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        掘進(jìn)巷道局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)應(yīng)用研究

        2024-10-23 00:00:00王翰琦
        今日自動(dòng)化 2024年5期

        [摘 要]局部通風(fēng)機(jī)可為礦井巷道掘進(jìn)和生產(chǎn)提供新鮮的空氣,調(diào)節(jié)瓦斯?jié)舛?,保證作業(yè)安全。局部風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)具有純滯后、非線性、多擾動(dòng)等特征,傳統(tǒng)的PID 控制方法難以達(dá)到理想的控制效果。文章提出并應(yīng)用了智能控制系統(tǒng)—— 模糊控制。實(shí)踐表明,改進(jìn)后的模糊控制器可以根據(jù)掘進(jìn)工作面調(diào)節(jié)瓦斯?jié)舛?,確保井下作業(yè)環(huán)境安全,且節(jié)能效果顯著。

        [關(guān)鍵詞]巷道;局部通風(fēng);智能控制;模糊控制

        [中圖分類號(hào)]TM63 ;TP273.5 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2024)05–0011–03

        1 巷道局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)存問(wèn)題

        近年來(lái),礦井事故頻發(fā),其中瓦斯事故占比較高。瓦斯事故是指瓦斯?jié)舛瘸^(guò)閾值時(shí)發(fā)生的爆炸、火災(zāi)或者引發(fā)井下作業(yè)人員窒息等事故,這些都是因巷道井下通風(fēng)系統(tǒng)的嚴(yán)重滯后性導(dǎo)致的。巷道廣泛應(yīng)用的通風(fēng)系統(tǒng)都是采取預(yù)先設(shè)定的原則,通風(fēng)流量由以往經(jīng)驗(yàn)即估算結(jié)果進(jìn)行設(shè)定,巷道的通風(fēng)量不能及時(shí)根據(jù)瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行調(diào)整,這就導(dǎo)致傳統(tǒng)的通風(fēng)系統(tǒng)難以應(yīng)對(duì)突發(fā)的瓦斯突涌事故,且局部通風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期以大功率進(jìn)行工作也會(huì)增加礦井開(kāi)采成本。巷道井下通風(fēng)依據(jù)擋風(fēng)板的開(kāi)度調(diào)節(jié)風(fēng)速,難以形成遠(yuǎn)程監(jiān)控。隨著巷道掘進(jìn)面不斷向前推進(jìn),通風(fēng)機(jī)安裝的位置及設(shè)定的風(fēng)量難以滿足現(xiàn)有巷道的需求,導(dǎo)致新鮮空氣難以及時(shí)輸送到掘進(jìn)工作面。

        2 智能局部通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化與布置

        巷道局部風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大小與巷道截面、長(zhǎng)度、瓦斯?jié)舛?、空氣濕度及煤塵含量等因素相關(guān)。采用模糊控制系統(tǒng)的輸入變量為優(yōu)化后的遺傳算法Elman 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),對(duì)巷道的實(shí)時(shí)風(fēng)量進(jìn)行迭代計(jì)算,然后根據(jù)巷道內(nèi)瓦斯、流速傳感器采集的信息與當(dāng)前的風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量進(jìn)行比對(duì)后,分析誤差和誤差率的大小。然后判斷是否進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。風(fēng)機(jī)系統(tǒng)得輸出變量為電壓,通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)的風(fēng)量和風(fēng)量傳感器采集的實(shí)時(shí)風(fēng)量進(jìn)行對(duì)比,可得到巷道內(nèi)風(fēng)量誤差信息,各自的模糊量可根據(jù)相關(guān)從屬函數(shù)進(jìn)行計(jì)算求解,再根據(jù)模糊控制規(guī)則進(jìn)行模糊決策處理,對(duì)控制變頻器的輸出變量進(jìn)行反模糊化?;谏鲜隽鞒踢_(dá)到改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)風(fēng)量的智能化控制,從而可以實(shí)時(shí)達(dá)到智能控制通風(fēng)量的應(yīng)用效果。

