武漢人,高級工程師,主要從事船舶建造管理工作。