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        用于球墨鑄鐵管外部防腐涂敷的加熱爐節(jié)能改造

        2009-07-05 10:02:28閆東然王海玲
        現(xiàn)代經(jīng)濟信息 2009年23期

        閆東然 王海玲

        摘要:針對鑄管外觀軌道印嚴重,加熱爐煙氣量小,瀝青預熱爐溫度低、不均勻,瀝青漆噴涂后,鑄管外部滴流較多等缺陷,對加熱爐的管式預熱器進行創(chuàng)新擴容、優(yōu)化送風系統(tǒng),對烘干爐的進風口及保溫系統(tǒng)進行改造,創(chuàng)新優(yōu)化后,管子外觀質(zhì)量有很大改善,設(shè)備壽命增加,改善了周圍環(huán)境,能耗降低,生產(chǎn)效率大幅度提高。

        關(guān)鍵詞:鑄管加熱爐優(yōu)化設(shè)備降低能耗提高質(zhì)量

        球墨鑄鐵管的內(nèi)外表面防腐蝕效果直接影響著鑄鐵管的使用范圍和壽命,永通公司瀝青噴涂系統(tǒng)近幾年不斷推進技術(shù)進步,采用瀝青烘干爐、加熱爐保溫,防止熱量散發(fā);增大助燃風機風量,使空、煤氣充分燃燒,提高風溫等措施,使鑄管噴涂外觀質(zhì)量、產(chǎn)量指標有明顯改善。隨著鑄管產(chǎn)量逐年增加,鑄管外噴軌道印缺陷增多,暴露出瀝青噴涂系統(tǒng)生產(chǎn)線存在許多工藝和設(shè)備上的不足,成為鑄管生產(chǎn)線卡脖子環(huán)節(jié),為了增強離心球墨鑄鐵管產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭能力,節(jié)約能源,提高產(chǎn)、質(zhì)量,減輕工人的勞動強度,降低生產(chǎn)成本,公司對鑄管外部噴涂質(zhì)量進行攻關(guān),取得了良好效果。

        1. 存在問題分析

        1.1加熱爐存在問題

        ⑴瀝青加熱爐煙氣量3360mm3/h,燃燒能量不足,導致煙氣量不夠用;⑵加熱爐上部管式預熱器熱交換面積87m2,換熱面積小,2006年管式預熱器損壞后,熱交換面積更小;⑶復合式輻射預熱器出風口熱風溫度在250~300℃,但熱風量少,熱風和瀝青烘干爐進風口冷風混合后,溫度不足35℃,烘干爐爐內(nèi)空氣溫度低;⑷筒狀換熱器與管式換熱器聯(lián)接處接頭經(jīng)常被燒紅,爐皮壽命縮短。

        1.2加熱爐送熱風、瀝青烘干爐引風系統(tǒng)存在問題

        ⑴加熱爐送熱風主管道直徑為300mm,送風量小,且90度彎頭多,送風助力大;⑵瀝青預熱爐引風機接風口、進風位置不合理,造成引風機起不到作用;⑶混風調(diào)節(jié)閥設(shè)置在熱主管道上,冷風管道上未置,導致只控制熱風量的大小,瀝青預熱爐內(nèi)溫度變化較大,不能滿足生產(chǎn)工藝要求。

        1.3瀝青烘干爐存在問題

        ⑴進熱風口從爐頂進入爐內(nèi),進風口位置設(shè)計不合理;⑵進出口沒有門簾,熱量散發(fā)快;⑶爐內(nèi)下部隔墻高度低,不便與熱量的集聚,爐內(nèi)熱量集中在爐頂上部,爐內(nèi)上下溫差較大,實際測量爐膛出風口溫度為70℃,爐膛上部溫度為60℃,爐膛下部溫度為30℃,不能滿足瀝青噴涂生產(chǎn)溫度均勻的要求,造成鑄管外噴瀝青后不能實干,鑄管在無驅(qū)動軌道上滾動,損壞瀝青噴涂表面,尤其是生產(chǎn)環(huán)氧樹脂管,瀝青瀝青烘干爐爐膛內(nèi)溫度不均也影響環(huán)氧樹脂的固化時間,易造成滴流。

