許君
(冀中能源峰峰集團(tuán) 牛兒莊采礦公司,河北 邯鄲 056201)
邯鄲市牛兒莊采礦有限公司是有著多年開(kāi)采歷史的老礦井,井田位于峰峰煤田的中部,鼓山東麓,鼓山復(fù)背斜東翼,總的構(gòu)造為單斜構(gòu)造,并向東南傾伏。單斜上發(fā)育著北北東方向與近東西方向的大斷層。受大中型斷層的控制,井田內(nèi)發(fā)育著一些較低序次的幅度和寬度較小的開(kāi)闊褶曲,構(gòu)成了井田的主要構(gòu)造輪廓。井田走向長(zhǎng)3 km,傾向?qū)?.8 km,面積8.589 km2。開(kāi)采深度+260—-600 m標(biāo)高,開(kāi)采煤層2、4、6 號(hào)煤層,生產(chǎn)能力為40萬(wàn)t/a。隨著開(kāi)采年限的增加,生產(chǎn)地區(qū)逐步萎縮,生產(chǎn)地區(qū)也越來(lái)越復(fù)雜,現(xiàn)主要生產(chǎn)地區(qū)集中在各煤柱的回收及各種邊角煤,因此日常掘進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程中需根據(jù)各地區(qū)實(shí)際不斷調(diào)整掘進(jìn)方位,巷道拐線作業(yè)較為頻繁。
牛兒莊礦原有掘進(jìn)施工綜掘機(jī)受運(yùn)輸聯(lián)結(jié)裝置影響,綜掘機(jī)截割作業(yè)時(shí)機(jī)身與二運(yùn)皮帶擺動(dòng)夾角小,擺幅受限,實(shí)際作業(yè)時(shí)遇到不少問(wèn)題。一是遇有大斷面需廣角截割作業(yè)和巷道拐線作業(yè)時(shí)綜掘機(jī)難以直接進(jìn)入拐線巷道,不能有效發(fā)揮機(jī)掘優(yōu)勢(shì);二是當(dāng)機(jī)身大幅左右擺動(dòng)截割時(shí),一運(yùn)溜子、二運(yùn)皮帶、跟頭皮帶落煤偏移原落煤點(diǎn),造成大量煤砟掉落堆積;三是二運(yùn)皮帶極易偏離跟頭皮帶機(jī)尾軌道,造成掉道事故,帶來(lái)安全隱患;四是在拐線作業(yè)時(shí),由于無(wú)法形成拐線夾角,為縮短行進(jìn)長(zhǎng)度,需對(duì)機(jī)體運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行二次反復(fù)拆裝工作,增加了人力和設(shè)備材料的成本投入;五是二運(yùn)皮帶離地安全間隙高度限制,綜掘機(jī)截割出煤時(shí)必須停止履帶行進(jìn)并下放后支撐,以提高皮帶離地安全間隙,無(wú)法實(shí)現(xiàn)行進(jìn)間連續(xù)截割作業(yè)。
針對(duì)上述這些問(wèn)題,研究決定進(jìn)行廣角截割改進(jìn),解決機(jī)體擺動(dòng)受限、轉(zhuǎn)載點(diǎn)運(yùn)輸?shù)裘喉?、機(jī)體皮帶掉道等系列問(wèn)題。
根據(jù)牛兒莊礦實(shí)際情況,此次選用該礦的EBZ135 型懸臂式掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行改進(jìn)實(shí)驗(yàn)。原綜掘機(jī)機(jī)身與二運(yùn)皮帶擺動(dòng)夾角約為5°~8°,最大截割底寬為5.1 m。要想實(shí)現(xiàn)廣角截割,核心是對(duì)綜掘機(jī)聯(lián)結(jié)裝置進(jìn)行改進(jìn)。
通過(guò)分析研究,決定將二運(yùn)聯(lián)結(jié)裝置在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行加長(zhǎng)改進(jìn),加長(zhǎng)1 200~1 400 m,使綜掘機(jī)機(jī)體和二運(yùn)皮帶機(jī)尾同軸自由旋轉(zhuǎn),擴(kuò)大機(jī)體與二運(yùn)皮帶旋轉(zhuǎn)角度。調(diào)整后機(jī)身與二運(yùn)皮帶由原夾角5°~8°增大為最大單向轉(zhuǎn)角90°,雙向轉(zhuǎn)角180°。同時(shí),加設(shè)二運(yùn)皮帶調(diào)高裝置,在原基礎(chǔ)上可以調(diào)高200~300 mm,使二運(yùn)皮帶不再依靠下放綜掘機(jī)后支撐來(lái)保證離地安全間隙,綜掘機(jī)前后運(yùn)行不再受下放后支撐影響。綜掘機(jī)旋轉(zhuǎn)機(jī)尾改進(jìn)裝置如圖1 所示,改進(jìn)前后指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 改進(jìn)前后指標(biāo)對(duì)比Table 1 Comparison of indicators before and after improvement
