摘 要:稠油廢水處理是工業(yè)水處理難題,目前主要采用混凝進行破乳處理,但仍存在藥耗成本高、污泥量大等問題。本文針對山東勝利油田進行中試試驗,采用混凝過濾的方式,通過科學的藥劑投加控比,結(jié)合高效的陶瓷濾料過濾進行研究,并應(yīng)用于實際生產(chǎn)中。每日節(jié)省藥劑成本26350元,減少污泥產(chǎn)量57%,取得了較好的應(yīng)用成果。
關(guān)鍵詞:稠油廢水;乳化劑;破乳;混凝沉淀
中圖分類號:X 78 " " " " " 文獻標志碼:A
工業(yè)稠油廢水相對市政污水,具有處理難度大、費用高、處理效果不達預(yù)期等特點,隨著我國對環(huán)境保護的認知度越來越高,水資源越來越短缺等因素的影響,對于稠油廢水處理排放標準愈加嚴格[1]。隨著水處理技術(shù)水平提升,人們對于稠油廢水的處理不只局限于水質(zhì)達標,而更注重降低成本、資源回收以及污泥的后續(xù)處理問題。針對上述問題,本文以試驗中試結(jié)合實際應(yīng)用進行研究。
1 研究機理
1.1 稠油廢水處理技術(shù)
2012年以來國內(nèi)對稠油廢水的處理越發(fā)重視,隨著研究的不斷深化,國內(nèi)外涌現(xiàn)了一批新的高效處理方法,例如活性炭催化氧化、電解化學處理、電凝聚和電滲析技術(shù)以及臭氧活性炭吸附等,改良常規(guī)處理方式,不再使用一種方法進行處理,而是組合不同的物理、化學方式形成組合工藝,從而達到對稠油處理降本增效的目的。
1.2 混凝
主要工藝為生石灰+PAC+PAM,具體介紹如下:1)通過加入生石灰,對水包油或油包水產(chǎn)生脫水效果,從而破壞油水的水化層,Ca2+壓縮雙電層,降低ζ電位,減少乳化油膠粒之間的相互排斥力,在范德華力作用下有可能碰撞并形成大粒徑分散油。2)聚合氯化鋁[2]既可以作為助凝劑,也可以作為混凝劑,單一聚合氯化鋁具有破乳脫穩(wěn)的效果,可以更好地發(fā)揮效果,但是破乳效果一般,在酸化后投加PAC效果明顯提升。用硫酸調(diào)節(jié)可以中和電性脫穩(wěn),PAC的用量降低了很多,大大提升了酸化后的效果。3)聚丙烯酰胺[1],分為陽離子、陰離子和中性,這里采用陽離子聚丙烯酰胺,單一使用就可以對破乳脫穩(wěn)起到非常好的效果[3],絮體整齊沉降,產(chǎn)生肉眼可見的分層。由于其價格昂貴,因此通常與聚合氯化鋁配合使用,同樣可達到很好的處理效果。
1.3 過濾
稠油廢水的高黏度特性對于過濾有較大的影響,傳統(tǒng)的石英砂、無煙煤尤其是活性炭,主要通過吸附去除水中的雜質(zhì),難以滿足稠油廢水的高黏度特性,很容易造成濾料堵塞,并且給后期的反沖洗、濾料的再生造成很大的困難,所以選擇稠油廢水過濾的濾料是關(guān)鍵。高性能陶瓷濾料通過改性燒制,具有高強度、疏水性,對于稠油廢水的處理有較好的效果。
2 試驗部分
2.1 常規(guī)混凝處理試驗
2.1.1 試驗水質(zhì)
試驗用水選擇山東濱州油田該套水處理裝置目標含油廢水,含油量為39.055mg/L,濁度為84.7NTU。
2.1.2 試驗藥劑配置與投加
首先,準備混凝藥品氧化鈣粉末,投加量0.5g/L,聚合氯化鋁粉末,配置成質(zhì)量分數(shù)為10%溶液,投加量0.25g/L及陽離子聚丙烯酰胺粉末,并配置成質(zhì)量分數(shù)為0.2%溶液[4],藥品均為化學分析純。其次,按照現(xiàn)油田廢水處理投加藥劑方法,投加0.5g/L的氧化鈣和 0.25g/L的PAC進行攪拌,攪拌強度為200r/min,攪拌時間為5min,投加10mg/L的PAM,以 150r/min的攪拌強度攪拌2min,最后,以50r/min的攪拌強度攪拌5min[5],如圖1所示。
2.1.3 試驗結(jié)果
加藥攪拌結(jié)束后靜沉5min,取中間層水樣,用吉林北光測油儀測得含油2.7071mg/L,濁度1.8NTU,處理效果達標,但是加藥量大成本高,產(chǎn)生的絮體污泥量巨大,還存在后續(xù)的沉淀池污泥處理問題。
