陳俊儒,段克威
摘要:缸體是發(fā)動機運轉(zhuǎn)的核心部件,其缸孔的質(zhì)量與機油消耗密切相關(guān)。通過分析發(fā)動機機油消耗的方式及影響因素,確定缸孔變形是機油消耗的重要原因。缸孔變形的重要指標(biāo)涉及到缸孔圓度、圓柱度和直線度等,進一步分析缸孔圓度的四階變換,找到缸蓋螺栓擰緊是四階變形的主要影響因素。為了使缸體加工后的圓度與實際運轉(zhuǎn)工況相匹配,在缸孔珩磨過程增加工藝缸蓋,使其模擬缸體裝配后的擰緊狀態(tài),有效改善了缸孔珩磨的圓度,最終降低缸孔形變對機油消耗的影響。
關(guān)鍵詞:缸體;機油消耗;圓度;傅里葉變形;工藝缸蓋
汽車發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程中,曲軸連桿活塞機構(gòu)在發(fā)動機缸孔內(nèi)部往復(fù)運動,機油經(jīng)過高壓油道,從冷卻噴嘴噴出,對活塞和缸壁進行冷卻潤滑,然后回流到油底殼。在發(fā)動機循環(huán)流動過程中,機油在缸壁和活塞摩擦運動的表面形成油膜,實現(xiàn)了液體潤滑,減輕缸壁的磨損,最終通過機油的循環(huán),實現(xiàn)對發(fā)動機冷卻、潤滑、清潔及密封等功能。發(fā)動機一旦正常工作,必然帶動內(nèi)部各種運動摩擦副高速運轉(zhuǎn),在該過程中機油會逐漸減少,出現(xiàn)機油的正常消耗。發(fā)動機缸體是機油循環(huán)的重要部件,本文旨在研究發(fā)動機缸體珩磨加工與機油消耗的關(guān)系。
機油消耗及影響因素
在發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程中,如果在保養(yǎng)周期內(nèi),發(fā)動機由于制造缺陷等原因?qū)е聶C油快速減少,并加劇氣缸磨損,引發(fā)故障報警,這就是通常所說的“燒機油”。而正常的機油消耗,在發(fā)動機的運轉(zhuǎn)過程是必須的,這主要由發(fā)動機的原理和內(nèi)部結(jié)構(gòu)所決定的。
1.機油消耗的方式
發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程,常見的機油消耗主要有以下幾種方式。
(1)缸套和活塞潤滑? 活塞在缸孔內(nèi)運轉(zhuǎn),活塞環(huán)及缸套之間具有密封高溫燃氣和傳遞發(fā)動機燃燒功的功能,因此必須具備良好的潤滑。曲軸將機油飛濺到發(fā)動機的缸壁內(nèi),活塞環(huán)上下往復(fù)運動將附著在缸套上的機油刮下,但部分機油會附在缸孔內(nèi)壁珩磨溝槽中,參與缸內(nèi)的燃燒而被消耗,這就是發(fā)動機機油消耗最大的原因。據(jù)統(tǒng)計,由氣缸內(nèi)壁導(dǎo)致的機油消耗大約占90%左右。
(2)氣門和氣門導(dǎo)管? 氣門和氣門導(dǎo)管是發(fā)動機重要的配氣機構(gòu),發(fā)動機的每個做功環(huán)節(jié)都要上下運動4次,所以這部分結(jié)構(gòu)也需要良好的潤滑。在氣門導(dǎo)管部分,雖然有氣門油封的存在,但是在氣門導(dǎo)管上下運動過程中,也會有部分機油進入燃燒室,或在油封下部高溫蒸發(fā)參與燃燒或排氣,這就造成了發(fā)動機機油的消耗。
(3)曲軸箱通風(fēng)? 發(fā)動機的活塞在做功沖程,氣缸內(nèi)部的壓力非常高,少部分的油氣會通過活塞密封環(huán)泄漏到曲軸箱,長時間活塞的往復(fù)運動,使得泄漏的氣體在曲軸箱內(nèi)產(chǎn)生高壓。為了不影響發(fā)動機的運轉(zhuǎn),因此在曲軸箱內(nèi)增加了曲軸通風(fēng)管。隨著發(fā)動機高速運轉(zhuǎn),部分氣化的液態(tài)機油,在曲軸箱通風(fēng)管的“呼吸”作用下,就會排出發(fā)動機,造成機油的消耗。
