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        某車型散熱器放水閥漏液問題的分析與解決對策

        2024-06-01 11:21:08王哲周婷周斌
        專用汽車 2024年5期

        王哲 周婷 周斌

        摘要:針對某車型在生產(chǎn)制造期間發(fā)生散熱器放水閥漏液的問題,通過FTA分析法,分析出可能導(dǎo)致散熱器漏液的因素,結(jié)合工藝確認、測量、目視檢查等方法,判斷出漏液原因為散熱器放水閥同軸度超差,在較大的安裝扭矩作用下,使得放水閥處于偏心狀態(tài)。由于密封圈內(nèi)徑偏大,放水閥內(nèi)槽有毛刺影響,導(dǎo)致密封圈變形,局部壓縮量不足,最終承受不住冷卻液的壓力發(fā)生滲漏。同時,針對該問題提出解決對策,有效地避免散熱器放水閥漏液問題。

        關(guān)鍵詞:散熱器放水閥;漏液;同軸度;密封圈

        中圖分類號:U469? 收稿日期:2024-01-22

        DOI:1019999/jcnki1004-0226202405019

        1 前言

        國內(nèi)某知名汽車公司對某車型在量產(chǎn)初期使用供應(yīng)商生產(chǎn)的A散熱器,該散熱器散熱效果好,未出現(xiàn)漏液情況,但是該散熱器價格昂貴,公司為了改善該車型損益,降低車輛成本,改用價格較低的另一供應(yīng)商生產(chǎn)的B散熱器。使用B散熱器四天后出現(xiàn)漏液情況,對期間所有生產(chǎn)車輛進行排查,散熱器漏液不良率達到23%。散熱器漏液屬于重大機能不良,將導(dǎo)致發(fā)動機過熱、熄火等嚴重后果,極易引起客戶投訴,影響公司品牌形象。但如果切回A散熱器,由于原供應(yīng)商已大幅減產(chǎn),將導(dǎo)致生產(chǎn)停線,資材費上漲等系列問題。

        2 散熱器放水閥漏液問題描述

        汽車散熱器主要由上水室、下水室,芯體,以及其他附件結(jié)構(gòu)組成,如圖1所示。對散熱器漏液車輛進行檢查,發(fā)現(xiàn)所有滲漏車輛散熱器芯體完好,無漏點,放水閥周邊有藍色防凍液漬,均為下水室放水閥出水口滲出。由于總裝車間防凍液加注及裝配手法未變更,初步鎖定為散熱器放水閥滲漏不良[1]。

        放水閥由螺紋緊固配合,密封圈壓縮過盈配合實現(xiàn)密封。放水閥密閉和防水狀態(tài)分別如圖2、圖3所示。

        根據(jù)密封圈線徑設(shè)計標(biāo)準要求,密封圈壓縮前線徑為(2±008)mm,壓縮后線徑為14~17mm,壓縮量為15%~30%。對漏液的散熱器放水閥運用X-RAY進行檢測,如圖4所示。

        發(fā)現(xiàn)以下問題:a.放水閥本體與放水閥座內(nèi)壁上表面間距離為031 mm,本體與座內(nèi)壁下表面間距離為0,滲漏件放水閥本體與閥座內(nèi)壁間隙不一致,閥/座配合偏心;b.密封圈壓縮后上部線徑171 mm,下部145 mm,密封圈壓縮量不一致,上部密封圈壓縮不足。

        3 散熱器放水閥漏液問題分析

        針對上述問題,通過FTA分析法,分析出可能導(dǎo)致散熱器漏液的因素包括7項,見表1。

        為了進一步驗證,找出導(dǎo)致散熱器漏液的要因,從B散熱器中隨機抽取50件樣品,通過工藝確認、測量、目視檢查等方法,判斷出因素1、2、3非要因。

        針對裝配作業(yè)方法是否合理,查詢A、B散熱器放水閥的裝配標(biāo)準,A散熱器放水閥安裝扭矩標(biāo)準為078~156 N·m,B為(3±04)N·m;A散熱器放水閥安裝電批轉(zhuǎn)速標(biāo)準為100 r/min,B為600 r/min。將漏液的B散熱器放水閥通過低扭矩、低轉(zhuǎn)速的安裝方式重新安裝后,滲漏狀況有所緩解,推斷出過大的扭矩和轉(zhuǎn)速可導(dǎo)致密封圈變形造成滲漏,故裝配作業(yè)方法不合理為要因[2]。

        針對密封圈尺寸,查詢A、B散熱器放水閥密封圈的設(shè)計標(biāo)準,A密封圈要求毛刺不超過01 mm,B要求不超過007 mm,隨機選取10件B散熱器密封圈測量得到毛刺尺寸均小于007mm,符合設(shè)計標(biāo)準;A密封圈內(nèi)徑設(shè)計標(biāo)準68 mm,公差±012 mm,B設(shè)計標(biāo)準7 mm,未標(biāo)注公差,隨機選取10件B密封圈測量得到內(nèi)徑均大于7 mm,最高達到711 mm,參考A點公差實測偏上差;A密封圈線徑標(biāo)準19 mm,公差±005 mm,B密封圈線徑標(biāo)準2 mm,公差±008 mm,隨機選取10件B密封圈測量得到線徑均在設(shè)計標(biāo)準內(nèi),但是公差管控較A點寬。由此推斷,B散熱器放水閥密封圈內(nèi)徑超差,與放水閥本體配合不夠緊密,對滲漏有不利影響,故密封圈尺寸不良為要因[3]。

