彭榮華,王逸林
(海裝駐青島地區(qū)第一軍事代表室,山東 青島 266000)
某船修后航行試驗時,2 臺12 V20/27 主機工作良好,最高轉(zhuǎn)速能夠達到該型柴油機的額定轉(zhuǎn)速。動力系統(tǒng)的油溫、水溫、油壓、水壓和控制氣壓都工作正常,各缸爆炸壓力也比較均勻,主要參數(shù)均符合標準要求。但是操縱室內(nèi)主機排溫顯示儀上顯示的主機各缸排溫混亂,在額定轉(zhuǎn)速時,部分缸排溫甚至降至60 ℃左右,與主機真實運行狀態(tài)完全不符,影響了主機修理人員對主機各缸工作狀態(tài)的判斷。
航行試驗結(jié)束后,船廠連夜檢查排溫異常故障。①拆卸所有熱電偶,送計量站進行校驗。經(jīng)校驗,所有熱電偶實驗室內(nèi)工作正常,輸出電壓隨溫度升高線性良好;②檢查操縱室排溫顯示儀溫度顯示特性,從機旁和操縱室2 處接線箱模擬K型熱電偶,輸入標準電壓信號,排溫顯示儀上的溫度顯示與K型熱電偶標準分度表要求一致,穩(wěn)定性較好,沒有發(fā)現(xiàn)異常;③由于修理人員對該船以前的工作狀態(tài)并不了解,為了徹底解決問題,檢查從操縱室到熱電偶的連接線纜,判斷是否有反接、短路、斷路和接地現(xiàn)象。經(jīng)檢查,部分線纜因長期工作在高溫環(huán)境下有接地情況,還有部分熱電偶正負極性接反。船廠根據(jù)實際情況,使用原材質(zhì)更換了所有存在故障的線纜,系統(tǒng)恢復后,主機空車進1 試驗,各缸排溫顯示100 ℃左右,基本處于正常范圍內(nèi)。但是在航行驗證時發(fā)現(xiàn),主機轉(zhuǎn)速進1時排溫基本正常,但轉(zhuǎn)速達到進2、進3、進4時,排溫再次出現(xiàn)異常,在機旁接線箱測量熱電偶輸出電壓,與顯示溫度一致,主機排溫線性再次混亂。當主機減速到進1時排溫異?,F(xiàn)象依然存在。其中左主機尤為嚴重,A1、A2、A4、A6、B2、B3、B4、B5缸溫度不升反降,溫度曲線明顯異常,左主機(故障驗證航次)排溫記錄表見表1。
表1 左主機(故障驗證航次)排溫記錄表 ℃
結(jié)合第一次航行試驗后故障排查過程,針對2次航行試驗主機的排溫實際情況分析:①主機爆壓均勻,排除主機各缸工作不穩(wěn)定的可能;②排溫顯示儀溫度顯示與分度表電壓值一一對應(yīng),排除排溫顯示儀工作不穩(wěn)定的可能;③最終問題的根源集中在熱電偶和熱電偶至接線箱間線纜上。
綜合所有現(xiàn)象分析,引起異常的因素可能有以下2個方面:①熱電偶在主機高速運行時,因振動過熱,出現(xiàn)接觸不良或接地情況;②熱電偶至主機接線箱的線纜為K型補償導線,在接線時只關(guān)注了電纜的電氣通斷特性,沒有考慮溫度補償特性,如果將補償導線兩端整體接反,高溫時會出現(xiàn)反向溫度補償,從而導致溫度負增長。
該型主機原來配套的熱電偶為K 型鎳鉻/鎳硅熱電偶,因主機排煙系統(tǒng)溫度較高,為了保護操作人員安全,防止高溫燙傷,在排煙管外邊增加了一個隔溫護罩,形成了一個高溫區(qū),熱電偶也被罩在里邊,如果直接將排溫信號從熱電偶送到排溫顯示儀上,缺少熱電偶與真實環(huán)境的溫度補償,排溫顯示會普遍偏低。由于在主機運轉(zhuǎn)時防護罩內(nèi)溫度非常高,建造設(shè)計時,為了保證排溫顯示正常,從熱電偶至主機接線箱配套了與熱電偶同材質(zhì)的K型補償導線,將低溫端從熱電偶引到接線箱,保證低溫端與環(huán)境溫度一致,加上系統(tǒng)環(huán)境補償,排溫顯示儀上能正確顯示各缸真實溫度。排溫熱電偶測量原理示意圖如圖1 所示,其中,t1為主機各缸排煙真實溫度;t2為熱電偶安裝區(qū)域溫度;t3為環(huán)境溫度。
