0 引言
脫硫脫硝系統(tǒng)是一種高效的環(huán)保技術(shù)裝備,主要用于減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)燃燒過程中產(chǎn)生的硫氧化物mathrm
,主要是
和氮氧化物
排放。這些氣體是造成大氣污染、酸雨和光化學(xué)煙霧等環(huán)境問題的主要原因。通過脫硫脫硝系統(tǒng)的處理,可以顯著減少這些有害氣體的排放,有效保護(hù)環(huán)境和人類健康不受侵害[1]。
某大型鋼鐵企業(yè)增設(shè)了一條新的燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線,并為其配備了兩臺雙室四電場的靜電除塵器,以確保燒結(jié)過程中產(chǎn)生的煙氣得到有效凈化。經(jīng)過這一步驟處理后,煙氣會被送入脫硫脫硝系統(tǒng)中進(jìn)行進(jìn)一步的處理。本文所述的脫硫脫硝系統(tǒng)結(jié)合了循環(huán)流化床半干法脫硫、低壓旋轉(zhuǎn)反吹式布袋除塵以及SCR脫硝等工藝,雙機(jī)(主抽風(fēng)機(jī))單塔布置,以實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)外排煙氣二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、氨逃逸達(dá)標(biāo)排放,且無廢水排放。
系統(tǒng)的脫硫效率受多個因素影響,其中關(guān)鍵因素有2:1)脫硫劑投加量;2)脫硫塔床層壓差和物料循環(huán);3)脫硫塔出口溫度。目前正在運(yùn)行的大多數(shù)半干法脫硫系統(tǒng)均為人為手動控制,通過操作員手動控制給料機(jī)的頻率來調(diào)整投藥量,手控返料閥門的開度來調(diào)整床層壓差,手控變頻水泵的頻率來調(diào)整噴水量進(jìn)而影響溫度,最終綜合監(jiān)控系統(tǒng)中的各個因素以使排放達(dá)標(biāo)。本文探討在以上脫硫工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)引入自動控制的思想,以減輕操作員工作強(qiáng)度,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。系統(tǒng)的控制界面總貌如圖1所示。
1脫硫劑制備系統(tǒng)和投加系統(tǒng)自動控制
1.1 脫硫劑制備系統(tǒng)
脫硫塔配置一套三級石灰干式消化系統(tǒng),吸收劑消化系統(tǒng)采用臥式雙軸三級攪拌式干式消化器。系統(tǒng)的主要設(shè)備有生石灰倉、秤入口給料機(jī)、輸送秤給料機(jī)、秤出口給料機(jī)、一/二/三級消化器、消化器后給料機(jī)和輸送風(fēng)機(jī)。主要生產(chǎn)流程:生石灰由粉罐車運(yùn)至廠內(nèi),通過氣力輸灰進(jìn)入生石灰倉,經(jīng)過輸送秤給料機(jī)送至三級干式消化器,反應(yīng)完成的消石灰通過氣力輸送風(fēng)機(jī)輸送至消石灰倉。系統(tǒng)的自動控制分為兩個方面:一是整個系統(tǒng)的順控流程及保護(hù)聯(lián)鎖自控,二是消化器的水料配比。
消化器控制系統(tǒng)程序能夠?qū)崿F(xiàn)整個流程的一鍵啟停,無須人為干預(yù)。根據(jù)實(shí)際工藝情況提前設(shè)好的各設(shè)備之間的延時時間,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)由下游設(shè)備至上游設(shè)備一鍵啟動,具體步序?yàn)椋簡託溲趸}輸送風(fēng)機(jī) → 啟動消化器后給料機(jī) → 啟動倉頂排氣閥 → 啟動倉頂除塵器 → 啟動三級消化器 → 啟動二級消化器 → 啟動一級消化器 → 啟動消化器入口給料機(jī) → 啟動皮帶秤 → 啟動秤入口給料機(jī) → 啟動消化水泵。