陳恒強
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
上汽通用五菱汽車東部總裝車間使用的防凍液真空加注機,是國內(nèi)一家公司于2004年設計制造并投入使用的。對于柳州機械廠生產(chǎn)的汽車發(fā)動機,該設備一直能很好的滿足加注要求。但2007年后,公司開發(fā)了一款新式的發(fā)動機——B系列發(fā)動機。由于此款發(fā)動機內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊性,原來的加注機不能滿足其技術(shù)要求。致使B發(fā)動機投產(chǎn)后,五菱車的下線水溫高故障率高達50%以上。根據(jù)車間提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù),曾在兩周之內(nèi)配置B發(fā)動機的車型,水溫高故障率達50.3%,使生產(chǎn)陷入被動,引起了工程技術(shù)人員的極大關(guān)注。
防凍液是汽車中起到使發(fā)動機降溫的液體。發(fā)動機出現(xiàn)溫度過高現(xiàn)像,被稱為水溫高故障,這時就必須進行維修了,否則會燒壞發(fā)動機。能引起水溫高故障的因素有許多,除了發(fā)動機或車體本身故障及防凍液質(zhì)量問題外,就是防凍液加注質(zhì)量的問題。而防凍液加注好壞,主要體現(xiàn)在三方面:
(1)加注量是否充足;
(2)是否能足夠地排除發(fā)動機冷卻循環(huán)管路中的空氣;
(3)加注時間是否足夠短,以適應不斷提高的生產(chǎn)節(jié)拍的需要,而且加注壓力須控制在要求以內(nèi)。
這三方面要求的實現(xiàn),全都得憑借防凍液加注機的性能。東總防凍液加注機的工作流程如圖1所示。
圖1 調(diào)整前防凍液加注機工作流程
造成汽車發(fā)動機水溫高故障嚴重的加注流程的原因,主要有:
(1)由于B發(fā)動機自身特點,需要加注機有非常高的抽真空能力。根據(jù)技術(shù)人員的計算,認為設備抽真空能力必須達到2.1 kPa才能對水溫高故障有所緩解;
(2)加注機在壓力加注過程中,缺少流速判斷條件。這樣就使得加注中會出現(xiàn)加注量出錯,有時管路未加滿,加注就結(jié)束了;
(3)原流程的時間分布不合理,新加注流程需要優(yōu)化才能滿足生產(chǎn)需要;
(4)在壓力加注過程中,壓力不穩(wěn)定。按要求,壓力應該控制在190 kPa左右,并超調(diào)量足夠小。
提高設備抽真空性能的方法,是國內(nèi)首創(chuàng)的。我們是通過采用改造管路的方法,來實現(xiàn)更低的真空。將原來僅有一個真空罐的真空管路,改成雙罐真空管路(如圖2所示)。
圖2 改造后防凍液加注機雙罐真空系統(tǒng)圖
原加注機采用的是LEYBOLD系列真空泵,由于泵的電機為S1工作制(連續(xù)不間斷),所以電機必須一直處于動作狀態(tài)。而非抽真空的時候,泵出口端的閥是關(guān)死的,這時真空泵又不能停止,所以這段時間的真空泵是處于做無用功狀態(tài)。而開始真空后,閥一下打出,由于真空泵強勁的抽力,一下就將車體中的軟管抽扁,而軟管后端的空氣卻只能從抽扁的軟管形成的兩個小孔慢慢流出,致使真空泵的效率低下。
改造后,真空管路上增加了一個二次真空罐。二次真空罐的容積比一次真空罐要大,加注操作未啟動時,主管路上閥3打開,閥2閉合。真空泵平時就可以將罐內(nèi)的空氣抽清。而抽真空環(huán)節(jié)啟動后,閥3閉合,閥2打開。車內(nèi)的部分空氣先會擴散出來填補二次真空罐。數(shù)秒后,閥3再開啟,真空泵的強勁抽力就會將二次真空罐連同車內(nèi)的空氣一起抽出。這樣就實現(xiàn)了抽真空從緩到急的一個過程。于是就能延緩車體軟管扁的時間,令軟管后端的發(fā)動機內(nèi)空氣排出得更徹底,從而提高了整臺設備抽真空的效率。
