王 雪,鞠 浩,孫宗濤,呂 偉,曲家玉,任世奪,黃孝鵬
[浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 榮成 264300]
隨著市場發(fā)展,輪胎逐漸向著子午化、無內(nèi)胎化、低扁平化、單胎化等趨勢發(fā)展[1-2]。寬基輪胎采用單胎方式替代普通斷面輪胎的雙胎并裝方式,具有承載能力高、質(zhì)量小、維護(hù)保養(yǎng)便利以及滾動阻力和油耗低的優(yōu)勢,同時可以解決因雙胎并裝而引起的輪胎異常磨損等問題[3-5]。雖然寬基輪胎具有較多優(yōu)勢,但輪胎低扁平化、高負(fù)荷和深花紋溝會影響其耐久性能[6-8]。為適應(yīng)俄羅斯市場需求,我公司將385/65R22.5 AM211寬基子午線輪胎由20PR增大至24PR,單胎負(fù)荷由4 500 kg提升至5 000 kg。該輪胎多用于驅(qū)動輪位,花紋深度較大,對耐久性能提出了更高的要求。
本工作從骨架材料、胎肩墊膠、胎面和帶束層寬度等方面入手,進(jìn)行提高385/65R22.5 24PR 164J AM211寬基子午線輪胎耐久性能的研究。
采用4層帶束層結(jié)構(gòu),1#—3#帶束層均使用3 +8×0.33HT 鋼絲簾線,4#帶束層使用5×0.35HT鋼絲簾線,帶束層安全倍數(shù)為6.8,滿足研發(fā)要求[9-12]。
胎體采用3+9+15×0.20ST鋼絲簾線,安全倍數(shù)為9.2,滿足研發(fā)要求。
鋼絲圈采用Φ1.83 mm胎圈鋼絲,排列方式為8-9-10-11-10-9,共57根。鋼絲圈安全倍數(shù)為8.0,滿足研發(fā)要求[9-12]。
通過對上述骨架材料進(jìn)行評估,決定保持原有骨架材料不變,即24PR和20PR的385/65R22.5 AM211輪胎采用相同的骨架材料。
胎肩墊膠結(jié)構(gòu)如圖1所示。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),385/65R22.5 24PR輪胎的胎肩墊膠最大厚度仍保持6 mm比較適宜。
圖1 胎肩墊膠結(jié)構(gòu)示意
結(jié)合該輪胎實(shí)際接地印痕略微內(nèi)凹的特征,實(shí)際斷面肩部花紋溝底膠厚度略大,因此對胎面肩部口型設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,如圖2所示,即胎面肩部最大厚度由25.5 mm降至24.5 mm。
圖2 胎面肩部口型示意
全鋼子午線輪胎帶束層設(shè)計(jì)時要充分考慮各帶束層端點(diǎn)間的差級、帶束層端點(diǎn)與花紋溝的避讓問題,2#帶束層寬度與行駛面寬度之比(c)及胎冠與胎側(cè)的剛度比。本次設(shè)計(jì)帶束層寬度調(diào)整方案如表1所示。采用有限元分析軟件對胎肩部位進(jìn)行仿真分析,對比帶束層寬度對輪胎外緣尺寸及胎肩部位應(yīng)變能密度的影響,結(jié)果如表2所示。不同方案輪胎胎肩部位剪切應(yīng)變云圖如圖3所示。
表1 帶束層寬度調(diào)整方案
表2 帶束層寬度對輪胎外緣尺寸及胎肩部位應(yīng)變能密度影響的有限元分析結(jié)果
圖3 不同方案輪胎胎肩部位剪切應(yīng)變云圖
從表1和2以及圖3可以得出以下結(jié)論。
(1)方案1—4帶束層寬度調(diào)整對輪胎充氣斷面寬與充氣外直徑影響不大。
(2)與原方案相比,方案1增大了1#帶束層與2#帶束層、2#帶束層與3#帶束層的端點(diǎn)差值,由原來的10 mm差值調(diào)整到13 mm。方案1輪胎的胎肩部位應(yīng)變能密度小于原方案輪胎,表明適當(dāng)增大1#帶束層與2#帶束層、2#帶束層與3#帶束層的端點(diǎn)差值有助于提高輪胎的耐久性能。
(3)與方案1相比,方案2考慮到帶束層端點(diǎn)要避開花紋溝,將4#帶束層寬度減小。方案2輪胎胎肩部位的應(yīng)變能密度小于方案1輪胎,方案2輪胎的耐久性能優(yōu)于方案1輪胎。
(4)方案2—4。在保證1#帶束層與2#帶束層、2#帶束層與3#帶束層端點(diǎn)差值為13 mm,4#帶束層寬度不變的條件下,對c進(jìn)行了調(diào)整,分別為91%,89%,86%。結(jié)果表明,c越小,輪胎胎肩部位的應(yīng)變能密度越小,越有利于提高輪胎的耐久性能,理論上,方案4輪胎的耐久性能最佳。
可見,并非帶束層寬度越大,對輪胎的耐久性能越有利,而合理的帶束層寬度配置既有利于提高輪胎的耐久性能,又可以節(jié)約生產(chǎn)成本。
采用優(yōu)化胎面肩部口型設(shè)計(jì)和方案4試制385/65R22.5 24PR 164J AM211輪胎(其他半成品施工、成型和硫化工藝與原方案輪胎一致)進(jìn)行耐久性能測試,試驗(yàn)條件如表3所示。
表3 輪胎的耐久性能試驗(yàn)條件
輪胎耐久性能試驗(yàn)結(jié)果表明:試驗(yàn)輪胎累計(jì)行駛時間為78 h,輪胎損壞形式為輪胎脫層;原方案輪胎累計(jì)行駛時間為60 h,輪胎損壞形式為胎冠爆破,可見通過對胎面肩部口型及帶束層寬度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),輪胎的耐久性能顯著提高,增幅為30%,不僅達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求的47 h,而且達(dá)到了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的67 h,可以進(jìn)入投產(chǎn)階段。
本工作從骨架材料、胎肩墊膠、胎面和帶束層寬度等方面入手,結(jié)合有限元分析技術(shù)進(jìn)行提高輪胎耐久性能的研究。通過對胎面肩部口型及帶束層寬度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),顯著提高了385/65R22.5 24PR AM211寬基子午線輪胎的耐久性能,提高了產(chǎn)品的市場競爭力,同時優(yōu)化了生產(chǎn)成本。