摘 要:衛(wèi)生陶瓷斑點雜質(zhì)類缺陷,因異色及大小不等影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和用戶體驗,鑒于此,本文運用檢查表、柏拉圖、魚骨圖、管制圖、直方圖等QC工具,從分析現(xiàn)狀、找出問題,分析各種影響因素,找出主要因素,針對要因,制定措施計劃,執(zhí)行及實施計劃,效果檢查,總結(jié)QC活動得失,成果固化,到把未解決的問題轉(zhuǎn)入下一個PDCA循環(huán)。該項目提出從釉漿加工及噴釉等工序改進的思路,降低了衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品斑點雜質(zhì)類缺陷率,提升產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗。
關(guān)鍵詞:QC方法;衛(wèi)生陶瓷;斑點雜質(zhì);缺陷率
1前言
QC活動作為企業(yè)質(zhì)量改進的一種重要方式,起源于上世紀(jì)六十年代的日本,后在1978年引進我國[2],在北京市內(nèi)燃機總廠進行試點,反響不錯。隨后國家大力推廣,并在1997年和2007年舉辦較高規(guī)格的QC活動國際會議。QC活動的理論日趨成熟,活動卓有成效,很多企業(yè)也開始針對產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交期、服務(wù)、安全等,大力推廣QC改善活動。衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)工藝流程較長,某些工序和關(guān)鍵節(jié)點控制不當(dāng),導(dǎo)致產(chǎn)品表面出現(xiàn)斑點雜質(zhì)類缺陷,需要系統(tǒng)地、從末端原因分析,找要因,定措施,落實到每一個具體細節(jié)的管控,才可能將斑點雜質(zhì)類缺陷率降低。
2 QC小組活動背景和小組成員介紹
2.1 QC小組活動背景
近年來,各個企業(yè)尤其是制造企業(yè),利用問題的現(xiàn)場會、專題會、攻關(guān)活動、QC活動,取得了一定成效。其中,某D企業(yè)QC活動是利用制造部門、職能支持等部門管理、一線人員自愿、自發(fā)成立QC小組,通過QC小組活動,頭腦風(fēng)暴,利用集體的智慧,找出斑點雜質(zhì)缺陷產(chǎn)生的主要原因,制定對策并實施,既提高各QC小組成員自身分析和解決問題的能力,又發(fā)揮團隊協(xié)同的精神[2],提升了部門和組織績效。
2.2 QC小組成員介紹
小組課題:降低衛(wèi)生陶瓷斑點雜質(zhì)類缺陷率,成立時間:2023年2月,項目類型:攻關(guān)型,活動時間:2023年2月-7月,小組成員7人,其中:大專、本科學(xué)歷2人,中專、高中及以下5人,成員具體分工如表1[3]。
3選擇QC活動課題和現(xiàn)狀調(diào)查
3.1 課題選擇
衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品斑點類缺陷相對于坯裂、變形、縮釉等缺陷,原因比較簡單,但由于涉及到原料、設(shè)備及環(huán)境等多個環(huán)節(jié),解決起來并非那么容易,是衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)過程中一類常見缺陷,雖然現(xiàn)行GB/T6952衛(wèi)生陶瓷國標(biāo)中允許產(chǎn)品表面存在一定大小和數(shù)量的斑點,但隨著消費水平的提升,人們不再滿足于產(chǎn)品符合國標(biāo)或者行標(biāo),而是更加注重自己的消費體驗等。釉料、漿料、噴釉車間等有責(zé)任和義務(wù)降低強關(guān)聯(lián)的斑點、原料雜質(zhì)、釉料雜質(zhì)等缺陷,運用QC工具降低斑點雜質(zhì)類缺陷率作為活動的主題。
3.2 現(xiàn)狀調(diào)查
QC小組從公司MES系統(tǒng)收集了2020-2022年漿料雜質(zhì)、釉料雜質(zhì)、斑點缺陷數(shù)據(jù)如圖1,2020年、2021年、2022年斑點雜質(zhì)缺陷合計分別為1.87%、1.99%、2.62%,同比上年度分別+6%、+32%,從柱形圖明顯看到,相關(guān)缺陷沒有下降反而呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,說明從來料、漿釉料加工到生產(chǎn)工藝過程的某些關(guān)鍵控制點并沒有得到有效地管控,導(dǎo)致缺陷持續(xù)發(fā)生,缺陷率甚至在增加。
4目標(biāo)設(shè)計和原因分析
4.1 目標(biāo)設(shè)定
4.1.1 制定QC小組活動計劃
組長根據(jù)公司品質(zhì)部門的QC活動計劃,召集本小組的全體成員進行了充分地溝通,制定本QC小組的活動計劃,見表2.
