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        燃煤發(fā)電廠輸煤篩碎系統(tǒng)改造實(shí)踐

        2024-03-30 08:09:46張立強(qiáng)亓俊波丁國棟
        煤炭與化工 2024年2期
        關(guān)鍵詞:碎煤滾軸煤場

        張立強(qiáng),亓俊波,丁國棟

        (1.國家能源集團(tuán) 山西電力有限公司,山西 太原 030006;2.山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 長治 047500)

        0 引言

        煤電行業(yè)是我國電力領(lǐng)域中二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)?!半p碳”目標(biāo)下,我國進(jìn)一步提出推動煤電“三改聯(lián)動”。煤電“三改聯(lián)動”如果實(shí)施得當(dāng),將極大地助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建,推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。我國能源結(jié)構(gòu)的特殊性決定了我國電力供應(yīng)在相當(dāng)長時間還需依靠火力發(fā)電,因此降低燃煤發(fā)電廠的煤耗,對緩解燃料的供應(yīng)和促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著十分重要的意義,而且燃煤發(fā)電廠的供電煤耗會影響到自身的經(jīng)濟(jì)效益,供電煤耗的增加會直接影響運(yùn)營成本。燃煤發(fā)電廠的供電煤耗與廠用電的關(guān)系是廠用電率越高,供電煤耗越高。通過對輸煤系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,降低廠用電率,可達(dá)到節(jié)能降耗的目的。輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵會污染環(huán)境和增大火災(zāi)風(fēng)險,對設(shè)備的使用壽命和職工的健康造成影響,因此如何對輸煤系統(tǒng)的粉塵進(jìn)行有效防治是當(dāng)前燃煤發(fā)電廠的關(guān)鍵任務(wù)。

        1 改造前概況

        王曲電廠原輸煤篩分和碎煤系統(tǒng)含2 臺滾軸篩(甲、乙兩路)、1 臺環(huán)錘式碎煤機(jī)(單路),兩篩一破工藝,篩上物經(jīng)輸送帶運(yùn)送至碎煤機(jī)進(jìn)行破碎后,堆積在煤場,后經(jīng)二次倒運(yùn)進(jìn)行摻配。來煤經(jīng)甲、乙滾軸篩篩分后,篩下物經(jīng)#9 甲、乙?guī)捷斔蜋C(jī)至原煤倉,以滿足鍋爐磨煤機(jī)的需要,篩上物經(jīng)#11 帶式輸送機(jī)送到碎煤機(jī)經(jīng)破碎后送至煤場或直接至煤場,然后經(jīng)車輛轉(zhuǎn)運(yùn)至汽車煤溝再入輸煤系統(tǒng)。改造前篩分、碎煤系統(tǒng)如圖1 所示。

        圖1 改造前篩分、碎煤系統(tǒng)Fig.1 Screening and crushing coal system before transformation

        經(jīng)過分析研究,現(xiàn)系統(tǒng)存在以下問題。

        (1) 煤場封閉氣膜投運(yùn)后,碎煤機(jī)下料口封閉在氣膜內(nèi),碎煤機(jī)在碎煤過程中因膜內(nèi)外氣壓差,導(dǎo)致碎煤機(jī)室和#11 帶棧橋粉塵嚴(yán)重,存在較大火災(zāi)安全隱患和環(huán)境污染。

        (2) 篩上物經(jīng)碎煤機(jī)破碎后的煤裝車二次倒運(yùn)汽車煤溝,再回入輸煤系統(tǒng),產(chǎn)生倒運(yùn)費(fèi),增加設(shè)備電耗和運(yùn)輸污染,輸煤效率低。