圖1 排溫熱電偶測量原理示意圖
熱電偶是一種無源傳感器,通過2 種不同材質(zhì)導線組成的回路,在不同溫度下產(chǎn)生不同的熱電動勢,一種為2種導體接觸電動勢,另一種為單一導體溫差電動勢。由圖1可知,主機各缸的排煙溫度測量點的位置在主機內(nèi)部,而且處于超高溫區(qū),無法直接測量,所以通過K 型鎳鉻/鎳硅熱電偶、補償導線以及環(huán)境溫度補償測量真實溫度。本船采用鎳鉻/鎳硅2 種不同金屬材質(zhì)熱電偶,通過熱電偶分度表綜合計算可以得到熱電偶溫差Δtr:
補償導線與熱電偶是同一屬性材質(zhì),所以,根據(jù)補償導線兩端產(chǎn)生的電動勢,經(jīng)分度表綜合計算得到補償導線溫差Δtb:
在接線正確的情況下,顯示溫度t:
當補償導線兩端正負極接反時,形成反向補償,此時補償導線溫差(Δtb′)為-Δtb,反向補償顯示溫度t′為:
由式(3)和式(4)可得:
由式(5)可得,顯示溫度與真實溫度相差2Δtb。通過實驗室模擬試驗,當補償導線整體接反時,如果補償導線部位溫度升高,顯示溫度可能出現(xiàn)負增長。
結(jié)合幾次系泊試驗和航行試驗情況分析,當主機系泊試驗空車或進1 時,主機運行時間比較短,Δtr增長較快。而t2還沒有開始升高,與t3相差比較小,所以Δtb數(shù)值不會太大,雖然數(shù)值偏低一點,綜合主機工況不穩(wěn)定的現(xiàn)實,排溫顯示誤差能夠接受,呈現(xiàn)排溫正常的假象。當主機航行試驗工況增加到進2、進3、進4時,Δtr增長趨緩。t2顯著增加,局部溫度可以達到80 ℃以上,而t3變化較小。Δtb就被急劇放大,Δtb數(shù)值可能達到60 ℃以上,甚至更高。如果此時補償導線是反向補償,顯示溫度t′的線性取決于Δtr和Δtb線性斜率,顯示溫度出現(xiàn)負增長。此時顯示溫度t′與真實溫度t1相差2Δtb,所以300 ℃的排溫顯示100 ℃左右,驗證了表1中溫度異常的現(xiàn)象。此時,當主機轉(zhuǎn)速降回到進1 后,t2仍然處于高溫狀態(tài),Δtb數(shù)值依然保持比較高的狀態(tài),排溫顯示異?,F(xiàn)象依然存在,從理論上證明了航行試驗時的各種現(xiàn)象。
經(jīng)過現(xiàn)場進一步分解檢查,發(fā)現(xiàn)主機排溫曲線異常的熱電偶補償導線全部正負極反接。對補償導線調(diào)整后,在現(xiàn)場用烤箱靜態(tài)加溫試驗,排溫顯示儀顯示的溫度值隨烤箱溫度升高同步升高,排溫顯示系統(tǒng)工作恢復正常。經(jīng)過該船返航過程驗證,各缸排溫隨主機工況線性增長,最終故障得以徹底解決。左主機(返航)排溫記錄見表2。
表2 左主機(返航)排溫記錄表 ℃
通過這次排溫顯示故障的排除和原因分析,施工人員在接線過程中,不能通過簡單的線路通斷證明接線的正確與否,尤其是在特種電纜的安裝時,不僅要了解特種電纜的基本電氣特性,還要熟悉掌握其物理特性,為設(shè)備安裝和故障分析判斷打牢理論基礎(chǔ),減少試驗試航頻次,縮短船舶修理周期。