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        DMAIC流程在乳品工業(yè)中的應(yīng)用

        2010-01-04 11:34:52劉紹王燕琳蔣紅梅
        中國(guó)乳品工業(yè) 2010年11期
        關(guān)鍵詞:分析

        劉紹,王燕琳,2,蔣紅梅

        (1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院,長(zhǎng)沙 410128;2.光明乳業(yè)股份有限公司,上海 201103;3.紐迪希亞制藥(無(wú)錫)有限公司,江蘇 無(wú)錫 214111)

        DMAIC流程在乳品工業(yè)中的應(yīng)用

        劉紹1,王燕琳1,2,蔣紅梅3

        (1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院,長(zhǎng)沙 410128;2.光明乳業(yè)股份有限公司,上海 201103;3.紐迪希亞制藥(無(wú)錫)有限公司,江蘇 無(wú)錫 214111)

        介紹了DMAIC流程在某乳品企業(yè)中降低車(chē)間奶包漏包率的應(yīng)用,通過(guò)統(tǒng)計(jì)與分析找到了影響漏包率的重要影響因素,提出了相應(yīng)解決方案,使得產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。該方法可為相關(guān)乳品企業(yè)提供借鑒。

        DPMO;DMAIC;FMEA;乳品企業(yè)

        0 引 言

        作為一套系統(tǒng)的業(yè)務(wù)改進(jìn)方法體系,六西格瑪管理在摩托羅拉、通用電氣、惠普等國(guó)際大公司獲得了巨大成功[1],已得到世界各國(guó)企業(yè)的普遍認(rèn)可。它通過(guò)對(duì)現(xiàn)有過(guò)程實(shí)施DMAIC,可消除過(guò)程缺陷和無(wú)價(jià)值作業(yè),從而提高質(zhì)量、降低成本、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

        光明乳業(yè)下屬某乳品工廠(chǎng)主要生產(chǎn)袋裝產(chǎn)品,其中巴氏消毒奶的漏包投訴是造成工廠(chǎng)產(chǎn)品投訴的主因,為減少市場(chǎng)投訴率,減少車(chē)間漏包率,該廠(chǎng)決定實(shí)施六西格瑪項(xiàng)目。工廠(chǎng)于2009年1月成立項(xiàng)目小組,本文從6σ管理方法中的DMAIC流程各個(gè)階段出發(fā)系統(tǒng)地闡述了該工廠(chǎng)降低車(chē)間奶包漏包率的情況。

        1 DMAIC的實(shí)施

        1.1 D(定義)階段

        本階段是任何六西格瑪項(xiàng)目的第一步,也是最重要的部分之一。其具體工作包括確定項(xiàng)目、項(xiàng)目范圍、目標(biāo)、小組成員;確定項(xiàng)目流程及各自職責(zé);了解顧客需求,編制SIPOC工作表;確定測(cè)量數(shù)據(jù)的范圍。

        關(guān)于項(xiàng)目名稱(chēng),早期確定本項(xiàng)目為“降低市場(chǎng)漏包投訴率”,但根據(jù)6σ要求,項(xiàng)目必須是可控制的,為此后來(lái)將項(xiàng)目更改為“堵漏行動(dòng)--降低車(chē)間漏包率”。

        其中車(chē)間漏包率是指在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的漏包數(shù)占生產(chǎn)總量(袋數(shù))的百分比,這里生產(chǎn)過(guò)程包括灌裝、裝箱、入庫(kù)工序。采用百萬(wàn)機(jī)會(huì)缺陷數(shù)DPMO值來(lái)衡量σ質(zhì)量水平(查σ值與DPMO值轉(zhuǎn)換表[2]即可從DPMO查得質(zhì)量水平)。本項(xiàng)目中,

        式中機(jī)會(huì)數(shù)為4,因根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施前關(guān)于車(chē)間漏包率的實(shí)際情況確定共有封口漏、機(jī)械刮傷、奶格壓破、奶膜砂眼等4個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量特性。

