摘要:減振器支架作為減振器連接車架的受力結(jié)構(gòu)件,承擔(dān)了減振器所產(chǎn)生的全部力。用戶市場(chǎng)反饋某輕卡車型多輛車在使用過程中出現(xiàn)減振器支架開裂及減振器支架處車架開裂的問題,在綜合考慮減振器本身的原因后,結(jié)合市場(chǎng)用戶實(shí)際,就發(fā)生的開裂問題進(jìn)行詳細(xì)解析,通過仿真分析判斷出減振器支架及支架處車架是因強(qiáng)度不足而導(dǎo)致的開裂,同時(shí)針對(duì)開裂原因制定優(yōu)化方案,判斷該方案的可行性,優(yōu)化方案已通過整車耐久試驗(yàn)驗(yàn)證。
關(guān)鍵詞:減振器支架;開裂;仿真分析;臺(tái)架驗(yàn)證
中圖分類號(hào):U463收稿日期:2024-11-25
DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.01.014
1問題描述
減振器,也稱作振動(dòng)阻尼器,是汽車懸架系統(tǒng)中的重要組件。其主要作用包括:減少震動(dòng),當(dāng)車輛行駛在不平的路面上時(shí),減振器與彈簧協(xié)同工作,通過阻尼過程來吸收并減少由路面?zhèn)鱽淼臎_擊和震動(dòng),從而提高車輛行駛的平順性和舒適性;防止車身過度彈跳,減振器通過控制彈簧的反彈,防止車身在遇到顛簸時(shí)產(chǎn)生過度的上下彈跳,確保車輛的穩(wěn)定性和操控性;保護(hù)車輛部件,通過有效吸收震動(dòng),減振器還能保護(hù)車內(nèi)其他部件,如發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)等,避免因長(zhǎng)時(shí)間震動(dòng)而導(dǎo)致的早期磨損或損壞[1-2]。
輕型商用車減振器支架及其連接處車架縱梁開裂可能導(dǎo)致以下幾方面嚴(yán)重后果:行駛平順性變差,減振器支架開裂會(huì)影響減振器正常工作,導(dǎo)致車輛在行駛過程中顛簸感增強(qiáng),影響駕駛舒適性;安全性降低,開裂部位可能成為車輛結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),特別是在緊急制動(dòng)或急轉(zhuǎn)彎時(shí),可能因強(qiáng)度不足導(dǎo)致車輛失控,增加交通事故風(fēng)險(xiǎn);貨物運(yùn)輸安全性受損,對(duì)于商用車而言,貨物運(yùn)輸過程中如遇到支架或縱梁開裂,貨物的穩(wěn)定性會(huì)受到影響,可能導(dǎo)致貨物損壞或掉落,造成經(jīng)濟(jì)損失;維修成本增加,開裂問題一旦出現(xiàn),需要專業(yè)的維修或更換零件,維修成本較高,且維修期間車輛無法正常使用,影響運(yùn)營(yíng)效率;疲勞壽命縮短,長(zhǎng)期帶病運(yùn)行會(huì)使車輛其他部件承受額外應(yīng)力,加速車輛整體老化,縮短車輛使用壽命[3-4]。
綜上所述,輕型商用車減振器支架及其連接處車架縱梁開裂是一個(gè)不容忽視的問題,需要及時(shí)診斷和維修以保障行車安全和經(jīng)濟(jì)效益。
用戶市場(chǎng)反饋多輛某輕卡車型在使用過程中出現(xiàn)減振器支架開裂及減振器支架處車架開裂的現(xiàn)象,如圖1所示,故障里程為5000~100000km不等,存在較大散差且同款車型同樣存在未發(fā)生開裂問題的現(xiàn)象。在聯(lián)合系統(tǒng)設(shè)計(jì)師現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)車故障件后,發(fā)現(xiàn)減振器支架及減振器支架處車架并不存在較大的制造缺陷。
2問題解析
