祝 勝,程雪辰,張志建,董 建
(1.長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430010;2.浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,浙江 寧波 315040)
姚江上游余姚西分工程位于浙江省寧波市余姚市,是浙江省重點(diǎn)建設(shè)工程。工程通過(guò)在姚江上游瑤街弄興建調(diào)控樞紐,新增姚江分洪出路,減輕余姚城區(qū)及姚江干流的防洪壓力。工程主要由瑤街弄調(diào)控樞紐、新開(kāi)姚江至“北排”排澇通道及沿途泵閘站等建筑物組成。其中瑤街弄調(diào)控樞紐擋洪閘,孔口寬度45.3m,為大孔口通航水閘,其設(shè)計(jì)建造具有顯著特點(diǎn)和難點(diǎn)。本文提出了該大孔口通航水閘地基處理、混凝土性能提升、大體積混凝土溫控防裂和超大跨度閘門建造等關(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用情況。
余姚西分工程主要由瑤街弄調(diào)控樞紐(含擋洪閘、削峰調(diào)控閘、應(yīng)急船閘,上下游連接堤防等)、斗門閘、管理用房及附屬配套工程等組成;工程概算投資5.51億元。工程于2017年8月25日開(kāi)工,2023年6月28日完工。
瑤街弄調(diào)控樞紐按“三閘聯(lián)建”方案布置,擋洪閘位于姚江河道正中間,南側(cè)布置削峰調(diào)控閘,北側(cè)布置應(yīng)急船閘。為滿足通航要求,擋洪閘上下游正對(duì)姚江Ⅲ級(jí)限制性航道(航道底寬45m),設(shè)1孔x45m平面直升門,主要功能是在汛期下閘擋洪,平時(shí)常開(kāi)過(guò)流通航。擋洪閘設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介如下。
閘室底檻高程-3.67m,孔口結(jié)構(gòu)寬45.3m,兩側(cè)閘墩寬3.5m,閘室底板垂直水流方向總寬52.3m;順?biāo)鞣较蜷L(zhǎng)20m。擋洪閘兼做通航孔,兩側(cè)閘墩設(shè)置鋼護(hù)舷(單側(cè)高0.15m),通航孔凈寬45.0m。對(duì)分離式底板閘室結(jié)構(gòu)與整體式底板閘室結(jié)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,在投資相差不大的情況下,因整體式底板在抗超標(biāo)準(zhǔn)荷載的安全儲(chǔ)備及運(yùn)行期變形方面具有明顯優(yōu)勢(shì),故采用整體式底板結(jié)構(gòu)方案;閘室整體式底板厚2.5m。閘室兩側(cè)閘墩上設(shè)閘門啟閉排架,設(shè)鎖定層、檢修層、啟閉層、連廊層,總高度42.17m。擋洪閘縱剖面如圖1所示。
圖1 擋洪閘縱剖面
瑤街弄調(diào)控樞紐地基土層為Ⅲ1層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土,為高壓縮性、高含水量、低強(qiáng)度的軟土,性質(zhì)差,厚度大,允許承載力特征值fk=55kPa。經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較,擋洪閘閘室下部地基處理采用鉆孔灌注嵌巖樁,樁徑1.0m,樁端進(jìn)入弱風(fēng)化凝灰?guī)r層不小于0.5m;上、下游鋼筋混凝土護(hù)坦采用水泥土攪拌樁進(jìn)行地基處理。
