齊魯石化“液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝”,樹立起行業(yè)新標(biāo)桿。
2024年11月29日,中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會在北京舉辦“中國好技術(shù)”大會暨2023年度“中國好技術(shù)”稱號授予儀式,齊魯石化申報的“液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝”項目榮獲“中國好技術(shù)”榮譽(yù)稱號。
這是齊魯石化堅持提高政治站位,落實國家“雙碳”目標(biāo),推動減污降碳和VOCs治理協(xié)同,圍繞降低液體化工產(chǎn)品損耗和節(jié)能降碳,加快新技術(shù)新工藝技術(shù)研發(fā),自主研發(fā)的工藝技術(shù)。
“這一工藝技術(shù)實現(xiàn)了國內(nèi)處理VOCs工藝路線的新突破,實現(xiàn)了由傳統(tǒng)尾氣治理到源頭控制的思路轉(zhuǎn)變,創(chuàng)新了儲罐呼吸氣治理的新工藝?!痹凇爸袊眉夹g(shù)”評選中,行業(yè)專家給出了評價。
把不可為變可為
旭日,從東方地平線冉冉升起。齊魯石化儲運廠液體化工罐區(qū),各種物料蜿蜒盤旋、儲罐星羅棋布、機(jī)泵列陣排列,在晨曦中顯得越發(fā)豪邁壯觀。
在這里,苯、對二甲苯等產(chǎn)品收儲裝等作業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的揮發(fā)性氣體通過管線流向VOCs處理裝置,實現(xiàn)了分類集中處置后回收再利用。
儲運廠每年接收、儲存和裝運液體化工產(chǎn)品120多萬噸,產(chǎn)生的VOCs依靠現(xiàn)有的“冷凝、吸附、催化氧化”等處理技術(shù)無法同時解決達(dá)標(biāo)、能耗、二次污染、碳排放等問題。
2016年起,儲運廠積極尋求苯儲罐呼吸氣收集及處理方案,先后邀請了10多家不同的VOCs治理廠家進(jìn)行技術(shù)交流。時任齊魯石化儲運廠廠長(現(xiàn)任齊魯石化副總經(jīng)理)慕常強(qiáng)親自掛帥,成立技術(shù)攻關(guān)小組。他們向同行學(xué)、向?qū)嵺`學(xué)、向書本學(xué),開展腦力碰撞,按照液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝思路對各種處理工藝的優(yōu)缺點進(jìn)行分析、比較,牽頭研發(fā)出了“儲罐VOCs循環(huán)無排放”工藝包。
“確定了采用循環(huán)無排放技術(shù)后,大家對是否進(jìn)行凈化、是否進(jìn)行除氧及系統(tǒng)的安全控制等技術(shù)不斷研討優(yōu)化細(xì)節(jié),最終確定了‘儲罐氮封+罐頂連通、氣體壓縮、凈化回收、儲氣調(diào)峰’的工藝流程?!惫リP(guān)小組成員夏煥群表示。
2016年9月,首個研發(fā)工藝包在儲運廠誕生。隨后,在公司的大力支持下,首套苯類儲罐VOCs處理裝置于2016年底在儲運廠建設(shè)完成。2018年,公司苯類儲罐VOCs處理裝置正式投入生產(chǎn)運行。
“該工藝自主研發(fā)且屬行業(yè)內(nèi)首例。整個過程密閉循環(huán)、零排放,完全消除了儲罐排放污染問題和達(dá)標(biāo)排放瓶頸,減少了能源消耗,是環(huán)境友好型工藝,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益?!蓖队们埃究萍继幗M織各廠工藝、環(huán)保及安全專家進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交流及驗收時給予了高度評價。
把可為變?yōu)楝F(xiàn)實
“要將儲罐VOCs處理裝置打造成為同類環(huán)保裝置中的一張亮麗的名片?!饼R魯石化在項目建設(shè)之初便提出了要求。