        巷道局部通風(fēng)是巷道通風(fēng)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),在巷道掘進(jìn)面推進(jìn)過(guò)程中,如果井下環(huán)境發(fā)生急劇變化,會(huì)導(dǎo)致巷道內(nèi)局部位置的通風(fēng)需求量增加。例如,若發(fā)生瓦斯KD98loO7lx0Nl0AJcrJ9YKUry/dk148ZEqTi1p4nZxw=突涌事故,則需要局部通風(fēng)機(jī)提供更大風(fēng)量,以確保巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛忍幱谡7秶?。瓦斯突涌事故結(jié)束后,巷道局部的通風(fēng)需求量顯著降低,此時(shí)需要利用智能化控制系統(tǒng)及時(shí)降低風(fēng)量,達(dá)到解決電能目的。為了滿足通風(fēng)量與需求量的供需關(guān)系,引入模糊變量進(jìn)行智能控制。圖1為智能通風(fēng)系統(tǒng)整體方案。

        2.1 智能模糊控制系統(tǒng)

        巷道通風(fēng)智能控制系統(tǒng)可以依賴模糊控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn),模糊控制可以將模糊語(yǔ)言變量及更為復(fù)雜的邏輯推理和集合運(yùn)算包含在內(nèi)。將井下巷道的瓦斯?jié)舛?、所需風(fēng)量、環(huán)境溫度等模糊語(yǔ)言轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)可識(shí)別的二進(jìn)制運(yùn)算程序,從而將復(fù)雜的通風(fēng)供需問(wèn)題變成可編譯處理的數(shù)學(xué)問(wèn)題。圖2 為巷道通風(fēng)系統(tǒng)模糊控制具體流程。

        根據(jù)輸入的環(huán)境變量進(jìn)行模糊處理及決策制訂,從而達(dá)到通風(fēng)機(jī)的智能化控制。模糊控制系統(tǒng)主要由控制器、執(zhí)行器、傳感器及輸入和輸出接口等部分組成??刂破魇钦麄€(gè)通風(fēng)機(jī)智能控制的關(guān)鍵,運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)模糊規(guī)則對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,可實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程中所需的各種模糊算法。輸出控制量的模糊值可以通過(guò)清晰的接口轉(zhuǎn)換成執(zhí)行器可以接收的精確量。根據(jù)安裝在巷道內(nèi)的傳感器獲得瓦斯含量的實(shí)時(shí)精確數(shù)值,將實(shí)時(shí)精確值與系統(tǒng)的設(shè)定值比較后得到偏差值,此為模糊控制器的一個(gè)輸入量。所采用的模糊控制規(guī)則是用模糊理論中的模糊條件語(yǔ)句來(lái)描述的,因此模糊控制器是一種語(yǔ)言控制器,是控制系統(tǒng)的“智能”部分。智能通風(fēng)控制系統(tǒng)需要模糊化的接口,將輸入的參數(shù)值進(jìn)行輸入與轉(zhuǎn)換,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)變量與模糊變量之間的轉(zhuǎn)換,根據(jù)程序中的模糊處理方式和控制規(guī)則,從而制訂風(fēng)量決策。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼處理,轉(zhuǎn)化為變頻器可以理解的電信號(hào),從而達(dá)到智能控制風(fēng)量的目的。

        2.2 智能模糊控制器的改進(jìn)

