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        多任務(wù)并行架構(gòu)的轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng)

        2024-05-20 09:54:49孫銳曹劍釗鐘良才呂伍魏志強于學(xué)淵
        中國冶金文摘 2024年2期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)管理

        孫銳 曹劍釗 鐘良才 呂伍 魏志強 于學(xué)淵

        關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;過程控制系統(tǒng);數(shù)據(jù)管理;Redis

        0 引言

        轉(zhuǎn)爐煉鋼是鋼鐵生產(chǎn)過程中重要的工序,由于轉(zhuǎn)爐煉鋼過程蘊含著十分復(fù)雜的多元多相高溫反應(yīng),且傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐煉鋼過程生產(chǎn)成本高、過程跟蹤難、自動化水平低,因此設(shè)計一個可視化良好、預(yù)測精度高的轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng)十分重要。轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制是指利用冶煉過程信息對轉(zhuǎn)爐工藝進行全程優(yōu)化和控制,使冶煉過程的輔料和能源消耗最小化,冶煉進程合理化,最終在冶煉終點獲得合格的鋼水。轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制方法包括人工經(jīng)驗控制、靜態(tài)控制、動態(tài)控制和自動化吹煉控制。目前仍有許多企業(yè)轉(zhuǎn)爐煉鋼智能水平偏低,使用人工經(jīng)驗控制的方法進行煉鋼生產(chǎn)。但由于人員技術(shù)參差不齊,現(xiàn)場操作員的經(jīng)驗水平成為限制轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化發(fā)展的重要瓶頸。

        針 對上述問題,許多大型鋼廠采用靜態(tài)控制+動態(tài)控制的方式控制轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng),并且國內(nèi)外許多鋼廠開始引入副槍檢測系統(tǒng)和自動化煉鋼的過程控制系統(tǒng)(L2)模型,建設(shè)自動化煉鋼的軟硬件設(shè)備條件。安裝副槍系統(tǒng)進行動態(tài)控制,可以使操作人員遠離爐口惡劣的高溫環(huán)境,改善了操作人員的工作環(huán)境;并且不需要傾動轉(zhuǎn)爐做倒?fàn)t作業(yè),縮短了出鋼周期時間,提高了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。常見的過程控制系統(tǒng)與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)通過TCP/IP協(xié)議連接,并留有與生產(chǎn)管理系統(tǒng)(L3)的硬件通訊和軟件接口;將過程控制系統(tǒng)中模型計算模塊的值發(fā)送到可編程邏輯控制器(programmable logic controller, PLC)上,使用PLC快速實時獲取煉鋼現(xiàn)場各種數(shù)據(jù)信息,得到系統(tǒng)運行的真實狀況,并使用Oracle數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù),減少了人工經(jīng)驗控制誤差大、不宜掌控、命中率低的不足,在一定的程度上降低了轉(zhuǎn)爐煉鋼的生產(chǎn)成本,提高了轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程的高效性。隨著轉(zhuǎn)爐技術(shù)的發(fā)展,對轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)速率提出了新要求,直接連接的PLC無法保證通訊時數(shù)據(jù)的安全性,并且轉(zhuǎn)爐煉鋼現(xiàn)場數(shù)據(jù)量大、操作頻繁,頻繁的讀寫和查詢操作將成為影響系統(tǒng)性能的重要瓶頸。

        本文從轉(zhuǎn)爐煉鋼現(xiàn)場存在的問題及現(xiàn)存系統(tǒng)的不足出發(fā),以提高轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程的自動化水平和轉(zhuǎn)爐煉鋼企業(yè)核心競爭力為目的,提出了一套多任務(wù)并行架構(gòu)的轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng),通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的分析處理,實現(xiàn)對煉鋼過程的跟蹤識別,使該系統(tǒng)可以完成生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)通信、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)篩選及管理、生產(chǎn)過程監(jiān)視及跟蹤、歷史數(shù)據(jù)查詢及導(dǎo)出等控制功能。該系統(tǒng)突破性地實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼無人為干預(yù)的自動化煉鋼過程,減少了人工干預(yù)產(chǎn)生的失誤,完善了數(shù)據(jù)獲取選擇的過程,提高了轉(zhuǎn)爐煉鋼的工作效率。