液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝系統(tǒng)主要包含氮封連通、氣體壓縮、凈化回收、儲氣調(diào)峰、制冷循環(huán)五個部分。經(jīng)過加壓、冷凝、分離、凈化后的氣體儲存在儲氣罐內(nèi)、液體儲存在儲液罐內(nèi),最終分類集中回收再利用。由于這項工藝技術(shù)復(fù)雜,要想把裝置開好用好需要做大量的基礎(chǔ)性工作和分析記錄大量的運行參數(shù)。例如,裝置投用前,儲罐收料時呼吸閥是一直在排氣還是間歇性排氣?收料多久開始排氣?收料期間罐頂?shù)鈮毫θ绾巫兓家〉迷攲嵉臄?shù)據(jù)。
那段時間正值寒冬臘月,夜間溫度一度降到零下10多攝氏度。時任液體車間副主任師(現(xiàn)任儲運廠黨委書記)晁岱清連續(xù)3天、每天堅持1小時1次,爬上10多米高的罐頂抄錄數(shù)據(jù)。純苯收料大部分是在晚上,在罐頂觀察壓力表、呼吸閥,不一會兒工夫渾身上下就被凍透了。最終,經(jīng)大數(shù)據(jù)匯總分析,進(jìn)一步驗證了這一工藝路線的科學(xué)性和可行性。
項目投用之初,由于膜分離后的壓力不穩(wěn)定,導(dǎo)致了壓縮機(jī)頻繁開停,裝置難以平穩(wěn)運行。攻關(guān)團(tuán)隊對壓縮機(jī)入口壓力的變化情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤分析,通過采用增加電動跨接閥、優(yōu)化設(shè)定緩沖罐開停壓力、調(diào)整膜分離的運行組數(shù)等針對性措施,確保了壓縮機(jī)的運行平穩(wěn),避免了頻繁啟停造成的壓縮機(jī)故障。
收集、加壓、冷凝、分離、回用等每一流程,都存在安全風(fēng)險。如何有效控制風(fēng)險?團(tuán)隊負(fù)責(zé)人慕常強(qiáng)組織開展了數(shù)十場技術(shù)交流,分專題開展安全性分析研究并逐步豐富到工藝路線中去。
VOCs氣體從微正壓大于400pa時開始進(jìn)行收集、均化、調(diào)峰,經(jīng)過加壓至0.8至1.0Mpa時分離、儲存、回收,壓力變化2000倍以上,建立氣體的系統(tǒng)平衡非常重要。在這個過程中,他們一點一點做研究調(diào)試、數(shù)據(jù)分析、提煉歸納,分流程分專業(yè)整理了儲罐呼吸閥運行動態(tài)等資料文件數(shù)十份、編制操作調(diào)試文件5份,增加優(yōu)化調(diào)整措施5項以上,最終確保了裝置的運行效果。
樹立行業(yè)新標(biāo)桿
“目睹工作環(huán)境變得整潔干凈,工作時心情也變得越來越輕松愉悅了。每次到裝置區(qū)都想多看一眼,有時候還會將裝置區(qū)美景發(fā)到朋友圈曬曬?!?024年11月29日,正在巡檢的液體車間技術(shù)員王凡說。
液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝的應(yīng)用由原來的以達(dá)標(biāo)為目的的末端治理變成源頭控制,降低了工藝處理的運行難度,真正實現(xiàn)了儲罐VOCs零排放、無污染,不僅為周邊和員工們創(chuàng)造了更加良好的工作環(huán)境,而且保證了職工的身體健康。
實現(xiàn)了碳的零排放。這項工藝整個過程密閉循環(huán),儲罐呼吸閥排出的廢氣經(jīng)集氣外送、壓縮分離和儲氣調(diào)峰流程被儲存到儲氣罐內(nèi),全程無碳排放,沒有降碳、碳中和等后續(xù)問題。
降低了產(chǎn)品損耗。這一工藝實現(xiàn)了儲罐VOCs的凈化回收,助力邁向產(chǎn)品零損耗。
降低了生產(chǎn)運行成本。氮氣的循環(huán)使用提高了能源利用率,大大降低了氮氣的消耗,同時無外排污水和VOCs,減少了排污費用。與傳統(tǒng)冷凝、催化、吸附等環(huán)保裝置對比,投資少、運行成本低于同規(guī)模裝置。
液體產(chǎn)品零損耗及節(jié)能控制工藝技術(shù)投用以來,獲得了地方政府、行業(yè)及兄弟單位的一致好評,樹立了石化企業(yè)的良好形象。
這個從一線土生土長,自發(fā)發(fā)起的環(huán)保攻關(guān)項目成為了行業(yè)翹楚,先后獲得了國家發(fā)明專利1項、國家實用新型專利6項以及“石油石化好技術(shù)”“中國好技術(shù)”等榮譽(yù)稱號,把不可能變?yōu)榱丝赡堋?/p>
“我們切實履行央企責(zé)任,為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系做出了積極貢獻(xiàn)?!蹦匠?qiáng)表示。
責(zé)任編輯:鄭 丹