雷 翔,張 業(yè),范思瑾,熊開勝,王 晨,白寅良
(1.紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,云南玉溪 653100;2.云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,云南昆明 650024)
煙葉水分是打葉復(fù)烤生產(chǎn)過程中的重要控制指標(biāo),對打葉復(fù)烤煙葉加工質(zhì)量有重要影響[1]。打葉風(fēng)分工序前通過真空回潮、一次潤葉、二次潤葉等工序調(diào)控?zé)熑~水分,以提升煙葉的均勻性和耐加工性[2-3]。針對煙葉水分、力學(xué)特性及加工性能之間關(guān)系,行業(yè)內(nèi)已有大量相關(guān)研究。李躍峰[4]等通過研究煙葉溫度、水分與打葉質(zhì)量的關(guān)系,提出在一定范圍內(nèi)提高煙葉溫度和水分有利于提升打葉質(zhì)量。張玉海[5]等在對煙葉抗碎性、力學(xué)特性等物理指標(biāo)與水分相關(guān)性研究與分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)化調(diào)整了打葉水分范圍。位輝琴[6]等研究了打葉風(fēng)分環(huán)節(jié)煙葉水分的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)隨著打葉工序的推進(jìn),煙葉水分逐漸散失,且低等級煙葉較高等級煙葉散失量大。綜合相關(guān)研究成果可知,適宜的水分范圍對打葉風(fēng)分過程有重要影響,但煙葉經(jīng)過多級打葉風(fēng)分后,水分、溫度下降較多,而目前尚無關(guān)于打葉風(fēng)分工序中水分調(diào)控的研究。本文基于已有的研究成果,針對當(dāng)前打葉風(fēng)分環(huán)節(jié)中后級水分散失較多問題,在五打十八分設(shè)備中的三級打葉機(jī)前增加隧道式水分調(diào)控裝置,對煙葉進(jìn)行增溫增濕,并采用實(shí)驗(yàn)的方法研究了打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控對打葉復(fù)烤加工質(zhì)量的影響。
本文選用的研究材料包括云南玉溪云87 品種VBO3S 模塊、云南昭通云116 品種VCO3S 模塊。其中,云南玉溪云87 品種VBO3S 模塊為上部煙葉模塊;云南昭通云116 品種VCO3S 模塊為跨部位組配模塊。
本文采用的儀器與設(shè)備包括:臥式打葉風(fēng)分機(jī)組(額定流量12 000 kg/h,五打十八分);級間水分調(diào)控設(shè)備(自研設(shè)備,增溫能力≥5 ℃,加濕量約72 kg/h,圖1);CA24 型葉片振動(dòng)分選機(jī),CA14 型葉含梗檢測機(jī);FREAS625 型鼓風(fēng)式烘箱;LS 型手持式紅外測溫儀;電子天平(精度1 g)。
圖1 打葉風(fēng)分工序級間水分調(diào)控裝置
采用在線生產(chǎn)方式開展實(shí)驗(yàn),即在正常生產(chǎn)狀態(tài)下,調(diào)整級間隧道式煙葉水分調(diào)控裝置的設(shè)備參數(shù),取樣檢測煙葉的水分、溫度、葉片結(jié)構(gòu)、加工損耗等指標(biāo)。
(1)參數(shù)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)。在正常生產(chǎn)模式下,固定二次潤葉出口煙葉水分為18.0%±1.0%,二次潤葉出口煙葉溫度為(45.0±5.0)℃,開啟隧道式煙葉水分調(diào)控裝置。水分調(diào)控裝置可調(diào)節(jié)參數(shù)為熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率、加濕器開度。設(shè)計(jì)3 種因素的水平正交實(shí)驗(yàn)(表1),按表1 參數(shù)組合進(jìn)行實(shí)驗(yàn),在煙葉水分調(diào)控裝置入口和出口分別取樣測試煙葉的水分和溫度,從而找出影響煙葉水分、溫度調(diào)控的主要因素。
表1 參數(shù)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)
(2)級間水分調(diào)控效果研究?;趨?shù)優(yōu)化結(jié)果,選擇適宜的參數(shù)組合,采取固定二次潤葉出口物料流量、煙葉水分和溫度、打葉機(jī)和風(fēng)分器的控制參數(shù)的加工方式進(jìn)行實(shí)驗(yàn),對比級間水分調(diào)控裝置關(guān)閉、開啟條件煙葉水分、葉片結(jié)構(gòu)差異。按照YC/T 146—2010《煙葉打葉復(fù)烤工藝規(guī)范》[7]、YC/T 147—2010《打葉煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)》[8]標(biāo)準(zhǔn)檢測方法,分別在各級風(fēng)分器風(fēng)分葉片出口取樣,測試煙葉的水分,并計(jì)算水分極差值;分別在3~5 級打葉風(fēng)分匯總處、打葉風(fēng)分總匯總處取樣測試葉片結(jié)構(gòu)。二次潤葉、打葉風(fēng)分工序的設(shè)備工藝參數(shù)見表2。
表2 設(shè)備工藝參數(shù)
對云南玉溪云87 品種VBO3S 模塊按照上述的參數(shù)優(yōu)化測試方案進(jìn)行測試(表3),并對測試結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析(表4)。
表3 參數(shù)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果
表4 參數(shù)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)相關(guān)性分析結(jié)果
