陳建忠
(中國平煤神馬控股集團有限公司,河南 平頂山 467000)
綜掘工作面作為礦井主要產(chǎn)塵點之一,粉塵污染問題十分突出[1-3]。高濃度粉塵場不僅嚴重威脅井下職工的身心健康,同時也會誘發(fā)粉塵爆炸事故,導致大量人員傷亡及經(jīng)濟損失。此外,粉塵還會嚴重降低井下能見度,導致攝像頭、傳感器等高精度儀器無法正常工作,阻礙了智能化開采技術(shù)的發(fā)展[4-7]。平煤股份六礦戊10-22220 綜掘工作面不僅是高瓦斯煤層,同時煤體疏水性較大,干式除塵及常規(guī)水噴霧降塵并不適用該工作面。此外,該工作面水壓不穩(wěn)定且風量較大,致使現(xiàn)有霧場無法有效覆蓋產(chǎn)塵區(qū)域。為提高戊10-22220 綜掘工作面粉塵防治效率,采用數(shù)值模擬的方法研究巷道風流及粉塵時空運移分布規(guī)律,根據(jù)模擬結(jié)果,合理布置噴霧裝置,達到更好的降塵效果。
綜掘工作面實際生產(chǎn)過程中,巷道中含塵氣流中粉塵所占體積分數(shù)遠小于10%,因此選用歐拉-拉格朗日模型進行模擬計算[8]。
掘進巷道風流可視為連續(xù)相流體,適用于歐拉法,其流動滿足連續(xù)性方程、動量方程和能量方程。將空氣視作不可壓縮氣體,連續(xù)性方程簡化[9]:
式中:u、v、w分別為連續(xù)相速度矢量沿x、y、z方向分量,m/s。
動量方程(N-S 方程)可表示:
其中:μt=ρ·Cμ·k2/ε
式中:ρ為連續(xù)相密度,kg/m3;t為時間,s;k為湍流動能,m2/s2;ε為湍動能耗散率,m3·s2;μ為層流黏性系數(shù),Pa·s;μt為湍流黏性系數(shù),Pa·s;Cμ為常數(shù),Cμ=0.09。
將粉塵顆粒視為離散相隨風流流動,適用于拉格朗日法,主要受到重力、浮力和阻力等力的作用,連續(xù)相與離散相相互作用,粉塵顆粒的控制方程[10]:
式中:FD為顆粒單位質(zhì)量阻力,N;μp為離散相流速,m/s;ρp為粉塵密度,kg/m3;Re為雷諾數(shù),無因次量;dp為顆粒直徑,m;CD為阻力系數(shù),無因次量;α1、α2和α3為常數(shù)。
戊10-22220 綜掘工作面巷道設(shè)計長度1900 m,斷面呈梯形,內(nèi)幫高度3 m,外幫高度3.8 m,寬5.2 m,工作面需風量534 m3/min。為便于模擬,簡化了掘進巷道,取距離迎頭50 m 巷道長度作為研究對象,采用Solidworks 建模軟件建立全尺寸物理模型,再利用ICEM 軟件對模型進行網(wǎng)格劃分,設(shè)置最大網(wǎng)格尺寸0.4 m,最小尺寸為1.55×10-5m,對物理模型不同部位單獨進行尺寸加密調(diào)整,從而得到非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,最小網(wǎng)格質(zhì)量超過0.3,滿足計算需求。物理模型及網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖1 所示。
圖1 物理模型與網(wǎng)格劃分
經(jīng)過現(xiàn)場取樣,采用激光粒度分析儀進行粒度測試,得到粉塵顆粒的最大、最小、中位粒徑并計算出粉塵分散度系數(shù),根據(jù)現(xiàn)場粉塵濃度測量結(jié)果,計算出離散相噴射源的質(zhì)量流率[11]。具體模擬參數(shù)設(shè)置見表1。
表1 邊界條件及粉塵顆粒主要參數(shù)設(shè)置
為驗證Fluent 模擬結(jié)果的準確性與可靠性,對掘進工作面現(xiàn)場進行了風速實測,并對實測結(jié)果與模擬結(jié)果進行比較。在迎頭后方5 m 處(進風側(cè)與回風側(cè)行人通道1.8 m 和0.5 m 高度)、掘進機后方15 m 處(回風側(cè)與巷道中部1.8 m 和0.5 m 高度)布置測點,采用CFD25 煤礦用電子式風速表在每個測點測量3 次并將測量結(jié)果取平均值。為使模擬風流趨于穩(wěn)定,計算100 s 后再提取風速數(shù)據(jù),與實際測量進行比較,結(jié)果如圖2 所示。
