摘 要:文章基于西門子 LMS測試設備和軟件,通過對某自主品牌四缸發(fā)動機“噠噠聲”敲擊異響的時域/頻域信號分析確定異響響應頻段,以此響應頻段為參考基礎進一步通過發(fā)動機倒拖測試以及發(fā)動機燃燒分析、角度域分析確認異響與發(fā)動機點火角相關(guān),并進行針對性的驗證,調(diào)整點火角消除該異響。
關(guān)鍵詞:異響 響應頻段 角度域分析 燃燒分析 點火角
發(fā)動機異響是由某些不正常激勵引起的噪聲,是影響整車駕駛舒適性的重要因素。如何識別和消除發(fā)動機異響是發(fā)動機開發(fā)過程中需要解決的主要問題之一。由于發(fā)動機結(jié)構(gòu)復雜,包含的零件較多,發(fā)動機異響產(chǎn)生的原因也較為復雜。發(fā)動機異響夾雜在其他正常的工作噪聲中,以往沒有專業(yè)的NVH測試工具條件下,只能通過人的主觀感受、換件驗證等方式進行排查,缺少針對性且時間、成本耗費較高,難以滿足目前的項目開發(fā)節(jié)點和售后市場快速響應要求。
借助專業(yè)的NVH測試設備可以快速識別異響源,并且能夠?qū)ο鄳母倪M措施進行量化的分析對比。異響響應信號往往具有隨機性,在時域上表現(xiàn)為相對明顯的脈沖信號,頻域上往往具有更高的聲壓幅值,這是初步識別異響的主要判斷依據(jù)。一般情況下,再結(jié)合異響時刻各個位置(振動傳感器布置)振動響應、異響的階次等方法就能快速地對異響進行排查。而對于一些成因比較復雜發(fā)動機異響,則需要進一步結(jié)合發(fā)動機的燃燒分析、角度域分析等方法,才能夠準確地對異響原因進行識別和分析。
1 發(fā)動機異響問題
某自主品牌2.0L四缸發(fā)動機在轉(zhuǎn)速1000-2500r/min條件下,存在連續(xù)的“噠噠”聲敲擊異響,將該發(fā)動機(連測功機)安裝到NVH臺架上,采用西門子 LMS測試設備進行數(shù)據(jù)采集分析。根據(jù)異響的大概位置,布置噪聲測點2個,位置為發(fā)動機前端、后端近場位置;振動測點6個,位置為:發(fā)動機缸體4個、缸蓋和前罩殼各1個(如圖1)。同時采集缸壓火花塞點火脈沖信號以及曲軸位置傳感器信號。
2 異響排查與分析
2.1 信號的采集
發(fā)動機轉(zhuǎn)速從0到3000r/min(覆蓋異響轉(zhuǎn)速區(qū)間)全油門加速,采集發(fā)動機噪聲信號(采集頻帶范圍設定在0-10000Hz,覆蓋發(fā)動機主要的噪聲頻段)、振動信號、缸壓信號、點火信號、曲軸位置信號。
2.2 數(shù)據(jù)處理
根據(jù)采集的噪聲信號處理得到彩圖(圖2,橫坐標為頻率,左縱坐標為時間,右縱坐標為聲壓級),通過采集的音頻回放截取某一異響明顯時刻(2.05秒時刻,轉(zhuǎn)速1100rpm,扭矩105Nm),由圖像可知,800-2400Hz頻帶聲壓有明顯峰值。初步判斷為該異響的響應頻段。對噪聲信號進行濾波(圖3),保留800Hz-2400Hz(橫坐標為時間,縱坐標為聲壓),能夠明顯看出異響表現(xiàn)(尖銳毛刺)。
2.3 倒拖發(fā)動機測試
用測功機倒拖發(fā)動機,轉(zhuǎn)速從0到3000r/min未出現(xiàn)異響,主要表現(xiàn)為齒輪傳動副階次的噪聲。
2.4 結(jié)合發(fā)動機燃燒分析