        1 轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

        本文設(shè)計了一套轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng),旨在可視化轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程關(guān)鍵節(jié)點的數(shù)據(jù)信息,減少煉鋼現(xiàn)場的不確定因素和現(xiàn)場操作人員的工作難度。系統(tǒng)包括6個模塊:過程跟蹤模塊、HMI模塊、數(shù)據(jù)通訊模塊、模型計算模塊、數(shù)據(jù)管理模塊、數(shù)據(jù)有效性判斷模塊,運行于過程控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        其中,為了保證數(shù)據(jù)的可靠性并且對原有基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)程序的不破壞性,通過WinCC OA(SIMATIC WinCC Open Architecture)對變量進行匯總和通訊。WinCC OA是西門子公司在2007年從奧地利ETM公司收購的一款監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集軟件系統(tǒng),其擴展性強、開放性高、處理信號規(guī)模大、人機互動響應(yīng)快速,通常用于工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)過程的可視化和操作控制,適用于轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制的生產(chǎn)場景。PLC常用的傳輸協(xié)議只能實現(xiàn)通信有效,在數(shù)據(jù)傳輸過程中不能保證機密性,也沒有身份認(rèn)證,使整個系統(tǒng)容易受到各種類型的攻擊,無法保證數(shù)據(jù)傳輸安全。WinCC OA中貫徹的客戶端/服務(wù)器架構(gòu)認(rèn)證后允許從遠程終端對系統(tǒng)完全的訪問,從安全性能角度上說幾乎是沒有任何問題。因此,采用WinCC OA代替?zhèn)鹘y(tǒng)的PLC與現(xiàn)場直連的方式傳輸數(shù)據(jù),增強了系統(tǒng)的安全性。

        轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分為離線數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)。離線數(shù)據(jù)是在某一爐次中固定不變的數(shù)據(jù),例如鐵水中元素的初始含量、鐵水重量、廢鋼重量等原料,存儲在Oracle數(shù)據(jù)庫。在線數(shù)據(jù)是系統(tǒng)中實時性要求高的數(shù)據(jù),例如冶煉過程中為達到目標(biāo)鋼水成分和溫度加入的礦石、氧氣流量及其累積量、氧槍槍位等實時數(shù)據(jù),由于這些數(shù)據(jù)需要頻繁的讀取,并需要對比觀察這些數(shù)據(jù)進而判斷轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程所處的階段。因此,由數(shù)據(jù)通訊模塊通過WinCC OA將這些數(shù)據(jù)讀取到Redis數(shù)據(jù)庫中,實時更新。該系統(tǒng)增加Redis數(shù)據(jù)庫管理在線數(shù)據(jù),使Redis數(shù)據(jù)庫與Oracle數(shù)據(jù)庫在該系統(tǒng)中并存且獨立運行,彌補了單獨使用Oracle數(shù)據(jù)庫頻繁讀寫操作帶來的不足,提高了系統(tǒng)運行的整體效率。

        1.1 過程跟蹤模塊

        過程跟蹤模塊是過程控制系統(tǒng)功能調(diào)度的中樞。過程跟蹤模塊運行在服務(wù)器后臺,具有監(jiān)控和跟蹤的功能,該模塊能夠及時判斷生產(chǎn)數(shù)據(jù)的合理性和各個系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障,過程跟蹤模塊的流程圖如圖2所示。過程跟蹤模塊通過分析轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),根據(jù)不同的生產(chǎn)階段產(chǎn)生對應(yīng)的事件信號直接進行任務(wù)調(diào)度,進而調(diào)用其他功能模塊;通過跟蹤記錄鋼水在轉(zhuǎn)爐中的數(shù)據(jù)信息,檢測鋼水的狀態(tài)變化情況及冶煉過程中原料添加和氧氣消耗情況,并將冶煉過程的數(shù)據(jù)信息實時存儲到Redis數(shù)據(jù)庫中。過程跟蹤模塊的事件信號包括:兌鐵、加廢鋼、加入各種造渣劑、開吹、停吹、出鋼開始、濺渣護爐開始等。