圖2 風速模擬值與實測值對比
由圖2 可知,模擬風速與實測風速數(shù)值差距較小,相對誤差最大為17.85 %,小于20 %,平均誤差為8.51 %,且模擬風速與實測風速具有相似的分布規(guī)律,故認為模型計算結(jié)果較為準確。
1)掘進巷道流場分析
由圖3 可知,巷道風流整體呈現(xiàn)螺旋式向巷道后方運移,由掘進機回風側(cè)向上運移至頂板附近,在巷道中部風流流線集中至外幫側(cè),這使得巷道距離迎頭約25 m 位置處風速相對較大,此后風流流線又在巷道后方逐漸擴散并逐漸趨于平行,這表明巷道后段風速逐漸降低且趨于均勻穩(wěn)定。同時,風筒出風口前端射流區(qū)風速基本維持較大入射速度不變,射流受迎頭壁面影響向四周橫向偏移,其中少部分風流運移至外幫頂板角落形成高速渦流區(qū),風速在2.5 m/s 以上,大部分風流沿迎頭壁面經(jīng)截割處到達回風側(cè),這會將截割處產(chǎn)生的大量粉塵攜帶至回風側(cè)區(qū)域。
圖3 三維空間風速-流線分布圖
此外,從圖3 可以看出,掘進機搖臂外幫側(cè)風流紊亂,在高度1.75 m 左右處存在渦流區(qū),流線稀疏,風速在1 m/s 左右。而回風側(cè)是迎頭風流向巷道后方流動的主要通道,此處風速可達3 m/s 以上,這股風流受到巷道壁面的限制沿壁面向頂板流動,使掘進機上方高度約3 m 處風流流速較大,而高度2 m 處由于搖臂的阻礙風速相對較小。掘進機后方區(qū)域風流受到機身的阻擋,風速較小,風流在距迎頭25 m 處風流流線主要集中至風筒附近,距離大于25 m 的巷道空間中風流流線擴散至巷道外幫和底板附近。巷道整體風速差別不大,風速分布均勻,維持在1 m/s 以下。風速降低不利于懸浮在空中的粉塵擴散和及時排出,增加粉塵在巷道中的停留時間,從而污染巷道環(huán)境。
2)粉塵濃度分布分析
據(jù)現(xiàn)場截割作業(yè)時長,待風流穩(wěn)定后加入粉塵顆粒,計算100 s后,在模型高度方向上設(shè)置0.5 m(底板附近)、1.75 m(呼吸帶高度附近)、2 m(掘進機司機高度)、3 m(頂板附近)4 個不同截面,距離方向上設(shè)置距迎頭1 m(迎頭附近)、5 m(掘進機搖臂處)、8 m(掘進機司機處)、15 m、25 m、35 m 等6 個不同截面,在不同截面上繪制離散相顆粒濃度云圖,得到各截面粉塵質(zhì)量濃度分布情況,如圖4 所示。
圖4 不同位置粉塵濃度分布圖
如圖4(a)所示,綜掘面截割迎頭粉塵分布較為紊亂,且截割頭附近粉塵濃度較高;截割處產(chǎn)生的大量粉塵隨著風流運動,運移到巷道頂板和內(nèi)幫回風側(cè),平均濃度超過3000 mg/m3,這與風流流場分析結(jié)果一致。
結(jié)合圖4(b)分析可知,在距離迎頭壁面z=5 m 的截面上,由于風流攜帶大量粉塵運移至回風側(cè)與頂板附近,使得回風側(cè)和頂板附近粉塵濃度增大,達到1500 mg/m3以上,而在距離z=8 m 處掘進機外幫側(cè)粉塵濃度亦較大,結(jié)合前文風流流場分析可知此處存在低速渦流區(qū),隨風流運移至此的粉塵在此停留聚集。
通過圖4(a)中y=2 m、y=3 m 和圖4(b)中z=5 m、z=8 m 位置粉塵濃度分布圖可知:在掘進機上方2 m 高度處粉塵濃度達到1000 mg/m3以上,這是由于大量粉塵隨風流運移至掘進機上方3 m 處的頂板附近,而2 m 高度處風速較低,部分粉塵憑借自身重力發(fā)生沉降,這使得該處下方掘進司機位置粉塵濃度增大,影響司機正常作業(yè)。
此外,結(jié)合圖3 分析可知,掘進機后方粉塵分布與風流分布密切相關(guān)。在距迎頭z=15 m 斷面處粉塵隨風流沿巷道壁面運移,高粉塵濃度主要集中在巷道頂板和外幫側(cè)附近;而在z=25 m 處風流流速減小,粉塵隨風流聚集在風筒附近并發(fā)生沉降,巷道后端風速較低,粉塵主要沉降在巷道底板附近,巷道中部濃度降低至500 mg/m3以下,大量小粒徑粉塵仍然懸浮于巷道中上部無法快速排出。
