賈沖濤
(冀中能源股份有限公司章村礦,河北 邢臺(tái) 054100)
隨著社會(huì)科技的進(jìn)步,我國(guó)煤礦逐步向智能化、自動(dòng)化礦井方向發(fā)展,少數(shù)掘進(jìn)工作面實(shí)現(xiàn)了智能化、自動(dòng)化,大多數(shù)采用綜合機(jī)械化掘進(jìn),但仍有部分掘進(jìn)工作面受限于地質(zhì)條件,采用炮掘工藝,比例占20%左右。當(dāng)前炮掘工藝僅在設(shè)備上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、半機(jī)械化,大多工序仍要依靠人工,存在較多安全風(fēng)險(xiǎn),也影響了掘進(jìn)效率。以章村礦為例,雖然掘進(jìn)工作面大多采用綜合機(jī)械化掘進(jìn),但受煤層薄、斷層多等影響,也有部分掘進(jìn)工作面采用炮掘,裝運(yùn)煤矸采用的是側(cè)卸式裝巖機(jī)鏟裝,刮板輸送機(jī)跟頭,外接皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸,每班需要續(xù)接刮板輸送機(jī),其中包括拆斷刮板輸送機(jī)鏈條、運(yùn)輸溜槽鏈條、機(jī)尾處續(xù)接溜槽、對(duì)接鏈條等工作,風(fēng)險(xiǎn)多、勞動(dòng)強(qiáng)度大、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)。因此必須進(jìn)行炮掘工藝革新,解決上述問(wèn)題,才能達(dá)到降低安全風(fēng)險(xiǎn)和勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短循環(huán)作業(yè)時(shí)間,提高工作效率的目的[1]。
章村礦2下2608運(yùn)料巷掘進(jìn)工作面煤層厚度為1.30m~2.10m,平均厚度為1.70m。巷道走向長(zhǎng)度787m,斷層7 條,其中有較大影響的為3 條。因?yàn)槊簩虞^薄,巷道設(shè)計(jì)斷面為寬×高=4.0m×2.3m,支護(hù)中錨索外露長(zhǎng)最低要求150mm,巷道實(shí)際使用高度僅為2m,且7 條斷層會(huì)造成巷道不斷起伏。同時(shí)巷道外段276m 為沿空留巷,受采動(dòng)及礦壓影響,寬度最小為3.5m。
章村礦2 下2608 運(yùn)料巷掘進(jìn)采用炮掘工藝,刮板輸送機(jī)跟頭,后接皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸煤矸。上一個(gè)生產(chǎn)班掘進(jìn)后,刮板輸送機(jī)機(jī)尾距離迎頭將達(dá)到5m~7m,有時(shí)甚至達(dá)到10m,如果下一個(gè)生產(chǎn)班不續(xù)接刮板輸送機(jī),側(cè)卸式裝巖機(jī)鏟裝煤矸時(shí)前后移動(dòng)距離遠(yuǎn),將嚴(yán)重影響裝運(yùn)效率,因此必須每班進(jìn)行刮板輸送機(jī)續(xù)接工作。續(xù)接刮板輸送機(jī),包括在機(jī)頭機(jī)尾處2 次拆斷鏈條、前移機(jī)尾、運(yùn)輸溜槽到機(jī)尾處對(duì)接、運(yùn)輸鏈條到機(jī)尾處對(duì)接、機(jī)尾打地錨固定、機(jī)頭處接緊鏈條等工作內(nèi)容,其中包括了拆除接緊鏈條中擠傷風(fēng)險(xiǎn)、抬運(yùn)重物碰傷風(fēng)險(xiǎn),勞動(dòng)強(qiáng)度大,安全風(fēng)險(xiǎn)多,需要至少4 人用時(shí)長(zhǎng)達(dá)1 小時(shí)20 分,嚴(yán)重影響工作效率。
當(dāng)刮板輸送機(jī)續(xù)接長(zhǎng)度達(dá)到運(yùn)輸能力長(zhǎng)度(一般為60m)后,需要將刮板輸送機(jī)除機(jī)尾外全部拆除,在迎頭重新安裝對(duì)接,再將皮帶拆斷,將皮帶機(jī)尾前移到刮板輸送機(jī)機(jī)頭下方,對(duì)接好皮帶架后將皮帶接好。整個(gè)工作流程下來(lái),至少需要2 個(gè)班時(shí)間,影響正常生產(chǎn)。另外,巖巷掘進(jìn)時(shí),刮板輸送機(jī)配件損壞較多,更換頻繁。
以上問(wèn)題造成了材料成本和時(shí)間成本的增加。
