張偉華,鄧文剛,趙 巖,孫 棟
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司30萬t/a合成氨裝置、52萬t/a大顆粒尿素裝置于2015年5月9日成功投產(chǎn)。其中,合成氨裝置變換系統(tǒng)采用一段寬溫耐硫變換串一段低溫耐硫變換工藝(使用鈷鉬系耐硫變換催化劑),變換系統(tǒng)余熱采用多級換熱回收利用方式;作為變換反應(yīng)熱余熱回收設(shè)備之一,中壓廢熱鍋爐副產(chǎn)中壓蒸汽并入中壓蒸汽管網(wǎng)。中壓廢熱鍋爐屬變換系統(tǒng)重要設(shè)備,為保證其穩(wěn)定運行,定期分析中壓廢熱鍋爐內(nèi)鍋爐水的pH值和電導(dǎo)數(shù)據(jù),防止增加整個中壓蒸汽和冷凝液系統(tǒng)的運行成本,影響系統(tǒng)的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。2023年4月,變換系統(tǒng)運行過程中,中壓廢熱鍋爐發(fā)生鍋爐水分析指標(biāo)偏離現(xiàn)象,其間通過采取排污改造,以及按時對蒸汽冷凝液、鍋爐水電導(dǎo)率和pH值進行分析等方式,改善了鍋爐水品質(zhì),解決設(shè)備運行隱患,實現(xiàn)裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。
來自除鹽水界區(qū)的除鹽水(0.9 MPa、40 ℃)進入除鹽水預(yù)熱器進行換熱,當(dāng)被加熱至102 ℃時,進入鍋爐除氧器,在除氧器內(nèi)進行熱力和化學(xué)除氧,使出水溫度達到130 ℃,氧質(zhì)量濃度小于7 μg/L;經(jīng)過除氧的合格給水再經(jīng)過中壓鍋爐給水泵(8.5 MPa、133 ℃)送入中壓鍋爐給水管網(wǎng),經(jīng)過了中壓鍋爐給水預(yù)熱器(E04105),壓力為8.4 MPa,與工藝氣換熱,中壓鍋爐給水被加熱至245 ℃,進入中壓廢熱鍋爐(E04103)產(chǎn)生4.8 MPa、290 ℃的飽和蒸汽,經(jīng)過蒸汽過熱器(E04102),變?yōu)?40 ℃過熱蒸汽后送至中壓蒸汽管網(wǎng),供蒸汽管網(wǎng)汽輪機透平使用[1-2]。
進入廢熱鍋爐的給水總是帶有一定的鹽分,鍋內(nèi)進行加藥處理后,鍋水的結(jié)垢性物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)樗?此外鍋水腐蝕金屬也會產(chǎn)生一些腐蝕產(chǎn)物。因此,在鍋水中含有各種可溶性和不溶性雜質(zhì),在鍋爐運行中,這些雜質(zhì)只有很少部分被蒸汽帶走,絕大部分留在鍋水中,隨著鍋水不斷蒸發(fā),這些雜質(zhì)含量逐漸增大。鍋水雜質(zhì)含量過大,不僅影響蒸汽品質(zhì),而且造成受熱面結(jié)垢與腐蝕,影響鍋爐安全運行。為了控制鍋水品質(zhì),必須進行鍋爐排污,以排出部分被鹽質(zhì)和水渣污染的鍋水,并補充清給水。鍋爐排污分連續(xù)排污和定期排污兩種。連續(xù)排污的目的是排出鍋水中溶解的部分鹽,以維持鍋水一定的含鹽量和堿度[3-4]。這種排污是連續(xù)從鍋水含鹽量最大的蒸發(fā)表面排出,又稱表面排污。定期排污目的是排出鍋水中不溶性水渣,從沉積物聚集最多的水冷壁下聯(lián)箱排出。中壓廢熱鍋爐排污流程見圖1。
圖1 中壓廢熱鍋爐排污流程
定期分析中壓廢熱鍋爐水,控制pH值為7.5~9.5、電導(dǎo)小于150 μs/cm。4月6日手動分析中壓鍋爐水,其pH值為6.7,電導(dǎo)為200 μs/cm,測量指標(biāo)已偏離控制指標(biāo)。隨即對鍋爐水進行判斷。
