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        電絮凝法預(yù)處理苧麻廢水實(shí)驗(yàn)研究

        2009-02-11 10:02:34鄧其娟
        新媒體研究 2009年1期
        關(guān)鍵詞:預(yù)處理

        [摘要]采用可溶性Fe陽極材料通過電絮凝法預(yù)處理苧麻廢水。實(shí)驗(yàn)研究廢水的pH值、電流密度、電解時間、極板間距等因素對廢水COD、BOD及色度去除率的影響,并確定最適宜工藝條件:pH=8.5,電流密度Id=6.25A/dm2,電解時間T=15min,極板間距d=20mm,此時苧麻廢水的COD、BOD及色度去除率可分別達(dá)到30.02%、23.27%、84.17%。

        [關(guān)鍵詞]電絮凝 苧麻廢水 預(yù)處理

        中圖分類號:TQ15文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2009)0110116-02

        一、前言

        我國苧麻資源豐富,苧麻產(chǎn)量占世界總量的90%以上[1],但長期以來,由于苧麻加工工藝落后及苧麻脫膠污染嚴(yán)重,直接影響了麻紡行業(yè)發(fā)展。苧麻廢水已成為極難處理的工業(yè)廢水之一,它含有大量不易被生物降解的木質(zhì)素、纖維素、水溶物、果膠物質(zhì)、半纖維素、脂肪臘質(zhì)和灰分[2]。因此,最大限度降低進(jìn)水的木質(zhì)素含量,是提高生物處理效果的關(guān)鍵,就需要對廢水進(jìn)行預(yù)處理。常用的預(yù)處理方法,存在化學(xué)藥劑用量大、二次污染嚴(yán)重、處理費(fèi)用高、效果不佳以及產(chǎn)生的沉淀污泥需要進(jìn)一步的處理等問題。本試驗(yàn)是電絮凝法應(yīng)用于苧麻脫膠廢水的處理當(dāng)中,以代替常規(guī)的預(yù)處理方法[3]。

        二、實(shí)驗(yàn)

        (一)廢水來源及水質(zhì)

        實(shí)驗(yàn)取水來自四川省達(dá)州市大竹縣某苧麻紡織有限公司生產(chǎn)車間排出的綜合廢水(以下簡稱廢水)。所取水樣呈棕褐色,半透明,有一些懸浮物,濃厚的惡臭氣味。根據(jù)試驗(yàn)多次取樣測定,該廢水的水質(zhì)情況如下:pH值為12.56~13.25、CODCr為4015.86~4965.23mg/L、BOD5為963.65~1266.17mg/

        L、色度為600稀釋倍數(shù)。

        (二)分析方法

        pH采用玻璃電極法;CODCr采用重鉻酸鉀法;BOD5采用五日培養(yǎng)法;色度采用稀釋倍數(shù)法。

        (三)實(shí)驗(yàn)方法

        本試驗(yàn)采用燒杯作為電絮凝槽,以鐵板作為可溶性陽極材料,陰極材料為不銹鋼板,進(jìn)行電解試驗(yàn)。取一定量的廢水水樣,靜置穩(wěn)定半小時后,取上層廢水分裝于250ml燒杯中,每杯裝200ml廢水。極板尺寸為80mm×40mm×2mm,測定在不同的工藝試驗(yàn)條件下電絮凝處理廢水情況。電絮凝過程結(jié)束后,取出極板去除上層絮凝懸浮物,靜置30min后去除下層絮凝沉積物,再取清液測定主要水質(zhì)指標(biāo)。

        三、結(jié)果與討論

        (一)pH值對處理效果的影響

        極板尺寸為80mm×40mm×2mm,極板間距為20mm,采用恒電流電解10min,電流密度為6.25A/dm2,調(diào)節(jié)水樣的pH值分別為4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,電絮凝結(jié)束后過濾,測定其水質(zhì)變化情況。(見圖1)

        試驗(yàn)結(jié)果表明,pH<7時,CODCr、BOD5及色度去除率較低,隨著pH值上升,處理效果呈上升趨勢,當(dāng)pH=7~9時,廢水的CODCr的去除率可達(dá)30.68%,BOD5去除率可達(dá)29.23%,色度可達(dá)80倍;pH>9以后,CODCr、BOD5及色度去除率隨pH值增加而明顯下降。這一結(jié)果初步說明電絮凝處理苧麻加工廢水的適宜區(qū)間為6.0~10.0,而作用的最適環(huán)境的pH值為7.0~9.0,當(dāng)大于10.0或小于6.0時,其環(huán)境就會抑制廢水的處理效果,因?yàn)閜H過高則易引起陽極鈍化,影響處理效果,而pH過低,水中的Fe3+離子含量會增大,也會影響處理效果[4]。本試驗(yàn)廢水為強(qiáng)堿性,水處理過程中只需對pH進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié),即可達(dá)到較好的去除效果。

        因此,廢水處于中性稍微偏堿狀態(tài)(pH=7~9)時可以得到比較好的處理效果,其具體值可結(jié)合后續(xù)處理?xiàng)l件確定。

        (二)電流密度對處理效果的影響

        極板間距為20mm,極板尺寸為80mm×40mm×2mm,采用恒電流電解10min,調(diào)節(jié)水樣的pH值為8.5,電流密度分別設(shè)為1.25A/dm2,2.50A/dm2,3.75A/dm2,5.00A/dm2,6.25A/dm2,7.50A/dm2,8.75A/dm2電絮凝結(jié)束后過濾,測定其水質(zhì)變化情況。(見圖2)

