摘要:介紹了零氣損干燥機的結(jié)構(gòu)和工作原理,以及這些設(shè)備在投運以后出現(xiàn)了一些問題,通過對這些問題進行分析和處理,總結(jié)運行標準,讓干燥機發(fā)揮最佳運行效果。
關(guān)鍵詞:干燥機;露點;溫度
0 引言
在鋼鐵行業(yè)中,壓縮空氣應(yīng)用范圍廣泛,為生產(chǎn)提供儀表、動力、除塵等氣源,隨著設(shè)備精度越來越高,自動化越來越先進,對壓縮空氣的品質(zhì)要求也逐步提高,某鋼廠壓縮空氣系統(tǒng)共建設(shè)4個空壓站,26臺空壓機配套26臺干燥機。2020年開始對干燥設(shè)備進行改造升級,將原組合式干燥機替換為鼓風零氣損干燥機。
1 實驗材料與方法
1.1 零氣損干燥機工作原理介紹
零氣損干燥機主要由汽水分離器、吸附塔、鼓風機、過濾器、加熱器、冷卻器以及若干閥門組成。
零氣損干燥機由兩個干燥塔組成,主要工作原理是利用吸附劑的吸水特性,對壓縮空氣進行物理吸附,從而將壓縮空氣中的水分除去;與此同時,另外一個吸附塔進行再生。再生完畢后與工作的再生塔進行切換,依次反復(fù)進行, 使得壓縮空氣出口壓力露點達到-40℃以下[1]。具體流程見圖1。
1.2 運行現(xiàn)狀分析
自2022年完成改造投運以來,壓縮空氣經(jīng)干燥出來的壓力露點時常出現(xiàn)高于控制露點-40℃的情況,嚴重時可達-10℃及以上,對壓縮空氣品質(zhì)控制造成一定威脅。經(jīng)分析統(tǒng)計,露點超標的設(shè)備主要分布在1/2/4號空壓站。
1.3 影響干燥機露點波動因素
據(jù)現(xiàn)場調(diào)研以及查閱相關(guān)文獻資料,影響干燥機露點波動主要有以下幾點;
1)干燥機進氣量
當進氣流量超過設(shè)計標準時,干燥機干燥吸附能力下降較快,運行周期末期容易出現(xiàn)露點超標,反之露點處于更好水平。站區(qū)干燥系統(tǒng)運行模式主要集中主管供氣,經(jīng)干燥機、過濾器輸送到外部匯總管,每臺干燥機的流量受流經(jīng)的干燥機、過濾器、管道、閥門阻力影響,阻力大時流通量減少,反之增加。從1號空壓站跟換3組濾芯后其干燥機壓差從4 kpa上升至12 kpa(表明流通量增加,已經(jīng)大于設(shè)計標準250 Nm3/min),同時這三組干燥機的露點出現(xiàn)一定幅度下降,該現(xiàn)象表明過濾器的壓阻差異可能是影響流量分配不均的主導(dǎo)因素之一。
2)吸附劑吸附能力和比例配置
吸附劑是干燥機實現(xiàn)干燥能力的最關(guān)鍵材料,其能力主要體現(xiàn)在填料的種類、比例和填裝量,目前常用的填料為分子篩和Al2O3,其中分子篩的吸附能力是Al2O3的1.8倍左右,相同填裝量下分子篩填裝比例越高干燥能力越強。
3)干燥機的加熱再生和循環(huán)周期設(shè)定
在有限的吸附能力內(nèi)干燥機的運行周期越長,末期的干燥性能越差。干燥劑的再生是否完全由再生溫度和時間決定,在合理區(qū)間內(nèi)再生溫度越高,實現(xiàn)完全再生所需的時間越短,再生是否徹底對干燥能力影響較大。
4) 環(huán)境溫濕度
空氣濕度高時,進入干燥機的壓縮空氣濕度也會上升,在一定程度會縮短干燥劑吸附能力的消耗時間,從而影響露點。另外,干燥劑采用空氣加熱循環(huán)再生,空氣濕度大對再生能力有影響,該類因素應(yīng)當在設(shè)計時加以考慮。
5)其他
如干燥劑的劣化、干燥機入口溫度過高、干燥劑填裝形式、干燥劑質(zhì)量等。
2 實驗結(jié)果與分析
2.1 露點超標原因初步分析
1)個別干燥機存在過濾器堵塞情況