        經(jīng)分析,當(dāng)對(duì)原料奶消毒后,袋裝產(chǎn)品生產(chǎn)工序中,共有灌裝、裝箱、入庫(kù)三道工序與漏包率有關(guān),故將灌裝、裝箱、入庫(kù)三道工序以及包裝材料與包裝工等確定為小組項(xiàng)目活動(dòng)范圍。

        本階段中,為便于識(shí)別和確定顧客要求、產(chǎn)品和過(guò)程的范圍及關(guān)鍵因素,特制定SIPOC工作流程表(見(jiàn)表1),并依此實(shí)施。

        本階段測(cè)量數(shù)據(jù)的范圍為2008年1月-12月的車(chē)

        1.2 M(測(cè)量)階段

        為保證測(cè)量數(shù)據(jù)有效和充分,本階段須做以下一些工作:繪制流程圖;確定測(cè)量對(duì)象Y與X;確定測(cè)量的時(shí)間范圍、樣本量;收集項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)等。

        首先根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況,為便于項(xiàng)目實(shí)施,繪制實(shí)施流程圖。然后參照相關(guān)文獻(xiàn)[3],采用關(guān)鍵質(zhì)量特性分析法(CTQ分析,即Critical To Quality分析)來(lái)確定測(cè)量對(duì)象。關(guān)鍵質(zhì)量特性分析是一種分析過(guò)程流程圖以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的方法。這種分析方法研究輸入(X)和輸出(Y)并找出影響過(guò)程和輸出質(zhì)量的環(huán)節(jié)。根據(jù)實(shí)際情況,特制定本項(xiàng)目CTQ分析圖(見(jiàn)圖1)。

        該階段同時(shí)收集與分析2009年1月-5月車(chē)間檢出漏包率的數(shù)據(jù)。將測(cè)量階段所得可靠數(shù)據(jù)整理,以便于分析階段利用軟件進(jìn)行分析。

        1.3 A(分析)階段

        分析階段的工作包括定性找出所有可能的原因;對(duì)非關(guān)鍵原因進(jìn)行篩選排除;運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)關(guān)鍵原因進(jìn)行確定。

        首先確定可能原因。依項(xiàng)目CTQ分析圖(圖1),利用親和圖法,對(duì)2008及2009年漏包種類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依漏包原因?qū)⒙┌N類(lèi)大致分為:封口漏包、機(jī)械設(shè)備刮傷、奶格壓破、薄膜砂眼等四個(gè)大類(lèi)。細(xì)分起來(lái)更多,包括四氟布/熱封膠帶臟或有破損、封合溫度波動(dòng)大、溫度、壓力調(diào)整幅度過(guò)大、裝箱時(shí)產(chǎn)品超出奶格、電熱絲不平整、硅膠條磨損、碼箱時(shí)推拉、輸送鏈故障、硅膠條太硬或太軟等,具體見(jiàn)表2潛在失效原因。

        在上述可能原因確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)2009年1-5月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作排列圖(見(jiàn)圖2),依Pareto定律,進(jìn)行非關(guān)鍵原因的排除。由圖2可知:封口漏包和奶格壓破是漏包主要原因,機(jī)械設(shè)備刮傷、薄膜砂眼兩個(gè)為非關(guān)鍵原因。間漏包率及DPMO,并依DPMO查出6σ水平。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2008年車(chē)間漏包率平均在萬(wàn)分之1.86,最高達(dá)到萬(wàn)分之2.76,有4個(gè)月在萬(wàn)分之2以上,DPMO值在49.16-91.87之間,平均61.96,六西格碼水平在5.3。據(jù)此,項(xiàng)目目標(biāo)定為從2009年9月份(項(xiàng)目實(shí)施后)開(kāi)始在線(xiàn)袋奶漏包數(shù)下降50%,DPMO=32,六西格碼水平達(dá)到5.5。

