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        燃?xì)馔钙綇U熱輔助鍋爐二十五年改造更新回顧

        2024-02-01 01:29:56陳新振符君
        中國設(shè)備工程 2024年2期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        陳新振,符君

        (海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)

        1 前言

        海洋石油富島有限公司化肥一期合成氨裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為合成氨1000t/d,采用英國ICI—AMV生產(chǎn)工藝,以組分含高二氧化碳的天然氣為生產(chǎn)原料。燃?xì)馔钙綇U熱鍋爐(設(shè)備位號(hào)02B001)為意大利MACCHI制造,高壓蒸汽設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100t/h,操作壓力12.6MPa。燃?xì)馔钙綇U熱鍋爐有2種運(yùn)行方式:FDF方式和TEG方式。燃?xì)馔钙剑?qū)動(dòng)空壓機(jī))故障或停運(yùn)時(shí)廢熱鍋爐在FDF方式運(yùn)行向裝置提供高壓蒸汽。在燃?xì)馔钙介_車正常時(shí),F(xiàn)DF切換為TEG方式運(yùn)行,不但可提高燃?xì)馔钙降臒嵝?,也提高了燃?xì)馔钙綇U熱鍋爐運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。自1996年5月1日點(diǎn)火運(yùn)行到現(xiàn)在已運(yùn)行超過27年,由于各方面的原因經(jīng)過多次技術(shù)改造及更新。燃?xì)馔钙綇U熱鍋爐流程簡圖如圖1所示。

        圖1 燃?xì)馔钙綇U熱鍋爐流程簡圖

        2 廢熱鍋爐燃料氣管線改造

        2.1 燃料氣管線改造的原因

        由于02B001運(yùn)行方式FDF與TEG互相切換時(shí),點(diǎn)火燒咀將點(diǎn)燃。主燒咀減負(fù)荷至25%,即燃?xì)饪刂崎yFV02055將關(guān)至25%,且TEG運(yùn)行方式切換至FDF運(yùn)行時(shí)2#燒嘴熄。常導(dǎo)致燃?xì)夤芫€壓力高聯(lián)鎖與燒咀燃?xì)鈮毫Φ吐?lián)鎖動(dòng)作,引起02B001跳車。

        2.2 改造舉措

        針對(duì)1.1提到的狀況,在燃?xì)夤芫€壓力與流量控制閥之間增設(shè)一條放空管線,改進(jìn)后總控在DCS上操作壓力控制閥及燃?xì)夥趴臻y干預(yù)燃?xì)鈮毫φ{(diào)節(jié),保證燃料氣壓力在合適范圍內(nèi)。即在02B001 FDF與TEG互相切換時(shí),將部分天然氣放空,避免了引起壓力高聯(lián)鎖。且在切換時(shí)人為將燒咀背壓提高,解決了鍋爐切換跳車的問題。改造前與改造后的流程圖如圖2所示。

        圖2 燃?xì)夤芫€流程簡圖

        2.3 改造效果

        對(duì)燃?xì)庀到y(tǒng)增加放空閥,完全避免了輔助鍋爐兩種方式切換過程中因燃?xì)鈮毫Ω吒呗?lián)鎖引起的停車。對(duì)于操作人員日常面對(duì)外界天然氣壓力大幅度波動(dòng)的操作提供了多樣性應(yīng)對(duì)手段,保證輔助鍋爐的穩(wěn)、長、優(yōu)的運(yùn)行。

        3 FDF/TEG切換擋板FV02033與FV02034儀表改造

        3.1 FV02033與FV02034儀表改造的原因

        FV02033是煙囪擋板,F(xiàn)V02034是燃?xì)馔钙脚c輔助鍋爐的通道擋板。FV02033與FV02034兩個(gè)擋板從建廠以來,曾多次出現(xiàn)開關(guān)不到位、誤動(dòng)作等故障,導(dǎo)致輔助鍋爐多次非計(jì)劃停車。

