史澤東
(四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川 廣安 638500)
關(guān)健詞:鍋爐;燃燒器;低NOx燃燒;飛灰含碳量
燃燒器作為燃煤機組的重要設(shè)備,其煤粉著火特性及穩(wěn)燃性能對鍋爐安全高效運行就顯得至關(guān)重要。然而,受煤粉濃淡分布、爐內(nèi)氣流結(jié)構(gòu)、受熱面磨損等因素的影響,燃燒系統(tǒng)出現(xiàn)了屏式過熱器超溫嚴(yán)重,NOx排放偏高,高溫受熱面煙氣熱偏差大,水冷壁高溫硫腐蝕和結(jié)焦,飛灰含碳量過高及大渣含碳高等現(xiàn)象,嚴(yán)重制約機組安全經(jīng)濟運行。因此,研究燃燒器超溫結(jié)焦及氮氧化物排放高的原因并對燃燒器進行相應(yīng)的優(yōu)化改造就尤為重要。
朱振武等人針對前后墻對沖旋流燃燒鍋爐爐膛結(jié)渣等問題,采用在燃燒器出口新增加擴錐、減小擴錐角度的措施對燃燒器進行改造,改造后鍋爐掉渣頻率明顯減少,機組運行安全性顯著提高。袁宏偉等人針對OPCC型旋流煤粉燃燒器在運行過程中存在NOx排放偏高、燃燒器區(qū)域結(jié)焦和部分燃燒器燒損等問題,采用改造設(shè)計煤種及改變?nèi)紵饕淮物L(fēng)、二次風(fēng)擴角的方法對燃燒器進行改造,改造后脫硝入口NOx下降到100mg/m3左右,并且燃燒器燒損、結(jié)焦現(xiàn)象得到明顯改善。邱成勇等人針對燃燒器磨損嚴(yán)重、結(jié)渣嚴(yán)重、水冷壁管超溫及鍋爐NOx排放量較高等問題,采用加長一次風(fēng)管及增加25°內(nèi)二次風(fēng)與外二次風(fēng)界筒上擴口的改造措施,改造后,氮氧化物水平下降150mg/m3左右,汽溫壁溫超限情況消失,并解決了噴口結(jié)焦問題。
一電廠600MW燃煤機組進行了燃燒器優(yōu)化改造,在保證鍋爐效率的同時,有效解決了屏式過熱器超溫嚴(yán)重、飛灰含碳量、大渣含碳量高、水冷壁平均結(jié)焦及NOx排放高等問題,使鍋爐可以安全高效運行。
一電廠600MW機組61#鍋爐于2006年建成并投產(chǎn),61#鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司設(shè)計制造的DG2028/17.45-II5型亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架的∏爐,空氣預(yù)熱器置于鍋爐主體內(nèi),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,表1為鍋爐主要設(shè)計參數(shù)。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
原燃燒系統(tǒng)采用東方鍋爐廠自行開發(fā)設(shè)計前后墻對沖燃燒方式的外濃內(nèi)淡型低NOx旋流煤分燃燒器(OPCC),總共30只旋流煤粉燃燒器分3層布置在前后墻的6只大風(fēng)箱上,配以6臺中速磨煤機,每臺磨煤機為同一大風(fēng)箱上的5只煤粉燃燒器提供風(fēng)粉混合物。
本機組采用前后墻對沖燃燒方式,制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹式系統(tǒng),磨煤機為ZGM113型中速磨煤機,共6臺,其中1臺備用。
同一層的5只燃燒器與一臺磨煤機相連,燃燒器的投、停與磨煤機的投、停同步,25只燃燒器投運即可帶滿負(fù)荷,燃燒器與磨煤機的連接關(guān)系如圖1所示,表2為設(shè)計煤質(zhì)與改造煤質(zhì)參數(shù)。
圖1 燃燒器與磨煤機的對應(yīng)關(guān)系
表2 設(shè)計煤質(zhì)與改造煤質(zhì)參數(shù)
鍋爐的燃燒設(shè)備主要由煤粉燃燒器、燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器、大風(fēng)箱、燃油裝置及風(fēng)門用氣動執(zhí)行器等組成。
鍋爐水冷壁上共配有30只低NOx軸向旋流式煤粉燃燒器,分三層布置,前后墻每層各有5只燃燒器,燃燒器上部布置有燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器,前后墻上各有5只燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器布置成一排,圖2為爐膛燃燒系統(tǒng)布置圖。燃燒系統(tǒng)布置時充分考慮了燃燒器之間的相互影響:燃燒器層間距離、列間距離分別為4400mm和3680mm;燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器中心線距最上層燃燒器中心線4000mm;屏底距上層燃燒器中心線18947mm;冷灰斗拐點距下層燃燒器中心線3250mm;水冷壁距最外側(cè)燃燒器中心線2990mm。
