亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        晉城無(wú)煙煤循環(huán)流化床富氧氣化特性研究

        2024-01-27 07:01:48上官岳鋒丁國(guó)建朱之明劉建園
        氮肥與合成氣 2023年12期
        關(guān)鍵詞:半焦氣化爐流化床

        上官岳鋒,丁國(guó)建,朱之明,劉建園

        (晉能控股裝備制造集團(tuán)天源山西化工有限公司, 山西高平 048400)

        煤氣化是高效潔凈利用煤炭的主要途徑之一,也是現(xiàn)代煤化工能源工業(yè)生產(chǎn)中最關(guān)鍵的工藝過(guò)程之一。循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)具有燃料適應(yīng)性廣、運(yùn)行成本低、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、啟停爐方便、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、檢修維護(hù)少、易于實(shí)現(xiàn)大型化等優(yōu)點(diǎn),目前在合成氨、鋼鐵、有色冶金及焦化等多個(gè)行業(yè)得到了廣泛推廣應(yīng)用。晉城無(wú)煙煤具有“五高四低”的特征[1],具體為:抗碎強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性高、固定碳含量高、灰分含量高、灰熔點(diǎn)高、水分含量低、反應(yīng)活性低、可磨指數(shù)低、黏溫特性低。本文主要研究晉城無(wú)煙低硫末煤和高硫末煤在循環(huán)流化床氣化爐中的富氧氣化特性。

        1 循環(huán)流化床氣化原理

        氣化技術(shù)按煤與氣化劑的相對(duì)流動(dòng)方式可分為并流、并逆流和逆流三大類(lèi),與其相對(duì)應(yīng)的則是氣流床、流化床和固定床氣化爐[2]。循環(huán)流化床氣化爐以 0~10 mm粉煤為原料,氣化劑(空氣、純氧、蒸汽)由氣化爐下部吹入,粉煤通過(guò)給煤機(jī)進(jìn)入氣化爐爐膛中下部,氣化劑與粉煤在爐內(nèi)呈并逆流運(yùn)動(dòng)。粉煤和氣化劑在爐底錐形部分呈并流運(yùn)動(dòng),在爐上筒體部分呈并流和逆流運(yùn)動(dòng),使?fàn)t內(nèi)的粉煤在流化狀態(tài)下氣化,在燃燒產(chǎn)生的高溫條件下,氣固兩相充分混合接觸,發(fā)生干燥、熱解、氣化及燃燒等一系列物理和化學(xué)過(guò)程,生成高溫煤氣、飛灰和底渣。粉煤和氣化劑在氣化爐內(nèi)主要進(jìn)行以下化學(xué)反應(yīng):

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        (5)

        (6)

        (7)

        式(1)、式(3)和式(4)是煤氣化反應(yīng)過(guò)程中最重要的反應(yīng),式(2)為氣化爐提供反應(yīng)所需的熱量。煤氣化反應(yīng)為非均相氣固反應(yīng),反應(yīng)速率通常被化學(xué)反應(yīng)速率或擴(kuò)散控制。一般認(rèn)為,對(duì)于小粒徑(<500 μm )半焦顆粒,在溫度<1 000 ℃的條件下,其氣化過(guò)程屬于化學(xué)反應(yīng)控制,擴(kuò)散相對(duì)較快,外擴(kuò)散可以忽略,而高溫下則為擴(kuò)散速率所控制[3]。

        循環(huán)流化床煤氣化為快速流態(tài)化過(guò)程,存在明顯的密相區(qū)和稀相區(qū),以及固體物料的返混和湍動(dòng)(見(jiàn)圖1)。粉煤給入氣化爐爐膛內(nèi),被爐膛內(nèi)大量的高溫固體物料快速加熱,并脫除揮發(fā)分,形成半焦。較細(xì)的半焦在爐膛內(nèi)部氣流的夾帶下,與循環(huán)物料進(jìn)入爐膛上部的稀相區(qū),較粗的半焦則伴隨著返混物料進(jìn)入爐膛的密相區(qū)。在爐膛底部, 氣化劑入口區(qū)域?yàn)槿跹趸瘏^(qū),主要發(fā)生燃燒反應(yīng)(式(2))維持氣化爐爐膛高溫,并為氣化反應(yīng)提供熱量;在弱氧化區(qū)上部的密相區(qū)主要是半焦中碳與氧、水蒸氣發(fā)生非均相氣化反應(yīng),以及少量 CO、CH4、H2O、CO2、揮發(fā)分之間的非均相氣化反應(yīng)。在稀相區(qū),主要發(fā)生半焦內(nèi)碳與CO2吸熱反應(yīng),以及揮發(fā)分裂解,煤氣之間均相平衡反應(yīng)。

        圖1 典型循環(huán)流化床氣化爐

        2 中試試驗(yàn)裝置工藝流程及試驗(yàn)煤質(zhì)

        2.1 試驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)

        試驗(yàn)裝置主要由氣化爐、返料器、旋風(fēng)分離器、空氣預(yù)熱器、煤氣冷卻器及輔助系統(tǒng)組成,爐膛、返料器及旋風(fēng)分離器都為內(nèi)襯結(jié)構(gòu),關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 試驗(yàn)平臺(tái)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)