2.2 混凝優(yōu)化試驗
為了降低藥劑成本,減少產(chǎn)生的絮體污泥,對混凝試驗進行優(yōu)化。
2.2.1 試驗條件
藥劑配置與攪拌與常規(guī)混凝試驗相同,原水(未經(jīng)處理)含油量:22.022mg/L。
2.2.2 試驗內(nèi)容
降低氧化鈣、聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺的投加量并調(diào)整三者投加比例,見表1、表2。
靜沉5min后,從左至右分別為①②③④(如圖2所示)。
①號燒杯水明顯更清澈,絮體性狀和沉降速度都比其他3組好;與①號燒杯相比,②號燒杯表面的效果都稍微差些,良好,10.987mg/L也可能出現(xiàn)誤差;③號燒杯絮體相對較小,沉降速度相對較慢。④號燒杯明顯PAC投加過多,PAM從8mg/L
增至16mg/L依然很渾濁,20min后才逐漸呈現(xiàn)。③號燒杯情況,但是絮體更厚認為PAC不可盲目投加過多,或者需要合適的比例。
靜沉5min后,從左至右分別為①②③④(如圖3所示)。
①②號燒杯生石灰增多,水都有些渾濁,說明不適宜再增加生石灰投加量;③④號燒杯與上一組的①號燒杯相比,PAM投加從4mg/L增至16mg/L,去除率也一直在增加;⑤號燒杯為上一組③號燒杯補充試驗,PAM投加量增加,絮體增大,但是去除率變化不大。
2.2.3 試驗結(jié)果
針對該水質(zhì),考慮其混凝沉淀和除油率,提出2條建議:1)生石灰建議投加量為0.25g/L,當投加量為0.5g/L時,達到幾個最佳值,投加量為0.25g/L與0.5g/L效果相差不大,但是能起到減少污泥的效果。2)PAC建議投加量0.125g/L,PAM建議投加量10mg/L。
2.3 混凝過濾沉淀
試驗?zāi)繕耸沁x擇適宜的藥劑投加量,搭配過濾從而既達到稠油廢水處理的效果,又降低成本的目的。采用效果最好的第一組,CaO 0.25g/L+PAC 0.125g/L+PAM 10mg/L結(jié)合一級過濾1.2mm~1.6mm粒徑濾球進行除油試驗,混凝試驗條件與上同,原水含油量39.055mg/L,加藥后含油量3.0124mg/L。
2.3.1 過濾試驗條件
進水濁度22.6NTU,采用二級過濾,一級過濾,承托層150mm,濾球700mm,濾球粒徑1.2mm~1.6mm,K80≈1.4,濾速為10m/h,二級過濾,承托層150mm,濾球700mm,濾球粒徑0.6mm~0.8mm,K80≈1.4,濾速為10m/h。
2.3.2 試驗數(shù)據(jù)
按照上述過濾條件對混凝過濾出水進行過濾試驗并記錄出水濁度,見表3。
2.3.3 試驗結(jié)果
通過混凝過濾試驗,整體出水約為1.5NTU,濁度去除率為95.73%。一級過濾后含油量 0.8979mg/L。在降低藥耗情況下,處理效果明顯優(yōu)于常規(guī)混凝試驗(如圖4、圖5所示)。
3 研究應(yīng)用
3.1 基本情況
山東勝利油田濱南采油廠原油采用注水方式開發(fā),隨著原油的開挖產(chǎn)生的廢水,通過進行水處理將達標水回注。每開采一頓原油大概需要回注水2t~3t,開采的油水含稅率達到95%。因此,油田采出水中往往含有原油、各種鹽類、有機物、無機物以及微生物等。該廠實際日處理量為1.7萬m3/d,礦化度為18000mg/L,pH為5~6。進入處理工藝前,連續(xù)投加堿液,調(diào)節(jié)原水pH至7,根據(jù)原水中是否含硫,決定是否增加預(yù)氧化(除鐵離子)工藝,具體工藝如圖6所示。原該處理工藝前端大量投加混凝劑,后端過濾器中濾料從下至上分別為砂礫石、金剛砂、核桃殼,其中核桃殼代替了活性炭,可以發(fā)揮一定吸附原油的作用。處理完的回注水含油量為3mg/L~
4mg/L,懸浮物含量在2mg/L~3mg/L,顆粒中值為2.1μm,基本達到了國家回注水A3標準[7]。對于粒徑中值的要求更小,為了避免回注時堵塞土層而降低原油開采效率,可采用膜處理工藝,從而進一步提升回注水水質(zhì),最終達到國家最高的回注水標準——A1標準[8]。
