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        汽車輪轂軸承單元組合式密封異響原因分析及解決方案

        2024-02-20 06:37:56梁天徐金國趙興新董紹江承軍偉
        軸承 2024年2期
        關(guān)鍵詞:唇口異響泥水

        梁天,徐金國,趙興新,董紹江,承軍偉

        (1.重慶長(zhǎng)江軸承股份有限公司,重慶 401336;2.重慶交通大學(xué) 機(jī)電與車輛工程學(xué)院,重慶 400047)

        輪轂軸承單元是汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其運(yùn)行穩(wěn)定性和密封可靠性對(duì)整車的安全運(yùn)行具有重要意義。關(guān)于汽車輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)的研究有:文獻(xiàn)[1?2]基于臺(tái)架試驗(yàn)和理論,分析汽車輪轂軸承單元兩側(cè)采用不同結(jié)構(gòu)密封圈對(duì)其摩擦力矩的影響,提出降低汽車輪轂軸承單元摩擦力矩的密封優(yōu)化方案;文獻(xiàn)[3]建立輪轂軸承單元密封圈模型,分析密封圈結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)其密封性能和摩擦力矩的影響,結(jié)果表明接觸壓強(qiáng)和摩擦力矩隨唇厚、唇邊夾角、腰厚增大而增大,隨唇傾斜角、唇長(zhǎng)增大而減??;文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)一種具有剛?柔組合密封槽的重卡輪轂軸承單元,并建立有限元模型分析密封圈參數(shù)對(duì)其接觸應(yīng)力和等效應(yīng)力的影響,結(jié)果表明隨壓縮率和材料硬度的增大,最大接觸應(yīng)力和等效應(yīng)力均增大,隨密封槽尺寸的增加等效應(yīng)力減小,最大接觸應(yīng)力先減小后增大;文獻(xiàn)[5]建立輪轂軸承單元密封圈有限元模型,分析密封圈參數(shù)對(duì)其密封性能的影響,結(jié)果表明軸向過盈量對(duì)唇形密封圈的密封性能影響較大;文獻(xiàn)[6?7]介紹了輪轂軸承單元密封圈失效分析方法以及失效的多種原因;文獻(xiàn)[8?9]基于流體力學(xué)仿真,對(duì)徑向直通式迷宮密封和徑向迷宮密封齒形角進(jìn)行研究,認(rèn)為泄漏量主要受齒形角、間隙寬度、空腔深度和空腔數(shù)量的影響;文獻(xiàn)[10]對(duì)輪轂軸承單元單體密封試驗(yàn)機(jī)中泥漿配比進(jìn)行研究,提出泥漿輸入管道內(nèi)泥漿顆粒沉積量的測(cè)量方法,并給出最小泥漿流量。

        上述文獻(xiàn)對(duì)汽車輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,但關(guān)于密封圈可能帶來的異響研究較少。因此,本文針對(duì)某車型汽車輪轂軸承單元在路試過程中出現(xiàn)輕微異響的問題,分析其原因并提出相應(yīng)的解決方案。

        1 汽車輪轂軸承單元組合式密封異響原因分析

        1.1 密封試驗(yàn)

        某車型路試三臺(tái)車在低速行駛過程中左前輪的輪轂軸承單元均出現(xiàn)異響,車輛里程為1000 km。拆解異響輪轂軸承單元,通過臺(tái)架試驗(yàn)仍能完全復(fù)現(xiàn)路試的異響故障。該輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)如圖1 所示,1#,2#,3#車采用原密封結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)異響, 2#車拆除磁性密封圈后異響消除。

        圖1 原組合式密封結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of original combined seal

        1.2 異響原因分析

        為分析異響原因,建立有限元模型模擬密封圈合套過程,如圖2 所示,橡膠材料設(shè)置為同種非線性材料。將磁性密封圈和橡膠密封圈通過軸向移動(dòng)直接合套,仿真結(jié)果如圖3所示:由于唇口2與磁性密封圈骨架端面接觸后未及時(shí)回彈,導(dǎo)致其僅部分位置恢復(fù)正常合套狀態(tài),骨架尖角擠壓導(dǎo)致唇口2 發(fā)生卷邊。在軸承運(yùn)行過程中,唇口2 與骨架表面粗糙的尖角部位摩擦,導(dǎo)致輪轂軸承單元發(fā)生異響同時(shí)發(fā)熱,影響軸承壽命。而在拆除磁性密封圈后,唇口2不再與骨架摩擦,異響消除。

