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        ZL29 型加香濾棒成型機(jī)甘油系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)

        2024-04-23 01:29:46孫路芳
        設(shè)備管理與維修 2024年7期
        關(guān)鍵詞:液位檢測(cè)系統(tǒng)

        趙 斌,李 超,孫路芳

        (紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司曲靖卷煙廠(chǎng),云南曲靖 655001)

        0 引言

        目前,ZL29 型加香濾棒成型機(jī)生產(chǎn)加香濾棒時(shí),主要采用甘油加香的方法來(lái)完成濾棒加香的工藝。其工作原理是把人工調(diào)制好的、混有香精的甘油加注到加香機(jī),再由甘油加香機(jī)攪拌并輸送至成型機(jī)噴灑室內(nèi)的集合噴嘴,均勻噴灑到已充分開(kāi)松的絲束上,使卷制成型后的濾棒具有特定的香氣[1-4]。該甘油加香機(jī)故障會(huì)影響甘油噴灑,進(jìn)而影響加香濾棒硬度、重量、吸阻和香氣等工藝指標(biāo),甚至出現(xiàn)干棒、膠孔等嚴(yán)重的A類(lèi)質(zhì)量缺陷。近年來(lái),針對(duì)成型機(jī)甘油系統(tǒng)已有較多的研究。沈宗毅等[5]研制了一種快速更換甘油的裝置,解決了KDF2 型成型機(jī)快速更換普通甘油和加香甘油耗時(shí)耗力且存在浪費(fèi)等問(wèn)題;曹斐等[6]設(shè)計(jì)了一種甘油自動(dòng)供應(yīng)系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控甘油系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),提升了濾棒的智能化生產(chǎn)水平;溫茂榮[7]在噴嘴霧化施加方式的基礎(chǔ)上研制新型甘油施加裝置,提高了KDF2 型成型機(jī)濾棒硬度的穩(wěn)定性;董麗艷[8]在KDF3 型和KDF4 型成型機(jī)甘油系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對(duì)KDF 型成型機(jī)硬件和控制部分進(jìn)行改進(jìn),提高了濾棒吸阻的穩(wěn)定性和減少了原輔材料的浪費(fèi);李斌[9]對(duì)KDF4 型濾棒成型機(jī)甘油系統(tǒng)的噴霧形狀、噴涂壓力、甘油流量等進(jìn)行研究,引入甘油施加量調(diào)整系數(shù),提高了甘油施加量的準(zhǔn)確性。

        上述研究從不同方面對(duì)多個(gè)機(jī)型的成型機(jī)甘油系統(tǒng)進(jìn)行了改善,關(guān)于ZL29 型加香濾棒成型機(jī)甘油系統(tǒng)中出現(xiàn)回油管易堵塞、恒溫箱存在空吸現(xiàn)象等問(wèn)題的研究則鮮見(jiàn)報(bào)道。為此,對(duì)ZL29 型加香濾棒成型機(jī)甘油系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以期排除潛在的質(zhì)量隱患。

        1 問(wèn)題分析

        1.1 存在的問(wèn)題

        1.1.1 回油管易堵塞

        加香濾棒甘油系統(tǒng)的工作原理如圖1 所示。加香濾棒生產(chǎn)過(guò)程中,噴灑室內(nèi)剩余的甘油和集油池(聚集霧化的甘油)內(nèi)的甘油,通過(guò)回流管回流到恒溫箱內(nèi)。但是此處的回流管易堵塞,導(dǎo)致回流的甘油聚集在噴灑室和集油池內(nèi),影響設(shè)備清潔度,存在嚴(yán)重的質(zhì)量隱患,需頻繁停機(jī)處理。

        圖1 甘油系統(tǒng)線(xiàn)路

        1.1.2 恒溫箱存在缺料現(xiàn)象

        攪拌桶內(nèi)的甘油由輸送泵輸送至恒溫箱,確保恒溫箱內(nèi)有足夠的甘油供給生產(chǎn)。實(shí)際生產(chǎn)中,存在攪拌桶內(nèi)的甘油輸送不到恒溫箱的現(xiàn)象,但甘油加香機(jī)的液位信息和指示燈均顯示正常。若此種情況發(fā)現(xiàn)不及時(shí),恒溫箱內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)甘油缺料情況、進(jìn)而產(chǎn)出干棒,需要報(bào)廢處理,造成較高的生產(chǎn)物耗。