通過(guò)研究分析,刮板輸送機(jī)跟頭運(yùn)輸是造成材料成本和時(shí)間成本增加的根本原因,如果將刮板輸送機(jī)設(shè)備直接去掉,而采用皮帶輸送機(jī)跟頭運(yùn)輸,則避免了每班拆、運(yùn)、對(duì)接刮輸送機(jī),以及整體縮短刮板輸送機(jī)、前移皮帶機(jī)尾的工作,只需要每班前移皮帶機(jī)尾即可。生產(chǎn)班內(nèi)實(shí)現(xiàn)每班前移皮帶機(jī)尾,必須達(dá)到兩個(gè)要素:一是皮帶機(jī)尾能夠前移,這需要將皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造;二是前移皮帶機(jī)尾的方法要安全省時(shí)省力,這需要?jiǎng)?chuàng)新研究皮帶機(jī)尾前移的方法。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,經(jīng)分析研究,決定采用側(cè)卸式裝巖機(jī)液壓系統(tǒng)帶動(dòng)皮帶機(jī)尾進(jìn)行前移,基礎(chǔ)方法確定后,著手對(duì)皮帶機(jī)尾和液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造[2]。
4.1.1 原皮帶機(jī)尾增加底護(hù)板
原皮帶輸送機(jī)機(jī)尾,每隔一段時(shí)間才向前移動(dòng)較長(zhǎng)的距離,同時(shí)為方便清理積貨浮煤,底部設(shè)計(jì)為架空形式。而當(dāng)每班都要移動(dòng)皮帶機(jī)尾時(shí),這種結(jié)構(gòu)已不能滿足頻繁移動(dòng)的需求,前移時(shí),底板浮煤會(huì)在皮帶機(jī)尾下部堆積,產(chǎn)生很大的阻力。為此,在原有皮帶機(jī)尾底部焊接了一塊整體鋼板,阻止底板浮煤進(jìn)入皮帶機(jī)尾,使得皮帶機(jī)尾能夠順利前移。
4.1.2 皮帶機(jī)尾增加前護(hù)板及前移裝置
由于采用炮掘工藝,爆破作業(yè)時(shí)高速飛出的矸石可能對(duì)皮帶機(jī)尾造成損壞,為避免這種情況發(fā)生,特在皮帶機(jī)尾前方增加了護(hù)板,通過(guò)螺栓與皮帶機(jī)尾架連接固定。
與前護(hù)板整體制作的還有前移裝置,其主要作用為內(nèi)部可安裝伸縮油缸,與液壓系統(tǒng)相連,進(jìn)而移動(dòng)皮帶機(jī)尾。
由于前移裝置內(nèi)部要安裝油缸,為保護(hù)油缸,防止油缸被爆破飛出矸石損壞,因此前移裝置也采用厚鋼板制作。在保護(hù)油缸的同時(shí),也起到保護(hù)皮帶機(jī)尾的作用。在保證內(nèi)部空間的基礎(chǔ)上,為盡量減少重量,因此要制作成斜面狀。從前護(hù)板到末端護(hù)柱又一個(gè)斜切面,目的是方便側(cè)卸式裝巖機(jī)鏟裝煤矸。末端護(hù)柱可以起到減少機(jī)尾前移阻力,保護(hù)巷幫支護(hù)不受破壞的作用。蓋板防止浮貨進(jìn)入前移裝置,方便接入管路和安拆油缸[3]。
4.1.3 前移裝置內(nèi)置油缸
油缸安裝在前移裝置內(nèi)部,固定在特制底座上。液壓管路與油缸連接供液后,油缸伸縮部位可通過(guò)油缸伸縮孔往復(fù)運(yùn)動(dòng),油缸前端的連接孔通過(guò)40T 鏈條與前方提前打孔安裝的地錨連接,通過(guò)往復(fù)運(yùn)動(dòng)前移皮帶機(jī)尾。
4.1.4 改造后的皮帶機(jī)尾整體效果
通過(guò)原皮帶機(jī)尾進(jìn)行改造,主要為增加底護(hù)板、前護(hù)板、前移裝置等,使得改造的皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)上能夠適應(yīng)頻繁前移的情況。具體改造后的整體效果如圖1所示。
圖1
圖2
皮帶機(jī)尾改造完成后,在生產(chǎn)過(guò)程中,能夠安全且省時(shí)省力地將皮帶機(jī)尾前移,是需要解決的又一問(wèn)題。按照一般情況來(lái)說(shuō),應(yīng)采用倒鏈拖拽機(jī)尾進(jìn)行前移,但這種方法費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且存在操作人員被倒鏈斷裂彈傷的風(fēng)險(xiǎn)。為減少投入和不必要的環(huán)節(jié),決定從現(xiàn)場(chǎng)條件入手,尋找解決辦法?,F(xiàn)場(chǎng)能夠提供動(dòng)力的包括壓風(fēng)、供水、供電以及側(cè)卸式裝巖機(jī)的液壓系統(tǒng),通過(guò)比較,壓風(fēng)、供水能夠提供的壓強(qiáng)較小,不能滿足前移皮帶機(jī)尾的需求,供電提供動(dòng)力相對(duì)來(lái)說(shuō)存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn),而側(cè)卸式裝巖機(jī)的液壓系統(tǒng)既可提供強(qiáng)大的動(dòng)力,又比較安全,因此決定利用側(cè)卸式裝巖機(jī)的液壓系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)尾的前移,進(jìn)而對(duì)皮帶液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