        圖2 原組合式密封圈有限元網(wǎng)格模型Fig.2 Finite element mesh model of original combined seal

        圖3 原組合式密封圈合套過程仿真結(jié)果Fig.3 Simulation result of assembly process for original combined seal

        原組合式密封正常件與異響件的形貌如圖4所示:正常件合套后端面平整,密封唇口正常貼合在骨架上;而異響件唇口發(fā)生卷邊,導(dǎo)致密封圈合套后出現(xiàn)凸起,端面發(fā)生傾斜。這與仿真結(jié)果吻合,故認(rèn)為原密封結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異響是由于密封圈合套時(shí)發(fā)生卷邊。

        圖4 原組合式密封正常件與異響件的形貌Fig.4 Appearance of original qualified and abnormal combined seal

        2 密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)及合套工藝優(yōu)化

        2.1 密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        在試裝過程中發(fā)現(xiàn),原密封結(jié)構(gòu)部分正常合套的密封圈,盡管唇口2 能夠裝入磁性密封圈,但由于磁性密封圈較薄,唇口2 也易脫出,故對(duì)原密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,如圖5 所示:新密封結(jié)構(gòu)唇口2,3均安裝在磁性密封圈骨架上,與磁性密封圈骨架圓周表面接觸,可有效避免唇口2脫出。

        圖5 新組合式密封結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure diagram of new combined seal

        2.2 合套工藝優(yōu)化

        設(shè)計(jì)的合套工裝如圖6所示,合套前在密封圈唇口涂抹潤(rùn)滑脂,先借助工裝將唇口2,3脹開至高于磁性密封圈配合面,再裝入磁性密封圈,抽出工裝,完成合套。

        圖6 使用工裝合套示意圖Fig.6 Diagram of assembly using tooling

        2.3 仿真分析

        建立新密封結(jié)構(gòu)有限元模型模擬密封圈合套過程,如圖7所示,唇口2未發(fā)生卷邊,合套率提高。

        圖7 密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)及合套工藝優(yōu)化后合套過程仿真結(jié)果Fig.7 Simulation result of assembly process after improving structure of seal and optimizing assembly process

        3 試驗(yàn)驗(yàn)證

        對(duì)汽車輪轂軸承單元進(jìn)行泥水耐久性試驗(yàn),試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖8 所示,泥水配比參考標(biāo)準(zhǔn)JIS Z 8901:2006《試験用粉體及び試験用粒子》,泥水配比為10∶90,噴嘴管徑為12.7 mm,流速為3 ~5 L/min,2個(gè)噴嘴分別對(duì)著兩側(cè)密封圈,噴水方向與水平方向呈45°,噴水口距離密封圈60 mm±10 mm。試驗(yàn)工況見表1,連續(xù)運(yùn)行500 h(即250個(gè)循環(huán))。

        表1 汽車輪轂軸承單元泥水耐久性試驗(yàn)工況Tab.1 Mud water durability test conditions for automobile hub bearing units

        圖8 泥水耐久性試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)Fig.8 Structure of mud water durability tester

        經(jīng)泥水耐久性試驗(yàn)的軸承如圖9所示,無明顯進(jìn)水痕跡,油脂顏色正常,密封圈無異常磨損,各零件無損壞,采用卡爾費(fèi)休法測(cè)量潤(rùn)滑脂含水率低于3%,滿足泥水耐久性試驗(yàn)要求。

        圖9 經(jīng)泥水耐久性試驗(yàn)的汽車輪轂軸承單元Fig.9 Automobile hub bearing units for mud water durability test

        4 結(jié)束語

        針對(duì)某汽車輪轂軸承單元在路試過程中出現(xiàn)輕微異響的問題,分析其主要原因?yàn)榻M合式密封圈合套過程中徑向唇口發(fā)生卷邊,造成徑向唇口與骨架尖角摩擦,故對(duì)密封圈結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)并優(yōu)化合套工藝。拆解泥水耐久試驗(yàn)后的軸承,密封效果良好,未出現(xiàn)異常,且采用新密封圈結(jié)構(gòu)的汽車輪轂軸承單元裝車使用后未出現(xiàn)異響。

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