擋洪閘樁基采用嵌巖樁,存在閘室底板與地基土脫離的可能性,在閘室底板上游端設(shè)置長(zhǎng)4m的防滲板樁,以防止底板與土體脫空引起接觸沖刷。經(jīng)計(jì)算擋洪閘下游側(cè)無(wú)遠(yuǎn)離水躍產(chǎn)生,無(wú)需修建消能工。下游側(cè)設(shè)置長(zhǎng)15m鋼筋混凝土護(hù)坦及25m混凝土海漫進(jìn)行防護(hù)。
(1)閘室結(jié)構(gòu)剛度差異大,荷載分布不均,不均勻沉降問(wèn)題突出。閘室底板凈跨45.3m,厚2.5m,兩側(cè)閘墩單寬3.5m,頂部高程11.0m,兩側(cè)閘墩剛度遠(yuǎn)大于底板剛度,底板薄壁效應(yīng)明顯。閘室豎向及水平荷載均主要作用在兩側(cè)閘墩,再由閘墩傳遞至底板,底板應(yīng)力分布不均。閘室寬度與高度均較大,對(duì)變形十分敏感,閘室地基處理安全性、可靠性成為工程設(shè)計(jì)的重中之重。
(2)閘室底板和閘墩混凝土采用C30W4F100,二期混凝土為C35W4F100。根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定,為減少環(huán)境污染,工程所需混凝土必須采用商品混凝土。商品混凝土與水工混凝土在配合比設(shè)計(jì)理念上有一定差別,商品混凝土更關(guān)注混凝土強(qiáng)度,而水工混凝土則對(duì)混凝土的耐久性能和抗裂性能提出了更高的要求。
(3)閘室底板和墩墻為大體積混凝土部位,采用泵送混凝土,水泥用量多、水化熱大,施工期溫控防裂問(wèn)題較為突出。
(4)工作閘門為國(guó)內(nèi)最大跨度平面直升鋼閘門。在閘門入槽、質(zhì)量控制等方面有較多難題需解決。
鑒于上述特點(diǎn)和難點(diǎn),大孔口通航水閘設(shè)計(jì)建造具有較大的挑戰(zhàn)性,特別是閘室地基處理、商品混凝土性能提升、大體積混凝土溫控防裂措施和超大跨度閘門建造等關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,需開(kāi)展專項(xiàng)研究。
(1)閘室底板設(shè)置寬縫(后澆帶)分塊澆筑,底板過(guò)寬縫主筋采用微彎弧形鋼筋。閘室采用整體式底板結(jié)構(gòu),為減小差異沉降附加應(yīng)力和施工期溫度應(yīng)力對(duì)閘室結(jié)構(gòu)的影響,在兩側(cè)閘墩邊聯(lián)底板與中聯(lián)底板設(shè)置寬縫,分塊澆筑,如圖2所示。
圖2 閘室底板分塊及寬縫布置(單位:mm)
基于實(shí)際施工安排偏不利情況,在兩側(cè)閘墩澆筑至墩頂11.0m高程后,再對(duì)兩側(cè)邊聯(lián)與中聯(lián)底板進(jìn)行并縫。兩側(cè)邊聯(lián)樁基需滿足承受并縫前上部荷載要求。考慮到閘室水平荷載均直接作用于兩側(cè)閘墩上,增加靠近閘墩處樁基同樣有利于減小底板由水平荷載引起的內(nèi)力,對(duì)閘室結(jié)構(gòu)安全有利。
底板預(yù)留寬縫的部位,布置有多層受力主筋,若過(guò)縫鋼筋不截?cái)?,則鋼筋對(duì)兩側(cè)澆筑塊施工期的溫度變形有限制作用,不能有效減小澆筑塊的溫度應(yīng)力,鋼筋也會(huì)出現(xiàn)較大應(yīng)力,使鋼筋在運(yùn)行期出現(xiàn)鋼筋承載力損失。若將過(guò)縫主筋先期截?cái)?,待分塊混凝土澆筑且溫度變形完成后連接主筋,則存在因鋼筋密集、作業(yè)空間狹小導(dǎo)致施工困難,施工質(zhì)量難以保證的缺點(diǎn)。結(jié)合工程研究成果和經(jīng)驗(yàn),采用將底板過(guò)縫上下層受力主筋加工成微彎圓弧形狀,如圖3所示。
圖3 閘室底板過(guò)寬縫鋼筋大樣
寬縫回填前利用微彎圓弧段鋼筋的伸縮適應(yīng)混凝土溫度變形,降低過(guò)縫鋼筋及附近混凝土在施工期的溫度應(yīng)力。寬縫回填后微彎圓弧鋼筋在混凝土約束下正常受力。相較于傳統(tǒng)的過(guò)寬縫鋼筋先截?cái)嘣俸附踊驒C(jī)械連接的施工工藝,提高了施工效率,保障施工質(zhì)量。
