時(shí)世明
國(guó)華徐州發(fā)電有限公司,江蘇徐州 221166
國(guó)華徐州發(fā)電有限公司#8爐為DG670/140-8型超高壓、中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣煤粉爐、單爐膛、四角切圓燃燒,采用中間儲(chǔ)倉(cāng)乏氣送粉式制粉系統(tǒng)。
該鍋爐呈“П”型布置,煙氣自爐膛流向前、后屏過(guò)熱器,高溫過(guò)熱器,高溫再熱器,低溫再熱器/低溫過(guò)熱器(尾部豎井前/后煙道),省煤器,空氣預(yù)熱器,電除塵器。再熱蒸汽溫度主要靠尾部煙氣擋板調(diào)節(jié),依靠低溫再熱器出口與高溫再熱器進(jìn)口之間的噴水微調(diào)。
為降低鍋爐排煙溫度、提高二次汽溫,決定對(duì)#8爐再熱器、省煤器進(jìn)行技術(shù)改造,為確保改造成功,特邀請(qǐng)東方鍋爐廠和多家科研單位對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行了充分論證,并做了大量前期準(zhǔn)備工作,使改造得以順利實(shí)施。
原低溫再熱器設(shè)備規(guī)范:共110片,橫向節(jié)距S1為107.5mm,每片分高、中、低溫三段,每片由8管圈組成,規(guī)格Ф42×3.5mm,材料:高溫段12Cr1MoV,中、低溫段20G。
決定在原有受熱面的基礎(chǔ)上再增加一部分垂直段受熱面(即中溫再熱器),中溫再熱器管規(guī)格:Ф42×3.5mm,材料:鋼研102,管排數(shù)量、管子縱向、橫向節(jié)距保持不變。再熱器原設(shè)計(jì)受熱面積5 250m2,改造后受熱面積5 937 m2,實(shí)際增加面積約687m2,增幅達(dá)13.1%。這樣在盡量不改變?cè)惺軣崦娌贾玫幕A(chǔ)上有效地增加了再熱器受熱面,使再熱汽溫在滿負(fù)荷和低負(fù)荷時(shí)均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,同時(shí)由于增加了受熱面積,有效的增加了吸熱量,使進(jìn)入省煤器和空氣預(yù)熱器的煙溫得以降低,有利于降低排煙溫度。改造后,可使再熱器側(cè)和過(guò)熱器側(cè)的煙氣流量分布更加合理,B-MCR工況煙氣調(diào)節(jié)擋板再熱器側(cè)為44.4%,尾部煙氣擋板的再熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)作用更加有效。
將低溫再熱器出口集箱移到頂棚上,以減少煙道漏風(fēng)及方便檢修。出口集箱移動(dòng)后,二次汽(備用)減溫器,減溫水管路將隨之改動(dòng),由于低溫再熱器出口集箱移到頂棚后分為兩段,在鍋爐深度方向交錯(cuò)布置,二次汽(備用)減溫器改為水平布置在煙道左右側(cè)。由于低再出口集箱至高再進(jìn)口集箱連接管與高再出口集箱相碰,此次改造將高再出口集箱上移500mm ,出口集箱管接頭采用厚壁加強(qiáng)管(Ф51×5 mm),長(zhǎng)度80mm,集箱管接頭與蛇形管屏間重新設(shè)計(jì)連接散管。
低溫再熱器進(jìn)口管束的布置、出口垂直段的布置滿足了檢修的需要;重新設(shè)計(jì)了管屏吊掛裝置、低溫再熱器防磨裝置。
原再熱器進(jìn)口管屏穿前包墻處用扁鋼密封。改造后,管屏穿頂棚處重新設(shè)計(jì)了密封裝置。
頂板上,在低再出口集箱位置焊接6根小梁,出口集箱重新設(shè)計(jì)了吊掛裝置。
將低再側(cè)和低過(guò)側(cè)省煤器同時(shí)由光管改成螺旋翅片管,這樣既能使受熱面增加,又能保證足夠的檢修空間、適當(dāng)?shù)臒煔饬魉俸团艧煖囟取?/p>