        放水閥本體結(jié)構(gòu)如圖5所示,查詢A、B散熱器放水閥本體設(shè)計標(biāo)準,A要求毛刺不超過04 mm,B要求不超過05 mm;A密封槽直徑標(biāo)準7mm,公差±005 mm,B直徑標(biāo)準71 mm,公差±005 mm;A密封槽圓度標(biāo)準009 mm,B無要求;A、B密封槽寬度標(biāo)準均為25 mm;A密封槽同軸度標(biāo)準02,B無要求。隨機選取10件B散熱器放水閥本體測量得毛刺均超過設(shè)計標(biāo)準,密封槽直徑、寬度符合設(shè)計標(biāo)準,同軸度有7件超過A散熱器放水閥本體的標(biāo)準。由此判斷,放水閥內(nèi)槽毛刺可導(dǎo)致密封不嚴而滲漏,同軸度不符合標(biāo)準則在裝配后會導(dǎo)致放水閥偏心,一側(cè)密封圈壓縮不足而滲漏,故放水閥本體尺寸不良為要因。

        針對放水閥座內(nèi)孔,經(jīng)查詢A、B散熱器放水閥座內(nèi)孔設(shè)計標(biāo)準,二者差別可忽略不計,隨機選取10件B散熱器放水閥座測量內(nèi)孔尺寸均符合設(shè)計標(biāo)準,故放水閥座內(nèi)孔尺寸不良為非要因。

        綜上,B散熱器放水閥同軸度超差,在較大的安裝扭矩作用下,使得放水閥處于偏心狀態(tài),由于密封圈內(nèi)徑偏大,放水閥內(nèi)槽又有毛刺影響,導(dǎo)致密封圈變形,局部壓縮量不足,最終承受不住冷卻液的壓力發(fā)生滲漏[4]。

        4 散熱器放水閥漏液問題的解決對策

        為解決B散熱器放水閥漏液問題,結(jié)合上文分析的要因,做出如下對策:

        a.裝配工藝改善。

        改進放水閥裝配扭矩和電批轉(zhuǎn)速,通過階梯扭矩驗證,結(jié)合A散熱器放水閥裝配標(biāo)準,最終將B裝配扭矩設(shè)定為08~12N·m,電批轉(zhuǎn)速設(shè)定為90 r/min,改善后經(jīng)過X-RAY檢測,密封圈壓縮量較改善前均勻度大幅提高。

        b.密封圈精度改善。

        密封圈模具修模,參考A散熱器密封圈標(biāo)準重新設(shè)定,改善后密封圈設(shè)計標(biāo)準為:毛刺不超過007 mm;密封圈內(nèi)徑695 mm,公差±01 mm;密封圈線徑2 mm,公差±005 mm。對改善后的密封圈抽樣檢測,尺寸穩(wěn)定并符合公差要求。

        c.放水閥本體精度改善。

        重置公差標(biāo)準,重開放水閥模具,放水閥毛刺要求改為不超過004 mm,同軸度標(biāo)準改為02。對改善后生產(chǎn)出的放水閥本體抽樣檢測,尺寸精度滿足要求。

        自對策實施后,該車型總計生產(chǎn)超過3萬臺,無散熱器漏液情況發(fā)生,說明以上對策實施有效。為了鞏固改善效果,及時修訂了設(shè)計圖紙和工藝控制文件,并將其標(biāo)準化[5]。

        5 結(jié)語

        通過本次對散熱器放水閥漏液問題的發(fā)現(xiàn)、分析及解決,有效地提升了公司生產(chǎn)汽車的品質(zhì),避免客戶投訴,提高品牌形象,同時減少了車輛返工,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益,為公司直接帶來經(jīng)濟價值。本次問題的處理也為后續(xù)相關(guān)問題的解決提供寶貴的經(jīng)驗和相關(guān)數(shù)據(jù),可避免同類問題再次發(fā)生。

        參考文獻:

        [1]楊情操,朱曉,陸明,等車用散熱器滲水原因分析及改進[J]重型車,2018(2):31-32

        [2]張聞舞,王慶均,李建三汽車用鋁合金散熱器穿孔泄漏原因分析[J]科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2010,7(33):62-63

        [3]李萬龍,王新超汽車散熱器滲漏問題分析[J]汽車零部件,2021(10):93-96

        [4]余志生汽車理論[M]5版北京:機械工業(yè)出版社,2010

        [5]張強強論HXn5B機車散熱器泄露問題及改善措施[J]科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2022(34):169-172

        作者簡介:

        王哲,男,1990年生,講師、工程師、技師,研究方向為車輛工程。

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