經(jīng)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)師確認(rèn),該款輕卡裝配的減振器理論要求的復(fù)原阻尼力在極限狀態(tài)下為(4200±630)N,基于此,后續(xù)開展解析計(jì)劃。
2.1強(qiáng)度校核
a.模型建立。有限元模型僅包含部分車架、減振器車架、減振器連接支架銷軸,其中減振器支架、車架采用5mm的殼單元網(wǎng)格,減振器連接支架銷軸采用2mm六面體單元網(wǎng)格。減振器支架使用DL510材料,料厚為6.0mm,車架使用DL510材料,料厚為4.5mm,螺栓孔均使用RBE2連接。使用整車坐標(biāo)系,按照右手法則,+X指向車尾方向,+Y指向車右側(cè),+Z指向車上方,如圖2所示。
b.強(qiáng)度分析。約束車架截取斷面自由度123456,在減振器連接支架銷軸處沿減振器復(fù)原阻尼力方向施加極限狀態(tài)下的復(fù)原阻尼力(4200+630)N,提交求解器Optistruct進(jìn)行線性靜態(tài)強(qiáng)度計(jì)算。分析結(jié)果見圖3,可知減振器支架最大等效應(yīng)力為334.8MPa,減振器支架處車架最大等效應(yīng)力為347.6MPa,強(qiáng)度工況下振器支架及減振器支架處車架最大等效應(yīng)力均小于(接近)材料的屈服極限355MPa,且應(yīng)力較大位置與實(shí)車開裂位置吻合。
由以上分析可知,開裂處強(qiáng)度理論校核滿足要求,需重新檢查實(shí)車裝配的減振器復(fù)原阻尼力是否符合理論設(shè)計(jì)要求。
2.2實(shí)車裝配的減振器復(fù)原阻尼力臺(tái)架測(cè)試
選取實(shí)車裝配的減振器三根,按QC/T491—2018《汽車減振器性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法》要求進(jìn)行測(cè)試,臺(tái)架試驗(yàn)如圖4所示,具體要求如下:時(shí)間溫度常溫,試件試驗(yàn)行程(100±1)mm,速度分別為0.065m/s、0.131m/s、0.262m/s、0.393m/s、0.52m/s、1.047m/s,方向?yàn)殂U錘方向,位置在減振器行程的中間部分。
經(jīng)過試驗(yàn),三根減振器極限狀態(tài)下(1.047m/s)的阻尼力分別為6257N、6312N、6339N,取平均值約6300N,可以得出實(shí)車裝配的減振器復(fù)原阻尼力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于理論極限設(shè)計(jì)值4830N。
2.3強(qiáng)度復(fù)核
強(qiáng)度復(fù)核模型建立與上文的強(qiáng)度校核相同。
約束車架截取斷面自由度123456,在減振器連接支架銷軸處沿減振器復(fù)原阻尼力方向施加極限狀態(tài)下的復(fù)原阻尼力6300N,提交求解器Optistruct進(jìn)行線性靜態(tài)強(qiáng)度計(jì)算。分析結(jié)果見圖5,減振器支架最大等效應(yīng)力為460.8MPa,減振器支架處車架最大等效應(yīng)力為521.1MPa,強(qiáng)度復(fù)核工況下減振器支架及減振器支架處車架最大等效應(yīng)力均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于材料的屈服極限355MPa。
綜上所述,可以初步判斷該開裂現(xiàn)象出現(xiàn)的原因是減振器不符合理論設(shè)計(jì)要求,從而導(dǎo)致減振器支架及減振器支架處車架應(yīng)力過大,造成失效。
2.4實(shí)車應(yīng)力測(cè)試對(duì)比
選用一臺(tái)同樣配置的車輛進(jìn)行實(shí)車應(yīng)力測(cè)試,應(yīng)變片粘貼位置如圖6所示。
