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        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)超厚料層生產(chǎn)實(shí)踐

        2025-02-13 00:00:00張?zhí)靽[殳哲君張巧玉殷國(guó)富宋亞龍花偉
        中國(guó)冶金文摘 2025年1期

        摘要:中天鋼鐵330 m2燒結(jié)機(jī)通過(guò)智能化燒結(jié)系統(tǒng)的投用、改善料層透氣性及邊緣效應(yīng)、采用返礦鑲嵌技術(shù)、改善混勻制粒效果等多重措施,將燒結(jié)料層由投產(chǎn)初期的950 mm料層厚度,提升至1020 mm。并且在1020 mm料層條件下長(zhǎng)期保持穩(wěn)定生產(chǎn)。燒結(jié)礦產(chǎn)量質(zhì)量穩(wěn)步提升、固體燃耗顯著降低。燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)提升5.09%,燒結(jié)燃耗降低1.5 kg/t、電耗降低1.5 kwh/t礦,內(nèi)返率降低1.53%、高返率降低2.51%,目前綜合返礦率保持23%左右。

        關(guān)鍵詞:燒結(jié),超厚料層,提質(zhì)降本

        0 引言

        厚料層燒結(jié)是一種鐵礦石燒結(jié)工藝,它在燒結(jié)機(jī)上保持較高的鋪料厚度進(jìn)行燒結(jié)。這種工藝能夠有效改善燒結(jié)礦的質(zhì)量,提高燒結(jié)礦機(jī)械強(qiáng)度、減少粉末量、降低氧化亞鐵(FeO)含量、改善還原性能,同時(shí)對(duì)提高燒結(jié)礦成品率和節(jié)約燃料消耗也有顯著效果[1]。厚料層燒結(jié)充分利用了燒結(jié)過(guò)程中的自動(dòng)蓄熱特點(diǎn),有利于各種物理化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行,從而達(dá)到改善燒結(jié)礦質(zhì)量、降低能耗的目的[2]。

        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來(lái),針對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)條件及設(shè)備不斷摸索優(yōu)化,同時(shí)充分利用設(shè)計(jì)投用的各項(xiàng)燒結(jié)工藝優(yōu)化措施,逐步提高料層至1020 mm,目前超厚料層狀態(tài)運(yùn)行穩(wěn)定。經(jīng)過(guò)對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程以及成品礦質(zhì)量的對(duì)比分析證明,實(shí)施超厚料層燒結(jié)后的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、返礦率、低溫還原粉化性能指標(biāo)均有顯著提升、燃料消耗顯著下降。

        1 超厚料層生產(chǎn)現(xiàn)狀

        自投產(chǎn)以來(lái),中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)不斷摸索超厚料層的生產(chǎn)過(guò)程控制優(yōu)化手段,以達(dá)到燒結(jié)礦提質(zhì)降耗的目的。通過(guò)一年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐,從原料條件、燒結(jié)過(guò)程控制、設(shè)備優(yōu)化等方面的逐步完善,最終達(dá)到了燒結(jié)料層穩(wěn)定達(dá)到1020 mm的厚度,同時(shí)大幅提高了燒結(jié)礦質(zhì)量、降低了燒結(jié)過(guò)程能耗。

        2 實(shí)現(xiàn)超厚料層的措施

        2.1 自動(dòng)布料系統(tǒng)穩(wěn)定投用

        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)欄板高度為900 mm,在料層達(dá)到1000 mm以上后,精確的布料是穩(wěn)定燒結(jié)過(guò)程、保持料層適當(dāng)透氣性的重要手段之一。

        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)采用智能燒結(jié)系統(tǒng),其中自動(dòng)布料系統(tǒng)是穩(wěn)定整個(gè)燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程的重要一環(huán)。該套系統(tǒng)由主閘門(mén)、6套氣動(dòng)布料小閘門(mén)、6套層厚儀、平料板等裝置構(gòu)成,能夠?qū)崿F(xiàn)料層厚度自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)調(diào)整料層厚度,較以往的人工調(diào)節(jié)更為精確且更為及時(shí)。配合智能燒結(jié)系統(tǒng)的終點(diǎn)調(diào)控功能,使得燒結(jié)終點(diǎn)位于倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱的達(dá)成率達(dá)到95%以上,大大提高了燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定性,為超厚料層燒結(jié)的穩(wěn)定實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

        2.2 改善燒結(jié)邊緣效應(yīng)