通過將采集到的異響時間段發(fā)動機缸壓信號、發(fā)動機噪聲信號以時間為橫坐標進行同步采集分析,發(fā)現(xiàn)該異響(噪聲信號保留800-2400Hz進行濾波)與缸壓峰值存在關(guān)聯(lián)性(異響時刻剛好處于發(fā)動機某一缸的缸壓峰值時刻)。發(fā)動機點火順序為:1-3-4-2,當某一缸的缸壓達到峰值后,敲擊異響脈沖隨后出現(xiàn)(圖5)。結(jié)合發(fā)動機倒拖測試結(jié)果,判斷該異響為燃燒異響。
2.5 發(fā)動機角度域分析
取其中與某個缸壓峰值(例:1缸)關(guān)聯(lián)的異響點,結(jié)合火花塞點火脈沖信號、曲軸位置信號、缸體振動信號與噪聲信號進行同步分析(圖6)。根據(jù)曲軸位置傳感器信號可判斷活塞運行位置:該發(fā)動機曲位信號輪共36齒缺2齒,每齒角度為10°,缺齒后第12齒下行處為1#缸活塞處于上止點。缸壓火花塞在活塞到達上止點前0.5齒發(fā)出點火脈沖信號(即該工況點火提前角為5°)。隨后1缸缸體振動響應出現(xiàn)明顯峰值,緊接著出現(xiàn)敲擊異響。據(jù)此可判斷該發(fā)動機異響與點火角偏大有關(guān)。點火角偏大(點火時間越提前),發(fā)動機爆震傾向越大,容易產(chǎn)生敲擊異響。
3 措施以及驗證
3.1 措施驗證
考慮將點火提前角推后驗證是否能消除該敲擊異響。由于該發(fā)動機處于量產(chǎn)狀態(tài),點火角調(diào)整會影響發(fā)動機動力性和油耗,因此調(diào)整范圍不宜過大,初步驗證點火角推后0~4°效果。在該發(fā)動機臺架上調(diào)整點火角,按照點火角推后0°(原點火角)、2°、3°和4°分別驗證。首先按照2.1步驟分別采集每一組點火角數(shù)據(jù)噪聲信號,從噪聲彩圖(圖7)對比可以看出,隨著點火角推后敲擊異響的響應特征(條狀波紋)明顯減少。進一步對每一組彩圖數(shù)據(jù)進行濾波處理,保留800Hz-2400Hz(圖8)??梢悦黠@看到,異響表現(xiàn)(尖銳毛刺)隨著點火角推后明顯減少。點火角推后2°后,聲壓級降低83.9-77.3=6.6dB,結(jié)合現(xiàn)場主觀感受,異響明顯減弱。點火角減小4°后,聲壓級降低83.9-76.7=7.2dB,異響消失。
3.2 改進方案
綜上分析,通過將點火提前角推后可以明顯改善直至消除該敲擊異響。結(jié)合發(fā)動機油耗和動力性表現(xiàn),根據(jù)試驗數(shù)據(jù):點火角推后4°以上對發(fā)動機的動力性、油耗影響較大。而點火角推后3°后,該異響已基本消失(個別工況輕微異響已被發(fā)動機和整車正常工作噪聲掩蓋),且能同時兼顧動力性、油耗。綜合考慮,將發(fā)動機異響工況點火角推后3°-4°。
4 結(jié)語
本文首先通過發(fā)動機異響噪聲彩圖以及濾波處理分析得到異響的響應頻段,后續(xù)的分析以及對比都是以此異響頻段作為基礎。結(jié)合發(fā)動機倒拖測試結(jié)果以及發(fā)動機缸壓和異響響應時刻的聯(lián)系,對異響原因進行初步識別(與發(fā)動機燃燒相關(guān))。進一步通過發(fā)動機角度域分析以及后續(xù)的措施驗證鎖定異響的根本原因(與點火角相關(guān))。最后進行針對性地改進解決該發(fā)動機異響問題。
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