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        釩鈦鐵水KR 脫硫控制渣鐵不分工藝實(shí)踐

        2021-01-04 06:19:30李志丹牟小海楊宗波
        中國(guó)金屬通報(bào) 2020年13期
        關(guān)鍵詞:渣鐵脫硫劑鐵水

        李志丹,牟小海,陳 剛,楊宗波

        (成渝釩鈦科技有限公司煉鋼廠,四川 內(nèi)江 642469)

        釩鈦科技一煉鋼,采用小高爐釩鐵鐵水冶煉,鐵水硫含量高、溫度低,且波動(dòng)大,KR 脫硫攪拌過程中,脫硫劑用量大、溫降大。易造成渣鐵分離效果差,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生渣鐵不分,鐵損大,后續(xù)提釩煉鋼過程中將導(dǎo)致釩渣CaO 含量增加,鋼水回硫,對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量以及成本帶來(lái)較大的影響。

        1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

        (1)生產(chǎn)工藝。

        高爐來(lái)鐵→撈前渣→攪拌→撈后渣→提釩。

        (2)釩鐵科技一煉鋼鐵水條件。

        表1 釩鈦科技煉鋼廠鐵水條件

        2 KR脫硫產(chǎn)生渣鐵不分的機(jī)理

        低溫高硫釩鐵鐵水,過熱度低,脫硫效率差,為保證脫硫效果,不得不加大脫硫劑用量,大量的脫硫劑在低溫環(huán)境下,擴(kuò)散脫硫反應(yīng)困難,渣鐵分離差。且爐渣中含有一定的TiO2,降低了爐渣的流動(dòng)性,更進(jìn)一步加劇了渣鐵不分的產(chǎn)生。

        2.1 釩、鈦含量對(duì)脫硫的影響

        含釩鐵鐵水黏度、熔化性溫度及凝固點(diǎn)隨鐵水中V、Ti 含量的增加而增加。釩鐵鐵水的這些特點(diǎn),在一定程度上惡化了脫硫反應(yīng)動(dòng)力學(xué)條件。同時(shí)V、Ti 的存在,顯著降低S 的活度。

        釩鐵鐵水過熱度低,爐渣中TiO2含量較高,導(dǎo)致爐渣流動(dòng)性差,渣鐵分離困難。

        2.2 溫度對(duì)脫硫的影響

        脫硫?yàn)槲鼰岱磻?yīng),因此鐵水溫度增加,提高了脫硫熱力學(xué)條件,同時(shí),高溫對(duì)渣的流動(dòng)性有利,高溫可降低渣的黏度,提高脫硫動(dòng)力學(xué)條件。

        根據(jù)1773 爐脫硫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),其中66 爐渣鐵不分中,鐵水溫度≤1280℃為42 爐,所占比例達(dá)63.64%,而未產(chǎn)生渣鐵不分的1707 爐中,鐵水溫度≤1280℃為112 爐,所占比例僅為6.56%。

        2.3 鐵水C 含量對(duì)脫硫的影響

        鐵水C 增加,可提高鐵水中S 的活度,根據(jù)相關(guān)資料介紹,當(dāng)鐵水中其他成分不變的情況下,鐵水中C 含量從4% 降至3.2%時(shí),鐵水S 活度從0.124 降至0.109。

        取218爐脫硫數(shù)據(jù),分析碳含量與脫硫率關(guān)系,碳含量<3.5%以下,脫硫率不穩(wěn)定,波動(dòng)大,脫硫率整體偏低。

        同時(shí)鐵水中碳也參與如下反應(yīng):

        CaO(S)+[S]+[C] =CaS(S)+CO

        ΔG°=86670-68.96TJ/mol

        2.4 Si 含量對(duì)脫硫的影響

        鐵水中Si 能夠提高脫硫反應(yīng)的熱力學(xué)條件,增加S 向CaS 反應(yīng)的趨勢(shì);另一方面,Si 參與反應(yīng)后將增加CaO 的消耗量,同時(shí)生成了2CaO.SiO2高熔點(diǎn)物質(zhì),導(dǎo)致渣流動(dòng)性降低,不利于脫硫。

        當(dāng)鐵水中含Si 量在0.05% 以上時(shí),脫硫反應(yīng)用下式表示:

        4(CaO)+2[S]+[Si]=2(CaS)(s)+2(CaO.SiO2)(s)