        然后,忽略非關(guān)鍵原因,召開(kāi)袋裝車(chē)間全體員工大會(huì),采用頭腦風(fēng)暴法,將員工(包括工程部機(jī)修工)的意見(jiàn)匯總,分別作封口漏包和奶格壓破兩種漏包產(chǎn)生的主要原因的因果分析圖,得出所有原因,再對(duì)這些原因按照FMEA(Failure Mode and Effect Analysis,失效模式和效果分析)分析的思路逐一進(jìn)行分析,做車(chē)間檢出漏包率的FMEA分析表(見(jiàn)表2),以初步確定造成車(chē)間漏包的關(guān)鍵原因。

        根據(jù)以上原因,對(duì)造成車(chē)間漏包的各因素的RPN值(風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù))進(jìn)行排序,做其RPN的排列圖,結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出,依Pareto定律,RPN值較高前4個(gè)因素是造成漏包的要因,即4個(gè)要因?yàn)椋核姆岵?熱封膠帶臟或有破損;封合溫度波動(dòng)大;溫度、壓力調(diào)整幅度過(guò)大;裝箱時(shí)產(chǎn)品超出奶格。

        圖3中,橫坐標(biāo)數(shù)值:1為四氟漆布/熱封膠帶臟或有破損;2為封合溫度波動(dòng)大;3溫度、壓力調(diào)整幅度過(guò)大;4為裝箱時(shí)產(chǎn)品超出奶格;5為電熱絲不平整;6為硅膠條磨損;7為碼箱時(shí)推拉;8為硅膠條太硬或太軟;9為封合壓力波動(dòng)大;10為傳動(dòng)系統(tǒng)不協(xié)調(diào);11為電器線(xiàn)路老化;12為其他。

        表2 車(chē)間檢出漏包率的FMEA分析

        依此不難做出車(chē)間檢出漏包率FMEA要因確認(rèn)表(見(jiàn)表3)。并可依此制定相應(yīng)解決方案,并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果,如改進(jìn)效果達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo),項(xiàng)目任務(wù)即為完成。

        表3 車(chē)間檢出漏包率FMEA要因確認(rèn)

        1.4 I(改進(jìn))階段

        改進(jìn)階段工作包括針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵原因提出可能解決的方案;方案實(shí)施;用改進(jìn)后的數(shù)據(jù)表單對(duì)方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。通過(guò)項(xiàng)目組成員共同分析討論后,提出改進(jìn)方案,如表4所示。

        然后切實(shí)實(shí)施上述改正方案,評(píng)價(jià)與比較改進(jìn)前后的FMEA,可知造成漏包的四要因經(jīng)過(guò)糾正后其風(fēng)險(xiǎn)數(shù)RPN均小于100,改進(jìn)取得了實(shí)際效果。

        1.5 C(控制)階段

        控制階段工作包括對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)及目標(biāo)達(dá)成情況形成評(píng)價(jià)體系;將改進(jìn)措施文件化,實(shí)行制度化管理等。

        首先對(duì)2009年1-12月份項(xiàng)目的漏包率情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可知漏包率在0.78-2.02/萬(wàn) 之 間 ,DPMO在26.12-91.87在之間。并隨月份呈逐漸降低至穩(wěn)定的趨勢(shì)。由此可知通過(guò)采取相應(yīng)的措施,項(xiàng)目的改進(jìn)已取得一定效果,車(chē)間漏包率有了大幅度的降低。項(xiàng)目的各階段任務(wù)于2009年8月1日全部完成。

        進(jìn)一步對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前后的西格碼水平進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)自2009年9月份開(kāi)始,SIGMA水平已大于5.55(大于目標(biāo)值5.50),DPMO小于27.13,堵漏行動(dòng)已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)。

