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        浸入式離心泵斷軸分析方法淺析

        2024-03-20 09:17:50蔣雄強(qiáng)
        設(shè)備管理與維修 2024年4期
        關(guān)鍵詞:分析質(zhì)量

        蔣雄強(qiáng)

        (南方泵業(yè)股份有限公司,浙江杭州 311228)

        0 引言

        在化工石油行業(yè)生產(chǎn)中,原料、半成品和成品大多數(shù)是液體,泵不僅起輸送液體和提供化學(xué)反應(yīng)壓力及流量的作用,而且在很多裝置中還用來調(diào)節(jié)溫度,一旦出現(xiàn)故障往往會使整個系統(tǒng)停止工作。因此,有人把泵比喻為化工工藝流程中的“心臟”。

        隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展,以及智能水泵、數(shù)字水泵、鋰電泵等專業(yè)商用泵的制造工藝技術(shù)水平不斷進(jìn)步,家庭排水、農(nóng)田水利、飲水安全工程、商業(yè)配套等下游領(lǐng)域?qū)λ玫膽?yīng)用不斷擴(kuò)大,需求量逐年增加。2018—2024 年,年復(fù)合增長率為5.81%,2024 年水泵市場總規(guī)模達(dá)到665 億美元。

        目前我國水泵生產(chǎn)廠家數(shù)量達(dá)6000 多家,但規(guī)模以上企業(yè)只有約1300 家,大部分水泵廠家生產(chǎn)規(guī)模小、經(jīng)營粗放、技術(shù)水平低、工藝和裝備相對落后,沒有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),水泵品牌知名度低。近年來,國內(nèi)水泵生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)水平取得了較大進(jìn)步,從傳統(tǒng)的單體制造生產(chǎn)線向智能化、自動化生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變,并大大拉動制造業(yè)中自動化技術(shù)應(yīng)用的需求。目前我國行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品,已接近世界同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。

        1 QC 改善過程

        1.1 立項原因

        2021 年3 月,某辦事處反饋客戶現(xiàn)場發(fā)生了泵軸斷裂事故,為同批次的同一款浸入式多級離心泵。統(tǒng)計公司2020 年度出廠水泵數(shù)量、故障類型及故障頻次,運(yùn)用柏拉圖數(shù)據(jù)表格進(jìn)行兩次分析,能夠充分反映出“少數(shù)關(guān)鍵、多數(shù)次要”的規(guī)律,尋找主要因素、抓住主要矛盾。一次分析以多級泵工廠3 種機(jī)型為例,立式泵、臥式泵和浸入式多級離心泵均發(fā)生過斷軸事故,但立式泵和臥式泵的出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于浸入式多級離心泵,但從過去的12 個月數(shù)據(jù)來看,浸入式多級離心泵的故障數(shù)量卻高于其他機(jī)型。二次分析浸入式多級離心泵不同級數(shù)的斷軸比例,發(fā)現(xiàn)4-140 型水泵斷軸頻次最高,且與2021 年3 月反饋軸斷裂事故為同批次的同一款浸入式多級離心泵,故選定該型號為本次QC質(zhì)量改善的突破口,進(jìn)行全面的分析。

        1.2 目標(biāo)設(shè)定

        結(jié)合公司內(nèi)部全面質(zhì)量管理要求,抓質(zhì)量不僅僅是抓生產(chǎn)制造的質(zhì)量,更是從源頭抓起,貫穿于從設(shè)計開始一直到售后服務(wù)的全過程,動員全體員工、參與這項活動,要以顧客為關(guān)注的中心來開展活動,以更高的質(zhì)量服務(wù)要求,完成4-140 型浸入式多級離心泵的斷軸不良零化。

        探索質(zhì)量管理發(fā)展5 個階段,目前處于一個混合階段:

        第一階段,質(zhì)量檢驗階段,以質(zhì)量檢驗把關(guān)為主,是從半成品或產(chǎn)品中間挑出廢品和次品,是一種事后把關(guān)式的管理,它依靠的是檢查人員的經(jīng)驗和責(zé)任心。