        1.2 HMI模塊

        HMI模塊包括在線顯示及控制子系統(tǒng)(簡稱HMI子系統(tǒng))、離線查詢子系統(tǒng)、離線導(dǎo)出子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理子系統(tǒng)4個部分,如圖3所示。HMI子系統(tǒng)連接現(xiàn)場操作臺大屏幕供操作人員實時查看過程數(shù)據(jù)、模型計算數(shù)據(jù)以及控制操作使用。大屏幕界面顯示鐵水的成分和重量、廢鋼的構(gòu)成和重量、模型計算結(jié)果、氧氣流量曲線等實時數(shù)據(jù)曲線和在線爐次的過程數(shù)據(jù)。離線查詢子系統(tǒng)的主要功能是離線查詢特定爐次的過程數(shù)據(jù)。離線導(dǎo)出系統(tǒng)用于快速離線查詢并導(dǎo)出特定爐次的歷史數(shù)據(jù),將查詢的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel文件。

        1.3 數(shù)據(jù)通訊模塊

        數(shù)據(jù)通訊模塊實現(xiàn)過程控制系統(tǒng)與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊,加強了過程控制系統(tǒng)與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)的融合。過程控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊模塊向上接收生產(chǎn)管理系統(tǒng)下發(fā)的制造命令和出鋼計劃,同時向生產(chǎn)管理系統(tǒng)上傳生產(chǎn)實績信息;過程控制系統(tǒng)通過WinCC OA連接PLC向下接收基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)的現(xiàn)場各類數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)根據(jù)在線數(shù)據(jù)和離線數(shù)據(jù)分別存儲到數(shù)據(jù)庫中,同時向基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)下發(fā)模型計算模塊的結(jié)果。

        1.4 模型計算模塊

        模型計算模塊是過程控制系統(tǒng)的核心。模型計算模塊由轉(zhuǎn)爐靜態(tài)模型、轉(zhuǎn)爐動態(tài)模型、合金模型和濺渣護爐模型組成,如圖4所示。轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng)采用的是“靜態(tài)模型+動態(tài)模型”順次銜接的控制方式,動、靜兩模型的啟動切換直接影響煉鋼系統(tǒng)的碳溫雙命中率。轉(zhuǎn)爐靜態(tài)模型是由轉(zhuǎn)爐吹煉過程熔池元素的氧化還原反應(yīng),在物料平衡、熱平衡模型基礎(chǔ)上,對造渣、供氧、底吹策略進行最佳設(shè)計,該模型接受生產(chǎn)管理系統(tǒng)下達的生產(chǎn)計劃后,根據(jù)鋼種以及鐵水的重量和溫度,在轉(zhuǎn)爐兌鐵前,由二級計算機分析出整個過程的氧槍吹煉高度、熔劑加入量、吹氧量等靜態(tài)數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)爐靜態(tài)模型需要確定轉(zhuǎn)爐吹煉需要的耗氧量、造渣劑用量,結(jié)合鐵水成分、鐵水溫度、鐵水量、廢鋼量以及爐底條件等工況條件,制定一套最適宜的造渣、供氧、底吹策略,形成覆蓋各類工況條件的吹煉操作知識庫,指導(dǎo)在線爐次的吹煉操作,如圖5所示。

        當(dāng)實際吹氧量達到總吹氧量80%時,利用副槍檢測鋼水。判斷測量結(jié)果是否達到轉(zhuǎn)爐終點碳溫預(yù)測模型的目標(biāo)值,如果實際鋼水溫度和碳含量達到出鋼要求,就可以向PLC發(fā)出提槍停吹指令;如果鋼水溫度和碳含量未達到出鋼要求,則啟動轉(zhuǎn)爐煉鋼動態(tài)模型,利用該模型計算出達到目標(biāo)溫度和目標(biāo)成分需添加的冷卻劑量和補吹氧量。

        轉(zhuǎn)爐動態(tài)模型負(fù)責(zé)確定合適的副吹氧量并將碳氧化至目標(biāo)值,同時考慮這一階段的升溫過程以確定合適的冷卻劑加入量,使停吹碳、溫度同時命中目標(biāo)值,完成冶煉后期的動態(tài)吹煉控制,該模型在副槍檢測(TSC)之后,結(jié)合TSC檢測結(jié)果以及終點控制目標(biāo),對吹煉后期的工藝參數(shù)(耗氧量和冷卻劑加入量)進行調(diào)整,進而進行吹煉終點控制,再通過二級計算機系統(tǒng)分析出動態(tài)模型調(diào)整數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)煉鋼的自動化控制,保證達到最終目標(biāo)。動態(tài)模型需要提供最終的氧耗、冷卻劑及槍位、底吹的操作指導(dǎo),為此建立動態(tài)模型的工藝知識庫,結(jié)合鐵水成分、鐵水溫度、鐵水量、廢鋼量以及TSC數(shù)據(jù)進行工況條件的聚類劃分,提取出合適的造渣、供氧、底吹策略,指導(dǎo)在線爐次的副吹過程控制,如圖6所示。