        項(xiàng)目實(shí)施后,需針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施,制定并完善相應(yīng)的管理文件(包括崗位作業(yè)規(guī)范、員工培訓(xùn)教材、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等),同時(shí)制定相應(yīng)的考核細(xì)則,補(bǔ)充到工廠(chǎng)的質(zhì)量考核制度中,實(shí)行制度化管理,以確實(shí)做到科學(xué)控制質(zhì)量。實(shí)踐也證明了,通過(guò)對(duì)員工操作技能、設(shè)備原理等方面的培訓(xùn),對(duì)灌裝設(shè)備徹底的維護(hù)保養(yǎng)更換,對(duì)漏包考核制度的細(xì)化等等措施的實(shí)施,可使車(chē)間漏包檢出率有明顯的下降。

        表4 改進(jìn)方案

        2 收益評(píng)價(jià)

        本項(xiàng)目的實(shí)施取得了相當(dāng)大的直接和間接收益。

        主要間接收益有:降低市場(chǎng)投訴率,提高顧客滿(mǎn)意度,增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及占有率;降低劣質(zhì)生產(chǎn)成本,減少了在線(xiàn)不合格品;提高了員工的操作技能及質(zhì)量、成本意識(shí);設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性提高,降低了維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用等。

        項(xiàng)目的實(shí)施,還取得了不錯(cuò)的直接收益。直接收益指財(cái)務(wù)收益,主要是由降低奶耗、膜耗、人工、能源損耗等部分組成,主要是提高產(chǎn)品得率,降低在線(xiàn)不合格品。按每包產(chǎn)品售價(jià)2.0元計(jì),車(chē)間漏包率從項(xiàng)目開(kāi)始前的1.86/萬(wàn)下降到目前的0.81/萬(wàn),總計(jì)直接收益為

        3 結(jié)束語(yǔ)

        六西格瑪項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)乳品工廠(chǎng)降低車(chē)間奶包漏包率的應(yīng)用,找到了影響車(chē)間奶包漏包率的重要影響因素有:四氟漆布/熱封膠帶臟或有破損;封合溫度波動(dòng)大;溫度、壓力調(diào)整幅度過(guò)大;裝箱時(shí)產(chǎn)品超出奶格等。進(jìn)而通過(guò)試驗(yàn)對(duì)這些重要影響因素進(jìn)行相應(yīng)研究分析,獲得相應(yīng)的改進(jìn)方案,提高了西格碼水平,減少了車(chē)間漏包率,使得產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高,降低了生產(chǎn)成本,減少了市場(chǎng)投訴率,提高了顧客滿(mǎn)意程度。

        此項(xiàng)目實(shí)施后,需針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施,制定并完善相應(yīng)的管理文件(包括崗位作業(yè)規(guī)范、員工培訓(xùn)教材、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等);同時(shí)需制定相應(yīng)的考核細(xì)則,補(bǔ)充到工廠(chǎng)的質(zhì)量考核制度中,實(shí)行制度化管理,為企業(yè)走向國(guó)際化打下良好基礎(chǔ)。

        [1]唐曉芬.六西格瑪成功實(shí)踐[M].上海:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2002.

        [2]科杰爾·麥格納森,戴格·克勞斯里德,鮑·伯格曼.六西格馬一通向卓越質(zhì)量的務(wù)實(shí)之路[M].劉偉,石海峰,譯.北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.

        [3]上海質(zhì)量管理科學(xué)研究院.六西格瑪實(shí)施技巧[M].上海:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003.

        Application of DMAIC in dairy enterprise

        LIU Shao1,WANG Yan-lin2,JIANG Hong-mei3
        (1.College of Food Science&Technology,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China;2.Bright Dairy&Food Co.,Ltd,Shanghai 201103,China;3.NUTRICIA Pharmaceutical Co.,Ltd,Wuxi 214111,China)

        This paper introduced the application of DMAIC and studied the breakout rate of soft-packing milk in some dairy enterprise,the key cause was found out and the improved method was gained,so the quality of the product was improved greatly.It was a good experiences for other dairy enterprises.

        DPMO;DMAIC;FMEA;dairy enterprise

        TS252.8

        B

        1001-2230(2010)11-0057-04

        收搞日期:2010-08-30

        劉紹(1968-),男,副教授,從事食品質(zhì)量與安全方面的研究。

        王燕琳

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