        (3) 破碎后的煤由于臨時堆放北煤場,不僅占用煤場有效面積,且造成各種煤種混煤,熱值、硫份變化大,再次進(jìn)入輸煤系統(tǒng),影響燃料摻配精度。

        (4) #11 帶式輸送機(jī)、碎煤機(jī)為單路布置,一旦故障,影響鍋爐上煤。

        2 改造方案

        根據(jù)王曲電廠輸煤篩分樓現(xiàn)場實(shí)際情況,在原滾軸篩位置設(shè)計甲、乙篩碎一體機(jī),并對現(xiàn)有地面樓板及承重梁進(jìn)行加固,滿足篩碎一體機(jī)動靜態(tài)荷載,相應(yīng)落煤筒、電氣及控制系統(tǒng)按照規(guī)范更新,實(shí)現(xiàn)兩篩兩破雙路直接入爐模式,同時考慮煤中雜物影響輸煤篩分碎煤系統(tǒng)運(yùn)行,在前置皮帶機(jī)設(shè)計安裝除雜物機(jī)。為確?,F(xiàn)場環(huán)保和職業(yè)健康,在篩碎一體機(jī)的前置輸煤#8 皮帶、后置輸煤#9 皮帶設(shè)計安裝高壓噴霧和回程皮帶清洗裝置等除塵或抑塵設(shè)備。篩分、碎煤系統(tǒng)改造方案如圖2 所示。

        圖2 篩分、碎煤系統(tǒng)改造方案Fig.2 Reform scheme of screening and crushing coal system

        (1) 除雜物機(jī)。在前置輸煤#4 甲、乙?guī)ь^部設(shè)計除雜物機(jī),涉及除雜物機(jī)安裝所需的輸煤#4甲、乙?guī)ь^部護(hù)罩及落煤筒的改裝、出料口溜管、安裝基礎(chǔ)、電氣及控制等,電源位置在輸煤#3 轉(zhuǎn)運(yùn)站MCC 配電柜,距離除雜物機(jī)約20 m,程控室程控柜位于燃料集控室,距離除雜物機(jī)約180 m。

        (2) 輸煤#8 甲、乙?guī)Ц邏何㈧F及回程帶清洗裝置。在前置輸煤#8 甲、乙?guī)гO(shè)計高壓微霧及回程帶清洗裝置,涉及輸煤#8 甲、乙?guī)Ц邏何㈧F及回程帶清洗裝置安裝、電氣及控制等。電源位置在輸煤篩分室MCC 配電柜,距離高壓微霧及回程帶清洗裝置約10 m,程控室程控柜位于燃料集控室,距離高壓微霧及回程帶清洗裝置約100 m。就近輸煤棧橋開式水系統(tǒng)提供高壓微霧水源。

        (3) 甲、乙篩碎一體機(jī)。在原滾軸篩位置設(shè)計甲、乙篩碎一體機(jī),篩分樓房間改造、樓板基礎(chǔ)加固方案及安裝基礎(chǔ)設(shè)計,配套除塵設(shè)備及巡檢檢修平臺,給料、出料落煤筒及導(dǎo)料槽,電氣及控制等。滾軸篩電機(jī)選用低壓電機(jī),碎煤機(jī)電機(jī)選用6kV 高壓電機(jī)。380 V 電源可采用原滾軸篩就地電源,6 kV 電源位置在輸煤6 kVAB 段,距離滾軸篩及碎煤機(jī)約100 m,程控室程控柜位于燃料集控室,距離滾軸篩及碎煤機(jī)約100 m。需新增6 kV電源高壓開關(guān)柜(高壓開關(guān)、配套電流互感器、零序電流互感器、接地開關(guān)、電容分壓裝置、避雷器、多功能數(shù)字儀表、電動機(jī)保護(hù)裝置、電力電纜連接銅排等)、380 V 電源接口開關(guān)、程控接口繼電器、電纜等。

        (4) 輸煤#9 甲、乙?guī)Ц邏何㈧F及回程帶清洗裝置。在后置輸煤#9 甲、乙?guī)гO(shè)計高壓微霧及回程帶清洗裝置,涉及輸煤#9 甲、乙?guī)Ц邏何㈧F及回程帶清洗裝置安裝、電氣及控制等。電源位置在煤倉間MCC 配電柜,距離高壓微霧及回程帶清洗裝置約100 m,程控室程控柜位于燃料集控室,距離高壓微霧及回程帶清洗裝置約400 m。就近輸煤棧橋開式水系統(tǒng)提供高壓微霧水源。

        3 改造新增設(shè)備要求

        3.1 除雜物機(jī)