改造方式,在側(cè)卸式裝巖機(jī)操作閥的履帶液壓馬達(dá)控制閥進(jìn)回液管路上,各增加一個(gè)三通和兩個(gè)截止閥。當(dāng)需要前移皮帶機(jī)尾時(shí),將皮帶機(jī)尾前移裝置內(nèi)的油缸管路與側(cè)卸式裝巖機(jī)的截止閥進(jìn)行連接,關(guān)閉操作閥通往履帶液壓馬達(dá)的截止閥,開(kāi)啟通往前移裝置內(nèi)油缸的截止閥,通過(guò)操作側(cè)卸式裝巖機(jī)液壓系統(tǒng)的手柄,即可實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)尾前移。皮帶機(jī)尾移好后,關(guān)閉通往前移裝置油缸的截止閥,拆除管路接頭,打開(kāi)通往履帶液壓馬達(dá)的截止閥,側(cè)卸式裝巖機(jī)即可正常使用。通過(guò)以上方式實(shí)現(xiàn)了側(cè)卸式裝巖機(jī)與皮帶機(jī)尾油缸的自由切換和操作。
生產(chǎn)班到達(dá)工作地點(diǎn)進(jìn)行安全確認(rèn)后,清理皮帶機(jī)尾前方浮煤,在前方打孔安裝地錨1 根,打開(kāi)前移裝置蓋板,將油缸的管路與側(cè)卸式裝巖機(jī)的液壓系統(tǒng)相連,關(guān)閉履帶馬達(dá)方向的截止閥,打開(kāi)油缸方向的截止閥,啟動(dòng)側(cè)卸式裝巖機(jī)液壓系統(tǒng),使油缸伸出前移裝置,將油缸前端連接孔,通過(guò)40T 鏈條與前方地錨連接,操作閥動(dòng)作,控制油缸伸縮,以實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)尾前移,油缸縮緊后,伸出油缸并拆除去除部分鏈條,再次連接鏈條與油缸連接孔,操作閥動(dòng)作油缸伸縮,皮帶前移。幾次重復(fù)操作后,將皮帶機(jī)尾前移到指定位置。拆除鏈條,油缸收縮拆除管路,恢復(fù)正常液壓系統(tǒng),將皮帶機(jī)尾通過(guò)鏈條與地錨連接固定牢固。整個(gè)過(guò)程僅需2 人30 分鐘即可完成[4]。
本方案的實(shí)施,減少了一部刮板輸送機(jī)設(shè)備投入,原來(lái)由刮板輸送機(jī)運(yùn)輸產(chǎn)生的設(shè)備損耗變?yōu)榱?,皮帶運(yùn)輸產(chǎn)生的設(shè)備損耗稍有增加,總體上大大降低了設(shè)備損耗,每月材料損耗相比平均減少了7000 元。
不再每班拆運(yùn)對(duì)接刮板輸送機(jī),大大降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,消除了拆除及對(duì)接刮板輸送機(jī)鏈條、運(yùn)輸溜槽過(guò)程中對(duì)人員的傷害[5]。
應(yīng)用后減少了循環(huán)作業(yè)時(shí)間。通過(guò)應(yīng)用計(jì)算,巖巷月進(jìn)尺由83m 提升到102m,提升幅度達(dá)25%;工效由0.059m/工提升為0.087m/工,提升幅度達(dá)47%。半煤巖巷月進(jìn)尺由180m 提升到220m,提升幅度達(dá)22%;工效由0.102m/工提升為0.135m/工,提升幅度達(dá)32%。
本研究根據(jù)煤礦炮掘工作面掘進(jìn)過(guò)程中存在的時(shí)間成本高、材料消耗大、工作效率低的問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的根源為刮板輸送機(jī)跟頭運(yùn)輸,并進(jìn)行了皮帶機(jī)尾跟頭運(yùn)輸?shù)目尚行匝芯?,?duì)皮帶機(jī)尾、側(cè)卸式裝巖機(jī)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造,應(yīng)用在生產(chǎn)中后,效果明顯,大大降低了材料消耗,降低了施工人員的安全風(fēng)險(xiǎn),提高了掘進(jìn)效率與水平,減少了崗位人員。
炮掘工藝的革新與應(yīng)用,適用于大部分炮掘工作面的條件與環(huán)境,尤其在巖巷炮掘中的應(yīng)用將在材料消耗上更加明顯。