        1.2 原因分析

        1.2.1 油管堵塞原因分析

        甘油加香機(jī)容器內(nèi)的甘油由輸送泵輸送,因此甘油容器內(nèi)具有壓力。甘油容器集滿(mǎn)甘油后就會(huì)溢出,并通過(guò)回油管匯入到主回流管。由于溢出的甘油具有壓力,導(dǎo)致主回流管內(nèi)存在反向壓力。當(dāng)反向壓力小于回流甘油的重力時(shí),集油池和噴灑室甘油依靠重力回流,甘油可以順利回流到恒溫箱內(nèi),否則就會(huì)產(chǎn)生反向回流,導(dǎo)致甘油聚集在主回油管內(nèi)或流入集油池和噴灑室。

        1.2.2 空吸現(xiàn)象原因分析

        現(xiàn)有設(shè)備恒溫箱液位檢測(cè)原理如圖2、圖3 所示。恒溫箱液位由安裝在恒溫箱內(nèi)的浮子開(kāi)關(guān)進(jìn)行控制,當(dāng)液位低于高位檢測(cè)點(diǎn)時(shí)發(fā)出進(jìn)料信號(hào),恒溫箱內(nèi)注入甘油。當(dāng)液位低于低位檢測(cè)點(diǎn)時(shí),裝置警示燈變紅,提示攪拌桶內(nèi)沒(méi)有甘油,需要人工加注甘油。

        圖2 原恒溫箱右蓋

        圖3 浮子開(kāi)關(guān)

        由于香精和甘油混合后具有一定的黏度和腐蝕性,黏稠的甘油會(huì)增加浮子上下浮動(dòng)的阻力,并腐蝕浮子開(kāi)關(guān),導(dǎo)致現(xiàn)浮子和開(kāi)關(guān)管的摩擦力增加。當(dāng)恒溫箱內(nèi)液位處于低位或缺料時(shí),浮子受阻力影響仍然處于高位,濾棒生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行,導(dǎo)致產(chǎn)出干棒。

        根據(jù)甘油加香機(jī)和主機(jī)的控制系統(tǒng)原理可知,恒溫箱液位檢測(cè)裝置的邏輯判斷程序單一,只有低位和高位檢測(cè)點(diǎn),低位檢測(cè)點(diǎn)的位置較低,距離恒溫箱底部?jī)H50 mm,沒(méi)有足夠的甘油加注緩沖時(shí)間和甘油供給緩沖量。且液位檢測(cè)信息無(wú)法反饋到主機(jī)上,主機(jī)無(wú)法及時(shí)制動(dòng),無(wú)法避免干棒的產(chǎn)生。

        1.3 原因總結(jié)

        綜上所述,現(xiàn)有恒溫箱存在的問(wèn)題有:①回油路線(xiàn)設(shè)計(jì)不合理;②液位檢測(cè)裝置效果不良,檢測(cè)程序單一,沒(méi)有安全液位;③液位信息無(wú)法反饋到主機(jī),主機(jī)不能及時(shí)制動(dòng)。

        2 改進(jìn)方法

        根據(jù)上述原因分析,需要對(duì)恒溫箱、液位檢測(cè)邏輯判斷程序、液位檢測(cè)裝置、回油路線(xiàn)等進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

        2.1 恒溫箱改進(jìn)

        在原有恒溫箱的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)新的恒溫箱,舍棄了原有的浮子開(kāi)關(guān)檢測(cè)裝置,箱體增高100 mm,增加回油孔Ⅱ,以及外掛非接觸電容式液位檢測(cè)裝置。改進(jìn)后箱體外側(cè)尺寸為340 mm×170 mm×250 mm,箱體壁厚為2 mm,材料為不銹鋼,主要由左側(cè)箱蓋、右側(cè)箱蓋、箱體、非接觸電容式液位監(jiān)測(cè)裝置、篩網(wǎng)等組成(圖4、圖5)。

        圖4 恒溫箱結(jié)構(gòu)

        圖5 恒溫箱改進(jìn)前后對(duì)比

        原恒溫箱容積為8.1 L、低位檢測(cè)點(diǎn)高度為50 mm、低位檢測(cè)點(diǎn)甘油緩沖量為2.7 L,改進(jìn)后的容積為13.7 L、低位檢測(cè)點(diǎn)高度為120 mm、低位檢測(cè)點(diǎn)甘油緩沖量為6.7 L。當(dāng)液位處于低位時(shí),有足夠的甘油加注緩沖時(shí)間和甘油供給緩沖量。新的液位檢測(cè)裝置運(yùn)用連通器和非接觸電容式液位檢測(cè)裝置[10-11],檢測(cè)管采用易于觀察的玻璃管,避免了甘油阻力和腐蝕性帶來(lái)的影響。監(jiān)測(cè)裝置共設(shè)有A、B、C 三個(gè)液位檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)間距可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)新增回油孔,以便于管路的優(yōu)化。

        2.2 優(yōu)化邏輯判斷程序及聯(lián)機(jī)信號(hào)