一鍵停止功能為由上游設(shè)備至下游設(shè)備依次停止,也需提前設(shè)定好各設(shè)備之間的延時時間,以保證設(shè)備內(nèi)無存料。同時,各上下游設(shè)備之間的保護(hù)聯(lián)鎖齊全,下游設(shè)備故障可自動跳停上游設(shè)備,輸送系統(tǒng)故障(包含各級消化器、消化器后給料機(jī)、輸送風(fēng)機(jī)的設(shè)備故障和電流超限)能夠自動觸發(fā)給料系統(tǒng)(包含消化器前給料機(jī)、皮帶秤和消化水泵)聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī),防止發(fā)生堵料事故。因此,系統(tǒng)在運(yùn)行過程中無須操作員實(shí)時監(jiān)控,大幅降低了操作員的工作強(qiáng)度。
消化器的加水量采用PID控制,首先根據(jù)進(jìn)料生石灰的品質(zhì)設(shè)置合適的水料比,根據(jù)生石灰皮帶秤的實(shí)時反饋計(jì)算出加水量,再對變頻泵采用PID控制,加水量計(jì)算值為設(shè)定值,現(xiàn)場流量計(jì)瞬時值為反饋量,輸出值控制頻率。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)加水量的實(shí)時控制與水料比的實(shí)時跟蹤,PID流程如圖2所示。由此保證消化器中加水和加料的配比穩(wěn)定,保證消石灰成品的質(zhì)量和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定。控制界面和控制效果如圖3所示,頻率及流量跟蹤效果良好。
1.2 脫硫劑投加系統(tǒng)
脫硫塔配備3T和6T兩套消石灰投加系統(tǒng),主要設(shè)備包括消石灰倉、稱前變頻給料機(jī)、消石灰螺旋稱重給料機(jī)、稱后工頻給料機(jī)和氣力輸送風(fēng)機(jī)。系統(tǒng)的自動控制主要包含系統(tǒng)順控和加藥量自控兩個方面。
消石灰投加系統(tǒng)設(shè)備由上游到下游順序依次為:消石灰變頻給料機(jī) → 螺旋稱重給料機(jī) → 工頻給料機(jī) → 輸送羅茨風(fēng)機(jī)。控制系統(tǒng)程序能夠?qū)崿F(xiàn)由下游至上游的一鍵啟動和由上游至下游的一鍵停止,各設(shè)備間延時時間可根據(jù)實(shí)際情況提前設(shè)好,無須人為操作。各上下游設(shè)備之間的保護(hù)聯(lián)鎖齊全,下游設(shè)備故障觸發(fā)上游設(shè)備聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī),無須操作員實(shí)時監(jiān)控。
投藥量控制除了手動輸入投加量控制外,還可以根據(jù)設(shè)定的出口 濃度標(biāo)準(zhǔn)自動控制消石灰的投加量??刂颇P蜑楣接?jì)算和PID結(jié)合的串級PID模型[3]。
首先根據(jù)系統(tǒng)的于標(biāo)煙氣量、消石灰純度、鈣硫比、出口 控制濃度和測量濃度計(jì)算出消石灰的理論消耗量,計(jì)算公式為:
式中: m 為消石灰計(jì)算耗量 , Q 為干標(biāo)煙氣量,16% 基準(zhǔn)氧
;
為煙肉出口
控制濃度
(標(biāo)準(zhǔn):干基, 16% 氧含量);
為煙肉出口
測量濃度
(標(biāo)準(zhǔn):干基, 16% 氧含量);b 為鈣硫比;
為消石灰純度。
在此基礎(chǔ)上引入PID控制,以出口 控制濃度為設(shè)定值,出口
測量濃度為反饋值,輸出范圍
,以達(dá)到增減調(diào)節(jié)的目的。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,通過調(diào)整PID調(diào)節(jié)值系數(shù)
和理論值權(quán)重系數(shù)
,以達(dá)到最佳的控制效果。消石灰總量計(jì)算公式為:
式中: M 為消石灰消耗總量 為消石灰計(jì)算耗 量
.