由此測(cè)得極限狀態(tài)下(1.047m/s)的減振器支架處應(yīng)力為481MPa,減振器支架處車架應(yīng)力為542MPa,基本與理論復(fù)核結(jié)果一致。
經(jīng)過以上論證,可以確定該開裂現(xiàn)象的出現(xiàn)是減振器不符合理論設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致,考慮到市場(chǎng)客戶實(shí)際,對(duì)于如何解決此問題,本文將按照減振器極限狀態(tài)復(fù)原阻尼力6300N進(jìn)行論述。
3優(yōu)化對(duì)策
在2.3節(jié)強(qiáng)度復(fù)核模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案優(yōu)化,制定如下優(yōu)化對(duì)策:
a.優(yōu)化方案1為車架縱梁與減振器支架之間添加3.8mm厚C字板,材料為DL590,減振器支架更換為DL590材料,如圖7(紅色部件)所示。
b.優(yōu)化方案2為車架縱梁與減振器支架之間添加3.8mm厚C字板,材料為DL590,車架外側(cè)添加3.8mm厚直板,材料為DL590,減振器支架更換為DL590材料,如圖8(紅色部件)所示。
優(yōu)化方案1、優(yōu)化方案2的強(qiáng)度分析結(jié)果分別如圖9、圖10所示,詳細(xì)信息匯總成如表1所示。
通過表1可以看出:優(yōu)化方案1時(shí)的減振器支架及車架縱梁的應(yīng)力均比較接近材料屈服,仍存在風(fēng)險(xiǎn);優(yōu)化方案2的結(jié)論有較大富裕,存在輕量化的空間;基于優(yōu)化方案2在仿真軟件Hypermesh中不斷調(diào)整加強(qiáng)板厚度,最終得到理想狀態(tài)的優(yōu)化方案3。優(yōu)化方案3:C型加強(qiáng)板3.5mm,材料DL590,直型加強(qiáng)板3mm,材料DL590,強(qiáng)度結(jié)論如圖11所示,詳細(xì)信息匯總成如表2所示。
下面進(jìn)行優(yōu)化方案定型。組織系統(tǒng)設(shè)計(jì)師研討優(yōu)化建議,綜合考慮成本并及時(shí)處理市場(chǎng)問題等因素后,反饋?zhàn)罱K的優(yōu)化CAD模型(優(yōu)化方案3),CAE分析師根據(jù)最終的優(yōu)化CAD模型重新進(jìn)行仿真分析,經(jīng)分析,最終優(yōu)化模型強(qiáng)度結(jié)果與理論分析基本吻合,可初步判斷優(yōu)化方案3具備緊急處理市場(chǎng)問題的可行性,后續(xù)該方案通過整車耐久試驗(yàn)驗(yàn)證。
4結(jié)語(yǔ)
隨著產(chǎn)品輕量化設(shè)計(jì)的普及,車型在研發(fā)設(shè)計(jì)階段就盡可能追求極致性能與極致輕量化,這要求設(shè)計(jì)師對(duì)零部件的管控做到精細(xì),一旦出現(xiàn)零部件同理論設(shè)計(jì)要求不符的情況,便容易導(dǎo)致產(chǎn)品失效,從而影響用戶的用車體驗(yàn),公司在承擔(dān)損失的同時(shí),聲譽(yù)也會(huì)受到不利影響。
本文涉及的多輛某輕卡車型在市場(chǎng)用戶使用過程中出現(xiàn)減振器支架開裂及減振器支架處車架開裂的問題,通過原因排查,主因是由減振器規(guī)格不符合理論設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致,為快速處理市場(chǎng)問題,解決用戶抱怨,采取的優(yōu)化方案3在實(shí)際改善中具備可行性,且用戶普遍表示認(rèn)可該處理方案。
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作者簡(jiǎn)介
黃鑫輝,男,1997年生,助理工程師,研究方向?yàn)檎嚱Y(jié)構(gòu)耐久。