        為配合非接觸電容式液位檢測(cè)裝置,在PLC 程序中添加新的邏輯判斷程序,并在加香機(jī)上安裝時(shí)間繼電器,便于主機(jī)和加香機(jī)聯(lián)機(jī),反饋液面信息和閉環(huán)控制。

        優(yōu)化后的控制程序工作原理如圖6 所示:當(dāng)液位低于檢測(cè)點(diǎn)C 點(diǎn)時(shí),在甘油系統(tǒng)觸控屏上出現(xiàn)“恒溫箱液位低”報(bào)警畫(huà)面,主機(jī)停機(jī),報(bào)警燈紅色顯示;當(dāng)液位高于檢測(cè)點(diǎn)C,低于檢測(cè)點(diǎn)B 時(shí),攪拌桶快速補(bǔ)充甘油至恒溫箱;當(dāng)液位高于檢測(cè)點(diǎn)B 點(diǎn),低于檢測(cè)點(diǎn)A點(diǎn)時(shí),減緩甘油補(bǔ)充速度;當(dāng)液位高于檢測(cè)點(diǎn)A 點(diǎn)時(shí),停止向恒溫箱向補(bǔ)充甘油。

        圖6 優(yōu)化后的程序流程

        2.3 回油路線(xiàn)優(yōu)化

        更改回油管路線(xiàn),增加回油孔Ⅱ,把甘油容器中溢出的具有壓力的甘油直接輸送至恒溫箱回油孔內(nèi),避免甘油容器內(nèi)的壓力阻礙主回油管,造成回油堵塞(圖7)。

        圖7 優(yōu)化后的甘油系統(tǒng)線(xiàn)路

        3 改進(jìn)效果

        3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

        實(shí)驗(yàn)材料:生產(chǎn)“云煙(小熊貓家園)”煙用濾棒所需原輔材料,包括成形紙、煙用二醋酸纖維絲束5.6Y28000、煙用熱熔膠、冷膠、甘油、香精等。

        實(shí)驗(yàn)設(shè)備:2 臺(tái)ZL29 型加香濾棒成型機(jī)組。

        實(shí)驗(yàn)方法:機(jī)組平均生產(chǎn)速度為480 m/min,按三班制6 h 運(yùn)行。正常生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)成型機(jī)甘油系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),分別統(tǒng)計(jì)2 臺(tái)成型機(jī)改進(jìn)前后回油管堵塞和恒溫箱空吸次數(shù)以及報(bào)廢濾棒數(shù)量,統(tǒng)計(jì)時(shí)間為3 個(gè)月。

        3.2 數(shù)據(jù)分析

        對(duì)甘油系統(tǒng)改進(jìn)前后的工作情況進(jìn)行測(cè)試對(duì)比(表1)。其中改進(jìn)前測(cè)試時(shí)間為2021 年3—5 月;改進(jìn)后測(cè)試時(shí)間為2021 年6—8 月;每盒濾棒約為6000 支。改進(jìn)前,每臺(tái)ZL29 型加香濾棒成型機(jī)甘油系統(tǒng)出現(xiàn)回油管堵塞的平均次數(shù)為4.5 次/月,空吸次數(shù)為0.83 次/月,空吸導(dǎo)致濾棒報(bào)廢的數(shù)量為13.6 盒/次。改進(jìn)后,回油管堵塞、空吸的次數(shù)降低至0 次,空吸導(dǎo)致濾棒報(bào)廢的數(shù)量為0 盒,甘油系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,徹底解決了回油管易堵塞、恒溫箱存在空吸現(xiàn)象的問(wèn)題。

        表1 甘油系統(tǒng)改進(jìn)前后工作情況對(duì)比

        4 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)ZL29 型加香濾棒成型機(jī)組甘油系統(tǒng)中回油管路易堵塞、恒溫箱缺料的問(wèn)題,采用設(shè)計(jì)新的恒溫箱、更換液位檢測(cè)裝置、增加液位邏輯判斷程序和添加聯(lián)機(jī)信號(hào)等措施對(duì)成型機(jī)組外掛的甘油加香機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。以曲靖卷煙廠(chǎng)使用的2 臺(tái)ZL29 型加香濾棒成型機(jī)為對(duì)象進(jìn)行測(cè)試。結(jié)果表明,改進(jìn)后ZL29 型加香濾棒成型機(jī)未出現(xiàn)回油管堵塞和恒溫箱缺料的現(xiàn)象,徹底解決了當(dāng)前存在的問(wèn)題,并實(shí)現(xiàn)了主機(jī)與甘油加香機(jī)的聯(lián)機(jī)控制,能夠保障加香濾棒生產(chǎn)的穩(wěn)定性和可靠性。

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