        第二階段,統(tǒng)計質(zhì)量控制階段,適應(yīng)生產(chǎn)力大發(fā)展的要求,利用數(shù)理統(tǒng)計的原理對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,從而采取處理措施,把質(zhì)量檢驗發(fā)展到由事后把關(guān)變成事前控制。

        第三階段,全面質(zhì)量管理階段,一種“全攻全守”型的階段。

        第四階段,質(zhì)量保證階段,一切應(yīng)該做的事情訂立成質(zhì)量手冊,通過程序文件以及一系列的質(zhì)量表格文件來控制。

        第五階段,零缺陷的質(zhì)量管理,目標(biāo)是第一次就把事情做對,而且把每次做對作為奮斗方向。

        1.3 現(xiàn)況分析

        (1)現(xiàn)況原因初步分析。采用頭腦風(fēng)暴,小組人員在正常融洽和不受任何限制的氣氛中以會議形式進(jìn)行討論、座談,打破常規(guī),積極思考、暢所欲言,充分發(fā)表看法。結(jié)合4M 檢核法,即“人—機(jī)—料—法”分析法,增加產(chǎn)品制造及使用過程中所處的環(huán)境分析,展開分析浸入式多級離心泵斷軸的潛在原因有泵軸設(shè)計尺寸及強(qiáng)度合理性、生產(chǎn)過程中的裝配一致性的工藝能力、水泵裝配過程的熟練度、拉桿鎖附扭力值的管控裝配平臺合理性、裝配工治具有效性、泵軸圓鋼材料選型及加工方式的合理性等。

        通過擴(kuò)大不良因素、保留單一變量進(jìn)行故障的模擬再現(xiàn)實驗,實驗主體為4-140 型浸入式水泵,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,驗證內(nèi)容見表1。

        表1 故障的模擬再現(xiàn)實驗

        圖1 離心泵結(jié)構(gòu)

        實驗過程中未發(fā)生斷軸故障,為探究故障真因,成立小組,運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展斷軸問題的分析及處理。

        (2)泵軸設(shè)計合理性確認(rèn)。根據(jù)水泵電機(jī)功率,轉(zhuǎn)速,運(yùn)用公式T=9565×P/n 及軸尺寸計算公式,計算出電機(jī)扭矩為1.8 N·m、泵軸直徑設(shè)計值為12 mm、扁軸處寬度設(shè)計值為10 mm,判定設(shè)計合理。

        (3)泵軸應(yīng)力模擬分析。運(yùn)用Solid Works 軟件確定扁軸連接處為應(yīng)力集中點,模擬運(yùn)行處于臨界值最高點,符合斷軸位置。

        (4)工廠人員熟練度調(diào)查。裝配人員平均工齡均大于3 年,崗位應(yīng)會考核均通過。

        (5)水泵裝配扭矩一致性確認(rèn)。拉桿M10 和鎖緊螺母M8 的設(shè)計扭矩分別為18~23 N·m、25~30 N·m,工廠量測10 臺份拉桿及鎖緊螺母扭矩均符合設(shè)計要求且Cp(過程能力指數(shù))值穩(wěn)定,擰緊工具符合周期性標(biāo)定。

        (6)裝配工裝水平度調(diào)查。對生產(chǎn)線的移動裝配平臺板進(jìn)行水平度量測統(tǒng)計,水平度均小于0.55°,且同一流水線其他產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)斷軸故障。

        (7)工治具使用情況。移動裝配平臺板上泵軸及泵頭的定位工裝部分存在水平晃動問題,未及時檢修,作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范了聯(lián)軸器調(diào)節(jié)工裝使用及盤車動作,質(zhì)量及技術(shù)部對庫存泵進(jìn)行隨機(jī)開箱盤車檢驗,檢驗的10 臺泵中,存著盤動困難。

        (8)導(dǎo)葉配合尺寸調(diào)查。歪斜原因為導(dǎo)葉止口尺寸間隙+平面跳動累積,根據(jù)導(dǎo)葉外殼同心度測量水泵導(dǎo)葉10 級累積值為2.63 mm。

