一、概況
鐵東選煤廠是一座91年投產(chǎn)的,原設(shè)計(jì)為120萬噸大型礦井選煤廠。采用塊煤跳汰選—末煤重介選—煤泥浮選的高效生產(chǎn)工藝。由于原X2030型跳汰機(jī)是八十年代產(chǎn)品,現(xiàn)已不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要,分選效果差,數(shù)量效率低,洗中塊灰分高達(dá)40-45%,矸含煤在17-25%之間,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量及資源合理有效利用。隨著近年煤炭市場持續(xù)好轉(zhuǎn),集團(tuán)公司也加大投入力度,2004年公司投資350萬元對(duì)鐵東選煤廠受煤系統(tǒng)及塊煤跳汰選系統(tǒng)進(jìn)行一系列改造,更換1臺(tái)SKT型跳汰機(jī)和2臺(tái)斗式提升機(jī),取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。
二、原跳汰機(jī)存在的問題
⑴跳汰機(jī)處理能力小,經(jīng)常造成緩沖倉滿使生產(chǎn)不能正常連續(xù)進(jìn)行,矸石斗子處理不過來。
⑵洗中塊灰分偏高,經(jīng)常夾雜矸石,307#洗中塊脫水篩前必須設(shè)專人看護(hù)并檢出矸石,即便這樣洗中塊灰分經(jīng)常超標(biāo)。
⑶矸含煤偏高,原煤損失較大,矸石灰分在65~73%之間。
⑷手動(dòng)排矸,勞動(dòng)強(qiáng)度大,事故率高。
三、SKT99-15型跳汰機(jī)的特點(diǎn)
⑴采用數(shù)控立式風(fēng)閥及高壓風(fēng)集中凈化加油裝置。操作方便;也可投入自動(dòng)運(yùn)行,達(dá)到自動(dòng)排矸目的。
⑵空氣室采用U型結(jié)構(gòu),各空氣室進(jìn)風(fēng)均由蝶閥分別控制,便于分選過程中的及時(shí)調(diào)整。
⑶跳汰機(jī)采用無溢流堰倉式穩(wěn)靜排料裝置,可使排出的物料準(zhǔn)確進(jìn)入料倉。排料輪葉片位置超出料倉底口物料下滑安息角,可控制物料連續(xù)穩(wěn)靜地排出。自動(dòng)控制排料輪轉(zhuǎn)速,從而準(zhǔn)確地調(diào)整排料量,確保分層物料精確分離,提高了分選效果。
⑷處理能力大。原設(shè)計(jì)處理能力為90~180t/h而實(shí)際只有120t/h,改后設(shè)計(jì)處理能力在140~280t/h,實(shí)際可達(dá)到200~220t/h。
四、塊煤跳汰選系統(tǒng)的改造方案
⑴等厚篩更型 把ZD1273型等厚篩更換為ZD1573型等厚篩,提高了處理能力,提高了分級(jí)效果。
⑵跳汰機(jī)更型改造 將X2030型跳汰機(jī)更換為SKT99-16型跳汰機(jī),處理能力和分選效果有了很大提高。
⑶斗式提升機(jī)改造 將原T3260型斗式提升機(jī)改為T4080型斗式提升機(jī),提高了排矸運(yùn)輸能力。
這一系列的改造為進(jìn)一步擴(kuò)大入洗規(guī)模奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
五、改造前后指標(biāo)對(duì)比,見表1
從表1可以看出,在入洗原煤質(zhì)量變化不大的情況下,使用SKT99—15型跳汰機(jī)后,洗中塊灰分為36~38%以下完全達(dá)到用戶對(duì)熱值>4900Kcal/kg的要求,并且穩(wěn)定率提高為44.51%;數(shù)量效率提高了10.52%,;處理能力提高80t/臺(tái)·h。
六、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
⑴改造后,在同等開機(jī)時(shí)間條件下,每年可多入洗原煤40萬t,經(jīng)濟(jì)效益:40萬t×10元/t=400萬元。
⑵塊煤產(chǎn)率較之改造前可提高2.10%。經(jīng)濟(jì)效益:2.10%×224=984.08萬元,減少矸石運(yùn)輸費(fèi)2.10%×209.2萬t×1=4.39萬元。
從以上分析可以看出,在不增加開機(jī)時(shí)間的條件下,僅入洗量增加和塊煤產(chǎn)率提高兩項(xiàng)每年就可為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益1384.08萬元。
七、結(jié)束語
通過兩年多來的生產(chǎn)實(shí)踐,證明了SKT99-16型跳汰機(jī)在鐵東選煤廠改造中的應(yīng)用是成功的。該機(jī)處理能力大,機(jī)械性能先進(jìn),分選精度高,便于操作,生產(chǎn)維護(hù)管理簡便,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了人為因素對(duì)分選過程的影響,大大提高了企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。