摘要:精細(xì)化工產(chǎn)品屬于低能耗產(chǎn)品,但是低壓蒸汽在其反應(yīng)和回收過程中仍然起到很大的作用,蒸汽的工況發(fā)生變化會使生產(chǎn)工藝操作控制帶來很大的麻煩。本文講述了通過增加蒸汽“降溫減壓器”解決了一家化工企業(yè)由自備鍋爐改到“集中供熱”后帶來的技術(shù)問題。
關(guān)鍵詞:過熱蒸汽;減壓
1基本情況
本文作者曾經(jīng)供職過一家小型工廠就碰到過類似狀況。該企業(yè)原來自備一臺6噸快裝鍋爐自己供熱,生產(chǎn)一直很穩(wěn)定,但是自從改為利用電廠余熱蒸汽后,產(chǎn)品收率下降了3個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)成品顏色發(fā)暗。
2 原因分析
生產(chǎn)帶來的變化很快引起了公司內(nèi)管理人員和技術(shù)人員的注意,經(jīng)過分析得出下列結(jié)論:
導(dǎo)致生產(chǎn)發(fā)生變化的主要原因是蒸汽系統(tǒng)的工況發(fā)生了變化,原來用自備鍋爐供熱的時(shí)候,蒸汽為0.6Mpa,溫度是150度飽和蒸汽但是改為利用電廠余熱蒸汽后,蒸汽到廠的壓力位0.9Mpa,并且蒸汽為過熱蒸汽,溫度變化并且比較大,一般在200-300攝氏度。
該產(chǎn)品主反應(yīng)為乙?;磻?yīng),反應(yīng)速率比較慢,通過緩慢加熱蒸出反應(yīng)生成的水來促進(jìn)反應(yīng)的進(jìn)行,反應(yīng)溫度一般控制在110-140度,這樣在原有蒸汽的工況下,通過由調(diào)節(jié)閥控制蒸汽的壓力恰好利用飽和蒸汽的液化潛熱給反應(yīng)供熱使反應(yīng)穩(wěn)定的進(jìn)行,而采用過熱蒸汽的時(shí)候,雖然蒸汽的壓力可以通過調(diào)節(jié)閥控制,但是很高的熱的溫度卻是無法控制,這樣反應(yīng)給熱時(shí),首先是蒸汽將過熱的顯熱傳導(dǎo)給反應(yīng)器,使蒸汽變成飽和蒸汽然后在,液化通過潛熱給反應(yīng)供熱。比較兩個(gè)過程,我們分析有可能是過熱蒸汽在傳遞過熱的顯熱過程中,造成反應(yīng)器局部溫度過高,不穩(wěn)定,造成較多的反應(yīng),從而使產(chǎn)品收率下降,顏色變差。
此外仔細(xì)分析過熱蒸汽在反應(yīng)器(換熱器)中的兩個(gè)做功過程即過熱度的消除(無相變傳熱)和飽和蒸汽的冷凝(有相變傳熱)。而當(dāng)然飽和蒸汽在傳熱時(shí)不會有過熱度消除的問題.由于有相變的冷凝,其傳熱系數(shù)比無相變傳熱高的多,所以如果是過熱蒸汽,將有一部分換熱面積用于消除過熱,傳熱系數(shù)較低(管外側(cè)).從而影響整個(gè)傳熱系數(shù)。
過熱蒸汽的性質(zhì)使過熱蒸汽可作為理想的做功和傳質(zhì)介質(zhì),但不適合作為熱能交換介質(zhì)。因?yàn)檫^熱蒸汽在回到飽和蒸汽之前,只能給出很少的熱量,所以不是一個(gè)很好的傳熱工質(zhì)。
3 解決方案
通過分析原因,我們增上一套蒸汽減壓降溫裝置用以解決上述問題。該蒸汽減壓降溫裝置,由減壓裝置和降溫裝置兩部分組成。減壓裝置可以將過熱蒸汽壓力減壓到需求范圍內(nèi)。當(dāng)減壓后的高溫蒸汽通過降溫器時(shí),降溫器向高溫蒸汽噴出霧化水,霧化水迅速和水蒸氣混合并汽化吸熱,使蒸汽溫度降低,調(diào)節(jié)噴霧量,可以使所需蒸汽溫度恒定。
4使用效果
裝置投入使用后,效果非常明顯,產(chǎn)品工藝指標(biāo)很快恢復(fù)正常,并且產(chǎn)品優(yōu)級品率由原來60%提高到了80以上。
裝置投入使用后,節(jié)能效果明顯,噸產(chǎn)品蒸汽消耗有原來3.9噸降低到了3.5噸,按照年產(chǎn)量5000噸計(jì)算,每年可節(jié)約蒸汽2000噸,節(jié)約費(fèi)用2000*200=20萬元,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。