為PID調(diào)節(jié)值權(quán)重系數(shù);
為理論值權(quán)重系 數(shù);
為PID調(diào)節(jié)輸出,范圍
o
將消石灰總量作為投加系統(tǒng)的設(shè)定值,通過稱重皮帶給料秤控制消石灰的實(shí)時投加量。實(shí)際運(yùn)行已能夠?qū)⒊隹? 濃度自動控制到設(shè)定值附近,控制
范圍波動在 左右,滿足用戶要求。實(shí)際控制界面和控制效果如圖4所示。
2 床壓自動控制與灰斗自平衡
2.1 床壓自動控制
脫硫塔床壓是系統(tǒng)運(yùn)行過程中的重要指標(biāo),可以有效反映脫硫塔內(nèi)的固體顆粒量。合理控制床壓有助于維持脫硫塔內(nèi)適當(dāng)?shù)墓腆w顆粒濃度,這對于提高脫硫效率至關(guān)重要4。本系統(tǒng)通過控制返料閥門的開度來控制脫硫塔壓差的變化。
返料閥門的控制方式分為三種:手動控制、同操控制和自動控制。
1)手動控制:在此種條件下可以人工設(shè)置六個返料閥門各自的開度。
2)同操控制:在此種條件下參與同操返料閥門開度為統(tǒng)一人工設(shè)定的同操值??梢酝ㄟ^偏差值的設(shè)定來微調(diào)各個返料閥門的開度。
3)自動控制:在此種情況下參與同操返料閥門將接受床壓控制自動調(diào)節(jié)程序的設(shè)定。
床壓自控的控制邏輯如下:首先,床層壓差 總壓差-基礎(chǔ)床壓。基礎(chǔ)床壓根據(jù)煙氣量Q作對應(yīng),由40% 至 110% 標(biāo)量,每 5% 做一級。由于返料閥門的頻繁調(diào)節(jié)會造成床壓的跳動,嚴(yán)重時可能造成塌床或退床,因此在自動控制條件下,閥門開度設(shè)定受床層壓差的柔性階梯控制。輸入床壓控制設(shè)定值,高限、上上限、上限、下限、下下限和低限六個偏差值,對應(yīng)區(qū)間的開度變化值,對應(yīng)動作的等待時間。每次閥門同操值輸出變化后,計(jì)時器開始計(jì)時,同時實(shí)時掃描床壓,當(dāng)床壓處于相應(yīng)區(qū)間且計(jì)時器大于對應(yīng)的等待時間時,閥門同操值進(jìn)行相應(yīng)幅度的變化,并進(jìn)入下一個掃描周期,邏輯如圖5所示。
在此種控制模式下,既可以通過設(shè)置不同的床壓控制限定值來劃分不同的控制區(qū)間,又可以通過設(shè)置閥門動作幅值來控制床壓的變化速率,同時還可以通過設(shè)置等待時間來避免短時間內(nèi)閥門多次動作,維持床壓的穩(wěn)定,防止床壓發(fā)生驟變。從生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際效果看,在工況穩(wěn)定的情況下,可將脫硫塔床壓偏差控制在 ±100Pa 以內(nèi)??刂平缑婕靶Ч鐖D6所示。
2.2 灰斗自平衡控制
脫硫塔后布袋除塵裝置布置的前后位置和連通關(guān)系,必然導(dǎo)致各個灰斗積灰速率的不同,靠近脫硫塔的灰斗積灰更快,遠(yuǎn)離的更慢。為了保證各個灰斗返料過程更加均勻、無突變,并防止灰斗長期料多造成板結(jié),引入灰斗自平衡控制是很有必要的。
在自動調(diào)節(jié)條件下需要設(shè)定一個偏差系數(shù),根據(jù)六個灰斗的總重進(jìn)行調(diào)節(jié),重量大的多開一點(diǎn),重量小的少開一點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)各灰斗內(nèi)灰量相對平衡。平衡系數(shù)為:
由于脫硫塔內(nèi)物料濕度及煙氣流速等工況因素影響,有時僅憑自平衡系數(shù)仍然無法平衡各灰斗重量,此時需要引入一個調(diào)整系數(shù),即當(dāng)灰斗重量大于平均值1.1倍(可調(diào)整)時,在當(dāng)前開度基礎(chǔ)上再乘以1.08(調(diào)整系數(shù),可調(diào));當(dāng)灰斗重量小于平均值時,取消調(diào)整系數(shù),以此達(dá)到動態(tài)平衡的效果。
因此,灰斗開度輸出值的表達(dá)式為:
灰斗開度 同操值 × 平衡系數(shù) ×100%
3 工藝水系統(tǒng)自動控制