省煤器采用Ф38×5mm的基管,材料20G,翅片為1.5×11×14mm,雙管圈,再熱器側(cè)137片,橫向節(jié)距S為85 mm,縱向管子根數(shù)為18根(最上一圈和最下一圈各算半根),平均節(jié)距89.33 mm,過(guò)熱器側(cè)123片,橫向節(jié)距S為95 mm,縱向管子根數(shù)為20根,平均節(jié)距89.33 mm,翅片裝焊在基管的直段部分,翅片裝焊長(zhǎng)度為:再熱器側(cè)4 140mm,過(guò)熱器側(cè)面3 140mm。光管采用Ф38×5mm的管子,彎管半徑為50/130mm。
此次改造將原設(shè)計(jì)的上下兩組管圈合并為一組管圈,取消原設(shè)計(jì)兩組管圈間的檢修空間,省煤器進(jìn)口集箱、中間集箱位置不變,管圈上留有930mm空間,管圈下留有1 170mm空間,管屏高度1 880mm,這樣管屏的檢修可通過(guò)將管屏拉上或拉下得以實(shí)現(xiàn)。
管屏的最上一根管子采用光管,省煤器增設(shè)防磨裝置,均流板。為保證管排整體的剛性,省煤器管夾厚度采用6mm,材質(zhì)1Cr6Si2Mo。
1)100%BMCR出 力 時(shí) 鍋 爐 排 煙 溫 度 在 140±5℃ ;2)100%BMCR出力時(shí)空氣預(yù)熱器出口熱風(fēng)溫度300℃~320℃;3)70%~100%BMCR出力時(shí)主蒸汽溫度540±5℃,再熱蒸汽溫度540±10℃,過(guò)熱汽減溫水量不大于5%的鍋爐額定蒸發(fā)量(30.5t/h);4)50%MBCR出力時(shí)主、再蒸汽溫度不小于520℃。
表1 鍋爐改造后的主要參數(shù)
1)鍋爐排煙溫度達(dá)到改造設(shè)計(jì)要求;
2)在70%~100%BMCR工況時(shí),鍋爐主蒸汽、再熱蒸汽溫度保持在額定值,達(dá)到改造設(shè)計(jì)要求;
3)在70%~100%BMCR工況時(shí),過(guò)熱器減溫水量小于5%的鍋爐額定蒸發(fā)量;
4)在70%~100%BMCR工況時(shí),再熱器減溫水量基本上可以達(dá)到原則上不投再熱器減溫水的設(shè)計(jì)要求;
5)在BMCR工況時(shí),鍋爐熱風(fēng)溫度在300℃以上,達(dá)到改造設(shè)計(jì)要求;
6)燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),BMCR工況時(shí)的鍋爐熱效率大于92%。
#8爐改造預(yù)計(jì)費(fèi)用800萬(wàn)元,其中新增設(shè)備300萬(wàn)元,試驗(yàn)研究20萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1 300萬(wàn)元。
#8爐改造前鍋爐效率為91%,汽機(jī)熱耗按1 945大卡/kW·h計(jì)算,發(fā)電煤耗為321.6g/kW·h;改造后鍋爐效率為94%,汽機(jī)熱耗按1 945大卡/kW·h計(jì)算,發(fā)電煤耗為309.18g/kW·h;發(fā)電煤耗降低12.42g/kW·h,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9 215t,按2010年1月~8月份標(biāo)準(zhǔn)煤?jiǎn)蝺r(jià)平均為350.06元/t計(jì)算,年節(jié)約燃料成本為326.76萬(wàn)元,改造投資為1 200萬(wàn)元,收回成本年限為4年。
[1]潘效軍.鍋爐技術(shù)改造[M].中國(guó)電力出版社,2006(6).
[2]姜錫倫,屈衛(wèi)東.鍋爐設(shè)備及運(yùn)行[M].中國(guó)電力出版社,2010(1).
[3]江蘇電力科學(xué)研究院.徐州發(fā)電廠#8爐受熱面改造后鍋爐性能試驗(yàn)報(bào)告.