圖1 綜掘機(jī)旋轉(zhuǎn)機(jī)尾改進(jìn)裝置Fig.1 Improvement device of rotary tail of roadheader
改進(jìn)后的裝置在安裝調(diào)試后能夠與綜掘機(jī)日常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)相匹配,實(shí)現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)廣角截割,機(jī)體與二運(yùn)皮帶同軸自由旋轉(zhuǎn),滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)對(duì)后支撐等其他附屬裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn)不構(gòu)成新的影響。廣角大斷面截割工藝的實(shí)施應(yīng)用尤其在切眼掘進(jìn)、巷道拐線施工作業(yè)、擴(kuò)掘車場(chǎng)、鉆場(chǎng)等方面應(yīng)用效果良好,基本解決了上述存在的問(wèn)題。
該裝置為自行設(shè)計(jì)制作及安裝,設(shè)備制作費(fèi)用0.5 萬(wàn)元,人員人工費(fèi)用1.1 萬(wàn)元。但改進(jìn)后為生產(chǎn)提效、人工、材料設(shè)備節(jié)支降耗、安裝運(yùn)轉(zhuǎn)等帶來(lái)多種經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
(1) 機(jī)尾及跟頭皮帶機(jī)尾不在需要專人查看,清理掉落煤矸,日減少用工3 人,按每人每日工資300 元計(jì)算,每月節(jié)省工資27 000 元,全區(qū)3 個(gè)掘進(jìn)頭,年可節(jié)約人工97.2 萬(wàn)元。
(2) 在拐線掘進(jìn)時(shí)可自由擺動(dòng)進(jìn)入拐線巷道,不再進(jìn)行二運(yùn)皮帶和過(guò)渡溜子二次反復(fù)拆裝工作,優(yōu)化了生產(chǎn)組織,巷道單次拐線施工比原來(lái)減少2個(gè)小班,單次節(jié)約拆除安裝用工16 人,按月均拐線1 次,每人每工300 元計(jì),年節(jié)約工資支出17.28 萬(wàn)元,工效大幅提升。
(3) 綜掘機(jī)一運(yùn)溜子和二運(yùn)皮帶機(jī)尾同軸旋轉(zhuǎn),二運(yùn)皮帶不受前頭綜掘機(jī)擺動(dòng)影響,各轉(zhuǎn)載點(diǎn)落煤穩(wěn)定不產(chǎn)生偏移,一運(yùn)溜子從根本上減少了機(jī)尾淤堵事故,減少了人力投入和清淤勞動(dòng)量,每班節(jié)約清淤看機(jī)尾用工1~2 人。
(4) 調(diào)高裝置的應(yīng)用使二運(yùn)皮帶減少與底板摩擦損耗,降低了斷帶事故和皮帶續(xù)接錨口等人工及材料消耗,年可節(jié)支材料消耗2.3 萬(wàn)元。
(5) 調(diào)高裝置的設(shè)置將二運(yùn)皮帶離地安全間隙調(diào)高,綜掘機(jī)在截割時(shí)不用單獨(dú)停止履帶行進(jìn)并下放后支撐以保證二運(yùn)皮帶運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)了綜掘機(jī)行進(jìn)、截割、運(yùn)輸同步連續(xù)作業(yè),提高了掘進(jìn)截割功效。
牛兒莊采礦有限公司綜掘機(jī)廣角大斷面連續(xù)截割工藝的改進(jìn)創(chuàng)新,對(duì)復(fù)雜生產(chǎn)地區(qū)條件簡(jiǎn)化了日常拐線作業(yè)的拆除安裝工作,能夠有效發(fā)揮機(jī)掘優(yōu)勢(shì),同時(shí)二運(yùn)皮帶運(yùn)輸裝置不受綜掘機(jī)左右大幅擺動(dòng)影響,可在跟頭皮帶機(jī)尾跑道上平穩(wěn)移動(dòng),不再偏離機(jī)尾軌道,有效杜絕了二運(yùn)掉道事故,保證了生產(chǎn)安全,為安全管理創(chuàng)造了條件。綜掘機(jī)截割時(shí)不再受二運(yùn)機(jī)身長(zhǎng)度限制,能夠?qū)崿F(xiàn)廣角大斷面截割作業(yè),尤其在拐線掘進(jìn)時(shí)可自由擺動(dòng)進(jìn)入拐線巷道,發(fā)揮機(jī)掘優(yōu)勢(shì)。該裝置優(yōu)化了生產(chǎn)組織,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、安全多重成效,應(yīng)用適用范圍較廣,可滿足不同生產(chǎn)條件下的推廣應(yīng)用。