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        全自動繞線機的研制

        2010-03-23 03:44:42趙曉東
        電子工業(yè)專用設備 2010年11期

        趙曉東,董 哲,王 敏

        (中國電子科技集團公司第二研究所,山西 太原 030024)

        空心繞線機是用于繞制精密自粘空心線圈的專用設備,可以繞制各種VCM音圈、喇叭音圈、跑道形喇叭音圈、電動機線圈、DVD激光頭線圈、感應線圈、扁平電動機線圈、手機振動電機線圈、非接觸式IC卡線圈、各種自粘異型線圈等??招睦@線機采用可編程控制器作為控制核心,觸摸屏作為人機交換,伺服電機作為執(zhí)行機構,實現(xiàn)轉軸與排線的精確控制,從而保證繞線的精度。RXJ-20全自動空心繞線機是全自動無骨架系列的機型,可以繞制不同規(guī)格的空心線圈(見圖1),該設備性能可靠,效率高,自動化程度高,24 h的連續(xù)運轉只需要最簡單的保養(yǎng),適應線圈的大批量生產(chǎn)。

        圖1 多種空心型線圈

        1 主要技術特征

        適用線徑:0.02~0.1mm,最大可選擇0.2mm;最大加工外徑:2.00~15.00mm;

        最大繞線幅度:0.8~3.00mm;

        進給間距:0.01~0.50mm;

        繞線角度分辨率:0.1°;

        排線間距分辨率:0.0001mm;

        主電機:AC伺服200 W;

        排線電機:AC伺服100 W;

        主軸轉速:最高3000 r/min

        主軸角度控制:1°

        存儲容量:最大存儲100組規(guī)格;

        固定方式:熱粘結;

        電源:220(±10%)V

        供氣壓力:0.4~0.7 MPa

        2 機械系統(tǒng)組成及工作原理

        繞線機由機械結構部分、電氣控制部分、氣路部分等組成。其中機械部分由繞線機構、排線機構、剪線機構、線圈模具、脫模機構、加熱機構、張力機構、機架等組成。

        該繞線機工作原理是:漆包線從原料桶出來,經(jīng)過張力機構后,線保持恒定的張力,然后通過排線機構的導線輪,再到減壓線機構的壓線柱下。繞線機構和排線機構協(xié)同動作,即繞線機構每旋轉1周,排線機構帶動漆包線移動1個線徑的距離,從而實現(xiàn)整齊精密排線。同時加熱機構對漆包線和磨具進行加熱,使漆包線一繞到磨具上,就能粘結在一起。當繞完一個線圈時,減壓線機構把漆包線剪斷的同時另一端又被壓倒,然后把線圈卸載。周而復始,實現(xiàn)全自動排線。主體機構見圖2。

        圖2 主體機構

        2.1 繞線機構

        該機構由電機、同步帶輪、同步帶、中間軸、模具左部件、模具右部件等組成,如圖3所示。成功繞制空心線圈,必須保證模具左右部件回轉中心同心,并且模具左右部件同步等速轉動。工作原理:電機通過同步帶輪同時帶動同步帶1和同步帶2,同步帶2又通過中間軸把動力傳遞到右端的同步帶3,然后再帶動模具右部件轉動。由于該機構使用的同步帶輪直徑相同,最終模具左右部件實現(xiàn)同步等速轉動。

        圖3 分解主體結構

        注意事項,模具右部件不同心,就會導致在繞線過程中模具右部件相互錯動而發(fā)生摩擦,降低模具精度和縮短模具壽命,更嚴重的是擦傷線圈,降低線圈合格率和使用壽命。所以,在設計圖紙中,嚴格控制加工及裝配精度,保證模具左右部件回轉中心同心。該機構由伺服電機、精密絲杠、精密導軌組成。

        該機構設有由伺服電機驅動的滾珠絲桿傳動機構,其中絲桿與交流伺服電機的輸出軸固定連接;活動排線架與絲桿螺母固定連接;精密排線的要求:當導線繞過一圈時,導線架必須移動一個線徑的距離,本傳動采用高精度滾珠絲桿,保證了傳動的精確性,減小了換向時的空程,進而保證了兩端的排線精度;