工藝分別檢查鍋爐水系統(tǒng)、鍋爐排污系統(tǒng),增加連排體積流量,從1 m3/h增加到2 m3/h;增加間排頻率,從每班2次增加到每班3次?,F(xiàn)場重新對中壓鍋爐水上水、中壓廢熱鍋爐連排和中壓廢熱鍋爐間排取樣,分析結(jié)果見表1。
表1 中壓廢熱鍋爐鍋爐水分析數(shù)據(jù)表
從表1可知:不同位置取樣,間斷排污數(shù)據(jù)存在不合格現(xiàn)象。針對問題,繼續(xù)加大間排排污量,每班1次取樣分析間排數(shù)據(jù)并觀察效果。
4月12日,中壓廢熱鍋爐間排pH值、電導(dǎo)第一次數(shù)據(jù)分別為7.6、61 μs/cm,第二次數(shù)據(jù)分別為7.7、73 μs/cm。分析合格后,將間斷排污量減少至每班2次,連排繼續(xù)維持2 m3/h的排污量。
4月15日,排污水情況惡化,分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 中壓廢熱鍋爐鍋爐水分析數(shù)據(jù)表
從表2可知:連續(xù)4次分析不合格,且指標(biāo)沒有好轉(zhuǎn)的趨勢;每日分析數(shù)據(jù)變化很大。隨即對造成中壓排污水指標(biāo)惡化的原因進行徹底分析。
中壓廢熱鍋爐屬于“U”形管換熱器,鍋爐水與變換反應(yīng)工藝氣進行換熱,設(shè)備發(fā)生內(nèi)漏,工藝氣會竄入中壓鍋爐水中,對鍋爐水水質(zhì)造成惡化,同時中壓蒸汽品質(zhì)下降,中壓蒸汽汽輪機透平惡化。取樣分析中壓廢熱鍋爐飽和蒸汽,冷凝分析其不凝氣含量,對中壓蒸汽進行可燃氣檢測,分析結(jié)果見表3。
表3 中壓蒸汽檢測數(shù)據(jù)表
從表3可知:均未檢出中壓蒸汽中含有可燃氣和不凝氣,同時汽輪機真空和運行參數(shù)未發(fā)生異常,說明蒸汽品質(zhì)未發(fā)生變化。2022年中壓廢熱鍋爐大修期間,對每根列管進行渦輪檢測,情況良好。查看設(shè)備圖紙,中壓廢熱鍋爐材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti奧氏體不銹鋼,一般氯離子含量高才會造成設(shè)備腐蝕泄漏,以上情況證明中壓廢熱鍋爐發(fā)生內(nèi)漏情況基本不存在。
通過排污流程可以看出連排和間排共用同一根管線,并入外觀廊擴容器內(nèi),而間斷排污主要排出設(shè)備底部的沉淀物和水渣,所以間排采用就地排放的方式。當(dāng)就地排放打開后,連續(xù)排污也會根據(jù)壓差的原因排入地溝,如要產(chǎn)生良好的間排效果,間排時需將連排關(guān)閉切除,再進行間排排污,反復(fù)切除、投用連排,加之長時間連續(xù)排污,連排閥門必然會發(fā)生內(nèi)漏。間排過程中,連排竄入的同時,外觀廊擴容器內(nèi)的蒸汽和冷凝液也會反竄至地溝排污管中,影響間排排污效果,進而影響鍋爐水品質(zhì)。通過以上情況分析,排污系統(tǒng)故障是造成鍋爐水品質(zhì)下降的一項因素。