1號空壓站共配置7臺空壓機(對應(yīng)7臺干燥機),對該空壓站進行干燥機過濾器檢查發(fā)現(xiàn),部分干燥機進出口壓力差相差較大,其中5/6號干燥機壓差在10 Kpa以上,其它干燥機在3-5 Kpa,依次初步反推壓差較小的存在干燥機后過濾器堵塞情況,經(jīng)對2/3/5號空壓機過濾器拆解后,均發(fā)現(xiàn)過濾器內(nèi)濾筒出現(xiàn)內(nèi)部擠壓變形,過濾材料表面和內(nèi)部有較多的棕褐色粉塵。過濾器的變形以及堵塞導(dǎo)致了過濾器壓差較大(對應(yīng)的干燥機壓差現(xiàn)象為較?。?,空氣流通阻力變大,流通量減少。根據(jù)不同干燥機前后的壓差我們可以初步判斷5/6號干燥機過濾器壓差相對較2/3/4小(干燥機壓差較大),空氣流通處理量大,干燥劑的吸附能力下降較快,干燥露點最大值也較大;2/3/4號干燥機過濾器壓差較小,空氣流通處理量小,燥劑的吸附能力下降慢,干燥露點整體比前者好。
2)吸附塔填料量未達標以及種類配比不合理
根據(jù)滿足露點<-40℃的前提下,測算的填料量需滿足單塔至少4噸;而據(jù)現(xiàn)場施工時填料添加時候的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,單塔填充量大都在3.5噸左右,比計算標準少;
同時吸附塔設(shè)計填料組分主要有分子篩以及活性氧化鋁,填充1∶2/1∶3不等。因為氧化鋁具有高強度,不易破碎;在相對濕度高區(qū)間(60%~100%),吸水性能要優(yōu)于分子篩,但隨著含濕量逐漸降低,吸水性不如分子篩。所以,比例調(diào)整合理也是影響露點能否穩(wěn)定達標的原因。
3)干燥機進氣溫度偏高
按照干燥機設(shè)計擬定工況條件為滿足小于40℃的進氣要求,但據(jù)現(xiàn)場實測改造干燥機情況,部分設(shè)備進氣維持在40~45℃,據(jù)查看空氣飽和含水率對照表可得在同等壓力下,45℃的壓縮空氣含水量約為40℃的1.28倍,極大增加吸附塔的處理量,對于干燥效果造成很大波動[1]。
2.2 實驗調(diào)整
1)對過濾器進行更換
3月份對1號空壓站2/3/4號干燥機后濾芯進行更換后,干燥機壓差從3~4 kpa上升至10~17 kpa,表明過濾器阻力損失減小,空氣流通量增加,吸附劑處理能力下降增快,相應(yīng)的露點最大值也出現(xiàn)上升情況,而原來5/6/7干燥機壓差出現(xiàn)下降,空氣流通量減少,吸附劑處理能力下降變慢,相應(yīng)的露點最大值也出現(xiàn)下降情況,露點有所改善,其中6/7號干燥機達到-40℃以下。
2) 進行補加填料
根據(jù)設(shè)計標準,以及結(jié)合吸附塔的剩余空間進行調(diào)整,每座塔填充量調(diào)整為4噸,同時按照氧化鋁:分子篩=3∶2的比例進行配置。在補充填料后的干燥機露點溫度由-20℃提升至-35~-40℃之間,極大改善壓縮空氣的品質(zhì)。
3)改善冷卻器換熱效果
干燥機的進氣溫度偏高主要原因空壓機冷卻不充分,據(jù)現(xiàn)場拆檢空壓機三級冷卻器發(fā)現(xiàn),水管側(cè)大部分存在堵塞以及腐蝕。針對此現(xiàn)象,主要通過縮短冷卻器維護周期,同時調(diào)整冷卻塔風機導(dǎo)葉以保證換熱效果,進一步降低空壓機冷卻器進水溫度。經(jīng)過調(diào)整,當前1~3號空壓站干燥機進氣溫度可以保證在≤40℃。
3 結(jié)束語
干燥機的露點對于壓縮空氣品質(zhì)是否達標起著決定性作用,通過本文的研究分析,后續(xù)對于類似露點超標情況的排查處理有著重要借鑒意義。
參考文獻
[1] 吳先吉,孫光華.零氣損干燥機在梅鋼的應(yīng)用[J].梅山科技, 2019(1):3.DOI:CNKI:SUN:MSKJ.0.2019-01-002.