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        某款新能源客車用集成多合一控制器的測試與優(yōu)化

        2024-08-15 00:00:00賴志藝
        時代汽車 2024年13期

        摘 要:新能源客車取消發(fā)動機后,發(fā)動機輔件功能由電動部件取代,如空壓機、轉(zhuǎn)向助力、發(fā)電機等,分別由單獨控制器控制使得整車布置困難,零部件控制器的集成成為技術(shù)發(fā)展的必然。因此集成多合一控制器在新能源客車上的應(yīng)用越來越廣泛。本文基于某款新能源客車集成多合一控制器的測試分析,研究集成多合一控制器在整車搭載匹配中的電磁兼容性、抗振動能力、散熱能力、系統(tǒng)效率等方面的設(shè)計和優(yōu)化,對提高控制器性能發(fā)揮了重要作用。

        關(guān)鍵詞:新能源客車 多合一控制器 測試與優(yōu)化

        我國2021年10月出臺的《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,簡稱中國“雙碳”目標(biāo),預(yù)示著常規(guī)動力的車輛會逐步退出,發(fā)展電動汽車是實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要途徑[1-2]。因此電動汽車會越來越普遍。

        為減小電動汽車高壓動力系統(tǒng)的體積、重量,提高布置空間利用率,同時減少高壓部件間的線束連接、降低成本,電動汽車多采用集成多合一控制器的方案。因此集成多合一控制器是電動汽車的關(guān)鍵零部件,需要對其進(jìn)行多方面的測試及評價。

        本文基于某款新能源集成多合一控制器的測試分析,研究集成多合一控制器在整車搭載匹配中的電磁兼容性、抗振動能力、散熱能力、系統(tǒng)效率等方面的設(shè)計和優(yōu)化。

        1 一種新能源集成多合一控制器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

        本文介紹的新能源客車用集成多合一控制器,集成驅(qū)動電機控制模塊、DC/DC、高壓配電、轉(zhuǎn)向油泵電機控制模塊、氣泵電機控制模塊等,各模塊通過CAN總線與整車交互控制指令和狀態(tài)信息,圖1為多合一控制器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。

        2 多合一控制器整車搭載測試

        本文以某款純電動公交車為集成多合一控制器搭載對象,研究多合一控制器的搭載測試內(nèi)容及目的如下:

        2.1 電磁兼容能力測試

        通過車輛搭載測試,評估多合一控制器對整車電磁環(huán)境的影響,收集整車運行時的電磁兼容數(shù)據(jù),分析產(chǎn)生EMI的主要干擾源與傳播路徑,為適用于整車環(huán)境下的控制器電磁兼容優(yōu)化設(shè)計提供依據(jù)。

        2.2 抗振動能力測試

        通過車輛搭載測試,評估多合一控制器各部件在振動環(huán)境下的穩(wěn)定性,為控制器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計提供依據(jù)。

        2.3 散熱能力測試

        通過車輛搭載測試,評估多合一控制器各部件溫升情況,為多合一控制器的空間結(jié)構(gòu)及散熱方式優(yōu)化設(shè)計提供依據(jù)。

        2.4 系統(tǒng)效率測試

        通過車輛搭載測試,評估集成控制器驅(qū)動系統(tǒng)效率情況,為電機控制器的控制優(yōu)化設(shè)計提供依據(jù)。

        3 電磁兼容能力測試

        整車根據(jù)《GB/T 18387電動車輛的電磁場發(fā)射強度的限值和測量方法寬帶,9kHz~30MHz》對電磁場發(fā)射強度進(jìn)行檢測。從車輛右電場垂直極化峰值掃描曲線(車輛以64km/h車速穩(wěn)定運行)上看,超標(biāo)頻率主要在3M-30MHZ的高頻段。

        3.1 檢測超標(biāo)分析

        電磁干擾的形成需要三個要素的共同作用:“干擾源”“敏感設(shè)備”“傳播途徑”。目前電動車上主要在干擾源與傳播途徑上力求減小電磁干擾,即要求各個部件、高壓線束的電磁輻射盡可能的小。因超標(biāo)頻率主要在3M-30MHZ的高頻段,分析主要需從電磁干擾耦合途徑上處理。

        電磁干擾的耦合途徑,分為空間耦合和傳導(dǎo)性耦合??臻g耦合主要是天線輻射,而傳導(dǎo)性耦合主要通過地線和電源影響。因此從以下方面進(jìn)行分析:

        ①系統(tǒng)架構(gòu)布局;

        ②高低壓線纜布置;

        ③高壓部件外殼、高壓線纜屏蔽層接地點方案。

        3.2 設(shè)計優(yōu)化

        3.2.1 整車系統(tǒng)布置優(yōu)化

        由于存在車內(nèi)的線束傳導(dǎo)、空間耦合、電源和地電位串?dāng)_等問題,這些整車上電氣零部件所產(chǎn)生的電磁干擾會影響車輛其它電子電氣產(chǎn)品的正常工作。因此整車部件的布局、布線、線纜、接地等至關(guān)重要。