        3.2 改造舉措

        在2005年利用合成氨裝置大修契機(jī),在鍋爐原設(shè)計(jì)的聯(lián)鎖保護(hù)功能和FDF與TEG切換功能不改變的基礎(chǔ)上,保留擋板原有氣動(dòng)執(zhí)行器,改造執(zhí)行器的儀表氣路,將擋板開關(guān)定位器用兩位閥替代,避免了因定位器膜片破裂隱患導(dǎo)致?lián)醢彘_關(guān)異常。同時(shí),將執(zhí)行器的聯(lián)鎖電磁閥功能和保護(hù)斷氣功能繼續(xù)使用,只是另外增加一個(gè)電磁閥的滑閥組以實(shí)現(xiàn)擋板開/關(guān)的氣路功能,儀表在軟件方面將原來的FV02033、FV02034的PLC模擬量輸出改為開關(guān)量輸出,如果出現(xiàn)開的條件滿足,則相應(yīng)的電磁閥帶電擋板開。改造如圖3所示。

        圖3

        3.3 改造效果

        此改造后,在鍋爐連續(xù)運(yùn)行250天未出現(xiàn)擋板位置開關(guān)故障、擋板位置調(diào)試不合格、擋板定位器膜片易破裂、擋板定位器滑閥卡澀的故障,為裝置在當(dāng)年連續(xù)運(yùn)行214天的長周期奠定了基礎(chǔ)。

        4 燃料氣替代改造

        4.1 燃料氣替代改造原因

        2007年前,輔助鍋爐燃料氣是由崖13-1氣田提供的高熱值天然氣6000~7000m3/h,天然氣組分如表1所示。由于2007年后崖13-1天然氣產(chǎn)量衰減,供氣計(jì)劃減少5000萬m3/a且購氣合同即將到期。為了避免裝置的生產(chǎn)運(yùn)行負(fù)荷減少,決定對(duì)輔助鍋爐燃料氣進(jìn)行替代改造。

        表1

        4.2 改造舉措

        通過協(xié)調(diào)決定利用樂東15-1氣田低熱值的天然氣替代崖13-1的高熱值天然氣作為輔助鍋爐燃料氣。兩個(gè)氣田的天然氣相比,熱值高低不一樣,二氧化碳含量有差異。樂東15-1天然氣通過天然氣終端脫出二氧化碳再送到輔助鍋爐進(jìn)行燃燒。兩種天然氣組分對(duì)比如表1所示。經(jīng)過天然氣組分對(duì)比,樂東15-1脫碳后天然氣熱值只相當(dāng)于崖13-1天然氣的88.8%。在相同的負(fù)荷下,全部使用樂東脫碳?xì)庾鳛檩o助鍋爐燃料氣,流量增加11.2%約為700m3/h。

        經(jīng)過對(duì)輔助鍋爐燒嘴及燃?xì)夤芫€使用新燃料氣是否能夠滿足裝置工藝生產(chǎn)要求進(jìn)行論證,完全滿足設(shè)備本身設(shè)計(jì)及工藝生產(chǎn)要求。自2007年5月提出論證,2008年設(shè)計(jì)、組織施工,2009年9月投用。

        2016年2月,原供氣合同到期,裝置原料氣由崖13-1替換為東方1-1中深層熱值低的天然氣,因此裝置增加一套天然氣預(yù)脫碳裝置。為保證輔助鍋爐燃料氣供應(yīng)穩(wěn)定,避免因上游氣源影響鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,特將預(yù)脫碳裝置出口天然氣(預(yù)脫碳?xì)猓┮徊糠忠凛o助鍋爐作為備用燃料氣,其組分見表1。輔助鍋爐燃?xì)夤芫€技改工藝流程簡圖如圖4所示。

        圖4

        4.3 改造效果

        通過輔助鍋爐燃?xì)飧脑?,輔助鍋爐燃料氣全部替換為樂東15-1天然氣,且東方1—1預(yù)脫碳天然氣作為備用燃料氣。輔助鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定且完全滿足裝置的蒸汽需求,又避免了崖13-1衰減帶來的裝置減負(fù)荷問題。