(2)采用變剛度調(diào)平設(shè)計(jì)理念進(jìn)行閘室樁基設(shè)計(jì)。針對(duì)閘室結(jié)構(gòu)剛度差異大、荷載作用分部不均的特點(diǎn),為避免樁基產(chǎn)生較大差異沉降和底板某些部位產(chǎn)生較大應(yīng)力,引入高層建筑基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中的變剛度調(diào)平設(shè)計(jì)理念,通過(guò)調(diào)整樁基豎向支承剛度分布使差異沉降減小、底板應(yīng)力降低。結(jié)合工程實(shí)際情況,樁基變剛度調(diào)平采用調(diào)整樁距布置來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖4所示。
圖4 底板樁基布置(變剛度樁基布置方案)(單位:mm)
根據(jù)計(jì)算,相較于傳統(tǒng)均勻布樁方案(如圖5所示),采用變剛度方案在樁數(shù)減少2根(占總樁數(shù)4.3%)情況下,使并縫后閘室結(jié)構(gòu)變形減小(最大水平位移降低15%,最大豎向位移降低2%),結(jié)構(gòu)拉應(yīng)力水平明顯降低(最大拉應(yīng)力降低30%),結(jié)構(gòu)內(nèi)力顯著降低(最大彎矩值降低約30%),樁基最大軸力值有所降低(1.1%),同時(shí)不同部位樁軸力趨于均勻(最大最小軸力比值降低6%~12%),閘室整體安全性明顯提高。
圖5 底板樁基布置(傳統(tǒng)均勻布樁方案)(單位:mm)
閘室底板和閘墩混凝土采用C30W4F100,二期混凝土為C35W4F100,由工地附近商品混凝土公司提供。對(duì)商品混凝土公司混凝土原材料、配合比、工作性、全面性能等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行試驗(yàn)復(fù)核,其原材料品質(zhì)滿足現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范要求,混凝土拌合物性能、抗壓強(qiáng)度、極限拉伸、抗?jié)B等級(jí)滿足設(shè)計(jì)要求。但抗凍試驗(yàn)表明:C30混凝土不能滿足F100的抗凍要求。
3.2.1 商品混凝土抗凍、抗裂性能提升試驗(yàn)研究
為了提高商品混凝土的抗凍性能,進(jìn)行了摻引氣劑混凝土試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:摻入1.2/萬(wàn)引氣劑后,混凝土拌合物坍落度、含氣量均有所增加,混凝土28d抗壓強(qiáng)度超過(guò)配制強(qiáng)度;彈模、極限拉伸值變化均不大;抗?jié)B及抗凍均滿足設(shè)計(jì)要求。
為了提升商品混凝土抗裂性能,根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了摻微纖維混凝土試驗(yàn)。摻入聚丙烯纖維后,引氣劑摻量需提高到1.5/萬(wàn),混凝土拌合物的坍落度略有降低,混凝土抗壓強(qiáng)度、彈模變化均不大;28d極限拉伸值略有提高;抗?jié)B及抗凍均滿足設(shè)計(jì)要求。平板法抗裂性試驗(yàn)結(jié)果表明:摻入微纖維后,僅出現(xiàn)非常細(xì)的裂紋,抗裂性等級(jí)均為Ⅲ級(jí);說(shuō)明摻入纖維后,對(duì)抑制混凝土裂縫產(chǎn)生、提高抗裂性能有利。
3.2.2提出滿足水工混凝土性能要求、經(jīng)濟(jì)性較好的配合比