由表4 可知:①在隧道式級間水分調(diào)控下,煙葉的水分變化與熱風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率、加濕器開度兩個(gè)參數(shù)呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)性,而與熱風(fēng)溫度的相關(guān)性不顯著;②煙葉的溫度變化與熱風(fēng)溫度呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)性,與熱風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率和加濕器的開度兩個(gè)參數(shù)的相關(guān)性不顯著;③實(shí)驗(yàn)條件下的煙葉增溫范圍為3.6~11.8 ℃,為提升煙葉柔韌性且不對煙葉內(nèi)在品質(zhì)造成較大的影響,考慮調(diào)控后的煙葉溫度與二次潤葉出口煙葉溫度相近,并結(jié)合表1 數(shù)據(jù),將調(diào)控裝置的熱風(fēng)溫度設(shè)置在75 ℃;④在實(shí)驗(yàn)條件下,煙葉水分增加范圍為-0.01%~0.62%,以適當(dāng)增加煙葉的水分為目標(biāo),結(jié)合表1 數(shù)據(jù),將調(diào)控裝置的熱風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率設(shè)置為40 Hz、加濕器開度為80%。綜上所述,水分調(diào)控裝置最佳參數(shù)組合為熱風(fēng)溫度75 ℃、熱風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率40 Hz、加濕器開度80%。
按照上述參數(shù)優(yōu)化的水分調(diào)控裝置最佳參數(shù)及表2中設(shè)備工藝參數(shù),選取云南昭通云116 品種VCO3S 模塊,測試級間水分調(diào)控裝置關(guān)閉、開啟條件下,測量計(jì)算各級風(fēng)分器出口煙片水分極差值、葉片結(jié)構(gòu)、加工損耗。
2.2.1 煙葉水分測試結(jié)果分析
在煙葉水分調(diào)控裝置關(guān)閉、開啟狀態(tài)下,測量各級風(fēng)分器出口分離出的煙葉水分并計(jì)算水分極差值,測試結(jié)果見表5。
表5 不同狀態(tài)下水分測試結(jié)果%
由表5 可知,在現(xiàn)有打葉風(fēng)分生產(chǎn)工藝不變的情況下,引入級間水分調(diào)控設(shè)備,對進(jìn)入三級打葉的物料進(jìn)行水分調(diào)控,打葉風(fēng)分工藝段各級風(fēng)分器出口水分極差值由1.52%降低至0.93%,煙葉水分的均勻性明顯提升。
2.2.2 葉片結(jié)構(gòu)測試結(jié)果分析
在級間水分調(diào)控裝置關(guān)閉、開啟狀態(tài)下,煙葉葉片結(jié)構(gòu)測試結(jié)果如表6 所示。由表6、圖2、圖3 可知:①在調(diào)控裝置開啟狀態(tài)下,三級打葉后的煙葉大片率提升3.04%、中片率提升0.60%,相應(yīng)的小片率和碎片率均有所下降,同時(shí)葉含梗率下降0.29%,證明三級打葉后煙葉加工葉片結(jié)構(gòu)有一定改善;②在調(diào)控裝置開啟狀態(tài)下,打葉后匯總處煙葉大中片率提升0.87%,小片率、碎片率、葉含梗率均有所下降。
表6 級間水分調(diào)控后葉片結(jié)構(gòu)檢測結(jié)果%
圖2 三級打葉煙葉結(jié)構(gòu)對比
圖3 打葉匯總煙葉結(jié)構(gòu)對比
2.2.3 打葉過程損耗測試結(jié)果分析
在復(fù)烤成品水分控制在相同標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),測量打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控裝置關(guān)閉、開啟條件下,打葉復(fù)烤生產(chǎn)損耗如表7 所示。從表7 可知,與關(guān)閉狀態(tài)對比,開啟打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控裝置出片上升0.09%、出梗率提升0.12%、芝麻片率下降0.08%、實(shí)物得率提升0.13%,證明打葉復(fù)烤加工過程損耗得到改善。
表7 級間水分調(diào)控效果研究投入產(chǎn)出數(shù)據(jù) %
通過開展打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控優(yōu)化研究,使打葉風(fēng)分過程中的煙葉水分均勻性、葉片結(jié)構(gòu)、加工損耗均得到程度改善。
(1)打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控裝置對煙葉的水分和溫度能起到一定的調(diào)節(jié)作用。水分調(diào)控裝置對煙葉增溫效果顯著,增加水分效果一般。本調(diào)控裝置目的是對煙葉水分進(jìn)行小幅補(bǔ)充,而煙葉本身水分較高,在此條件下要大幅增加煙葉水分,需大幅增加熱風(fēng)溫度、加濕量,并延長接觸時(shí)間。但考慮到長時(shí)間處于高溫、高濕環(huán)境對煙葉內(nèi)在品質(zhì)的影響,本級間水分調(diào)控裝置未引入熱能量較高的蒸汽,而采用“熱風(fēng)+霧化水”的方式對煙葉水分進(jìn)行調(diào)控。
(2)采用打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控工藝后,三級打葉后以及打葉后匯總煙葉的大中片率均有提升,小片率、碎片率和葉含梗率有一定降低,即表明通過調(diào)控裝置對進(jìn)入三級打葉機(jī)煙葉的水分和溫度補(bǔ)償提升后,煙葉的加工性能發(fā)生改變,從而影響三級打葉后的葉片結(jié)構(gòu)。由于三級打葉后的煙葉出片量約占整個(gè)打葉風(fēng)分工藝段出片量的30%左右,所以三級打葉后葉片結(jié)構(gòu)的改善會(huì)使相應(yīng)的打葉后匯總煙葉葉片結(jié)構(gòu)有一定程度的提升。
(3)采用打葉風(fēng)分級間水分調(diào)控工藝后,打葉復(fù)烤生產(chǎn)的實(shí)物得率提升0.13%,說明級間水分調(diào)控后煙葉的耐加工性有一定提升,加工過程造碎減少且實(shí)物產(chǎn)出增多,即表明水分調(diào)控工藝對控制煙葉加工損耗有一定改善作用。