(4)其他機油消耗方式? 此外,目前的發(fā)動機大多采用渦輪增壓技術(shù),渦輪增壓的浮動軸承也需要良好的機油潤滑。在渦輪高速高壓的工作過程中,少量的機油消耗無可避免。
2.影響機油消耗的主要因素
發(fā)動機的工況、機油的黏度等都是影響機油消耗的重要因素,但氣缸壁上的機油消耗是主要途徑。主要由以下的因素導(dǎo)致:活塞環(huán)處的幾何外形、活塞環(huán)的表面形狀、張力等,而氣缸的變形會導(dǎo)致活塞環(huán)與缸壁的間隙增大,影響缸壁上油膜的厚度分布。本文基于發(fā)動機缸體的缸孔進行分析,從而尋找與機油消耗的強相關(guān)因素,并予以改善控制。
缸孔變形分析
1.缸孔變形的評價指標(biāo)
缸孔變形是導(dǎo)致機油異常消耗的最重要的原因,在缸孔珩磨后的形狀評價中,主要考察的評價指標(biāo)有缸孔的圓度、圓柱度和直線度 [2]。
圓度誤差:回轉(zhuǎn)體在某一截面上實際被測輪廓相對理想圓的變動量,圓度誤差的定義如下(見圖1)
Roundness=max(Ri)-min(Ri)? ? ? ? ? ? ? ?(1)
式中? Ri——各被測點到最佳圓心的距離,i=1,2,…,n。
發(fā)動機缸孔形狀測量采用專用圓度儀Mahr測量儀,每個缸孔測量9個截面評價圓度,主要的測量評價圖形如圖2~圖4所示。
2.缸孔變形與機油消耗
缸孔變形對發(fā)動機的機油消耗有極大的影響,缸孔變形大的發(fā)動機,由于活塞環(huán)不能很好密封,機油容易竄入燃燒室熱解裂化產(chǎn)生顆粒,機油的消耗量急劇上升,產(chǎn)生“燒機油”的現(xiàn)象,最終導(dǎo)致其顆粒排放不達標(biāo)。
對某缸孔變形的發(fā)動機進行了研究,重點分析其活塞間隙的變化及其油膜厚度,如圖5所示。
變形缸孔中的活塞環(huán)位置變化及油膜厚度周向分布,其失圓缸套輪廓為C(θ),活塞的原始M位置為R0(θ),兩者的圓心同為O,此時半徑可分別表示為R和R0,同時R0也是缸套的設(shè)計半徑。
缸套徑向變形的數(shù)據(jù)
ΔR=R-R0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)
在本身彈性張緊力的作用下,活塞環(huán)在失圓缸套輪廓內(nèi)重新調(diào)整到新的初始平衡位置,活塞環(huán)圓心位置由原來的位置O移動到新的位置O′,此時的活塞環(huán)與缸套輪廓的位置確定了缸套與活塞環(huán)之間油膜厚度周向分布的初始計算值
Δδ(θ)=C(θ)-r(θ)? ? ? ? ? ? ?(3)
隨后在活塞環(huán)本身張緊力、氣體壓力和油膜壓力產(chǎn)生的支反力共同作用下,活塞環(huán)發(fā)生變形,最終達到平衡位置r′(θ),此時活塞環(huán)的變形表述為:
Δr(θ)=r′(θ)-r(θ)? ? ? ? ? ? ? (4)
經(jīng)分析計算,其變形缸孔中的活塞環(huán)開口間隙如圖6所示。在變形的缸孔中,當(dāng)活塞上行壓縮氣體及膨脹做功,活塞被氣體推動下行時,缸壁上的機油在活塞環(huán)的剮蹭下,重新回流到曲軸箱體,但是由于缸孔的形變導(dǎo)致缸壁上部分機油無法完全刮擦掉,殘留在燃燒室內(nèi)部參與了燃燒,最終導(dǎo)致機油消耗異常。
3.缸孔變形的傅里葉分析