在C30、C35常規(guī)混凝土配合比基礎(chǔ)上,通過(guò)摻加引氣劑和聚丙烯微纖維試驗(yàn)研究,提出商品混凝土公司能穩(wěn)定生產(chǎn),滿足水工混凝土性能要求的配合比,見(jiàn)表1。
表1 高性能水工混凝土配合比
經(jīng)測(cè)算,在C30常規(guī)商品混凝土配合比中按0.059kg/m3摻加引氣劑,成本增加0.47元/m3。在C30常規(guī)混凝土配合比中按0.9kg/m3摻加聚丙烯微纖維,成本(含人工費(fèi))增加16.39元/m3。
閘室地基為軟基,對(duì)基礎(chǔ)混凝土約束小,混凝土溫度控制以控制內(nèi)外溫差為主。閘室底板厚2.5m,閘墩單側(cè)寬度3.5m,為大體積混凝土澆筑部位。采用混凝土攪拌車運(yùn)輸,汽車泵澆筑。
根據(jù)工程區(qū)的氣溫水溫條件,以及混凝土熱學(xué)性能參數(shù),對(duì)不同月份開(kāi)澆情況下的閘室混凝土溫度及溫度應(yīng)力進(jìn)行計(jì)算分析,研究確定擋洪閘混凝土主要溫控措施見(jiàn)表2。
表2 閘室混凝土最高溫度控制措施表
按照施工進(jìn)度計(jì)劃,對(duì)閘室進(jìn)行施工期溫度及溫度應(yīng)力仿真計(jì)算。結(jié)果表明,采取上述溫控措施后,閘室底板及墩墻各部位最高溫度基本能滿足溫度控制標(biāo)準(zhǔn),局部略有超標(biāo),但超標(biāo)幅度不大;各部位的溫控抗裂安全系數(shù)達(dá)1.87以上,滿足規(guī)范規(guī)定,并符合設(shè)計(jì)抗裂安全系數(shù)不小于1.65的要求。
擋洪閘底板于2018年11月26日分3塊、單層一次澆筑完成;左、右閘墩各分3層澆筑,首倉(cāng)于2018年12月10日開(kāi)始澆筑,2019年1月10日澆筑至高程11.0m,層間間歇均不超過(guò)14d?;炷潦┕げ扇”?對(duì)應(yīng)時(shí)段溫控措施,通水冷卻時(shí)間14d。
根據(jù)混凝土實(shí)體測(cè)溫結(jié)果,底板混凝土溫度在6.1~47.3℃之間,墩墻混凝土溫度在5.8~40.4℃之間,各部位最高溫度基本能滿足溫度控制標(biāo)準(zhǔn),局部略有超標(biāo),但超標(biāo)幅度不大。擋洪閘大體積混凝土部位施工完成后,參建單位按規(guī)范要求對(duì)混凝土質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)和檢查,檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量全部滿足規(guī)范要求,外觀檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)裂縫。
經(jīng)測(cè)算除常規(guī)保溫、保濕養(yǎng)護(hù)措施外,該工程溫控防裂僅新增了預(yù)埋PE水管、通水冷卻14d的措施,增加通水措施費(fèi)約18.75元/m3。實(shí)踐效果表明,采取的溫控防裂綜合措施是合理有效和較為經(jīng)濟(jì)的。
擋洪閘工作閘門為露頂平面直升鋼閘門,門葉寬47.60m,門高8.3m,門厚3.824m,重量約340t。門葉為桁架式結(jié)構(gòu),設(shè)置3榀水平主桁架,主要弦桿截面為焊接組合結(jié)構(gòu);水平梁系及縱向聯(lián)結(jié)系等結(jié)構(gòu)材質(zhì)為Q345B。
工作閘門平時(shí)鎖定在門槽頂部11.0m高程處,通過(guò)設(shè)置在22.0m高程啟閉平臺(tái)上的固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī)進(jìn)行啟閉操作,如圖6所示。
