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        全低變工藝的設計與應用

        2009-01-01 00:00:00曾紹筆
        沿海企業(yè)與科技 2009年4期

        [摘要]文章闡述全低變工藝改造的理論和必要性,對全低變的改造內(nèi)容、投運情況、經(jīng)濟效益、設計改進等進行探討。

        [關(guān)鍵詞]全低變;CO變換;Co-Mo變換催化劑;節(jié)能降耗

        [作者簡介]曾紹筆,廣西欽州市大田氣體有限公司工程師,研究方向:化工生產(chǎn)、工藝設計與管理、安全評價,廣西欽州,535000

        [中圖分類號] TQ44 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-7723(2009)04-0035-0002

        一、引言

        在合成氨生產(chǎn)中,一氧化碳變換是一個能耗較大的工序。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,合成氨變換工藝的技術(shù)水平得到了較大的提高,為合成氨的節(jié)能降耗作出了突出貢獻。柳州化肥廠年增產(chǎn)3萬噸氨、5萬噸尿素變換工段改造項目時,采用全低溫變換工藝代替原有的常壓變換工藝,現(xiàn)已正常運行了8年,各項指標正常,節(jié)能效果顯著,在國內(nèi)同類企業(yè)中處于領(lǐng)先水平。現(xiàn)對其設計及運行進行總結(jié)。

        二、全低溫變換的理論依據(jù)

        CO變換旨在將CO轉(zhuǎn)變?yōu)镠2,其化學反應方程式為:

        CO+ H2O → CO2+ H2+43KJ

        從上述反應式可知,CO變換反應是放熱反應,反應溫度越低越有利于反應進行,也就越有利于節(jié)能、節(jié)汽、提高設備能力。隨著催化劑性能的日益完善,低溫活性也越來越好,隨之而來的變換工藝也取得了長足的進步,特別是Co-Mo耐硫變換催化劑的開發(fā)成功,給變換工藝帶來了一場革命。顯然,從中變 → 中串低 → 中低低 → 全低變,其節(jié)能效果也越來越好。

        三、Co-Mo耐硫變換催化劑的特征

        Co-Mo催化劑是將活性成分Co-Mo負載在載體上組成體系。這類催化劑往往加入堿金屬助催化劑以改善其低溫活性,與鐵鉻系催化劑相比主要特征為:

        (1)有很寬的活性溫區(qū),一般為160~500℃,被稱為寬溫變換催化劑。

        (2)有突出的耐硫和抗毒性能。

        (3)強度高,不易粉化。

        (4)壽命長,一般可使用5年左右,也有應用10年以上的例子。

        四、改造內(nèi)容

        (一)工藝流程改造

        柳化廠設計的全低溫變換流程見圖1。

        工藝流程主要改造措施:

        1.飽和熱水塔前設氣體過濾器,除去半水煤氣中少量的灰塵和油分,減少進入變換系統(tǒng)的灰塵,保護低溫催化劑;并定期用熱水塔排放的熱水沖洗,使吸附的灰塵排出器外。

        2.熱水塔補充水采用脫鹽水,降低循環(huán)熱水的含固量。

        3.增濕器采用脫鹽水冷激,保護催化劑活性。

        (二)主要設備

        1.主要設備一覽表(見表1)

        2.主要設備的特點

        (1)變換爐采用無耐熱混凝土襯里結(jié)構(gòu)設計。由于全低溫變換的床層溫度比傳統(tǒng)中溫變換和中變串低變流程的床層溫度低100~200℃,因而對材質(zhì)要求有所降低,也為變換爐采用無襯里設計提供了依據(jù)。在設計中,我們結(jié)合柳州化肥廠半水煤氣中氧含量有時超標達0.8%的特點,變換爐一段按21MPa、450℃設計,筒體和封頭采用16MnR/15CrMoR鋼和無內(nèi)襯結(jié)構(gòu)。實際運行表明,在滿負荷生產(chǎn)情況下,一段操作溫度為380℃,爐壁溫度低于變換爐的強度和穩(wěn)定性良好;在停車3天的情況下,觸媒層溫度才降至340℃。這種無襯里設計既能保證安全穩(wěn)定連續(xù)滿負荷生產(chǎn),又能保證短期停車后再開車的要求;同時,爐直徑比同規(guī)模的變換爐減少0.8m,可縮短施工周期,節(jié)約鋼材和投資。

        (2)飽和熱水塔采用規(guī)整填料設計。該塔是變換系統(tǒng)中回收熱量的主要設備,根據(jù)節(jié)能原理,強化飽和熱水塔的傳熱、傳質(zhì)性能非常重要。規(guī)整填料是我國近期開發(fā)的新型填料,它具有比表面積大、阻力小等特點,目前多用于石油蒸餾等行業(yè),用于中型氮肥廠飽和熱水塔作為增濕、降溫在國內(nèi)尚無先例。生產(chǎn)實踐表明,將規(guī)整填料用于飽和熱水塔,在滿負荷生產(chǎn)時,熱水塔變換氣出口溫度只有80℃左右,比同規(guī)模不用規(guī)整填料時的出口溫度降低約10℃;飽和塔半水煤氣出口溫度提高到130℃,比不用規(guī)整填料時提高約5℃,說明回收余熱是顯著的。由于采用規(guī)整填料,塔徑可比同規(guī)模的減少0.8m,節(jié)省了大量不銹鋼材料和投資成本。

        3.生產(chǎn)控制水平

        根據(jù)柳化廠的具體情況,采取車間集中控制與動力設備就地集中控制相結(jié)合的控制方案。全低變裝置設置了較完善的檢測、自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)及必要的信號聯(lián)鎖保護系統(tǒng),并采用集散型控制系統(tǒng)(DCS)。

        五、改造后的效果

        (一)能耗顯著減少

        改造前后變換工段能耗如表2所示。

        由表2可知,改造后噸氨總能耗為11.973GJ,比改造前節(jié)省了4.438GJ,折標煤約151Kg/tNH3

        (二)操作平穩(wěn),操作費用低

        由表2看出,改造后噸氨操作費用比改造前的常壓變換降低133.28元。

        (三)投資省

        針對柳化廠的具體情況,在設計中盡量利用原有設備、管線和公用設施,全低溫變換(包括新上一套變換裝置、一臺3D22壓縮機和變換氣改造)投資為1589.72萬元。雖然比投資常壓變換改造投資增加608萬元,但是,如果常壓變換系統(tǒng)為達到8萬噸氨能力而投入幾百萬元,將來再改為加壓變換,將造成很大的浪費,這顯然是不合理的。

        柳化廠年增產(chǎn)3萬噸氨5萬噸尿素變換工段改造設計項目,經(jīng)過8年的的實踐檢驗,證明其工藝先進可靠、經(jīng)濟合理、節(jié)能效果顯著,在國內(nèi)同類型企業(yè)中處于領(lǐng)先水平。

        [參考文獻]

        [1]林瑩.合成氨系統(tǒng)變換工藝的選擇[J].石油化工應用,2008,(8).

        [2]張永光.工業(yè)化CO變換催化劑研究進展[J].云南化工,2008,(2).

        [3]李建華.合成氨變換工藝的選擇[J].化工設計通訊,2001,(3).

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