中壓廢熱鍋爐液位采用單回路自動控制,列管高度為1 600 mm,總液位高為2 700 mm。為防止列管干燒,要求液位控制在65%以上。查看液位趨勢,發(fā)現(xiàn)實際液位為70%且非常穩(wěn)定。但是,將連續(xù)排污從擴容器改至現(xiàn)場排污后,間排關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)排污口出現(xiàn)鍋爐水、蒸汽和水汽混合3種狀態(tài)。查看設(shè)備圖,發(fā)現(xiàn)排污口高度為1 970 mm,換算成液位為73%,而本次液位控制在70%明顯低于排污口,同時換熱器內(nèi)部發(fā)生沸騰產(chǎn)生蒸汽,液位會發(fā)生波動,造成排污口出現(xiàn)3種狀態(tài)混合現(xiàn)象。穩(wěn)定運行過程中,連排并入外觀廊擴容器內(nèi),無法觀察到連排水狀態(tài),切換至就地排放后可通過排污管查看排污現(xiàn)象。通過以上情況,判斷液位控制不當(dāng)是造成排污水不合格的一項因素。
變換系統(tǒng)運行周期長達160 d,前一次停車是進行換熱器更換,停車時間短,中壓廢熱鍋爐的鍋爐水沒有進行置換或煮爐等操作,加之排污系統(tǒng)發(fā)生故障,長周期運行后中壓廢熱鍋爐內(nèi)水質(zhì)持續(xù)緩慢惡化。通過定期分析數(shù)據(jù)顯現(xiàn)問題本身,其間通過間斷開大連排和間排方式進行處理,短暫產(chǎn)生效果。其原因主要是鍋爐水上水在底部,間排也設(shè)置在底部,剛進入的鍋爐水還沒有充分換熱就被間排排至地溝,所以短暫的間排分析合格。但是,連排并入外觀廊擴容器內(nèi)后,鍋爐水質(zhì)不合格。按照經(jīng)驗和情況分析,排污水不合格是一項緩慢的過程,大幅度變化說明中壓廢熱鍋爐內(nèi)鍋爐水起到置換的作用。
中壓鍋爐水取樣點設(shè)置在間排雙閥前,取樣只能測量間排處的排污水指標(biāo);連排未設(shè)置取樣點,而連排才是控制排污水pH、電導(dǎo)的關(guān)鍵;連排取樣于地溝位置,取樣過程中勢必會關(guān)小連排和切除外管廊并入的閥門,但是切除外管廊閥門會發(fā)生內(nèi)漏,所以取連排會取一部分外管廊反竄回來的部分冷凝液,出現(xiàn)連排間斷合格的現(xiàn)象。
針對間排和連排互竄的問題,采取管線改造的方式,將連排和間排分開排污,消除相互干擾。連排繼續(xù)排放至外觀廊擴容器,間排直接排放至地溝,改造情況見圖2。
圖2 中壓廢熱鍋爐排污水改造圖
針對液位控制不當(dāng)造成的后果,緩慢提高液位控制至72%,同時定期打開連排就地排放閥,查看連排狀態(tài)。
將外觀廊擴容器切除隔離、泄壓部分,將連排切除,并更換發(fā)生內(nèi)漏的閥門,同時在操作過程中,將所有臨近設(shè)備和擴容器的閥門全開,其余閥門微開進行流量控制。長時間使用發(fā)生閥芯沖刷后,出現(xiàn)內(nèi)漏量增大的情況,切除臨近設(shè)備和擴容器閥門,對內(nèi)漏閥門進行研磨或更換處置。
采取以上3項措施后,每天分析中壓廢熱鍋爐排污水pH和電導(dǎo),數(shù)據(jù)見表4。
表4 中壓廢熱鍋爐鍋爐水分析數(shù)據(jù)
從表4可知:經(jīng)過對中壓廢熱鍋爐排污的改造優(yōu)化后,鍋爐水的水質(zhì)得到改善。
通過分析參數(shù)和現(xiàn)場排污現(xiàn)象,判斷影響中壓廢熱鍋爐排污水指標(biāo)異常的主要因素為排污系統(tǒng)故障和控制液位偏低。通過針對性采取措施,排污水指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn),但是引起排污水指標(biāo)異常的因素還有很多,不論是何種因素都會對生產(chǎn)造成較大的影響,甚至?xí)p壞設(shè)備。要積極采取科學(xué)的技術(shù)防范措施,時刻關(guān)注工藝參數(shù),提高指標(biāo)敏感性,深刻汲取事故教訓(xùn),加強操作和管理人員的培訓(xùn),提升專業(yè)管理水平,避免類似情況發(fā)生,為裝置長周期穩(wěn)定運行提供有力的技術(shù)保障。