        3.2.2 高低壓線纜布置

        為防止高壓線纜產(chǎn)生的電磁干擾,對多合一控制器的信號傳輸造成電磁干擾而發(fā)生控制異常的隱患,整車高低壓線纜布置采用分開分層布置。

        整車高低壓線纜在布置走線上進(jìn)行優(yōu)化,避免形成大磁環(huán)。高低壓平行走線間隔在400mm以上,在無法達(dá)到該距離的情況下,高低壓線纜相互垂直走線[3]。

        3.2.3 高壓部件外殼、高壓線纜屏蔽層接地方案

        集成控制器、驅(qū)動電機、電輔件外殼均有單獨的搭鐵點,采用專用搭鐵線就近搭鐵。集成控制器接地點處有一條金屬編織帶就近連接至車體搭鐵螺栓,長不超過500mm,寬大于30mm,編織密度大于85%,編織帶總體阻抗不大于20mΩ,控制器接地電阻小于100mΩ。

        驅(qū)動電機三相線的屏蔽層,集成控制器端的接插件采用屏蔽層壓接方式進(jìn)行處理。而驅(qū)動電機端,屏蔽層與格蘭頭屏蔽環(huán)連接。

        屏蔽接地通常采用兩種方式:屏蔽層單端接地和屏蔽層兩端接地。

        ①屏蔽層單端接地是在線束的一端將金屬屏蔽層直接接地,另一端懸空不接地。

        在屏蔽層單端接地情況下,非接地端的金屬屏蔽層對地之間有感應(yīng)電壓存在,感應(yīng)電壓與電纜的長度成正比,但屏蔽層無電勢環(huán)流通過[4]。單端接地就是利用抑制電勢電位差達(dá)到消除電磁干擾的目的,這種接地方式適合長度較短的線路。

        ②兩端接地是將高壓線束的金屬屏蔽層的兩端均連接接地。

        在屏蔽層兩端接地情況下,金屬屏蔽層不會產(chǎn)生感應(yīng)電壓,但金屬屏蔽層受干擾磁通影響將產(chǎn)生屏蔽環(huán)流通過,如果兩端的電勢不相等,將形成很大的電勢環(huán)流,而環(huán)流會在屏蔽層中產(chǎn)生干擾電壓。

        經(jīng)以上分析,取消驅(qū)動電機端的屏蔽層壓接。

        3.3 優(yōu)化后測試

        整改后對車輛電磁場發(fā)射強度進(jìn)行測試。右電場垂直極化峰值掃描曲線(車輛以64km/h車速穩(wěn)定運行),見圖2所示。

        4 抗振能力測試

        整車依據(jù)《GB/T 28046.3-2011 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第3部分:機械負(fù)荷》進(jìn)行集成多合一控制器的抗振能力測試。多合一控制器裝車后在顛簸路況進(jìn)行模擬振動測試。試驗后集成控制器外觀無緊固件松脫、無松動等異?,F(xiàn)象,內(nèi)部的電路板、線束連接無脫落、無松動、無損壞,所有功能正常工作。集成控制器在振動環(huán)境下穩(wěn)定性良好。

        振動會使材料承受周期應(yīng)力,當(dāng)應(yīng)力大于疲勞極限時,根據(jù)疲勞累積損傷理論可知,每一個循環(huán)的應(yīng)力作用會使材料內(nèi)部產(chǎn)生一定量的損傷,這些損傷可以不斷累積,當(dāng)累積到一定程度后會產(chǎn)生疲勞斷裂,疲勞斷裂是常見的振動失效[5]。因此,如果設(shè)計不當(dāng)可能導(dǎo)致控制板上出現(xiàn)斷裂失效或者信號接插件引線斷裂。

        集成多合一控制器的抗振防振設(shè)計,在如下幾方面的措施保障了裝車運行的穩(wěn)定性:

        4.1 內(nèi)部防振設(shè)計

        ①集成控制器采用一體式壓鑄而成,提高了整機剛性;

        ②加強了內(nèi)部PCB電路板的強度,采用剛性好質(zhì)量輕的材料;

        ③控制器采用的螺釘都有彈簧墊圈,提高減振作用。

        4.2 控制器安裝方面

        采用三孔定位支腳安裝方式, 增強了集成控制器穩(wěn)定性。同時支腳與車架之間安裝采用具有彈性的膠墊,對顛簸路況起到緩沖作用。

        5 系統(tǒng)效率測試

        整車依據(jù)《GB/T 18488.2-2015 電動汽車用驅(qū)動電機系統(tǒng) 第2部分:試驗方法》進(jìn)行集成多合一控制器的系統(tǒng)效率測試。