        當(dāng)前燒結(jié)工藝上普遍存在邊緣效應(yīng)現(xiàn)象,在燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)邊緣,物料隨著燒結(jié)過(guò)程變得疏松、空隙率大,且物料在燒結(jié)過(guò)程中收縮與臺(tái)車(chē)欄扳分離,造成燒結(jié)料層邊緣阻力小、風(fēng)速顯著加大,形成邊緣效應(yīng)[3]。同時(shí)受到臺(tái)車(chē)側(cè)擋板的漏風(fēng)影響,兩邊燒結(jié)速度過(guò)快,造成終點(diǎn)位置兩側(cè)的料層過(guò)燒、熱能浪費(fèi)、且影響整體燒結(jié)的均勻性。

        針對(duì)該現(xiàn)象,除了使用常規(guī)的梯形布料、邊緣壓料等強(qiáng)化布料措施[4],使邊緣燃燒速度減慢,盡量與中部燃燒速度保持一致,從而使高溫保持時(shí)間延長(zhǎng)。330 m2燒結(jié)機(jī)還采用了通過(guò)改變臺(tái)車(chē)兩側(cè)鋪底料厚度的措施,達(dá)到增加臺(tái)車(chē)兩側(cè)料層的阻力、迫使整體燒結(jié)料層燒結(jié)速度的目的。以上措施的聯(lián)合使用,從機(jī)尾斷面來(lái)看,較好的改善了臺(tái)車(chē)兩側(cè)過(guò)燒的情況,同時(shí)也避免的端部爐篦條的過(guò)度燒損。

        2.4 料面打孔增加透氣性

        厚料層投用初始階段,存在料層透氣性變差、負(fù)壓高、終點(diǎn)滯后的現(xiàn)象,為改善料層透氣性。結(jié)合行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及南通330 m2燒結(jié)機(jī)的特性,采用了料面打孔裝置。

        該裝置分為主動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)打孔和被動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)打孔。主動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)打孔在點(diǎn)火爐前方料面進(jìn)行打孔。被動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)打孔在點(diǎn)火爐后方燒結(jié)料面表層進(jìn)行打孔。該兩種打孔方式一方面能夠增加點(diǎn)火表面積、提升點(diǎn)火深度,從而提升燒結(jié)料層的熱量植入、降低過(guò)濕層厚度帶來(lái)的阻力;另一方面能夠直接改善燒結(jié)料面的透氣性、打破表層的燒結(jié)礦層,較為顯著的降低燒結(jié)料面阻力。

        該措施投用后,燒結(jié)整體負(fù)壓降低0.11-0.5 kpa,有效降低燒結(jié)料層的阻力。

        2.5 返礦鑲嵌技術(shù)的應(yīng)用

        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)建設(shè)時(shí)即設(shè)計(jì)有返礦鑲嵌流程,目前采用的流程方式為將<3 mm粒級(jí)的返礦回流至燒結(jié)配料進(jìn)行配用;另一部分

        3-5 mm粒級(jí)的返礦直接鋪在二次混合機(jī)出料皮帶底部,不參與混合制粒。

        返礦鑲嵌技術(shù)是一種優(yōu)化燒結(jié)過(guò)程返礦利用效率的工藝,有利于改善燒結(jié)礦的質(zhì)量,使轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、成品率、固體燃料消和RDI指標(biāo)[5]。能夠使得混合機(jī)內(nèi)部物料的粒級(jí)分布更為合理,較大粒度的返礦不會(huì)破壞混合機(jī)內(nèi)的制粒效果。同時(shí)在相同混合料水份下,使用返礦鑲嵌技術(shù)的混合機(jī)內(nèi)水份會(huì)同比升高,有利于制粒效果的改善。

        經(jīng)以往工業(yè)實(shí)驗(yàn),在分流返礦占燒結(jié)總物料4%條件下,負(fù)壓降低約1 kPa,提高上料量10 t/h,提產(chǎn)約2%。

        2.6 高活性度熔劑配加

        生石灰與礦石、礦炭等原料發(fā)生反應(yīng),生成氧化鈣、氧化鎂等物質(zhì),這些物質(zhì)具有極強(qiáng)的粘合性,能夠促進(jìn)原料顆粒之間的粘結(jié),形成堅(jiān)固的成團(tuán),這對(duì)提高燒結(jié)礦的力學(xué)強(qiáng)度和滲透性至關(guān)重要。同時(shí)生石灰消化反應(yīng)是放熱反應(yīng),放出的熱量可以提高料溫,有利于消除過(guò)濕層,降低料層阻力。生石灰消化后體積膨脹,比表面積增大,吸濕性強(qiáng),有利于與其他物料顆粒的凝聚,可以提高混合料的成球性,并能提高料球的強(qiáng)度[6-8]。