脫硫塔內(nèi)部溫度是脫硫效率的重要影響因素。溫度過低,脫硫劑的活性降低,反應(yīng)速率減慢,從而影響脫硫效果;溫度過高,則可能導(dǎo)致脫硫劑的分解和氧化,同樣會降低脫硫效率5。因此,合理控制脫硫塔內(nèi)部溫度,可以確保脫硫劑在最佳活性狀態(tài)下工作,是脫硫控制的關(guān)鍵。工藝水系統(tǒng)包括工藝水箱、工藝水泵、霧化噴槍、噴水量調(diào)節(jié)裝置等。本系統(tǒng)配備三臺工藝水泵(二用一備),為上下兩層霧化噴槍供水,通過調(diào)整變頻水泵頻率控制霧化噴槍的噴水量,從而達(dá)到控制脫硫塔出口溫度的目的]。
工藝水系統(tǒng)同樣采用類似于床壓控制的柔性階梯控制,設(shè)置脫硫塔出口溫度設(shè)定值,上上限、上限、下限和下下限四個偏差值,對應(yīng)區(qū)間的開度變化值,對應(yīng)動作的等待時間。每次頻率輸出變化后,計(jì)時器開始計(jì)時,同時實(shí)時檢測出口溫度,當(dāng)溫度處于相應(yīng)區(qū)間且計(jì)時器大于對應(yīng)的等待時間時頻率進(jìn)行相應(yīng)幅度的變化,并進(jìn)入下一個掃描周期。從生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際效果看,在工況穩(wěn)定的情況下,可將脫硫塔出口溫度偏差控制在 以內(nèi)??刂平缑婕翱刂菩Ч鐖D7所示。
4控制系統(tǒng)構(gòu)成
5 結(jié)論
本套系統(tǒng)選用了西門子S7-416H穴余PLC控制系統(tǒng),每套PLC系統(tǒng)均采用控制主站 + 分布式I/0的形式,主站與遠(yuǎn)程站采用PROFINET通信方式,具有高速網(wǎng)絡(luò)傳輸、硬件熱插拔功能和完善的穴余結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)編程軟件為STEP7V5.7,系統(tǒng)上位機(jī)組態(tài)軟件采用西門子當(dāng)前主流版本W(wǎng)INCCV8.0。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用西門子X200系列管理型交換機(jī)組成環(huán)網(wǎng),保證了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的冗余穩(wěn)定。
某大型鋼鐵企業(yè)新建燒結(jié)機(jī)配套煙氣脫硫脫硝系統(tǒng),在脫硫工藝的脫硫劑制備系統(tǒng)和投加系統(tǒng)、床壓自動控制與灰斗自平衡、工藝水溫控系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)引入自動控制,降低了現(xiàn)場操作人員的勞動強(qiáng)度,提高了脫硫效率,節(jié)約了物料消耗,為脫硫脫硝的精益化生產(chǎn)、生產(chǎn)能耗的降低及設(shè)備的智能控制都提供了強(qiáng)有力的保證,具有廣泛的應(yīng)用前景和深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。
[參考文獻(xiàn)]
[1] WANG J J,WANG Y J,SHE X F,et al.Numerical studyon the distribution of flue gas residence timein the desulfurization and denitrification systemby the optimization of the model[J].InternationalJournal of Chemical Reactor Engineering,2022,20(10):1095-1105.
[2]梁克順,馬立新,郭玲妹.煙氣脫硫智能控制系統(tǒng)研究[J].電力科學(xué)與工程,2019,35(4):59-63.
[3]顧莉娟.高效脫硫協(xié)同除塵技術(shù)的應(yīng)用[J].中國資源綜合利用,2018,36(7):125-127.
[4]張鈺熙.高爐熱風(fēng)爐煙氣脫硫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].治金與材料,2024,44(5):72-74.
[5]曹亞明.循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率分析[D].沈陽:東北大學(xué),2008.
[6]趙喜峰.循環(huán)流化床半干法脫硫工藝優(yōu)化研究[J].裝備維修技術(shù),2024(3):46-48.
[7]童莉,韓毅,趙旭東.與袋式除塵器配套的半干法煙氣脫硫技術(shù)及應(yīng)用[J].中外能源,2010,15(5):99-102.