        電機電控總成通過臺架標(biāo)定測試,得出電動系統(tǒng)效率曲線和饋電系統(tǒng)效率曲線。在DC540V驅(qū)動工況下系統(tǒng)最高效率為94.6%。

        5.1 系統(tǒng)效率分析

        電機控制器是將直流逆變?yōu)榻涣鞯囊环N電機控制裝置,其逆變原理基于PWM技術(shù)。電機控制器的效率提升對電機電控系統(tǒng)效率及整車經(jīng)濟(jì)性都很關(guān)鍵。電控系統(tǒng)的效率提升主要從以下幾個方面進(jìn)行分析:

        5.1.1 直流母線電壓的選擇

        直流母線電壓等級是電機控制器參數(shù)設(shè)計的基礎(chǔ),直流電壓的大小合理選擇直接影響電機端電壓。直流電壓過高,可能產(chǎn)生大量諧波,另外動力電池成本增加;直流電壓過低,弱磁控制難度大,影響電機效率和性能。

        5.1.2 動態(tài)載波頻率控制

        電機電控系統(tǒng)最主要的損耗來源是逆變器部分,逆變器損耗70%來自開關(guān)部分。

        從開關(guān)損耗角度降低損耗,研究了載頻動態(tài)調(diào)整技術(shù)。通過仿真試驗發(fā)現(xiàn),調(diào)整開關(guān)頻率后,控制器效率最大可以提升2%左右,使用動態(tài)載頻率技術(shù),尤其是在低轉(zhuǎn)速,對載頻要求不那么高的時候,調(diào)整載頻可以有效降低控制器的損耗,提高控制器的效率,載頻不能無限制下調(diào),還需要考慮整車噪音和電機控制的需要。

        5.2 系統(tǒng)效率提升

        通過以上分析,將集成控制器母線電壓提升至DC650V,在500rpm以下電機控制器采用固定4kHZ載波頻率,500rpm以上電機控制器采用動態(tài)載波頻率,同時采用DPWM發(fā)波技術(shù)和過調(diào)制技術(shù),電機電控系統(tǒng)效率得到提升。

        電機電控系統(tǒng)效率從最高效率94.6%提升至95.8%。高效比例(高于90%)從68.5%提升至81.2%。

        提高控制器母線電壓有利于電機性能的提升,提高系統(tǒng)效率。推薦直流母線電壓450V~750V。母線電壓的提高,控制器內(nèi)元器件耐壓等級需同時提升。

        6 散熱能力測試

        集成控制器的主要散熱點在主驅(qū)電機控制器的IGBT模塊,模塊的尺寸和封裝形式直接影響控制器設(shè)計尺寸和水道設(shè)計。通過電機電控系統(tǒng)散熱量進(jìn)行冷卻系統(tǒng)的匹配計算,選擇合適散熱面積的散熱器。整車?yán)鋮s系統(tǒng)中冷卻水通過循環(huán)水泵,先經(jīng)過集成控制器,再到驅(qū)動電機,最后到散熱水箱。

        集成多合一控制器內(nèi)驅(qū)動電機控制器、轉(zhuǎn)向油泵電機控制器、空壓機電機控制器及DCDC均有溫度監(jiān)測傳感器,能通過實時CAN報文將溫度信息發(fā)送至整車儀表顯示。

        搭載車輛在轉(zhuǎn)榖試驗臺進(jìn)行中國典型城市公交循環(huán)工況,循環(huán)測試。通過CAN記錄盒實時記錄集成多合一控制器各控制器的溫度,并形成曲線(如圖5所示)。驅(qū)動電機控制器溫度最高69℃,轉(zhuǎn)向油泵電機控制器溫度在38-41℃,空壓機電機控制器溫度最高44℃,DCDC溫度穩(wěn)定在39℃。從曲線上看,各控制器溫度較穩(wěn)定,均未超過報警閥值。

        7 結(jié)語

        本文基于某款新能源客車集成多合一控制器,研究其在整車搭載匹配中的電磁兼容性、抗振動、散熱、系統(tǒng)效率等方面的性能,通過對測試結(jié)果進(jìn)行分析,并針對性的進(jìn)行了優(yōu)化,取得一定成果。通過以上研究有助于企業(yè)掌握新能源商用車的核心技術(shù),建立健全集成控制器開發(fā)流程及測試評價體系,對集成控制器在新能源客車應(yīng)用發(fā)揮了重要作用。

        參考文獻(xiàn):

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        [4]蔡少飛.高壓及控制電纜屏蔽層接地方式探析[J].黑龍江電力,2019,41(04):324-328.

        [5]盧鋼,陳建明,沈丁建,等.新能源汽車電機控制器振動疲勞耐久性能優(yōu)化[J].機械強度,2020,42(04):1000-1006.

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