        由圖2所示,CODCr、BOD5及色度的去除率均隨電流密度的增大而增加,當(dāng)電流密度達(dá)6.25A/dm2時CODCr的去除率達(dá)31.08%,BOD5的去除率達(dá)29.21%,色度去除率達(dá)85.00%,然后隨著電流密度的增加基本無變化,甚至略有下降。分析主要原因是:電流密度增加,電解產(chǎn)生的Fe3+增加。Fe3+水解產(chǎn)生的多核羥基絡(luò)合物和氧化鐵越多,絮凝效果越好,故電流密度增大,去除率提高;但過大的電流密度,產(chǎn)生過多的Fe3+,膠體表面電荷發(fā)生逆轉(zhuǎn),形成膠體的排斥,造成膠粒的重新懸浮。文獻(xiàn)報(bào)道,電流密度增加,使得通過導(dǎo)體的電壓損失與過電壓增多,致使單位去除量的能耗不斷增加,電流密度越大,極化程度也越大,陽極更易鈍化。一般來說,采用低電流密度,可以節(jié)省能耗[5]。

        因此,適合該廢水處理的最適宜電流密度為6.25A/dm2。

        (三)電解時間對處理效果的影響

        極板尺寸為80mm×40mm×2mm,極板間距為20mm,采用恒電流電解,電流密度為6.25A/dm2 ,水樣的pH值調(diào)為8.5,調(diào)節(jié)電解時間分別為5min,10min,15min,20min,25min,絮凝結(jié)束后測定其水質(zhì)變化情況。(見圖3)。

        理論上講電解時間越長,CODCr、BOD5及色度的去除率越高。曲線表明CODCr、BOD5及色度的去除率在前15min內(nèi)隨電解時間增加而明顯上升,當(dāng)電解時間達(dá)15min時,CODCr去除率達(dá)30.37%,BOD5的去除率達(dá)28.51%,色度去除率達(dá)86.67%。而后隨時間進(jìn)一步增加也有一定增加,CODCr、BOD5的去除率在25min時分別達(dá)31.76%和29.97%,稍后增加緩慢。色度去除率在20min時達(dá)88.33%,之后略有下降,估計(jì)是時間過長,F(xiàn)e2+氧化成Fe3+所至??紤]電能及電極損耗的因素,確定最適宜電解時間為15min。

        (四)極板間距對處理效果的影響

        極板尺寸為80mm×40mm×2mm,電流密度設(shè)為6.25A/dm2,水樣的pH值調(diào)為8.5,采用恒電流電解15min,調(diào)節(jié)極板間距分別為10mm,15mm,20mm,25mm,30mm絮凝結(jié)束后測定其水質(zhì)變化情況。(見圖4)

        試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示,隨著極板間距的增加,CODCr、BOD5及色度的去除率逐漸下降,極板間距為10mm時CODCr、BOD5及色度的去除率分別為32.92%,33.36%,86.67%。當(dāng)極板間距為30mm時,CODCr、BOD5及色度的去除率分別為13.03%,11.64%,33.33%。但是極板間距太小,易于引起極板短路,也不易于清洗,本試驗(yàn)選擇間距為20mm。

        四、結(jié)論

        采用電絮凝法對苧麻廢水進(jìn)行預(yù)處理獲得良好的效果。

        1.通過影響因素的研究,確定了預(yù)處理的最佳處理?xiàng)l件:pH=8.5,電流密度Id=6.25A/dm2,電解時間T=15min,極板間距d=20mm,此條件下苧麻廢水的COD、BOD及色度除率可分別達(dá)到30.02%、23.27%、84.17%。

        2.電絮凝法工藝簡單、操作方便、投資省、運(yùn)行費(fèi)用低、處理效果好,當(dāng)前已經(jīng)成為水處理工藝中的熱點(diǎn)。電絮凝法在該實(shí)驗(yàn)中運(yùn)用,則它可以降低廢水的色度,減輕廢水的毒性,降解部分難降解的物質(zhì),提高廢水的可生化性,為后續(xù)處理提供更好的條件。含鐵廢料多,數(shù)量大,這種以廢治廢的方法,適合當(dāng)前環(huán)境處理發(fā)展的要求,對于控制水污染、節(jié)約水資源有著重要的意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1]成雄偉,我國麻紡工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].中國麻業(yè),2002,24(1):39~42.

        [2]楊書銘、黃長盾,紡織印染工業(yè)廢水治理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.25~28,189~200.

        [3]酸析一鐵碳內(nèi)電解預(yù)處理苧麻廢水實(shí)驗(yàn)研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2006,4:1~3.

        [4]高艷嬌、黃繼國、沈照理等,電絮凝工藝處理垃圾填埋場滲濾液[J].水處理技術(shù),2006,32(1):48~50.

        [5]Peterson Bueno Moraes and Rodnei Bertazzoli. Electrodegradation of landfill leachate in a flow electrochemical reactor[J].Chemosphere,2005,58(1):41~46.

        作者簡介:

        鄧其娟,女,漢,重慶合川,四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,碩士研究生。

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