        1.5 數(shù)據(jù)管理模塊

        數(shù)據(jù)管理模塊包括寫數(shù)據(jù)庫和讀數(shù)據(jù)庫操作。寫數(shù)據(jù)操作包括將特定爐次的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息存儲到 Oracle 數(shù)據(jù)庫中;在兌鐵、出鋼等操作發(fā)生時將這些時刻及事件依次存入數(shù)據(jù)庫;接受到過程跟蹤模塊發(fā)出的“出鋼”信號后,將冶煉過程的工藝參數(shù)和模型參數(shù)寫入Oracle數(shù)據(jù)庫等。讀數(shù)據(jù)操作包括數(shù)據(jù)管理模塊接收到過程跟蹤模塊發(fā)出的“對即將出爐的鋼水確認(rèn)”的信號時,查詢Oracle數(shù)據(jù)庫得到該爐次的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,根據(jù)此信息調(diào)用模型計算模塊計算出鋼的目標(biāo)參數(shù),并對吹氧量和冷卻劑進行調(diào)整,使冶煉鋼水達到出鋼的條件。

        1.6數(shù)據(jù)有效性判斷模塊

        數(shù)據(jù)是模型計算模塊的基礎(chǔ),因此獲取選擇能夠反映實際煉鋼生產(chǎn)規(guī)律真實和全面的數(shù)據(jù)非常重要。該模塊能標(biāo)記處理實際采集過程中,因為檢測計量設(shè)備誤差、網(wǎng)絡(luò)傳輸錯誤、人為因素等影響而出現(xiàn)的誤差數(shù)據(jù),避免因錯誤使用數(shù)據(jù)異常對模型計算模塊的決策效果造成影響,而導(dǎo)致不能對吹氧量等參數(shù)科學(xué)合理地調(diào)整,使轉(zhuǎn)爐煉鋼冶煉成本增加,轉(zhuǎn)爐冶煉效率大幅度降低。因此通過該模塊確保數(shù)據(jù)的全面性和準(zhǔn)確性十分重要。

        數(shù)據(jù)預(yù)處理過程中,首先用技術(shù)判別法分析煉鋼中鐵水成分含量、鐵水重量的機理、物理、化學(xué)性質(zhì),對數(shù)據(jù)中異常值進行判別。在技術(shù)判別無法決定時,應(yīng)根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計判別方法處理異常數(shù)據(jù)。采用一般數(shù)據(jù)處理方法或假設(shè)檢驗方法很難有效地標(biāo)記處理轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程中的異常數(shù)據(jù)。在處理轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程產(chǎn)生的異常數(shù)據(jù)時,需要重點關(guān)注數(shù)據(jù)的整體性和數(shù)據(jù)中信息的本質(zhì),即耐抗性。因為耐抗性分析方法著眼于數(shù)據(jù)信息的主體部分,對異常數(shù)據(jù)不予重視,所以耐抗性能良好的異常數(shù)據(jù)檢驗方法更能尋找到數(shù)據(jù)信息的本質(zhì)。總括值是基于排序和評秩運算從數(shù)據(jù)庫中系統(tǒng)地提取的統(tǒng)計值,具有較好的耐抗性,且總括值法對數(shù)據(jù)沒有太多的分布要求,是以四分位數(shù)和四分位距為基礎(chǔ),多達25%的數(shù)據(jù)可以變得任意遠而不會對四分位數(shù)產(chǎn)生較大擾動,即以此為依據(jù)的判別標(biāo)準(zhǔn)有效,適合處理轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程的異常數(shù)據(jù)。在該系統(tǒng)的模型計算模塊啟動前,數(shù)據(jù)有效性判斷模塊將接受過程跟蹤模塊的調(diào)用信號,從數(shù)據(jù)庫中讀取模型計算模塊所需的冶煉參數(shù),采用總括值法對異常數(shù)據(jù)標(biāo)記處理后,再將所有數(shù)據(jù)存入到數(shù)據(jù)庫中。圖7所示為總括值法通常采用箱型圖這種直觀的方式對數(shù)據(jù)進行分析處理。

