摘要:本文主要闡述深孔松動爆破的試驗,并在潘三礦東翼-650~-750新增進風下山和東四B組軌道下山揭煤期間的應用所取得的良好效果。
關鍵詞:松動爆破快速揭煤增透應用
0 引言
淮南礦業(yè)集團潘三礦目前所開采各煤層均屬低透氣性煤層,抽采半徑小,抽采效果差,為提高煤層透氣性,提高瓦斯抽采消突效果,最終實現(xiàn)安全快速揭煤,分別在東翼-650~-750新增進風下山揭13-1煤層、東四B組皮帶機下山揭7-1煤層、東四B組軌道下山揭5-2煤層進行了松動爆破,考察了深孔松動爆破有效半徑,且進行了現(xiàn)場應用試驗,取得了較好的成果。
1 增透原理
深孔松動爆破就是使炸藥在煤體爆破孔內(nèi)爆破過程中產(chǎn)生應力波和爆生氣體,在爆破近區(qū)產(chǎn)生壓縮粉碎區(qū),形成爆炸空腔,煤體固體骨架發(fā)生變形破壞,在爆炸空腔壁上產(chǎn)生長度約為炮孔半徑數(shù)倍的初始裂隙(不同于原生裂隙);此外,空腔壁上部分原生裂隙將會擴展、張開。在爆破中區(qū),應力波過后,爆生氣體產(chǎn)生準靜態(tài)應力場,并楔入空腔壁上已張開的裂隙中,與煤層中的高壓瓦斯氣體共同作用于裂隙面,在裂隙尖端產(chǎn)生應力集中,使裂隙進一步擴展,進而在爆破孔周圍形成徑向“之”字形交叉的裂隙網(wǎng)。在爆破遠區(qū),由于爆破孔附近存在輔助自由面-控制孔的作用,形成反射拉伸波,當拉伸波大于介質(zhì)的抗拉強度時,使介質(zhì)從自由面向里剝落。同時,反射拉伸波和徑向裂隙尖端處的應力場相互疊加,促使徑向裂隙和環(huán)向裂隙進一步擴展,大大增大裂隙區(qū)的范圍。同時,原生裂隙中的瓦斯,由于爆炸應力場的擾動將作用于已產(chǎn)生的裂隙內(nèi),使裂隙進一步擴展。最后,在爆破孔周圍形成包括壓縮粉碎圈、徑向裂隙和環(huán)向裂隙交錯的裂隙圈及次生裂隙圈在內(nèi)的較大的連通裂隙網(wǎng),從而有利于消除煤體結構的不均勻、減小地應力,降低能量梯度,提高煤體的透氣性,增大煤體抽采鉆孔的抽采效果,從而達到增透消突的效果。
2 有效松動半徑考察
以東四B組煤皮帶機下山揭7-1煤為例, 2008年3月18日~3月25日在潘三礦東四8煤皮帶機上山對7-1煤進行深孔松動爆破有效松動半徑的考察。設計兩組方案:第一組考察半徑為3m和3.5m;第二組考察半徑為3.5m和4m。
對各考察孔分析,確定深孔松動爆破的松動半徑為3~3.5m。
3 現(xiàn)場應用
在東翼-650~-750新增進風下山揭13-1煤和東四B組軌道下山揭5-2煤層時進行深孔現(xiàn)場松動爆破應用,重點以東四B組軌道下山揭5-2煤層爆破應用情況為例:
3.1 東翼-650~-750新增進風下山揭13-1煤
3.1.1 煤層情況。13-1煤厚4.5m,水平層理,以塊狀暗煤為主,夾亮、鏡煤條帶,屬半暗~半亮型煤。13-1煤頂板為灰色~淺灰色泥質(zhì)粉砂巖,薄層狀,水平層理,層面含大量植化碎片,厚6.2m;底板為深灰色泥質(zhì)粉砂巖,塊狀構造,較堅硬,厚3.1m。
實測13-1煤層瓦斯壓力3.8MPa,瓦斯放散初速度△p為4,煤的堅固性系數(shù)f為0.61,綜合指標D為16,K為6.6,預測具有突出危險性。
