摘 要:在汽車車身制造行業(yè),為降低車門鈑金之間在行駛過程中產(chǎn)生振動和噪聲,往往需要在內(nèi)外板間進(jìn)行多位置涂上減震膠,提高行駛舒適性。本文主要提出一種編程式自動多點(diǎn)涂膠裝置,即能滿足快速對多點(diǎn)位置精確涂膠,又能滿足涂膠量、涂膠一致性穩(wěn)定的研發(fā)方案。分別詳細(xì)闡述了裝置設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案、工作原理及應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:多級多點(diǎn)涂膠 低成本 高效率 研發(fā) 應(yīng)用
1 緒論
在汽車車身制造過程中,車門涂減震膠是必要工藝。車門外板與內(nèi)加強(qiáng)板間存在一定的間隙,行車中會因振動產(chǎn)生嚴(yán)重噪音,因此需要在車門外板與內(nèi)加強(qiáng)板之間增加減震膠。減震膠經(jīng)過涂裝車間烘干設(shè)備加熱后固化,可以減弱行車中的振動和噪聲,提高舒適性。
車門減震膠根據(jù)車門形狀、大小分布,一般單個車門或車蓋減震膠點(diǎn)數(shù)在25-50點(diǎn)。生產(chǎn)涂膠工藝要求涂膠量均勻、涂膠位置一致性高,才能保證減震膠發(fā)揮良好的減震性能。
我公司車身車間結(jié)合近幾年在涂膠工藝的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),已成功地將單人單點(diǎn)涂膠,改進(jìn)為單人多點(diǎn)涂膠,后又改進(jìn)為整體可調(diào)節(jié)式涂膠工藝,逐步提升了涂膠效率和涂膠質(zhì)量。每次涂膠工藝的改進(jìn)效果顯著,如圖1。其良好的推廣性也快速推廣到其他車型,和其他基地車身車間。(圖1)
目前車身車間使用的多點(diǎn)涂膠工具多為整體可調(diào)節(jié)式涂膠裝置。它可以實(shí)現(xiàn)一次完成車門外板所有減震膠的涂膠。這種涂膠裝置目前使用平衡器來吊裝,通過鋼絲繩連接在平衡器上。
在操作過程中,需要兩名員工同時拉動涂膠裝置到合適的涂膠位置后,按著涂膠工具不晃動的同時再去按涂膠按鈕。首先,平衡器的鋼絲繩在下降過程中晃動幅度比較大,涂膠裝置可能會碰傷員工,存在著較大的安全隱患;另外,每次涂膠都是員工手動拉下來,無法保證每次的涂膠位置的一致性,造成涂膠不均勻;此外,現(xiàn)場需要兩名員工操作,效率比較低。為了消除涂膠過程中的安全隱患和少人化工藝的優(yōu)化,我們設(shè)計(jì)了一種編程式自動化車門多點(diǎn)涂膠裝置和系統(tǒng),該技術(shù)通過邏輯編程和感應(yīng)信號將涂膠動作全流程編制到PLC程序,通過一鍵啟動涂膠按鈕,實(shí)現(xiàn)裝置的涂膠。
2 涂膠裝置研發(fā)
2.1 設(shè)計(jì)方案
根據(jù)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的多點(diǎn)涂膠現(xiàn)狀及生產(chǎn)問題,車身團(tuán)隊(duì)自主設(shè)計(jì)制作一種編程式自動化車門多點(diǎn)涂膠裝置。該裝置依靠氣缸驅(qū)動和輔助導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)上升和下降,依靠激光雷達(dá)和安全鎖緊機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)PLC程序?qū)崿F(xiàn)涂膠過程對員工的安全保護(hù);員工通過一鍵涂膠啟動按鈕實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠工具的自動升降。
本裝置主要由程序控制系統(tǒng)、升降機(jī)構(gòu)、安全機(jī)構(gòu)、涂膠槍盤、涂膠泵5大部分組成,如圖2。
五大機(jī)構(gòu)組成部分的功能:
(1)程序控制系統(tǒng):負(fù)責(zé)接收各種感應(yīng)信號并給出動作指令,是實(shí)現(xiàn)該裝置自動涂膠的控制系統(tǒng)。
(2)升降機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠膠盤做上升和下降運(yùn)動,是動力源。