        5 輔助鍋爐PLC控制系統(tǒng)改造

        5.1 PLC控制系統(tǒng)改造原因

        (1)輔助鍋爐PLC控制系統(tǒng)是1996年美國MODICON公司E984系列可編程控制器,到2012年輔助鍋爐已運(yùn)行16年,主控制器及卡件技術(shù)相對(duì)落后且出現(xiàn)老化易出現(xiàn)故障,操作界面復(fù)雜煩瑣。且E984系列控制器屬于淘汰產(chǎn)品,各種卡件備件已停產(chǎn),無法采辦備件。若出現(xiàn)卡件故障只能單機(jī)運(yùn)行,存在較大風(fēng)險(xiǎn),無法保證工藝生產(chǎn)安全、裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

        (2)非雙重化的多點(diǎn)數(shù)字輸入輸出卡采用32點(diǎn)的電子卡件,這種高度集中的數(shù)據(jù)輸入輸出變量對(duì)于系統(tǒng)的可靠性有較大的影響,是較大隱患。

        (3)準(zhǔn)確判斷輔助鍋爐聯(lián)鎖信跳車第一信號(hào)。原PLC控制系統(tǒng)產(chǎn)生發(fā)出的信號(hào)在總控室DCS操作站上有指示,且有打印機(jī)輸出打印儀表信號(hào),同時(shí)這些信號(hào)在PLC現(xiàn)場(chǎng)控制柜面板上有燈光報(bào)警。但是,舊PLC系統(tǒng)存在的掃描周期,掃描過程存在時(shí)間間隙,其捕捉到的第一故障信號(hào)不一定是導(dǎo)致鍋爐跳車的原因,這樣就會(huì)影響跳車事故分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

        5.2 改造舉措

        針對(duì)于4.1所列問題,2012年改造采用橫河公司當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的EDS系統(tǒng)PROSAFE-RS。該系統(tǒng)具有強(qiáng)大的控制功能、簡便的操作監(jiān)視畫面、安全可靠的雙重化CPU控制器和輸入輸出卡以及供電系統(tǒng),既滿足裝置運(yùn)行時(shí)操作監(jiān)視的基本需要,最主要的是極大地降低了系統(tǒng)的維護(hù)成本,提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。

        5.3 改造效果

        2012年3月20日,輔助鍋爐PLC系統(tǒng)改造后成功點(diǎn)火至今,運(yùn)行狀況良好穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)因PLC系統(tǒng)故障等原因停車。

        6 輔助鍋爐省煤器更新改造

        6.1 省煤器改造原因

        (1)鍋爐省煤器改造前發(fā)生泄漏:一次是輔鍋省煤器最南側(cè)一排列管自西向東第三根光管部位腐蝕穿孔發(fā)生泄漏;一次是省煤器低點(diǎn)排放導(dǎo)淋管斷裂。省煤器若發(fā)生重大泄漏故障,整個(gè)裝置的蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)無法維持壓力、流量平衡,不能完全滿足生產(chǎn)需求,導(dǎo)致全裝置停產(chǎn)停工。泄漏部位如圖5所示。

        圖5 省煤器泄漏情況

        (2)由于省煤器原始結(jié)構(gòu)及工藝設(shè)計(jì)的原因,省煤器采用翅片管,易結(jié)垢難維護(hù)清理,導(dǎo)致長時(shí)間結(jié)垢嚴(yán)重,內(nèi)部排管翅片結(jié)垢更甚,況且有部分換熱翅片脫落,使鍋爐給水的換熱效果嚴(yán)重降低。結(jié)垢情況如圖6所示。

        圖6 省煤器翅片管結(jié)垢嚴(yán)重

        6.2 改造舉措

        (1)2018年3月省煤器進(jìn)行整體更換。(2)底部箱體增設(shè)導(dǎo)淋,正常運(yùn)行處全開確保開車初期煙氣溫度低時(shí)產(chǎn)生的冷凝水及時(shí)順利排出,同時(shí)方便對(duì)發(fā)生泄漏情況時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)。(3)新省煤器管組之間的連接方式由串聯(lián)改為并聯(lián),受熱高度降低240mm,管屏數(shù)由7組增加至8組以增加受熱面積,提高換熱效率,出口煙氣溫度有所降低。新更換省煤器如圖7所示。