圖2 爐膛燃燒系統(tǒng)布置圖
(1)燃燒器。在燃燒的不同階段,燃燒器一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)及中心風(fēng)分別通過一次風(fēng)管、燃燒器內(nèi)同心的二次風(fēng)、三次風(fēng)環(huán)形通道及中心管分別送入爐膛。其中二次風(fēng)通道內(nèi)布置有固定的軸向旋流器,三次風(fēng)采用切向旋流型式,其旋流強度可調(diào);(2)燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器。燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器的配風(fēng)由內(nèi)外兩部分組成,中心部分為直流風(fēng),外部為旋流風(fēng);(3)大油槍層中心風(fēng)管。中心風(fēng)母管自大風(fēng)箱兩端引入中心風(fēng),通過各支管與燃燒器內(nèi)的中心風(fēng)管相連,提供大油槍運行時所需要的風(fēng)量,并起到停運時冷卻和防止灰渣聚集的作用;(4)小油槍層助燃風(fēng)管。小油槍層助燃風(fēng)管由冷一次風(fēng)母管引入,為小油槍投運時,提供必要的氧量,正常運行中維持800~1200Pa壓力;(5)風(fēng)門用氣動執(zhí)行器。大風(fēng)箱(含二次風(fēng)箱及燃盡風(fēng)箱)入口處風(fēng)門均配有執(zhí)行器,可實現(xiàn)連續(xù)調(diào)節(jié),全爐共16只。中心風(fēng)母管入口處風(fēng)門執(zhí)行器,全爐共12只;(6)大風(fēng)箱。大風(fēng)箱由6只二次風(fēng)箱和2只燃盡風(fēng)箱組成,二次風(fēng)自空預(yù)器經(jīng)鍋爐兩側(cè)風(fēng)道送入前后墻的風(fēng)箱,每只風(fēng)箱為一層5只燃燒器或燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器提供所需用風(fēng);(7)燃油裝置。鍋爐的燃油裝置采用兩級點火,即高能點火器點燃輕油油槍和輕油油槍點燃煤粉。單支油槍出力為1350kg/h,油槍采用機械霧化。
61#爐為B、C層的[DBC-OPCC型]旋流煤粉燃燒器原設(shè)計中心風(fēng)管放置點火啟動大油槍取消,改為微油燃燒器,改造后可以實現(xiàn)使用微油量對煤粉的分級點火、分級燃燒和低負(fù)荷穩(wěn)燃,同時保證原有的燃燒特性和調(diào)節(jié)特性,鍋爐正常運行中不會對爐內(nèi)燃燒工況產(chǎn)生任何不良影響。
鍋爐自投運以來,燃用煤質(zhì)由于采用混煤(煙煤、次煙煤、貧煤)摻燒,雖然摻混后入爐煤質(zhì)的工業(yè)分析基本與設(shè)計值偏差不大,但存在以下主要問題。
(1)屏式過熱器超溫嚴(yán)重,減溫水量嚴(yán)重超標(biāo)。其主要原因為:主燃燒器的一次風(fēng)為外濃內(nèi)淡布置,不利于煤粉在低氮模式缺氧環(huán)境下的著火,著火推遲造成燃燒中心上移,鍋爐設(shè)計爐膛高度偏低,燃燒中心上移后加劇了對流受熱面超溫,減溫水量大的問題;(2)NOX排放偏高,平均質(zhì)量濃度為600~700mg/Nm3。其主要原因為:鍋爐燃燒系統(tǒng)原設(shè)計燃盡風(fēng)與主燃燒區(qū)域距離太近;(3)高溫受熱面煙氣熱偏差大,煙溫偏差最高時達100~200℃,其主要原因為:燃燒器偏燒。(4)爐膛主燃燒器區(qū)域的側(cè)墻水冷壁高溫硫腐蝕嚴(yán)重,且存在結(jié)焦現(xiàn)象。燃燒器器區(qū)域水冷壁平均結(jié)焦在100~200mm,屏式過熱器底部結(jié)焦嚴(yán)重,最大焦塊在1噸左右。其主要原因為:原燃燒器設(shè)計內(nèi)、外二次風(fēng)噴口擴錐角度設(shè)計不合理,著火推遲,低氮模式下內(nèi)外二次風(fēng)旋轉(zhuǎn)動量下降,擴散太快,使煤粉顆粒甩至燃燒器四周貼壁燃燒;(5)燃燒器存在噴口結(jié)焦、沖刷磨損、變形,其主要原因為:中心管支撐磨損,造成中心管偏離;(6)飛灰含碳量過高,經(jīng)常性的飛灰含碳量高達到6%~7%。其主要原因為:C層為微油燃燒器,煤粉無濃淡設(shè)計,著火特性差,造成飛灰含碳較高;(7)大渣含碳高,全年平均大渣含碳量高達9%~10%。其主要原因為:低氮模式下內(nèi)外二次風(fēng)旋轉(zhuǎn)動量小,容易造成二次風(fēng)包不住煤粉顆粒。