        除雜物機(jī)采用回轉(zhuǎn)鉤齒式,適應(yīng)木塊、石塊等大塊及雜物,具有良好的清除能力以及防堵能力。鉤齒間距為≤150 mm,誤差不大于正負(fù)5 mm。符合條件的大塊清除率不低于90%。除雜物機(jī)滿足長期連續(xù)運(yùn)行的要求,啟動、運(yùn)行和停機(jī)平穩(wěn)并安全可靠,并應(yīng)考慮煤表面水分達(dá)20%的可能。傳動部分應(yīng)有良好的潤滑條件,潤滑部分不得有滲油現(xiàn)象。重型連續(xù)工作制,整機(jī)設(shè)計壽命不少于30 a。除雜物機(jī)的鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)具有足夠的剛度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性,不得有任何變形和斷裂現(xiàn)象。軸及鉤齒必須耐沖擊、耐磨損,使用壽命應(yīng)大于2 a。除大塊器的鉤齒更換方便并可自由整體移出設(shè)置移出裝置便于維修,旋轉(zhuǎn)鉤齒式除大塊機(jī)的鉤齒應(yīng)采用NM400 高強(qiáng)度耐磨鋼板制造,厚度不低于14 mm,安裝結(jié)構(gòu)合理、更換方便,鉤齒使用保質(zhì)期為兩年,正常使用2 a 內(nèi)不出現(xiàn)變形、歪斜或明顯磨損,所除雜物現(xiàn)場便于清理。

        3.2 高壓微霧系統(tǒng)

        采用單相流體霧化技術(shù)實(shí)現(xiàn)噴霧抑塵降塵,噴嘴霧化粒度要求細(xì)微均勻(霧化粒度0 ~100 μm),降塵率不低于93%。系統(tǒng)主體設(shè)備為一體化集成設(shè)備,相關(guān)裝置及柜體為模塊化結(jié)構(gòu),維護(hù)與檢修方便。補(bǔ)水過濾裝置、儲水裝置、增壓裝置、控制裝置全部可以模塊化拆卸,以減輕維護(hù)和檢修難度。系統(tǒng)運(yùn)行為恒流恒壓,工作壓力為7~10 MPa,單個噴嘴噴霧耗水量≤48 L/h,以滿足節(jié)能降耗要求。系統(tǒng)完全滿足工業(yè)企業(yè)中循環(huán)水、沖洗水、生活用水、消防用水等水源作為除塵水源的要求,不會出現(xiàn)噴嘴堵塞。

        3.3 回程皮帶清洗裝置

        回程皮帶清洗裝置應(yīng)與皮帶機(jī)帶寬相匹配。采用三級刮刀自行對皮帶進(jìn)行清洗,采用框架結(jié)構(gòu)。下部漏斗采用不銹鋼制作,厚度不小于3 mm?;爻唐逑囱b置運(yùn)行應(yīng)不受煤中水分、雜質(zhì)影響,不出現(xiàn)堵噴嘴的現(xiàn)象,具有良好的清除能力,對回程皮帶去除殘留物料清洗率不低于85%。清洗下來的泥灰落入設(shè)備下部集泥斗內(nèi),集泥斗內(nèi)部設(shè)置有低速螺旋排污裝置,將泥灰順利的排出設(shè)備外,避免箱體堵塞。過濾水源,過濾精度達(dá)200 目,減小噴嘴堵塞風(fēng)險,過濾器具有自動排污功能,可定時排污。

        3.4 篩碎一體機(jī)

        項(xiàng)目改造實(shí)施重點(diǎn)是設(shè)計研發(fā)高度較小的1 000 t/h 高效篩碎一體機(jī),應(yīng)具有篩分和破碎功能。具體結(jié)構(gòu)包含篩碎箱體、篩片、錘頭、齒板、襯板、減振裝置和驅(qū)動機(jī)構(gòu),錘頭、齒板采用耐磨材料制造,使用壽命不低于6 000 h,篩片使用壽命不低于15 000 h,內(nèi)部襯板采用耐磨鋼襯板,厚度不低于20 mm。驅(qū)動機(jī)構(gòu)采用硬齒面減速機(jī),減速機(jī)齒面精度為6 級,齒面硬度為HRC58~62。篩碎一體機(jī)的技術(shù)參數(shù)為:

        篩碎一體機(jī)如圖3 所示。

        圖3 篩碎一體機(jī)Fig.3 Sieve crushing machine

        4 改造施工組織

        根據(jù)現(xiàn)場情況,在不影響上煤情況下分別甲乙路進(jìn)行改造實(shí)施,項(xiàng)目施工步驟如下。

        (1) 拆除輸煤#4 帶頭部護(hù)罩頭部漏斗和改造安裝鉤齒式除雜物機(jī)及相關(guān)落煤管(斗)。

        (2) 輸煤#8 帶尾部增加回程皮帶清洗裝置。

        (3) 輸煤#8 帶安裝高壓微霧系統(tǒng)。

        (4) 輸煤#8 帶至輸煤#9 帶轉(zhuǎn)運(yùn)站篩分設(shè)備改造為#8 帶機(jī)頭部漏斗至篩碎一體機(jī),后全部篩碎合格粒度煤炭落入#9 帶。篩分碎煤系統(tǒng)入口側(cè)設(shè)有旁路,必要或應(yīng)急時煤流可通過旁路進(jìn)入#9帶式輸送機(jī)。

        (5) 輸煤#9 帶尾部增加回程皮帶清洗裝置。

        (6) 輸煤#9 帶安裝高壓微霧系統(tǒng)。

        (7) 篩分室原有滾軸篩拆除,現(xiàn)有地面樓板及承重梁進(jìn)行土建基礎(chǔ)加固,主梁進(jìn)行打磨、去皮、制作U 型箍和鋼條,進(jìn)行粘鋼,高壓電機(jī)底座地面破拆、纖維布加固和凝固,安裝高壓電機(jī)座,回裝篩碎漏斗,導(dǎo)料槽進(jìn)行封堵,回裝篩碎主體和高壓電機(jī),電纜鋪設(shè),控制箱安裝,電氣接線,試運(yùn)168 h,土建地面恢復(fù)和養(yǎng)護(hù),滿足篩碎一體機(jī)動靜態(tài)荷載。

        5 結(jié)語

        此次設(shè)計研發(fā)了一種高效千噸級篩碎一體機(jī),并在王曲電廠輸煤系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)踐。輸煤系統(tǒng)完善的雙路布置,消除了王曲電廠原輸煤系統(tǒng)局部單路布置的缺點(diǎn),提高了系統(tǒng)可靠性。輸煤系統(tǒng)多點(diǎn)增加高壓噴霧、回程皮帶清洗裝置等除塵或抑塵設(shè)備,解決了王曲電廠輸煤皮帶揚(yáng)塵問題。輸煤#11帶和原碎煤機(jī)的棄用消除了因煤場氣膜壓差造成的棧橋廊道粉塵污染及火災(zāi)隱患。

        由于王曲電廠燃料系統(tǒng)原始設(shè)計的原因,按照一定比例摻燒配好的燃料在經(jīng)過滾軸篩后,粒度大于30 mm 的煤塊又返回到煤場,進(jìn)入到爐前煤倉的燃料摻燒比例被改變。返回料場的燃料再次倒運(yùn)到輸煤系統(tǒng),燃料摻燒比例更是無法準(zhǔn)確計算。通過高效千噸級篩碎一體機(jī)應(yīng)用和王曲電廠輸煤篩分碎煤系統(tǒng)的改造,實(shí)現(xiàn)了精確摻燒,提高了燃料利用率,降低了生產(chǎn)成本,并擴(kuò)大了煤場的使用面積,使煤場的燃料布局更加合理。同時,取消了原破碎大塊煤場裝載及轉(zhuǎn)運(yùn)車輛,每年節(jié)約了大量生產(chǎn)成本。鉤齒式除雜物機(jī)的前置使用,提前將特大塊兒及木棍、鋼筋、炮線、編織袋等雜物鉤除,完善了輸煤系統(tǒng),保證輸煤系統(tǒng)安全運(yùn)行。

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