        ΔG0=-479430+138.11TJ/mol

        2.5 Al 含量對(duì)脫硫的影響

        為了避免生成2CaO.SiO2外殼,可在鐵水中溶入一定的鋁,使其在石灰表面生成鈣鋁酸鹽(3CaO.Al2O3和12CaO.7Al2O3),鈣鋁酸鹽具有較大的容硫能力。

        6CaO(s)+3[S]+[Al]=3CaS(s)+3CaO.Al2O3(s)

        ΔG0=-867687+393.65TJ/mol

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中石灰是過量的,CaO 的活度為1,因此增加鐵水中Al 和Si 含量,均能促進(jìn)反應(yīng)的進(jìn)行。

        3 解決低溫高硫鐵水渣鐵不分的措施

        針對(duì)低溫高硫釩鐵鐵水的特點(diǎn),煉鋼廠相應(yīng)調(diào)整脫硫劑配比,提高螢石比例,改善爐渣流動(dòng)性,采用兩步脫硫法,避免脫硫劑一次性加入量過大,并適當(dāng)對(duì)鐵水進(jìn)行升溫,促進(jìn)脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,從而保證渣鐵有效分離。

        圖1 碳含量與脫硫率關(guān)系

        3.1 升溫

        對(duì)于低溫鐵水,先提釩升溫,再進(jìn)行KR 攪拌脫硫。經(jīng)過升溫后的半鋼,溫度可達(dá)到1300℃以上,為脫硫提供良好的熱力學(xué)條件和動(dòng)力學(xué)條件。

        3.2 調(diào)整脫硫劑配比

        在脫硫渣系中,純CaO 熔點(diǎn)高達(dá)2570℃,很難熔化。但二元混合物CaO-CaF2體系,有一個(gè)從初熔溫度1360℃至全熔溫度2500℃的熔化區(qū)域。在鐵水處理溫度范圍內(nèi),固相脫硫劑中會(huì)產(chǎn)生區(qū)域熔化。利用杠桿原理,計(jì)算不同配比脫硫劑中CaO-CaF2二元共晶熔體和固體CaO 的比例。

        表1 1360℃下不同配比CaO-CaF2 渣系中CaO 和共晶熔體的相對(duì)比例

        從數(shù)據(jù)上看,脫硫劑中絕大部分是固體CaO,只有少量的CaO-CaF2共晶熔體。因此,KR 脫硫攪拌過程中,是固態(tài)CaO 與鐵水中S 的多相反應(yīng)。增加螢石配比,對(duì)固態(tài)CaO 的形態(tài)影響不大,但可成倍增加共晶熔體的數(shù)量。共晶熔體對(duì)固相的脫硫產(chǎn)物,如CaS、3CaO.Al2O3、2CaO.Al2O3等有溶解作用,可加快傳輸過程,促進(jìn)脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。

        因此,釩鈦科技煉鋼廠在處理低溫高硫鐵水時(shí),將螢石比例由正常的10% 增加至15% ~20%。從而保證在低溫、大渣量的條件下,脫硫渣仍具有良好的流動(dòng)性,促進(jìn)渣鐵分離。

        3.3 兩步脫硫法

        對(duì)于條件極差的鐵水,不進(jìn)行一步脫硫到位,即前期投入部分脫硫劑,進(jìn)行淺脫硫,保證脫硫劑能夠迅速參與反應(yīng)成渣,避免脫硫劑一次性加入后,難以熔解。經(jīng)淺脫硫后的鐵水,根據(jù)鐵水中硫含量的情況,再?zèng)Q定是否繼續(xù)脫硫,或進(jìn)入下工序冶煉。通過兩步法脫硫,減少了極端條件下鐵水渣鐵不分的幾率。

        3.4 添加Si、Al 等促進(jìn)脫硫元素

        低溫高硫鐵水在經(jīng)過升溫回?cái)嚭?,在半鋼?nèi)加入鋁鐵或硅鐵,除對(duì)半鋼進(jìn)行脫氧,降低半鋼中氧值,還能夠增加Si、Al 等促進(jìn)脫硫反應(yīng)的元素,進(jìn)一步改善脫硫熱力學(xué)條件。

        圖1 CaO-CaF2 相圖

        4 結(jié)語(yǔ)

        釩鐵科技煉鋼廠,針對(duì)低溫高硫釩鈦鐵水脫硫困難,渣鐵分離效果差的問題。通過采用調(diào)整脫硫劑配比、兩步法脫硫以及升溫回?cái)?、添加Si、Al 等促脫硫元素等措施,提高了脫硫效率,有效避免了渣鐵不分,消除了脫硫后渣對(duì)釩渣CaO 的影響。

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