        數(shù)據(jù)升序排列后根據(jù)五數(shù)總括值箱型圖的方法劃分?jǐn)?shù)據(jù)。其中,QMAX為數(shù)據(jù)的最大值;QMIN為數(shù)據(jù)的最小值;QU為數(shù)據(jù)的上四分位數(shù);QL為數(shù)據(jù)的下四分位數(shù);QM為中位數(shù);d為上、下四分位數(shù)的差值;QU+1.5d為上四分位數(shù)與1.5倍d的和;QL-1.5d為下四分位數(shù)與1.5倍d的差。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 數(shù)據(jù)有效性判斷模塊運行結(jié)果

        數(shù)據(jù)有效性判斷模塊基于五數(shù)總括值法標(biāo)記異常數(shù)據(jù)的過程見表1。根據(jù)經(jīng)驗和實際運用效果,數(shù)據(jù)中小于QL-1.5d和大于QU+1.5d的數(shù)據(jù)為異常數(shù)據(jù),給予以標(biāo)記后存入數(shù)據(jù)庫中。由表1可以看出,由現(xiàn)場直接測取的轉(zhuǎn)爐煉鋼數(shù)據(jù)會存在明顯偏大或偏小的不合理現(xiàn)象,例如:總耗氧量、前爐出鋼溫度、終點溫度等因素。通過五數(shù)總括值法分析處理數(shù)據(jù)后,這些數(shù)據(jù)被規(guī)范在合理的范圍內(nèi),見表2。

        2.2 過程控制系統(tǒng)運行情況分析

        該系統(tǒng)自2020年9月投產(chǎn)以來一直穩(wěn)定運行工作,各個功能模塊均已投入使用,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼過程可視化和自動化,系統(tǒng)主界面如圖8所示。

        該體系各個功能實現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)見表3。數(shù)據(jù)服務(wù)器,系統(tǒng)Windows Server 2012 R2,CPU:Intel Xeon Gold 5218 R 2.1 GHz 雙處理器,內(nèi)存32 G。HMI服務(wù)器,系統(tǒng)Windows 10 64bit, CPU:Intel(R) Core(TM) i5-8250 2.40 GHz, 內(nèi)存:32 G。通過Windows任務(wù)管理器對100爐次在過程控制階段和數(shù)據(jù)通訊階段的數(shù)據(jù)服務(wù)器CPU占用率和內(nèi)存占用情況統(tǒng)計,并求平均值記錄;并列出了HMI服務(wù)器分別在模型空閑階段和模型計算階段的CPU占用率、內(nèi)存占用情況和數(shù)據(jù)響應(yīng)速度。結(jié)果表明,本系統(tǒng)CPU占用率最大不超 過3.7%;內(nèi)存占用方面,數(shù)據(jù)服務(wù)器182 208 KB,HMI服務(wù)器最大58 467 KB;數(shù)據(jù)響應(yīng)方面,數(shù)據(jù)服務(wù)器0.5 s, HMI服務(wù)器模型計算時間1.8 s。

        3 結(jié)語

        本文開發(fā)設(shè)計出一套數(shù)據(jù)安全性強的多任務(wù)并行架構(gòu)的轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制系統(tǒng),并成功應(yīng)用于國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)中,該系統(tǒng)通過多任務(wù)的新模式加強了過程控制系統(tǒng)與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)的融合,同時多進程的模式提高了系統(tǒng)的安全性和可靠性。該系統(tǒng)完成了從單純地執(zhí)行命令到識別和管理數(shù)據(jù)的升級,為轉(zhuǎn)爐現(xiàn)場操作員提供了直觀的監(jiān)控環(huán)境,解決了對鋼水檢測不及時和原料選擇誤差大等問題,減少了人工操作失誤的發(fā)生,降低了鋼廠煉鋼成本。

        本文摘自《冶金自動化》2024年第1期

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