胺液深度復(fù)活技術(shù)解決了長期制約含硫天然氣安全清潔快速上產(chǎn)的“卡脖子”難題,目前已在中國石油13套天然氣脫硫裝置成功實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,累計(jì)復(fù)活變質(zhì)胺液超3200立方米,有力支撐了279億立方米含硫天然氣安全高效產(chǎn)出。
“這是對我們團(tuán)隊(duì)多年不懈探索的充分肯定?!闭劶按舜稳脒x,科研團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、天研院天然氣凈化研究所凈化裝置運(yùn)行技術(shù)研究室主任顏曉琴介紹說,這項(xiàng)技術(shù)自2021年投用以來,胺液深度復(fù)活技術(shù)已支撐起西南油氣田含硫天然氣生產(chǎn)的半壁江山,并實(shí)現(xiàn)降本7100余萬元。
長期以來,在含硫氣田的開發(fā)過程中,通常采用胺液對天然氣進(jìn)行脫硫凈化處理。然而,在凈化過程中,胺液因自身降解和受污染,會不可避免地發(fā)生變質(zhì),進(jìn)而導(dǎo)致凈化裝置脫硫性能下降、處理量降低,嚴(yán)重時(shí)會引發(fā)腐蝕穿孔泄漏和發(fā)泡停產(chǎn)等問題。
從20世紀(jì)60年代開始,國外就開始研發(fā)和應(yīng)用胺液復(fù)活技術(shù)。在21世紀(jì)初,我國的胺液復(fù)活技術(shù)仍主要依靠進(jìn)口。同時(shí),由于國外的胺液復(fù)活技術(shù)只是脫除腐蝕性雜質(zhì)和解決胺液變質(zhì)腐蝕性增大問題,并不能很好地破解對含硫天然氣凈化生產(chǎn)影響最大的發(fā)泡停產(chǎn)、脫硫性能下降的難題。
近年來,隨著國內(nèi)天然氣上產(chǎn)步伐不斷加快,胺液變質(zhì)引發(fā)的系列問題,對天然氣凈化生產(chǎn)造成的影響更加凸顯,成為制約天然氣穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)的瓶頸。
“我們凈化裝置運(yùn)行技術(shù)研究室的使命就是為凈化裝置平穩(wěn)運(yùn)行提供技術(shù)支撐”,依托國家科技重大專項(xiàng)和西南油氣田公司配套項(xiàng)目,2016年,顏曉琴帶領(lǐng)科研團(tuán)隊(duì)向胺液發(fā)泡、活性劑與腐蝕性變質(zhì)產(chǎn)物共同脫除的世界性難題發(fā)起挑戰(zhàn),開始自主研發(fā)胺液深度復(fù)活技術(shù)。
經(jīng)過10年的不斷探索,科研團(tuán)隊(duì)先后攻克了胺液復(fù)雜變質(zhì)監(jiān)測、胺液中近70種致泡性變質(zhì)產(chǎn)物脫除、活性劑與腐蝕性變質(zhì)產(chǎn)物共脫除等系列難題,成功研發(fā)出胺液深度復(fù)活技術(shù),并形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的胺液深度復(fù)活工藝與裝置。
科研團(tuán)隊(duì)從分子設(shè)計(jì)、微觀結(jié)構(gòu)入手為各凈化廠的變質(zhì)胺液量身定制高度匹配的脫除劑,脫除胺液中種類繁多的致泡性變質(zhì)產(chǎn)物;創(chuàng)新引入帶親電基團(tuán)的聚合物,將無機(jī)熱穩(wěn)定鹽定向轉(zhuǎn)化為熱穩(wěn)定胺鹽,解決胺液脫硫性能降低的問題;首創(chuàng)新型金屬有機(jī)配位分離材料與選擇性脫除工藝,在脫除腐蝕性變質(zhì)產(chǎn)物的同時(shí),大幅降低活性劑的損失率。通過深度處理,變質(zhì)胺液的脫硫脫碳性能、起泡趨勢、腐蝕性,可全面恢復(fù)至新鮮胺液水平。
目前,胺液深度復(fù)活技術(shù)已獲發(fā)明專利4項(xiàng)、發(fā)表SCI/EI論文3篇,并在中國石油13套天然氣脫硫裝置成功實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。
與國外同類技術(shù)相比,天研院創(chuàng)新研發(fā)的胺液復(fù)雜變質(zhì)產(chǎn)物分析方法,打破了胺液復(fù)雜變質(zhì)無法監(jiān)測和提前預(yù)警的技術(shù)局限,脫除的變質(zhì)產(chǎn)物種類數(shù)是國外技術(shù)的8倍,活性劑損失率從國外技術(shù)的98%降低至2%以下,不僅具有與國外技術(shù)相同的降低胺液腐蝕性的能力,更首次攻克了胺液發(fā)泡、活性劑與腐蝕性變質(zhì)產(chǎn)物共同脫除的世界性難題,引領(lǐng)全球胺液復(fù)活技術(shù)水平邁上了新臺階。
編輯/王盈 統(tǒng)籌/晨光