        傳統(tǒng)煤礦送風(fēng)系統(tǒng)中,當(dāng)巷道掘進(jìn)面的送風(fēng)需求變化時(shí),井下通風(fēng)控制人員隨機(jī)強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程具有明顯的滯后性,而且控制精度很低,風(fēng)量需求規(guī)律難以掌握,因此普通簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型無(wú)法描述這一類具有隨機(jī)性和復(fù)雜性的問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于模糊控制的智能控制系統(tǒng)。模糊控制過(guò)程主要完成精確模糊化、模糊推理及非模糊化的任務(wù)。以氣體濃度偏差E 和偏差率EC 為輸入,風(fēng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速U 為輸出,設(shè)計(jì)二維模糊控制器。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可以實(shí)時(shí)跟蹤氣體濃度的變化,實(shí)現(xiàn)通風(fēng)量的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。因此對(duì)模糊控制器進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后的智能模糊控制器如圖3 所示。根據(jù)瓦斯?jié)舛鹊钠詈推盥?,自?dòng)調(diào)整二維模糊控制器的規(guī)則因子α,改變控制規(guī)則,生成相應(yīng)的控制量,并進(jìn)行的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制。對(duì)于二維模糊控制器,當(dāng)輸入變量偏差E、信號(hào)偏差率EC 和輸出控制變量U 的域水平相同時(shí)。

        根據(jù)傳感器監(jiān)測(cè)的瓦斯?jié)舛茸兓闆r,采用改進(jìn)后的智能模糊控制器調(diào)節(jié)局部風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,將巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛仁冀K保持在規(guī)范規(guī)定的安全范圍內(nèi)。局部通風(fēng)機(jī)智能調(diào)速模糊控制系統(tǒng)含有3 個(gè)重要部分:①局部通風(fēng)智能控制保護(hù)器,控制器的CPU 采用TMS320F 芯片,可以對(duì)巷道內(nèi)空氣濕度、瓦斯?jié)舛鹊葏?shù)進(jìn)行處理分析,依據(jù)模糊控制規(guī)則下達(dá)風(fēng)機(jī)功率的指令,從而高效控制通風(fēng)機(jī)工作效率。②變頻系統(tǒng),變頻器可以根據(jù)控制器輸出的指令調(diào)整局部通風(fēng)機(jī)電源的輸入頻率,從而改變局部風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大小。③巷道局部風(fēng)機(jī),根據(jù)變頻器輸出的電源頻率改變分機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)到實(shí)時(shí)變頻、動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)量的目的。局部通風(fēng)機(jī)智能調(diào)速模糊控制系統(tǒng)控制原理如圖4 所示。

        3 MATLAB仿真驗(yàn)證

        利用MATLAB 圖形化工具模糊推理系統(tǒng)編輯器建立了改進(jìn)型模糊控制系統(tǒng)的仿真模型。給定信號(hào)是氣體濃度,基本參數(shù)是額定功率1.6 kW、額定電壓380 V、額定電流4.0 A、額定轉(zhuǎn)速950 r/min 的異步電機(jī)。將風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速模擬曲線與實(shí)驗(yàn)曲線進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖5 所示。從圖5 中可以看出,MATLAB 模糊控制系統(tǒng)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合良好,這說(shuō)明采用改進(jìn)后的智能模糊控制器可以根據(jù)掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行局部控制,即當(dāng)巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛容^低時(shí),局部通風(fēng)機(jī)可根據(jù)變頻控制器輸出的指令,以較低的功率運(yùn)行; 當(dāng)瓦斯?jié)舛容^高時(shí),智能調(diào)速模糊控制系統(tǒng)輸出通風(fēng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的指令,及時(shí)的增大局部巷道的通風(fēng)量,將高濃度瓦斯氣體及時(shí)排出。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        改進(jìn)后的智能模糊控制器可應(yīng)用于煤礦局部通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,控制系統(tǒng)能夠根據(jù)掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛鹊淖兓?,連續(xù)且動(dòng)態(tài)地調(diào)節(jié)控制器的變頻速度,實(shí)時(shí)改變巷道風(fēng)量來(lái)改變瓦斯?jié)舛?。即巷道通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速可根據(jù)瓦斯氣體的濃度自適應(yīng)調(diào)節(jié),確保井下作業(yè)環(huán)境安全。這不僅提高了通風(fēng)機(jī)的效率,而且改善了掘進(jìn)工作面的通風(fēng)條件,節(jié)能效果十分顯著。

        參考文獻(xiàn)

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