4.1.2 目標(biāo)設(shè)定和可行性分析
近三年來,斑點雜質(zhì)類缺陷率在2020年達到1.87%的最低值,在2022年達到最高值的2.62%,在進行目標(biāo)可行性論證時,重點考慮了五個維度:部門KPI考核指標(biāo),客戶需求,國內(nèi)同行較高水平,企業(yè)該缺陷曾經(jīng)達到的最好水平,把握現(xiàn)狀、找出要因、評估解決難度大小,測算項目可能達到的水平[4]。經(jīng)過QC小組全體組員充分討論,分別制定了缺陷率下降15%的基本目標(biāo)和達到2020年1.87%的挑戰(zhàn)目標(biāo),見圖2。
目標(biāo)可行性方面,有支持:活動項目得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的支持以及人力、物力、財力方面的保障。有激情:小組成員具有較強的改善意識,有較高的工作激情,此次改進活動熱情也比較高。有經(jīng)驗:該項目小組成員具有較為豐富的生產(chǎn)質(zhì)量管理及實操經(jīng)驗,常年工作在生產(chǎn)一線,對現(xiàn)場的人、機、料、法、環(huán)等較為熟悉,具備較強發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力。既有基本目標(biāo),又設(shè)定有挑戰(zhàn)性目標(biāo),經(jīng)小組全體成員討論認為目標(biāo)是可行的。
4.2 原因分析
小組成員采用頭腦風(fēng)暴、魚骨圖、關(guān)聯(lián)圖等方法,對產(chǎn)品表面出現(xiàn)斑點雜質(zhì)類缺陷進行了分析,末端原因如圖3。
5 要因確認和制定對策
5.1 要因確認
對于原因分析中10個末端因素,組長做好小組成員分工合作,制定主要原因確認計劃表,逐項進行確認,排除次要、不重要的影響因素等,找到產(chǎn)生缺陷的主要原因,為小組下一步的活動開展提供決策依據(jù),見表3。
5.1.1 人的因素
施釉車間人員專業(yè)知識培訓(xùn)不足:調(diào)閱噴釉車間人員上崗培訓(xùn)情況,看到2022年車間有按照計劃組織各崗位員工進行崗位操作技能培訓(xùn),考核合格。結(jié)論:非要因。5.1.2 機的因素
儲釉桶、釉罐等清洗不干凈:隨機抽查釉桶、釉罐在使用前、后有采用清水清洗,比較干凈,基本無雜質(zhì)污染。結(jié)論:非要因。
噴釉柜脈沖振動大,釉柜、風(fēng)管管道內(nèi)雜質(zhì)跌落:現(xiàn)場查看噴釉車間脈沖裝置直接連接釉柜及風(fēng)管,震動頻次高,震動力量大,可能導(dǎo)致釉柜、風(fēng)管雜質(zhì)跌落,導(dǎo)致施釉過程中白坯受到污染。結(jié)論:要因
除鐵器未定期檢查除鐵效果:現(xiàn)場檢查釉漿流槽里的磁棒鐵粉較多,因此針對制釉車間三臺主要的除鐵器全部拆開檢查,發(fā)現(xiàn)除鐵器內(nèi)部鐵芯被鐵渣幾乎堵死,嚴(yán)重影響除鐵效果,同時還可能對釉漿造成二次污染。除鐵器磁芯部分長時間未清理內(nèi)部堵死導(dǎo)致除鐵效果差,釉漿中細小鐵質(zhì)顆粒偏多,是造成釉料雜質(zhì)和斑點的主要原因。結(jié)論:要因。
5.1.3 料的因素
原料雜質(zhì)多:現(xiàn)場查看原料倉中儲存原料的雜質(zhì)情況, 黑泥等原礦泥料無明顯的雜質(zhì)等,樹根等有機雜質(zhì)在配料過磅時已按照要求進行了挑選。黑泥等原料化漿后工藝上先進行過篩處理,后與球磨的泥漿混合、除鐵、過篩、陳腐使用,對斑點雜質(zhì)缺陷影響較小。結(jié)論:非要因。
FFC漿料除鐵不干凈或者未除鐵:經(jīng)過對產(chǎn)品分級數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)FFC、高壓VC產(chǎn)品釉料雜質(zhì)集中且比例較高,部分缺陷磨開發(fā)現(xiàn)斑點在釉面或者釉層中,部分缺陷磨開后發(fā)現(xiàn)釉層呈現(xiàn)有氣泡存在,初步分析系漿料中有鐵質(zhì)、硫化鐵等物質(zhì)高溫排氣造成,采用磁棒對車間的漿料進行鐵質(zhì)檢查發(fā)現(xiàn),漿料中有大量的鐵質(zhì)存在。 因此,F(xiàn)FC產(chǎn)品、高壓VC產(chǎn)品的釉料雜質(zhì),大部分缺陷實則為FFC漿料、高壓VC漿料未除鐵造成。結(jié)論:要因。
坐便器管道釉參數(shù)未管控:現(xiàn)場確認,坐便器管道釉參數(shù)變化對坐便器存水彎厚薄釉有影響,而對產(chǎn)品斑點基本無影響。結(jié)論:非要因。