        圖7

        6.3 改造效果

        改造開車后,在同樣負(fù)荷下新舊省煤器工況對(duì)比如表2所示。

        表2

        (1)進(jìn)出口水溫差比舊省煤器進(jìn)出口水溫差增加4.3℃。(2)省煤器煙氣進(jìn)出口壓差由557.4Pa下降至194.9Pa,壓差雖與煙氣量、煙氣流速等有關(guān)。但新省煤器翅片比舊設(shè)備干凈,阻力減少有利于能耗降低。(3)新省煤器煙氣出口溫度較舊設(shè)備下降20℃,溫度的下降對(duì)提高熱效率有利。(4)新省煤器投入運(yùn)行后較舊設(shè)備的噸蒸汽消耗天然氣量下降1.64m3,按小時(shí)算節(jié)省天然氣147m3/h,能耗降低約2%。

        7 過熱器更新改造

        7.1 過熱器改造原因

        (1)過熱器嚴(yán)重變形呈“S”形且整體已發(fā)生傾斜,甚至已將爐墻人孔遮擋,經(jīng)過評(píng)估舊過熱器已無法繼續(xù)使用,無檢修價(jià)值。(2)1996~2018年使用過熱器年限已達(dá)22年之久,換熱管材質(zhì)已老化嚴(yán)重,母材珠光體有傾向性球化,球化級(jí)別為3級(jí)。(3)通過節(jié)能減排專業(yè)節(jié)機(jī)構(gòu)對(duì)該過熱器的熱效率進(jìn)行評(píng)估,其效率只有91.47%,能耗及熱效率無法滿足要求。過熱器變形情況如圖8所示。

        圖8 過熱器嚴(yán)重變形

        7.2 改造舉措

        (1)2018年3月,利用大修時(shí)間對(duì)過熱器進(jìn)行更換,新過熱器仍由意大利MACCHI公司按照原設(shè)計(jì)尺寸要求制造。(2)過熱器盤管不銹鋼固定支撐管由2mm增粗至4mm,支撐管強(qiáng)度增加了70%。(3)將原過熱器設(shè)計(jì)右側(cè)聯(lián)箱管是平均分成兩段,中間用一個(gè)封頭進(jìn)行隔斷開,兩段聯(lián)箱管長度均為3925mm。而新過熱器設(shè)計(jì)右側(cè)聯(lián)箱管采用三段設(shè)計(jì),長度分別為2633mm、2633mm、2584mm。新過熱器如圖9所示。

        圖9 新過熱器

        7.3 改造效果

        通過更新改造不僅避免了因過熱器材質(zhì)老化導(dǎo)致爆管泄漏的風(fēng)險(xiǎn),消除潛在安全隱患,還可以從表3各個(gè)參數(shù)看,新過熱器換熱效果明顯提高,達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)。

        8 輔助鍋爐煙氣脫硝

        8.1 改造原因

        隨著國家對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格,按GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,天然氣鍋爐要滿足NOx濃度不高于100mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。富島一期輔助鍋爐的煙氣氮氧化物排放濃度最高為180mg/m3,因此必須進(jìn)行煙氣脫硝改造。

        8.2 改造措施

        對(duì)燃?xì)馔钙饺紵鬟M(jìn)行改造,降低燃?xì)馔钙匠隹谥凛o助鍋爐乏氣的NOx濃度,進(jìn)而降低輔助鍋爐出口煙氣NOx濃度。

        由于本鍋爐的工藝條件限制及設(shè)備本身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)限制,經(jīng)過研討論證決定采用SNCR系統(tǒng)配合SCR系統(tǒng)脫硝工藝配合進(jìn)行脫硝降低輔助鍋爐出口煙氣NOx濃度。

        8.3 改造效果

        改造點(diǎn)火后輔助鍋爐出口煙氣完全符合國家環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn),裝置在線煙氣分析表NOx濃度基本穩(wěn)定在80mg/m3。

        9 結(jié)語

        燃?xì)廨啓C(jī)輔助鍋爐是富島一期合成氨裝置,自1996年5月點(diǎn)火至今運(yùn)行25年有余,針對(duì)儀表、機(jī)械、工藝多方面存在的問題和運(yùn)行過程暴露出來的問題,逐步進(jìn)行了技術(shù)改造和更換,噴氨脫硝改造,氮氧化合物等指標(biāo)符合大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,目前輔助鍋爐工況運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)正常。

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