設備改造完成后,即刻對5臺產(chǎn)品車(配B發(fā)動機)進行加注試驗,得出以下結(jié)果(見表1)。
表1 實施雙罐真空管路改造后的抽真空效果表
測得的數(shù)據(jù)表明,實施結(jié)果達到了目標要求。
為了令加注機能得到更高的加注精度,消除PLC的誤判斷故障。我們決定利用加注流速特性來加以控制。這個流速與流量的模型的建立是:利用PLC上的高速計速模塊,在每個單位時間(現(xiàn)設為1 s)從流量計(原來用于測量加注量的元件)采集一次脈沖數(shù),然后令這脈沖數(shù)與一個設置好的值進行比較。如果在一個連續(xù)的時間內(nèi),脈沖數(shù)都小于設定值(即速度慢到一定程度),則流量脈沖這個軟元件閉合,即流速已達到了目標值。這時,如果其他3個原條件都閉合,PLC則認為車內(nèi)防凍液已經(jīng)飽和,于是停止壓力加注這環(huán)節(jié),繼續(xù)后邊的流程(如圖3所示)。
圖3 調(diào)整加注程序后的防凍液加注流程
按照對設備的程序進行了改造后,立即利用要因確認時使用到的測試壺進行試加注,得出以下結(jié)果(見表2)。
表2 調(diào)整程序后的加注效果表
試驗得到的數(shù)據(jù)表明,對策是行之有效的。
加注機流程原來的8個環(huán)節(jié)中,可以按重要程度進行調(diào)整。比如真空環(huán)節(jié)重要,可以增加時間,而真空檢測不是很重要,可以取消等,一邊調(diào)整一邊跟蹤。最后可以將工作周期縮短(如圖4所示)。
圖4 調(diào)整后防凍液加注機工作流程
最終將整個加注過程調(diào)整為1min 30 s。測得的數(shù)據(jù)表明,采取的對策是很有效的。
以下是3種控制條件與加注量飽和度的理想曲線(實際的曲線應該是受管路影響而呈現(xiàn)出不穩(wěn)定的波紋狀):
圖5 加注過程中壓力、流速、飽和度關(guān)系的理想曲線
從曲線上我們可以看到,壓力與飽和度的關(guān)系曲線是一條階躍曲線。按照公司對水箱的工藝要求,水箱承受壓力不應該超過180 kPa。但我們從壓力曲線可以看到,曲線從上升段到平滑段有一個超調(diào)值,這意味著在壓力加注的結(jié)束階段,管路的壓力值實際上是會在短時間內(nèi)超出要求的180 kPa,加注閥關(guān)閉后再稍微回落。這樣對車子的管路和水箱是不利的。如果水箱質(zhì)量稍差一點,就有可能會被瞬間壓力漲壞。為了消除這個現(xiàn)像,我們再對設備的管路進行改造。
圖6是原加注管路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6 改造前加注管路原理圖
為了消除壓力超調(diào),我們在加注泵到減壓閥之間增加了一個用于溢流的旁路(見圖7)。
圖7 改造后加注管路原理圖
在新增加旁路中安裝一個溢流閥,事先給溢流閥設置一個溢流壓力。當管路內(nèi)的壓力小于溢流閥設定壓力時,溢流旁路是截止的,防凍液全部從減壓閥通過;當管路壓力超過溢流閥設定壓力時,旁路導通,一部分防凍液就從溢流旁路中流回儲液箱,主管路的壓力因此得到緩解。這樣就可以保護了汽車內(nèi)的冷卻管路免受壓力超調(diào)的傷害。
改造完成后立即用產(chǎn)品車測試效果,得到以下結(jié)果(見表3)。
表3 加注管路改造后測試效果表
由表3可以看出,收尾壓力基本上已經(jīng)控制在了200 kPa以內(nèi),改造是有效果的。
2007年11月22日設備改造完成后,由于設備的抽真空效果得到了改善,B發(fā)動機水溫高的故障立即得到了抑制,故障率由改造前的50.3%,降到了改造后的不到1%。
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