本次燃燒系統(tǒng)改造在不改變?nèi)紵鞑贾脴?biāo)高及位置、不新增燃燒器的基礎(chǔ)上,通過加強煤的著火,使著火提前,從而控制爐膛火焰中心高度,加強煤粉的燃盡的方法,保證了低氮燃燒,同時控制飛灰、大渣含碳水平及減溫水量。具體改造內(nèi)容涉及以下幾個方面:(1)C層支微油點火燃燒器(5只)改為內(nèi)濃外淡強著火燃燒器;(2)常規(guī)主燃燒器(共20只)改為內(nèi)濃外淡強著火燃燒器。
改造后,在BMCR工況下,燃燒器噴嘴性能設(shè)計參數(shù)如表3所示。
表3 燃燒器噴嘴性能設(shè)計參數(shù)(BMCR 工況)
本次燃燒器改造采用內(nèi)濃外淡的煤粉分布,中心回流加熱,外環(huán)著火的燃燒組織形式,燃燒器的結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示,改造包括以下幾方面內(nèi)容。
圖3 內(nèi)濃外淡強著火示意圖
(1)原內(nèi)淡外濃煤粉分離裝置改為內(nèi)濃外淡,主要體現(xiàn)為取消原一次風(fēng)風(fēng)筒內(nèi)的兩級撞擊椎體,改為在一次風(fēng)風(fēng)筒內(nèi)側(cè)布置喉口裝置,煤粉通過喉口裝置后形成內(nèi)濃外淡分層。因此,中心回流加熱可直接加熱濃側(cè)煤粉,在提高著火點濃度的同時,可以提高著火點煤粉的溫度,在低氮燃燒模式下(著火點缺氧)實現(xiàn)煤粉的提前著火。(2)為了防止燃燒器內(nèi)與煤粉接觸的部件磨損,在距離噴口較遠(yuǎn)的低溫區(qū)域,全部采用貼陶瓷片防磨,陶瓷片不僅通過高溫膠黏結(jié)在部件上,同時通過固定錐焊接固定在部件上,防止陶瓷片脫落;在距離噴口較近的高溫區(qū)域,所有部件采用耐高溫耐磨的高鉻高鎳鑄造合金鋼制造,材質(zhì)為ZG40Cr28Ni16Si2NRe。(3)將一次風(fēng)、內(nèi)二次風(fēng)擴錐角度由45°更改為40°,同時縮小外二次風(fēng)面積,提高外二次風(fēng)剛性。為了防止受熱變形,二次風(fēng)擴錐采用耐高溫的高鎳合金鋼整體鑄造成型,材質(zhì)為ZG40Cr25Ni20。外二次風(fēng)擴錐采用剛玉高溫可塑現(xiàn)場制型。(4)在中心風(fēng)管前端設(shè)置穩(wěn)燃齒,加強燃燒器的穩(wěn)燃性能。為了防止中心管支撐磨損,造成中心管偏離,在中心風(fēng)管支撐的迎風(fēng)面設(shè)置整體貼陶瓷包裹。
61#鍋爐于2022年10月對燃燒系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造。改造后機組于11月18日點爐,至今運行正常。改造前后,運行參數(shù)對比如表4所示。
表4 改造前后鍋爐運行參數(shù)
改造后,在保證鍋爐效率的情況下,高溫受熱面煙氣熱偏差減少170℃,屏式過熱器減溫水減少120t/h,超溫現(xiàn)象得到明顯改善,飛灰含碳量減小3.2%,大渣含碳量減小6.9%,NOx排放減小367mg/m3,減碳降氮效果明顯。
對60MW機組進行了燃燒器優(yōu)化改造,實測了改造前后高溫受熱面煙氣熱偏差,屏式過熱器減溫水、飛灰含碳量、大渣含碳量及鍋爐NOx排放水平。實驗結(jié)果表明,改造效果良好,具體結(jié)論如下。
(1)減小一次風(fēng)、內(nèi)二次風(fēng)擴錐角度,同時縮小外二次風(fēng)面積,提高外二次風(fēng)剛性,可以延緩一次風(fēng)與二次風(fēng)的混合,從而減低NOx排放水平以及緩解水冷壁結(jié)焦問題,其中NOx排放水平減少367mg/m3。
(2)內(nèi)濃外淡煤粉分離裝置可以通過中心回流加熱可直接加熱濃側(cè)煤粉,提高著火點濃度的同時,可以提高著火點煤粉的溫度,從而在低氮燃燒模式下使煤粉著火提前,改造后屏式過熱器基本不超溫,減溫水減少到100t/h,飛灰含碳量減少3.6%,大渣含碳量減少6.9%。
(3)低溫區(qū)域采用貼陶瓷片,高溫區(qū)域采用耐高溫耐磨的高鎳合金鋼可以實現(xiàn)有效防磨,噴口結(jié)焦、沖刷磨損、變形現(xiàn)象得到明顯改善,高溫受熱面煙氣熱偏差小于30℃。