        2. 設(shè)備工藝創(chuàng)新

        2.1加熱爐擴容

        根據(jù)管式預熱器S形結(jié)構(gòu),鋼管中裝入插入件加強熱量傳遞原理,通過計算,將管式交換器的面積由87m2增大到120m2,采用φ57×3滲鋁鋼管和耐熱鋼管(Cr25Ni20)兩種材質(zhì),空氣流速為10Nm/s,鋼管縱向、橫向間距為90mm,達到了空氣預熱300℃的目的。在筒狀換熱器與管式換熱器聯(lián)接大小頭處焊Y形錨固勾,用高鋁耐火料涂在大小頭處,耐火料厚70mm,消除了爐皮燒紅現(xiàn)象。

        2.2優(yōu)化送風系統(tǒng)

        ⑴、從引風機進口處進風,在瀝青烘干爐末端爐頂開孔,讓進熱風口與爐膛相通,使爐膛內(nèi)形成熱風循環(huán),改造爐內(nèi)溫度達到100℃左右;⑵、混風調(diào)節(jié)閥分別設(shè)置在熱風管和冷風管道上,方便了控制熱風量的大小。

        2.3瀝青烘干爐熱風合理利用

        (1)在鑄管瀝青預熱爐進、出口各增加一套材質(zhì)為石棉纖維布的布簾,以防止熱散發(fā),將爐內(nèi)下部隔墻加高、便于熱量的集聚。(2)將進熱風口改為從爐子下部兩側(cè)進風,共設(shè)10個進風口,進風口直徑為300mm,利用熱風對流原理對爐膛進行加熱,提高爐溫均勻性。

        3. 效果及效益

        優(yōu)化創(chuàng)新后,設(shè)備壽命較長,易維護,易檢修,干凈的空氣實現(xiàn)零污染,改善了周圍環(huán)境,創(chuàng)造出了良好的勞動條件。

        3.1設(shè)備指標達到預期效果

        溫度實現(xiàn)自動化控制,均勻恒定,分別對煤氣爐膛內(nèi)、加熱爐爐內(nèi)、風口、管身等四部分16個測溫點隨機進行測溫,測量數(shù)據(jù)如表1。

        從測溫數(shù)據(jù)表1可以表明,加熱系統(tǒng)改造完全滿足工藝要求。

        3.2鑄管外觀質(zhì)量明顯提高

        解決了鑄管外噴瀝青后不能實干,鑄管在無驅(qū)動軌道上滾動損壞瀝青噴涂表面,形成軌道印缺陷;及瀝青烘干爐爐膛內(nèi)溫度不均,影響環(huán)氧樹脂的固化時間,易形成內(nèi)噴環(huán)氧樹脂管的內(nèi)流等問題。由于外觀質(zhì)量改善,年降低二次修補管人工費、倒運鑄管費共計20.22萬元。

        3.3降低能耗,提高生產(chǎn)效率

        優(yōu)化前鑄管加熱時間為15分鐘,優(yōu)化后加熱時間只需7~8 分鐘,縮短了工藝加熱時間,提高了生產(chǎn)效率,瀝青加熱爐系統(tǒng)創(chuàng)新優(yōu)化后,取消了18.5KW功率的加熱爐助燃風機電機、45KW功率的鼓風電機、11KW功率的預熱爐循環(huán)引風機電機,年共可節(jié)約電耗費用 45.95萬元,更便于科學管理。

        參考文獻:

        [1] GB/T 17459-1998 球墨鑄鐵管瀝青涂層,1999.

        [2] 成大先等.機械設(shè)計手冊. 化學工業(yè)出版社, 2008.

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