        2.2 排線機構

        該機構由伺服電機、聯(lián)軸器、精密絲杠、精密導軌、氣缸、導向軸、導線輪和排線架組成,見圖4。

        圖4 排線結構

        該機構設有由伺服電機驅動的滾珠絲杠副傳動機構,其中絲杠與伺服電機的輸出軸通過聯(lián)軸器連接;活動排線架與絲杠螺母固定連接;導軌對絲杠帶動的部件精密導向。排線開始前,氣缸帶動整個絲杠導軌和排線架部件沿導向軸滑動至排線初始位置,完成后排線,由氣缸帶動回到原位。

        精密排線原理,通過PLC編程,并在人機界面輸入漆包線線徑參數(shù)。實現(xiàn)繞線模具每轉動1周,伺服電機通過絲杠導軌帶動導線和漆包線移動一個線徑的距離;排滿一層后,繞線模具每旋轉1周,排線架和漆包線就返回一個線徑的距離,從而實現(xiàn)第2層精密排線。如此循環(huán),也能實現(xiàn)多層排線。本傳動采用高精度滾珠絲桿,保證了傳動的精確性,減小了換向時的空程,進而保證了兩端的排線精度。

        2.3 剪線機構

        該機構由一對剪線模具、帶彈簧導向銷、切刀等零件組成。可以完成自動壓線及自動剪線功能。

        2.4 線圈模具

        由3個零件組成,更換不同的線圈模具可繞制不同型號的線圈。根據(jù)線圈外形以及線圈的電阻要求,設計出符合要求的音圈圖紙,然后根據(jù)音圈圖紙,設計模具圖紙,一是根據(jù)音圈進出線的要求及方式設計進線模,另外兩個是根據(jù)音圈外形規(guī)格設計的芯軸及脫模模具。針對不同的音圈型號,這3件模具要隨時更換。要求模具的安裝尺寸與設備的安裝部件具有互換性,按圖紙加工好即可以方便更換。

        2.5 脫模機構

        該機構使用氣缸帶動導向裝置動作,使模具芯軸進退,實現(xiàn)線圈從模具芯軸中脫離。另外有另一氣缸可將脫模液涂于右夾板上,可使音圈容易脫離。

        2.6 加熱機構

        繞制空心線圈所使用的線是自粘性漆包線,目前國外國內都有生產(chǎn),其主要性能是經(jīng)過熱風烘烤后可以相互粘結在一起,我所采用熱風加熱器可以通過溫控表控制溫度,具有可靠穩(wěn)定的工藝溫度,而且有調速閥控制熱風量的大小,可提供線圈在繞制過程中具有可靠的工藝溫度。

        設備在使用前就應該先加熱一段時間,給模具提供好足夠溫度,這樣繞制的線圈不會散圈。

        2.7 張力機構

        (1)張力控制使用電機張力器與以往的傳統(tǒng)張力器不同,電機張力器穩(wěn)定性強、移動時張力穩(wěn)定,可提高良品率。其他公司使用傳統(tǒng)機械式張力器,張力追隨性差、張力不穩(wěn)定。在開始繞線提速和繞線結束減速時一般張力器的張力不穩(wěn)定、會直接影響繞線效果(比如斷線率會比使用馬達張力器高)。

        (2)采用電機張力器,可調整絲線的張力,保證排線整齊,無壓疊、無松散。

        2.8 機架

        機架采用角鋼焊接,外表面采用優(yōu)質碳素結構鋼板,表面噴塑,美觀大方。

        2.9 關鍵技術

        S軸與X軸的同步控制;兩側繞制軸的同心及同步旋轉技術;繞制模具的結構設計等,其關鍵技術具體解決方法參看部件結構及原理。

        根據(jù)支承輥圖樣和使用記錄,該支承輥硬化層厚度100mm,失效時表面已磨損掉約10mm。在剝落的輥體掉塊上取樣分析,取樣位置如圖3所示,在剝落塊的方框線位置處取樣,對支承輥表面剝落原因進行分析。

        本機的主要執(zhí)行器件均由日本原裝進口,可靠性高,穩(wěn)定性好,拆裝方便。機械電氣設計相對獨立,如果在工作中出現(xiàn)問題可分別進行維修。機械結構中零件具有可互換性,各零件可分別拆裝維修;電氣設計中各模塊也可分別拆裝互換。