3.1.2 在東翼-650~-750新增進風下山對13-1煤層共施工了5個爆破鉆孔進行松動爆破,并且進行了水力沖孔試驗,由于松動爆破對煤體的松動效果,單孔沖出煤量達3t以上。
3.1.3 結果 ①揭煤前瓦斯抽采量為57585m3,抽采率達72%,測得殘余瓦斯壓力為0,整個揭煤過程中巷道回風瓦斯?jié)舛仁冀K在0.2%以下。②在揭煤過程中對巷道頂板采取了金屬骨架及注馬麗散加固措施,有效防止了巷道揭煤過程中由于頂板破碎造成片幫掉頂?shù)仁鹿?。③本次揭煤前探孔施工時間為5天,測壓時間為7天,消突鉆孔施工和抽采時間共44天,采取遠距離放炮揭煤時間為20天,去除其他因素影響的等待時間,總共揭煤時間為5+7+44+20=76天,揭煤過程中未出現(xiàn)任何動力現(xiàn)象,且瓦斯涌出正常,實現(xiàn)76天安全揭煤。
3.2 東四B組軌道下山揭5-2煤
3.2.1 煤層情況 5-2煤厚約2.6m,與下伏5-1煤層層間距約1.5m;煤層頂板為泥巖,厚6.0m,淺灰~灰色,含植化碎片,頂?shù)撞枯^破碎,中部含砂質(zhì),局部夾有粉細砂巖薄層;底板為泥巖,厚2.0m,含植物根部化石,局部含砂質(zhì)。實測5-2煤層瓦斯壓力2.9MPa,瓦斯含量9.5m3/t,瓦斯放散初速度△p為12,煤的堅固性系數(shù)f為0.5,綜合指標D為6.98,K為14.86,預測具有突出危險性。
3.2.2 消突鉆孔參數(shù) 在巷道迎頭距5-2煤層頂板法距5米時共設計144個鉆孔,其中設計16個鉆孔作為深孔松動爆破鉆孔。鉆孔布置平面圖中紅色為深孔松動爆破孔,先施工完畢爆破孔兩邊的所有抽采鉆孔,并進行合茬抽采,然后施工19、20、99、100號鉆孔裝藥爆破并進行效果考察。
3.2.3 裝藥參數(shù)(見下表)
備注:其中裝藥量為3kg/m,4個爆破孔共裝藥90kg。
3.2.4 效果考察 從爆破前后瓦斯抽采量對比表格中可以看出,爆破后24小時內(nèi)瓦斯抽采純量增加了5陪,以后每天的抽采瓦斯?jié)舛群统椴赏咚沽烤鶠楸魄暗?~3陪,大大提高了鉆孔瓦斯抽采半徑、瓦斯抽采量,縮短了瓦斯抽采時間。
鉆孔設計控制面積為35×48=1680m2, 按常規(guī)鉆孔終孔間距不大于3m布置鉆孔,共需要192個抽采鉆孔?,F(xiàn)鉆孔設計:巷道輪廓線投影范圍內(nèi),按終孔間距按3m布置抽采鉆孔;巷道兩幫5m處布置爆破孔,爆破孔終孔間距按6m布置,在爆破孔周圍布置抽采鉆孔,終孔間距按6~7m布置;巷道輪廓線外8m以外(爆破孔影響較小范圍)鉆孔布置孔底間距按3.5m布置抽采鉆孔,共144個鉆孔,對比常規(guī)鉆孔布置方式減少了48個鉆孔。
4 結論
4.1 采用深孔松動爆破技術方案,減少了48個抽采鉆孔,按3臺鉆機同時施工,每天每臺鉆孔施工3個鉆孔,減少48個鉆孔縮短了6天鉆孔施工時間。
4.2 抽采瓦斯純量前8小時提高了5陪,以后每天平均提高了2.5陪。按抽采瓦斯45%計算,共需抽采瓦斯量35×48×2.6×1.35×9.5×0.45=25208m3,如不采取松動爆破每天抽采瓦斯410m3,共需抽采瓦斯25208÷410=61天;松動爆破后每天抽采瓦斯量860m3,共需抽采瓦斯25208÷860=29天,縮短了抽采瓦斯時間32天。
4.3 采取松動爆破后共縮短消突時間32+6=38天,爆破后增加了煤層透氣性,巷道掘進過程中鉆場鉆孔保持連續(xù)抽采,更為揭煤提供了安全保障。