圖6 擋洪閘工作閘門和啟閉機(jī)布置
3.4.1 閘門分段分節(jié)入槽安裝關(guān)鍵技術(shù)
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面狹窄、閘門不能整體入槽,通過(guò)超限大件運(yùn)輸方案研究、閘門三維有限元結(jié)構(gòu)分析驗(yàn)算,將閘門分段分節(jié)為8個(gè)單元體,如圖7所示。
圖7 工作閘門單元體劃分
在工廠制造后運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),按順序依次吊裝入槽,在門槽內(nèi)完成閘門整體焊接拼裝。
閘門分段分節(jié)入槽安裝關(guān)鍵技術(shù)解決了超大跨度閘門不能整體入槽的問(wèn)題;既實(shí)現(xiàn)了閘門跨中不被分段,也保持了兩端剛性區(qū)塊完整和側(cè)向水封安裝面不被分割,有利保證兩端水封、支承滑塊安裝精度。減少現(xiàn)場(chǎng)焊接工作量和工作面占?jí)簳r(shí)間,縮短了工期。
3.4.2 智能測(cè)量及BIM虛擬拼裝技術(shù)
將閘門分節(jié)、分段,主梁4次分割成為8件單元體,運(yùn)到工地現(xiàn)場(chǎng)再用焊接方式拼接的方案,存在隨著主梁被多次分割后,經(jīng)焊接拼接形成整體的累積誤差會(huì)呈線性增加的情況。
為此,在閘門建造過(guò)程中采用了智能測(cè)量及BIM虛擬拼裝技術(shù)。通過(guò)激光跟蹤智能測(cè)量,取得每個(gè)單元體的三維形位數(shù)據(jù),并進(jìn)行BIM虛擬拼裝,復(fù)核單元體虛擬拼裝形成整體后的相關(guān)尺寸,并進(jìn)行實(shí)體修正。通過(guò)高精度大件三維測(cè)量能力輸出精確的測(cè)量數(shù)據(jù),為大跨度閘門整體拼裝質(zhì)量滿足規(guī)范要求提供技術(shù)支撐。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)“整體預(yù)拼裝精確定位裝置、門槽設(shè)置可調(diào)拼裝平臺(tái)、門葉約束控制、控制焊接次序、精準(zhǔn)預(yù)留焊接收縮量”等一系列關(guān)鍵技術(shù),使超大跨度閘門在門槽內(nèi)拼裝的整體質(zhì)量滿足《水利水電工程鋼閘門制造、安裝及驗(yàn)收規(guī)范》(GB/T 14173—2008)寬度20m平面閘門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,見(jiàn)表3。
表3 門葉整體尺寸檢測(cè)表 單位:mm
(1)大孔口通航水閘整體式底板設(shè)置寬縫、分塊澆筑,過(guò)縫主筋采用微彎弧形鋼筋的技術(shù),以及采用變剛度調(diào)平設(shè)計(jì)理念進(jìn)行閘室樁基設(shè)計(jì)的方法,可供類似工程結(jié)構(gòu)借鑒和參考。
(2)常規(guī)商品混凝土配合比摻加適量外加劑后,可以滿足本工程水工混凝土性能要求;水閘大體積部位采用泵送商品混凝土澆筑,采取科學(xué)合理的溫控防裂措施,混凝土內(nèi)部最高溫度可基本滿足要求,各部位的溫控抗裂安全系數(shù)滿足規(guī)范規(guī)定。由于各地商品混凝土配合比及原材料存在差異,建議對(duì)擬采用商品混凝土進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)復(fù)核工作。
(3)智能測(cè)量及BIM虛擬拼裝技術(shù),能明顯提高大尺寸金屬結(jié)構(gòu)拼裝質(zhì)量保障水平,建議水利行業(yè)推廣使用。