        (9)泵頭尺寸量測。泵頭配合安裝面設(shè)計圓跳動小于0.025 mm,實測均值為0.08 mm、偏大超差。泵頭是連接電機(jī)及泵體的重要零部件,影響泵軸與電機(jī)軸的同心度。

        (10)泵軸材料特性。棒材廠商及第三方檢測提供的材料特性報告,包含硬度、抗拉強(qiáng)度及理化分析數(shù)據(jù),均符合NFJSS13—2020-A0 不銹鋼圓棒技術(shù)規(guī)格書,供應(yīng)商除在原料端進(jìn)行抽檢PMI 確認(rèn)鋼種外,后續(xù)生產(chǎn)流程每捆料的流轉(zhuǎn)均有嚴(yán)格ID 管控,每工序包括標(biāo)識管理,噴漆鋼種識別管理,同平臺不可拆兩捆棒材,以確保鋼種無誤,廠內(nèi)棒材分為兩家供應(yīng)商,成品泵軸無標(biāo)識,無法精準(zhǔn)溯源。

        (11)泵軸軸肩的寬度設(shè)計值為9.85~10.00 mm,實際量測為9.85 mm、偏下差但符合設(shè)計要求,Cp值為2.11,直線度小于設(shè)計值0.02 mm/(100 mm)。

        (12)斷軸水泵運(yùn)行環(huán)境。泵軸斷裂4 臺的液體介質(zhì)明確為乙二醇水溶液,乙二醇對金屬具有一定腐蝕性,不同濃度的溶液對金屬的腐蝕能力有所差異。用抹布仔細(xì)擦拭泵軸試樣,表面光亮如新,未見明顯的腐蝕麻點等表面缺陷。售后資料缺乏運(yùn)行溫度、壓力、流量、啟動頻次及出廠日期等工況的統(tǒng)計,特殊情況NG 水泵須進(jìn)廠拆解分析。

        1.4 要因分析及對策制定實施

        1.4.1 組合工裝晃動

        生產(chǎn)線部分裝配工裝晃動損壞,泵軸與泵頭裝配無定位,導(dǎo)致泵軸與電機(jī)軸不同心。原有定位銷式工裝結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不同型號需更換定位銷,且安裝時需對孔,重新設(shè)計內(nèi)止口式工裝,但導(dǎo)葉級數(shù)越大、尺寸鏈越長,累積誤差加大。泵體進(jìn)水體模擬轉(zhuǎn)動量測圓跳動最大值為5.7 mm,平面跳動最大值為0.78 mm,新增壓緊設(shè)備,保證拉桿鎖付時進(jìn)水體與泵頭的同心度。組合工裝設(shè)備整改完成,進(jìn)水體圓跳動及平面跳動改善明顯,進(jìn)水體圓跳動控制在3 mm 以下、平面跳動低于0.5 mm,優(yōu)化改善提升40%(表2)。

        表2 CDLK 4-140 型水泵改善前后進(jìn)水體跳動數(shù)據(jù)對比 mm

        1.4.2 泵頭圓跳動不良

        泵頭圓跳動不良的原因主要有3 個:

        (1)加工夾具造成的誤差,現(xiàn)有路線第一序加工電機(jī)口所有尺寸,第二序加工過水端所有尺寸。

        (2)檢測誤差,檢測的方法是使用定尺寸盤,人工旋轉(zhuǎn)檢測,每個人的操作誤差在0.02 mm 左右。

        (3)定位面變形及毛刺誤差,前者是因電機(jī)安裝面的螺紋安裝孔,鉆孔變形及毛刺造成的定位誤差,而后者的工藝優(yōu)化難度較大、待進(jìn)一步處理。

        1.4.3 水泵盤動困難

        水泵盤動困難的原因及應(yīng)對措施主要有:首先是作業(yè)遺漏,無法探測是否進(jìn)行盤動作業(yè),很難進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場的統(tǒng)計管理,技術(shù)部定期開展工藝一致性檢查工作;其次是標(biāo)準(zhǔn)不一致,水泵裝配完成后人工進(jìn)行盤動判定,轉(zhuǎn)動靈活性判定結(jié)果因人而異,新增水泵盤動扭力計,量化盤動聯(lián)軸器的扭矩,更改出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn),新增盤動扭矩值不大于0.3 N·m 后方可出廠;最后是雜質(zhì)堵塞,水泵裝配完成進(jìn)行測試后,測試臺用水雜質(zhì)可能影響盤動,測試臺水質(zhì)納入設(shè)備管理條例,新增每月一次的水質(zhì)檢查。

        另外,泵軸尾端新增標(biāo)刻供應(yīng)商代碼,軸肩尺寸偏下差改善,銑加工程序變更,用刀補(bǔ)來改善泵軸的共面問題,新增銑扁軸設(shè)備。改善后泵軸軸肩寬度設(shè)計值為9.85~10.00 mm,實際量測均值為9.9 mm。

        2 效果確認(rèn)

        至2022 年6 月底,改善徹底完成。統(tǒng)計、分析2022 年度第三及第四季度的售后資料數(shù)據(jù),浸入式水泵斷軸臺數(shù)為零,減少了因返工而造成的直接損失金額約2000 元/年,大大降低客戶抱怨,提高客戶滿意度。同時,該項目還梳理了工廠流水線CDLK 水泵的生產(chǎn)工藝規(guī)范,加強(qiáng)一致性管理,強(qiáng)化涉及零件質(zhì)量檢測,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提升同類產(chǎn)品競爭力及口碑,小組成員進(jìn)一步了解QC 改善的解析手法。

        3 標(biāo)準(zhǔn)化

        標(biāo)準(zhǔn)化的作用主要有,是組織現(xiàn)代化生產(chǎn)的重要手段和必要條件,是合理發(fā)展產(chǎn)品品種、組織專業(yè)化生產(chǎn)的前提;是公司實現(xiàn)科學(xué)管理和現(xiàn)代化管理的基礎(chǔ),提高產(chǎn)品質(zhì)量保證安全、衛(wèi)生的技術(shù)保證;是國家資源合理利用、節(jié)約能源和節(jié)約原材料的有效途徑;是推廣新材料、新技術(shù)、新科研成果的橋梁;是消除貿(mào)易障礙、促進(jìn)國際貿(mào)易發(fā)展的通行證。

        通過本次對浸入式液下泵斷軸的QC 質(zhì)量零化改善,對工廠的自動化流水線及零部件的尺寸優(yōu)化進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化,未來將以點帶面、對立式泵及臥式泵裝配線進(jìn)行同等調(diào)查分析,嚴(yán)格遵循“標(biāo)準(zhǔn)化—執(zhí)行—查核—處置”的流程。

        4 結(jié)束語

        水泵斷軸問題涉及的零件較多,需要進(jìn)行分析的要因項較多,單純靠后期對問題的分析及解決是一個復(fù)雜的過程,影響的因素和改善方法多種多樣,應(yīng)針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行具體分析和改善,解決問題的關(guān)鍵在于如何找到快捷、簡單、費用低且狀態(tài)穩(wěn)定的方案。

        水泵的許多故障難點是將生產(chǎn)過程中的不穩(wěn)定性放大,所以在解決這些問題時首先要消除這些不穩(wěn)定因素,特別是涉及一些尺寸鏈過長的問題,如何更有效地控制產(chǎn)品零件尺寸的不穩(wěn)定性,還值得進(jìn)一步的探索。

        浸入式水泵的使用量較大、品種齊全,在基于可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保的總體背景下,市場對設(shè)備提出了更多新要求,如提升效率、節(jié)能減耗、降低運(yùn)行噪聲、延長使用壽命、控制/監(jiān)測的自動化和智能化等,只有自主創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能更好、更快地轉(zhuǎn)化科技成果、進(jìn)行技術(shù)升級,并賦予產(chǎn)品更高的技術(shù)附加值。

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