(3)安全機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠裝置在涂膠過程對員工的保護(hù),主要有激光雷達(dá)和鎖緊機(jī)構(gòu);鎖緊機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠機(jī)構(gòu)上升到位后的自鎖,防止因自身重力導(dǎo)致機(jī)構(gòu)墜落。
(4)涂膠槍盤:負(fù)責(zé)完成在零件上的涂膠,根據(jù)零件涂膠點(diǎn)數(shù)設(shè)計(jì)槍盤。
(5)涂膠泵:減震膠存儲器。
該自動多點(diǎn)涂膠裝置的完整動作流程圖如下圖3:
固定式的升降機(jī)構(gòu),在節(jié)約了場地的同時使得多點(diǎn)涂膠工具下降時不再晃動,提高涂膠質(zhì)量和精度,提高了生產(chǎn)效率,縮減了生產(chǎn)成本,還對應(yīng)地降低工作強(qiáng)度和減少工作人員。
2.2 技術(shù)方案
本自動涂膠裝置和技術(shù)經(jīng)過生產(chǎn)驗(yàn)證,能夠?qū)⒛壳巴磕z中遇到的難題一一解決。
(1)該裝置利用固定式氣缸連接,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠裝置高精度定位,涂膠質(zhì)量穩(wěn)定。
(2)設(shè)計(jì)PLC聯(lián)鎖和安全聯(lián)鎖,員工可以一鍵實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠裝置的升降,既保護(hù)了員工免受傷害又提高了生產(chǎn)效率。
(3)通過PLC編程實(shí)現(xiàn)一鍵啟動完成涂膠操作,涂膠實(shí)現(xiàn)自動化,減少一個操作工人。
(4)自制成本低,壽命長,結(jié)構(gòu)簡單,便于日常維護(hù)、維修,制造成本低。
(5)多級多點(diǎn)涂膠、效率高,比單點(diǎn)涂膠工具提高數(shù)十多倍,適合大批量生產(chǎn)。
下面分別介紹該自動涂膠裝置的幾大組成部分。
(1)程序控制系統(tǒng):負(fù)責(zé)接收各種感應(yīng)信號并給出動作指令,是實(shí)現(xiàn)該裝置自動涂膠的控制系統(tǒng)。電控系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)臺、PLC遠(yuǎn)程控制柜、控制按鈕、電氣控制、檢測開關(guān)等組成。
(2)升降機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠膠盤做上升和下降運(yùn)動,氣缸是動力源;舉升機(jī)構(gòu)的輔助導(dǎo)向有導(dǎo)向軸和導(dǎo)軌兩種形式。
(3)安全機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠裝置在涂膠過程對員工的保護(hù),主要有激光雷達(dá)和鎖緊機(jī)構(gòu);雷達(dá)對涂膠區(qū)域進(jìn)行安全掃描,達(dá)到全方位安全保護(hù)功能;鎖緊機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)涂膠槍盤上升到位后的自鎖,防止因自身重力導(dǎo)致機(jī)構(gòu)墜落;二者聯(lián)合使用消除人工操作涂膠機(jī)所存在的安全隱患。
自鎖機(jī)構(gòu)主要由擺臂、自鎖氣缸等組成。其中,氣缸是自鎖機(jī)構(gòu)的動力源;氣缸伸出,擺臂關(guān)閉,鎖死上升到位時的涂膠機(jī)構(gòu);氣缸縮回,擺臂打開,才允許涂膠機(jī)構(gòu)做下降運(yùn)動;它防止涂膠機(jī)構(gòu)在高位時的突然墜落,對其正下方的操作工人具有重要的保護(hù)作用。
(4)涂膠槍盤:負(fù)責(zé)完成在零件上的涂膠,根據(jù)零件涂膠點(diǎn)數(shù)設(shè)計(jì)槍盤。涂膠機(jī)構(gòu)主要由涂膠框架、涂膠多級管路、定位銷、檢測開關(guān)、蓄膠盒等組成。
①涂膠框架安裝在舉升機(jī)構(gòu)下方,隨其做升降運(yùn)動;