由上述分析,得出缸孔變形是引起機油異常消耗的主要原因,下面結(jié)合傅里葉級數(shù)對缸孔變形進行展開分析 [3]。
缸孔在受到外界載荷作用后,在圓周方向形成了一個不規(guī)則的圓, 以360°為周期的周期函數(shù),這樣就可以將它展開為傅里葉級數(shù),總體變形是由傅里葉展開后不同階次下變形疊加的結(jié)果。傅里葉展開后,得到了第零階同心圓變形,第一階整體偏心變形,第二階橢圓變形,第三階三個花瓣的變形等,從第二階開始可以將第n階看作是由n個花瓣構(gòu)成的變形,同時發(fā)現(xiàn)除第一階為整體的偏心變形外,其余都在原來圓心基礎(chǔ)上作同心變形。缸孔圓度傅里葉變換的物理(幾何)概念如圖7所示。經(jīng)過進一步分析,發(fā)現(xiàn)缸孔變形階數(shù)主要和以下因素相關(guān)。
1)變形階數(shù)0、1:由制造公差和裝配公差引起。
2)變形階數(shù)2:由于安裝變形和燃燒膨脹的影響,導(dǎo)致缸孔形狀呈橢圓形。
3)變形階數(shù)3:由加工過程不理想導(dǎo)致。
4)變形階數(shù)4:缸蓋螺栓擰緊力矩過大導(dǎo)致。
缸孔珩磨加工
1.普通珩磨加工
現(xiàn)代發(fā)動機缸孔的加工通常采用珩磨工藝。珩磨是用不同等級顆粒的珩磨條(油石)加工缸孔的一種金屬切削方法。工作時,安裝于珩磨頭圓周上的一條或多條珩磨條,由漲開機構(gòu)(有旋轉(zhuǎn)式和推進式兩種)將珩磨條沿徑向漲開,使其壓向缸孔孔壁,以便產(chǎn)生一定的面接觸,同時珩磨頭作旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運動,缸體不動,對缸孔表面材料進行切削,去除材料從而滿足缸孔表面的質(zhì)量要求。
2.帶工藝缸蓋珩磨加工
筆者研究的缸體珩磨加工,之前是利用珩磨刀具直接對缸孔進行珩磨,成形后的缸孔接近理想的圓形,但是在后期的裝配過程中,由于缸蓋螺栓的擰緊,導(dǎo)致缸孔的變形特別大,活塞在變形的缸孔內(nèi)往復(fù)運動,活塞與缸孔配合間隙超過了設(shè)計值,因此容易導(dǎo)致機油進入燃燒室參與燃燒,造成機油消耗異常 [4]。
為此,通過改進缸體珩磨加工的工藝,在加工過程使用工藝缸蓋進行珩磨加工,從而模擬缸體在發(fā)動機擰緊后的工況,確保珩磨后的缸孔圓度接近發(fā)動機運轉(zhuǎn)時的狀態(tài),如圖8所示。
3.珩磨加工的四階評價
缸孔加工后,可以通過Mahr專用圓度儀對缸孔進行圓度測量,并對缸孔的4階變形進行分析。選取帶工藝缸蓋和不帶工藝缸蓋的缸體進行加工,分別對珩磨后的缸孔進行圓度測量,并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計對比,如圖9和圖10所示。
通過對比發(fā)現(xiàn),帶工藝缸蓋的四階圓度變形均<4μm,不帶工藝缸蓋的四階圓度變形達到18μm。
珩磨加工過程引入工藝缸蓋,可以明顯改善缸孔的變形量,最終使缸孔的四階圓度明顯變小,從而有效降低發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程的機油消耗。
結(jié)語
本文通過分析發(fā)動機機油消耗的途徑,進而研究發(fā)動機缸孔的變形對機油消耗的影響。從理論上分析缸孔圓度傅里葉變換后各階次的影響因素,通過優(yōu)化改進珩磨加工方式,改善缸孔的最終質(zhì)量,以此來降低發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程的機油消耗。
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