通過對戊10-22220 機巷掘進工作面現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),該掘進面在掘進過程中其粉塵產(chǎn)生源主要包括3 個:掘進機切割破碎煤體、扒裝機扒裝及煤體轉(zhuǎn)載運輸過程產(chǎn)塵。此外,由于平煤六礦戊10-22220機巷掘進工作面為瓦斯煤層,因此為了降低瓦斯含量,其局部風機供風量較大,易形成紊亂風流,卷吸部分掘進頭粉塵,使得掘進機在工作過程中截割頭粉塵濃度高達3000 mg/m3以上,導致井下職工工作環(huán)境十分惡劣。目前,該綜掘工作面主要采用水噴霧降塵技術(shù),由于綜掘面水壓不穩(wěn)定,導致噴霧射程及覆蓋范圍較小,無法有效覆蓋塵源點,導致現(xiàn)有噴霧降塵效果不佳,無法滿足相關(guān)要求。
為此,基于風流及粉塵運移分布規(guī)律數(shù)值模擬結(jié)果,為了實現(xiàn)對綜掘面截割迎頭這一主要塵源點的高效防治,該文基于所研發(fā)的新型氣水噴霧裝置及水幕簾形成相應(yīng)的噴霧場及水幕對截割粉塵及逸散粉塵進行高效捕捉。
1)新型氣水噴霧裝置霧化封閉截割塵源
通過數(shù)值模擬分析,迎頭截割處塵源應(yīng)當重點關(guān)注,而現(xiàn)有掘進機外噴霧采用靜壓水管路供水,供水壓力不足,現(xiàn)有外噴霧難以形成高射程霧場,無法有效對塵源點包裹,導致大量粉塵無法得到有效沉降而發(fā)生逸散。為此,該文采取在掘進機搖臂上方及兩側(cè)安裝所研發(fā)的新型氣水噴霧裝置,基于氣水兩相流霧化原理,以壓力水和壓縮空氣作為動力,在低水壓條件下取得良好的霧化效果。經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用表明:該裝置通過形成具有霧化性能好、射程遠的噴霧場,能對截割頭形成良好霧化封閉噴霧場,從源頭減少粉塵產(chǎn)生并實現(xiàn)粉塵的高效捕捉。
2)水幕簾
針對巷道后方長期懸浮于空氣中的粉塵無法有效沉降的問題,采取在掘進機后方安裝水幕簾的方式將氣流中的浮塵阻隔沉降。在距離迎頭20 m 處設(shè)置一道水幕簾,通過優(yōu)化噴嘴噴射方向,實現(xiàn)水霧在水幕簾上形成致密的水膜,粉塵穿過水幕簾時,水膜能對粉塵實現(xiàn)高效捕捉。為了便于人員進出及物體運輸,捕塵網(wǎng)一側(cè)設(shè)有小門便于人員設(shè)備通過。
為測試粉塵防治措施的應(yīng)用效果,在戊10-22220 工作面設(shè)置了3 個粉塵采樣點:測點1 位于掘進機司機處,測點2 位于掘進機下風側(cè)15 m,測點3 位于掘進機下風側(cè)30 m。通過對3 個采樣點在相同生產(chǎn)條件下分別進行采樣,得出相應(yīng)測點的粉塵濃度,計算得到相應(yīng)的降塵效率,如圖5 所示。
圖5 不同測點降塵效率
應(yīng)用結(jié)果表明:采用所構(gòu)建新型降塵噴霧場,平煤股份六礦戊10-22220 機巷綜掘工作面工作環(huán)境得到了大幅改善,顯著降低了粉塵濃度,主要人員作業(yè)區(qū)域的平均總塵降塵效率86.44%,平均呼塵降塵效率82.88%,有力保障了井下職工的身心健康。
1)掘進面迎頭風流擾動性較大,產(chǎn)塵量大,導致掘進機截割作業(yè)時產(chǎn)生的大量粉塵隨風流向回風側(cè)和頂板附近擴散運移,使迎頭附近粉塵平均濃度超過3000 mg/m3。因此,從掘進面產(chǎn)塵源頭減少粉塵產(chǎn)量及控制粉塵逸散對礦井粉塵高效防治具有重要意義。
2)針對戊10-22220 綜掘工作面存在的粉塵問題,采用所研發(fā)的新型氣水噴霧裝置對截割粉塵實現(xiàn)霧場封閉覆蓋,以減少粉塵產(chǎn)生及降低粉塵濃度,同時結(jié)合水幕簾對截割逸散粉塵進行二次降塵,綜掘面粉塵得到了有效防治,總粉塵降塵效率超過85%,呼吸塵降塵效率超過82%,顯著改善了井下工作環(huán)境。