②涂膠多級管路是減震膠的通道,根據(jù)零件上的涂膠點(diǎn)數(shù)和位置進(jìn)行分級合理布置;確保管路不干涉;涂膠多級管路安裝在涂膠框架上;涂膠管路為多級管路:Ⅰ級、Ⅱ級。
③3個定位銷,與涂膠拼臺的定位銷孔相配合使用,確保涂膠點(diǎn)位置的一致性;
④蓄膠盒為多級蓄膠盒:Ⅰ級、Ⅱ級。Ⅰ級蓄膠盒內(nèi)的膠通過Ⅰ級涂膠管路到達(dá)Ⅱ級蓄膠盒,之后,Ⅱ級蓄膠盒內(nèi)的膠通過Ⅱ級涂膠管路到達(dá)最終涂膠位置。涂膠管路和蓄膠盒數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)和調(diào)配。
(5)涂膠泵:減震膠存儲器。
(6)涂膠拼臺:零件在這個拼臺完成涂膠。拼臺上的定位銷孔與涂膠機(jī)構(gòu)中的定位銷配合使用,確保該裝置落位的精度和一致性;
涂膠拼臺主要由底板、支基單元、定位銷孔、折邊膠槍、檢測開關(guān)、皮帶、電機(jī)、舉升機(jī)構(gòu)、舉升氣缸等組成。
①此拼臺是實(shí)現(xiàn)零件涂膠的工位。
②定位銷孔與涂膠機(jī)構(gòu)上的定位銷配合使用,確保涂膠機(jī)構(gòu)落位一致性;
③折邊膠槍裝有其到位的檢測開關(guān),當(dāng)工人拿起折邊膠槍完成涂折邊膠的工作后,放回折邊膠,檢測開關(guān)檢測到膠槍,此時工人按下拼臺的控制按鈕,自動涂膠機(jī)構(gòu)才開始下降;確保操作員工的安全;
④底板上安裝有數(shù)套支基單元。支基單元對零件起支撐定位和限位的作用;對零件進(jìn)行涂膠;
⑤涂膠完成后,員工進(jìn)行多點(diǎn)涂膠的質(zhì)量自檢;
⑥自檢完成后,員工將內(nèi)板焊接總成放到外板上,舉升氣缸帶動舉升機(jī)構(gòu)和皮帶將零件托起,然后電機(jī)啟動,帶動皮帶進(jìn)行傳動,將零件傳到下一工位;舉升機(jī)構(gòu)下降到位。此為一個工作循環(huán)。
2.3 工作原理
2.3.1 多點(diǎn)涂膠量定時自動控制
本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動控制電路,實(shí)現(xiàn)涂膠定時控制功能,同時可根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境溫度的變化由觸摸屏授權(quán)寫入符合出膠量的自動控制時間值,取代了操作工人靠經(jīng)驗(yàn)值調(diào)節(jié)出膠量的弊端,使多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,從而使每個操作循環(huán)只需按一次涂膠啟動按鈕,同時保障每個工件涂膠量一致。當(dāng)有人為觸發(fā)安全系統(tǒng)時,為有效控制涂膠質(zhì)量,特別增加了涂膠過程中一鍵返回功能,提高了安全系數(shù)及故障響應(yīng)時間。
2.3.2 多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)自動升降
本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動控制電路,實(shí)現(xiàn)涂膠機(jī)自動升降功能,取代了操作工人靠人力拉動平衡器來拖動涂膠機(jī)升降的弊端,同時使多臺涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,而每個操作循環(huán)只需按一次涂膠啟動按鈕便可自動完成一個循環(huán)工作,提高了設(shè)備穩(wěn)定性和安全系數(shù)及故障響應(yīng)時間。
2.3.3 多點(diǎn)涂膠機(jī)安全防落控制
本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動控制電路,實(shí)現(xiàn)防落夾具自動控制,使多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)高位重力勢能被有效鎖定功能,消除了員工在涂膠機(jī)下方操作所存在的高風(fēng)險作業(yè),提高了多點(diǎn)涂膠機(jī)安全系數(shù)。
3 橫向?qū)Ρ取?yīng)用案例
SGMW車身用過的涂膠方式有三種:
(1)單向涂膠工具,一次只完成一點(diǎn)涂膠,每涂一點(diǎn)耗時6秒,且沒有膠量調(diào)節(jié)閥;單向涂膠工具結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。使用時,將涂膠槍出口安裝到M36螺母一端,控制涂膠槍使膠液順著Φ6不銹鋼管出來,進(jìn)行涂膠。
缺點(diǎn):由于一次只能涂一點(diǎn),所以可能造成涂膠點(diǎn)間距不均勻、涂膠量不均勻;缺少單管出膠量調(diào)節(jié)閥無法對涂膠出膠量進(jìn)行調(diào)整,工作效率低等問題。
(2)單閥多點(diǎn)涂膠工具。使用時該涂膠工具M(jìn)36螺母扭接到膠槍上,控制涂膠槍使膠液順著設(shè)計(jì)管路出來,實(shí)現(xiàn)一次完成多點(diǎn)的涂膠;增加了調(diào)節(jié)閥,可以對涂膠出膠量的大小進(jìn)行調(diào)整,涂膠量均勻;不同管組間距通過Φ6加強(qiáng)管進(jìn)行固定限位,保證每次涂膠點(diǎn)間距均勻。
缺點(diǎn):此設(shè)備只能實(shí)現(xiàn)局部范圍內(nèi)一定數(shù)量的涂膠點(diǎn),同時涂膠位置通過人工方式,目測實(shí)現(xiàn),重復(fù)一致性較差。
(3)多閥多點(diǎn)涂膠工具,設(shè)有多個閥,根據(jù)需要可設(shè)數(shù)十個涂膠點(diǎn),并且涂膠量可調(diào)節(jié)。缺點(diǎn):多閥多點(diǎn)涂膠工具,能滿足大批量高節(jié)拍的生產(chǎn)要求,但涂膠位置一致性較差;此類工具隨著車門外板尺寸增大而相應(yīng)增大,工人在操縱體積龐大重量較重的涂膠工具進(jìn)行涂膠時,不符合高節(jié)拍下的人機(jī)工程,進(jìn)而影響到多點(diǎn)涂膠工具的應(yīng)用。
4 應(yīng)用效果
該自動化多點(diǎn)涂膠裝置已成熟應(yīng)用在公司350P/PS、E10門蓋焊裝生產(chǎn)線上。
(1)該裝置的應(yīng)用減少了人工拖動平衡器的動作,提高了生產(chǎn)效率。共計(jì)節(jié)約操作時間:5秒/臺。
(2)確保涂膠一致性和穩(wěn)定性,達(dá)到涂膠工藝要求,涂膠精度及質(zhì)量合格率由85%提升95%以上。
(3)涂膠工具通過多級調(diào)節(jié)閥,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況隨時調(diào)節(jié)出膠量,避免或減少施膠量過多和過少,減少了零件的故障率和返修率,降低了生產(chǎn)用膠成本。
經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單臺節(jié)約膠量:20g/臺。
(4)整套機(jī)構(gòu)所使用材料為普通鋼管和內(nèi)六角螺栓,采購方便,制造成本低廉,便于廣泛使用,同時由車間員工主導(dǎo)設(shè)計(jì)制造,省去了外包設(shè)計(jì)與加工制造費(fèi)用,相對于購買自動涂膠設(shè)備節(jié)約大量資金。
(5)本裝置可以根據(jù)不同車型的車門零件的形狀和涂膠點(diǎn)數(shù)進(jìn)行裝置的設(shè)計(jì)和涂膠管路的分級分點(diǎn)布置,在后續(xù)新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)中,該結(jié)構(gòu)得到很好的應(yīng)用與推廣。
5 結(jié)語
本文主要介紹了,一種車門自動多點(diǎn)多位置精確定位同步涂膠機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案、工作原理及應(yīng)用對比,主要解決單人多位置車門涂膠、涂膠不均、涂膠效率低、涂膠質(zhì)量一致性差問題。
該裝置結(jié)構(gòu)簡易,制造成本低廉,便于廣泛使用,實(shí)現(xiàn)了單人多點(diǎn)多位置同步涂膠,涂膠質(zhì)量一致性精度穩(wěn)定,生產(chǎn)運(yùn)行效率高,設(shè)備問題少,維護(hù)簡單。
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