回收的釉漿雜質(zhì)多:回收釉日常處理過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)釉桶底部有泥團、鐵線、螺絲、刀片、泡沫、編織袋等雜物,此類雜物混入回收中,的確大大增加制釉車間釉漿回收處理難度,泥團混入無法有效辨識出來。但回收釉重新投入使用前要經(jīng)過車間精制處理,混入的雜物基本會被篩選出來,處理后的回收釉篩余試燒驗證,基本不會對釉面質(zhì)量造成影響。結(jié)論:非要因。
5.1.4 法的因素
青坯架車生銹現(xiàn)象普遍存在,掉漆、掉鐵屑現(xiàn)象較為嚴(yán)重。在生產(chǎn)現(xiàn)場觀察時,發(fā)現(xiàn)一樓車間青坯噴釉前未進行單獨吹塵,青坯質(zhì)量無法保證。白坯入窯時表面有雜質(zhì)未處理或者難以處理:經(jīng)過排查,生產(chǎn)車間一樓白坯表面存在較多鐵屑、坯渣、海綿渣等,入窯前,部分雜質(zhì)可以通過吹塵等方式去除,部分粘附在白坯的表面無法去除。結(jié)論:要因。
5.1.5 環(huán)的因素
壓縮空氣油污污染:噴釉車間所用空氣壓縮氣體是經(jīng)過儲氣罐、油水分離器等處理,現(xiàn)場確認,壓縮空氣雜質(zhì)試驗未發(fā)現(xiàn)明顯異常等。結(jié)論:非要因。
5.2 制定對策
QC 小組參照質(zhì)量管理小組活動準(zhǔn)則中問題解決型課題的開展思路,對末端原因進行逐個確認,排除非要因,找到要因,結(jié)合工廠生產(chǎn)實際情況,全組成員通過分層法、頭腦風(fēng)暴、簡易圖表、5W1H等方法,針對要因制定相應(yīng)對策,對策表中的具體方案做到可實施,目標(biāo)可測量,可查核,措施可操作,并持續(xù)改進,最終達到降低斑點雜質(zhì)缺陷率的目的[4],相關(guān)對策如表4。
6效果檢查和成果鞏固
6.1 效果檢查
QC小組逐項落實制定的對策,在2023年2-7月份,釉雜、原雜、斑點缺陷分別降到0.5%、0.55%、0.84%,合計1.89%,基本達成小組制定1.87%的挑戰(zhàn)目標(biāo)。經(jīng)過公司財務(wù)部門核算,減少產(chǎn)品重?zé)龜?shù)量約3540件,降低產(chǎn)品重?zé)M用約 70800元。如圖4.
6.2 成果鞏固
標(biāo)準(zhǔn)化:根據(jù)2023年2-7月改進成果分析,相關(guān)關(guān)鍵性改進措施有效,在2023年8月起,F(xiàn)FC漿料、高壓VC漿料的除鐵要求納入到制漿車間SOP中進行管控。修訂了《制釉車間除鐵作業(yè)指導(dǎo)書》,增加清洗除鐵器的詳細操作規(guī)程,內(nèi)容亦納入設(shè)備點檢中,每天進行點檢。修訂《噴釉車間吹塵作業(yè)指導(dǎo)書》,所有泥坯在噴釉前增加檢查及單獨吹塵的動作。
7總結(jié)和未來規(guī)劃
通過這次QC活動,小組成員對PDCA管理方法有較深刻的理解,較熟練掌握了QC活動各階段的邏輯關(guān)系和系統(tǒng)思維,原因分析系統(tǒng)、對策制定清晰,結(jié)果數(shù)據(jù)化,效果一目了然。同時,此次活動后,小組成員在問題分析、問題解決、質(zhì)量意識、QC工具運用、PDCA邏輯思維、團隊協(xié)助等方面得到不同程度的提升,尤其是之前未參加QC小組活動的成員,得到了較好的鍛煉,掌握了QC活動項目開展的基本思路和方法,基本達到小組活動的目的[6]。此次活動后,該小組成員對質(zhì)量方面素質(zhì)進行了自我評價,見表5、圖5。
斑點雜質(zhì)缺陷是衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中比較難啃的一個問題,原因是多方面的,經(jīng)過半年努力,缺陷雖然下降了約30%,但距離行業(yè)先進水平還是有一定的差距,因此,不滿足于目前達成的成果,對標(biāo)行業(yè)先進水平,找差距,繼續(xù)找要因,制定新的對策,降低斑點雜質(zhì)缺陷率,提升企業(yè)的經(jīng)濟效益和客戶滿意度。
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作者簡介: 殷世信(1968-) 男 ,本科, 工程師,研究方向:衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)工藝及質(zhì)量管理工作。