3.2 存在問題
該稠油水處理廠主要采用傳統(tǒng)的通過大量投加混凝劑方式實現(xiàn)對稠油水的處理,勉強可以達到國家排放標準,但是在處理成本、運行情況和出泥量上仍存在問題:1)藥劑、電耗、廢水等處理成本會更高,同時污泥處理量大,達到15m3/d,污泥處理不徹底,交付其他單位處理費用高;在沉降灌中分離的污泥經(jīng)板框壓濾機處理后,含水量為47%,含油量為8%。脫水后的污泥由廠方支付一定費用,交于其他單位進行進一步處理。2)前端出水懸浮物含量高,不能滿足所有回注水的要求,膜處理技術(shù)對于進水的水質(zhì)要求較高。工藝后端設(shè)備管道腐蝕嚴重。
3.3 調(diào)整辦法
結(jié)合上述試驗,對混凝沉淀參數(shù)進行調(diào)整,加入高效的陶瓷濾料過濾裝置,應(yīng)用于實際處理中:1)稠油廢水采用混凝處理效率低與設(shè)備陳舊和投藥量不科學均有關(guān)系,通過按照試驗投加藥劑量CaO 0.25g/L+PAC 0.125g/L+PAM 10mg/L投加,同時投加硅藻土、粉狀活性炭等天然無害的載體,幫助顆粒污泥更快地形成[8]。2)盡管采用含油廢水的膜處理與活性炭吸附等方式處理效果好,但是成本高,材料重生困難,因此改用陶瓷濾料,濾料表面形成大量可吸附物質(zhì)的孔洞,比表面積較大,吸附能力更好;采用多級陶瓷濾料可根據(jù)出水效果相應(yīng)地改變級數(shù),盡可能地節(jié)約運行成本,同時設(shè)備為全自動化操作,簡單易行。
3.4 效益分析
通過調(diào)整混凝藥劑投加量,不僅提升了稠油廢水處理效果,同時,污泥含量減少57%。調(diào)整前千噸水用藥量:氧化鈣500kg、PAC250kg、PAM15kg,調(diào)整后千噸水用藥量:氧化鈣250kg、PAC125kg、PAM10kg。按照市場1200元/tCaO,8600元/tPAC,35000元/tPAM計算,千噸水藥劑節(jié)省成本1550元。按照日處理量1.7萬m3/d計算,日節(jié)省藥劑成本26350元。
4 結(jié)語
本文將混凝過濾優(yōu)化試驗應(yīng)用于山東勝利油田稠油廢水處理實踐中,取得了較好的成效,總結(jié)如下:1)隨著對稠油廢水排放指標愈發(fā)嚴格,人們更重視稠油廢水的處理。單一處理逐漸不能滿足現(xiàn)代水處理要求,多形式的組合工藝更適合技術(shù)的發(fā)展??茖W的混凝投加結(jié)合高性能的陶瓷過濾不僅提高了出水效果,同時可以降低藥耗成本,減少污泥產(chǎn)生。2)稠油廢水處理的關(guān)鍵在于破乳,CaO+PAC+PAM處理方法效果明顯[6],混凝沉淀后出現(xiàn)肉眼可辨的分層,出水明顯清澈。3)CaO 0.5g/L + PAC 0.25g/L+PAM 10mg/L的投藥成本約為0.7元/t,
減半投藥CaO 0.25g/L + PAC 0.125g/L + PAM 10mg/L的投藥成本為0.4元/t,二者處理效果相差不大,從電耗和藥耗角度出發(fā)以后,后續(xù)濾料的持續(xù)運行角度,選取一個平衡點。4)針對不同性質(zhì)的工業(yè)廢水,助凝劑和混凝劑的選擇、投加量、攪拌強度、攪拌時間均不相同。對于本文目標水樣,先投加0.5g/L的氧化鈣和0.25g/L的PAC,然后攪拌,攪拌強度為200r/min,攪拌時間為5min;再投加10mg/L的PAM,先150r/min攪拌2min,再50r/min攪拌5min,可以獲得最佳的 GT值,從而達到好的混凝效果。5)盡管含油廢水的膜處理與活性炭吸附等方式處理效果好,但是成本高,材料重生困難,因此改用陶瓷濾料,濾料表面形成大量可吸附物質(zhì)的孔洞,具有較大的比表面積,吸附能力更好。
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