        通過CNC控制的2個軸和1個汽缸來完成繞線。

        (1)X軸—控制排線;

        (2)S軸—繞線旋轉;

        (3)卷幅通過調整汽缸的行程用螺絲固定。

        3 控制系統(tǒng)的設計

        3.1 核心控制系統(tǒng)

        選定安川MP940作為核心控制器,安川∑-Ⅱ系列100W,200W伺服電機作為執(zhí)行電機的控制系統(tǒng),實現(xiàn)了基本動作,但是此控制器為一軸半控制器,只能實現(xiàn)一個軸的精確控制,另外一個軸是根據(jù)主軸的運動進行跟隨運動,能夠實現(xiàn)繞線功能,但是需要自己編制模擬量控制來實現(xiàn)排線軸電機回原點,由于該系統(tǒng)掃描時間等問題,模擬量控制排線軸電機回原點出現(xiàn)誤差,誤差超出精度允許范圍,需更換主要控制系統(tǒng),通過實驗確定以MP2100為核心控制系統(tǒng),∑-Ⅱ系列100W伺服電機作為排線電機,駿馬系列200W伺服電機為主軸電機的控制系統(tǒng)。更換以后的系統(tǒng)成本有所增加,但是該運動控制器為8軸運動控制器,實現(xiàn)了對兩個伺服電機的精確控制。

        3.1.1 主時序

        3.1.2 排線電機回原點

        排線電機回原點由原有的NOT only改為NOT+C pulse,由電機內部的C脈沖來決定伺服電機的原點,提高速度也不會影響精度。為了提高效率,將排線電機回原點的速度提高了近10倍,打表試驗,無影響。

        最初設計回原點的功能為檢測到原點傳感器,反向運動,檢測到C脈沖認為是原點,現(xiàn)增加當?shù)竭_原點時再運動到原點補償(即offset)位置,方便調試,也避免了第一個音圈廢棄的現(xiàn)象。

        3.2 凸輪曲線

        工藝曲線,為了讓絲杠走的更光滑,平滑,曲線如圖5所示,目的是消除急速換向引起的誤差。

        圖5 消除急速換向誤差曲線

        進行試驗,同時參照日本機進行了工藝與程序上的改動。具體改進為:為了使第一層漆包線緊密排列,需要排線電機延時一周運行。為了設備的穩(wěn)定運行,繼續(xù)沿用以前在兩端停的方法。即凸輪曲線更改為如圖6所示。

        圖6 兩端停曲線

        在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)端面缺,通過多種方法實驗和分析,認為由于絲杠不能完全將漆包線拉到位,希望能夠實現(xiàn)絲杠比線超前,強迫絲杠過沖,凸輪曲線如圖7。

        圖7 過沖曲線

        實際上就是增大了線徑,對音圈的繞制無明顯影響。只在最后一圈強制絲杠過沖,凸輪曲線如圖8所示。

        圖8 最后圈過沖曲線

        這樣,電機急速急減速和換向、端面缺的問題沒有得到解決,還有些不穩(wěn)定。

        繞線的時候在端面多停一圈,使端面線盡可能繞滿,繞全。也就是每個周期比原有周期多繞一圈。凸輪曲線如圖9所示。

        圖9 端停曲線

        最終確定程序,凸輪曲線分開“full、half”,在half的時候,曲線為上圖9所示,full的時候為圖8所示。

        4 結束語

        我部研發(fā)的全自動繞線機已成功應用于生產(chǎn)廠家,且運行良好。繞線技術可靠,可取代傳統(tǒng)的手工繞制,具有產(chǎn)品一致性好,良品率高等優(yōu)勢。我國現(xiàn)有手機,電話機,耳機生產(chǎn)企業(yè)上千家,那么音圈的使用量巨大,在未幾年里,使用自動繞線機工藝技術及設備已是大勢所趨。且隨著繞線機工藝技術的普及和發(fā)展,隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大,市場需求量及市場份額將呈逐年遞增趨勢。

        [1]《簡明機械零件設計手冊》機械工業(yè)出版社 朱龍根著2005-08

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