        基于生石灰在燒結(jié)過(guò)程、特別是提高透氣性作用的重要作用,南通330 m2燒結(jié)機(jī)對(duì)生石灰的使用有著較高的要求。目前使用的生石灰質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)到85%、活性度360 ml以上,為燒結(jié)料混合料良好的制粒效果、以及提高料溫起到顯著的促進(jìn)作用。

        2.7 料面透氣性的改善

        中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)采用料面打孔裝置來(lái)改善燒結(jié)料層的透氣性。

        燒結(jié)最低點(diǎn)溫度主要是由于過(guò)濕帶移動(dòng)所引起的,過(guò)濕帶的形成是由于上部料層在燃料干燥過(guò)程中水分蒸發(fā),隨著抽風(fēng)水蒸氣下移,遇低溫料層冷凝放熱所形成,在此過(guò)程中,風(fēng)速在一定程度上保持不變,風(fēng)經(jīng)過(guò)燃燒層所帶走的熱量是相同的,經(jīng)過(guò)預(yù)熱帶和干燥帶用于物化反應(yīng)的熱量交換相同,那么最終影響風(fēng)溫的就在過(guò)濕帶,隨著過(guò)濕帶下移到底部并開(kāi)始消失時(shí),風(fēng)溫降到最低,此時(shí)形成燒結(jié)最低點(diǎn)溫度。

        未安裝點(diǎn)火爐前置打孔棒前,料面的點(diǎn)火主要為以上點(diǎn)火方式,點(diǎn)燃最表面層的料層燃料,在此過(guò)程中,點(diǎn)火的熱量由于料層表面的平整損耗較大一部分

        安裝點(diǎn)火爐前置打孔棒后,可以明顯的發(fā)現(xiàn),料層表面橫向存在一個(gè)起伏,增大了點(diǎn)火的相對(duì)面積,料層在此過(guò)程中吸收的熱量較未安裝打孔棒前有所提升,相對(duì)而言,料層整體熱焓升高。并且在點(diǎn)火過(guò)程中,由于孔洞的出現(xiàn),抽風(fēng)的風(fēng)量分配出現(xiàn)改變,在孔洞部分較平整部分有更大的吸力,能在一定程度上提高點(diǎn)火縱深,加快燒結(jié)的進(jìn)程,出現(xiàn)最低點(diǎn)溫度前移的變化。

        3 超厚料層實(shí)施后效果

        通過(guò)以上等措施的使用,中天南通330 m2燒結(jié)料層從900 mm提升至1020 mm且保持穩(wěn)定;燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)、消耗指標(biāo)均有著較大的提升。

        當(dāng)前內(nèi)返率13.53%,與前期對(duì)比降低1.53%。燒結(jié)礦高爐返礦率達(dá)到7.39%,與前期對(duì)比降低2.51%。低溫還原粉化指數(shù)較前期提高5.09%。

        同時(shí)隨著厚料層的穩(wěn)定實(shí)施,燒結(jié)燃耗較前期降低1.5 kg/t礦左右目前保持穩(wěn)定47.5 kg/t礦、料層透氣性的改善使得燒結(jié)電耗降低約1.5 kWh/t礦,有效降低了燒結(jié)過(guò)程能耗。

        4 結(jié)論

        (1)中天南通330 m2燒結(jié)機(jī)通過(guò)強(qiáng)化燒結(jié)過(guò)程、應(yīng)用智能燒結(jié)技術(shù)、使用返礦鑲嵌技術(shù)等多種手段,來(lái)降低邊緣效應(yīng)、提高料溫及制粒效果、改善料層透氣性,使得燒結(jié)料層逐步提升至1020mm,并且能夠保持持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。

        (2)相比950 mm料層,1020 mm超厚料層實(shí)施后,燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)提升5.09%,目前穩(wěn)定達(dá)到75%左右。

        (3)相比950 mm料層,1020 mm超厚料層實(shí)施后,燒結(jié)燃耗降低1.5 kg/t、電耗降低1.5 kWh/t礦。

        (4)相比950 mm料層,1020 mm超厚料層實(shí)施后,內(nèi)返率降低1.53%、高返率降低2.51%,目前綜合返礦率保持23%左右。

        參考文獻(xiàn)

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