        2.2 工藝流程

        煤從氣化爐中下部加入,受高溫加熱發(fā)生快速熱解反應(yīng)并釋放出揮發(fā)分;產(chǎn)生的半焦在還原區(qū)與氣化劑發(fā)生氣化反應(yīng),生成氣化煤氣。高溫煤氣與未反應(yīng)完全的半焦及床料自爐膛頂部進(jìn)入旋風(fēng)分離器,經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后,高溫煤氣依次通過(guò)空氣預(yù)熱器、一級(jí)冷卻器、二級(jí)冷卻器和三級(jí)冷卻器冷卻后進(jìn)入布袋除塵器,經(jīng)過(guò)布袋除塵器除塵后經(jīng)煙囪高點(diǎn)排放。循環(huán)半焦經(jīng)返料器返回氣化爐,繼續(xù)參與氣化反應(yīng);底渣通過(guò)氣化爐底部的水冷排渣機(jī)排出;空氣經(jīng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后與減壓后的過(guò)熱蒸汽混合,在下游管道中與純氧二次混合后通入氣化爐膛作為氣化劑。系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖2。

        1-氣化爐爐膛;2-旋風(fēng)分離器;3-返料器;4-空氣預(yù)熱器;5-煤氣冷卻器;6-羅茨風(fēng)機(jī);7-蒸汽鍋爐;8-循環(huán)水冷卻塔;9-循環(huán)水泵;10-煙囪;11-布袋除塵器;12-一次風(fēng)蒸汽/空氣混合器;13-液氧罐及氣化器;14-液氮罐及氣化器;15-一次風(fēng)氧氣/蒸汽/空氣混合器;16-蒸汽伴熱帶;17-水冷排渣機(jī);18-點(diǎn)火燃燒器;19-空氣壓縮機(jī)。圖2 系統(tǒng)工藝流程圖

        2.3 試驗(yàn)煤質(zhì)

        分別以晉城地區(qū)高硫和低硫無(wú)煙末煤為原料進(jìn)行試驗(yàn),控制末煤粒徑≤6 mm,具體煤質(zhì)分析見(jiàn)表2。

        表2 煤質(zhì)分析表

        3 中試裝置氣化特性試驗(yàn)

        3.1 點(diǎn)火啟動(dòng)

        點(diǎn)火啟動(dòng)用時(shí)約34 h。分別以0#柴油、石英砂作為燃料和床料。點(diǎn)火啟動(dòng)前,爐膛內(nèi)加入40~70目和70~90目1∶1(質(zhì)量比)的石英砂150 kg,3臺(tái)給煤機(jī)中各填充50 kg 床料作為料封;打開(kāi)一級(jí)冷卻器底部法蘭,防止燃油階段產(chǎn)生的冷凝水堵塞尾部煙道。準(zhǔn)備工作完成后,啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)一次風(fēng)體積流量為102 m3/h,油體積流量約13 L/h進(jìn)行點(diǎn)火啟動(dòng)。通過(guò)調(diào)整油量和一次風(fēng)量控制升溫速率。燃油升溫 6 h 后爐膛底部溫度達(dá)到 650 ℃時(shí)開(kāi)始斷續(xù)給煤,給煤后溫度上升,表明煤已點(diǎn)燃,進(jìn)入油煤共燃階段。根據(jù)溫度情況逐步減少油量,加大空氣量,當(dāng)爐膛底部溫度達(dá)到850 ℃時(shí), 切出油點(diǎn)火燃燒器,進(jìn)入燃煤升溫階段。通過(guò)螺旋給煤機(jī)調(diào)整煤量,控制爐膛底部溫度在950 ℃左右。升溫過(guò)程每隔4 h啟動(dòng)1次排渣機(jī),保持排渣順暢。當(dāng)氣化爐頂部溫度和返料器溫度分別達(dá)到760 ℃和560 ℃時(shí),氣化爐轉(zhuǎn)入空氣氣化工況。

        3.2 氣化調(diào)整階段

        氣化調(diào)整階段用時(shí)約80 h。根據(jù)爐膛溫度變化,調(diào)整給煤量及一次風(fēng)量,維持爐膛底部溫度在950 ℃左右。在循環(huán)回路升溫的同時(shí),對(duì)床料進(jìn)行置換,使煤氣化工況運(yùn)行期間循環(huán)物料為半焦,以利于提高工況穩(wěn)定性及煤氣化效率。為了提高運(yùn)行負(fù)荷,加快床料置換速度,當(dāng)爐膛頂部溫度達(dá)到800 ℃、返料器溫度達(dá)到700 ℃時(shí),系統(tǒng)切入富氧氣化。富氧氣化升溫過(guò)程中蒸汽質(zhì)量流量約80 kg/h,氧氣體積流量為36 m3/h,空氣體積流量為200 m3/h,運(yùn)行過(guò)程中連續(xù)排渣置換床料。通過(guò)對(duì)空氣、氧氣、水蒸氣和給煤量的調(diào)節(jié)逐步穩(wěn)定爐況,當(dāng)煤氣中φ(CO+H2)/φ(N2)≥3 時(shí),進(jìn)入工況運(yùn)行階段。

        3.3 工況運(yùn)行階段

        分別對(duì)1 050 ℃(低硫末煤)和1 050 ℃(高硫末煤)、1 080 ℃(高硫末煤)3種工況進(jìn)行氣化特性試驗(yàn),分別記為工況1、工況2、工況3,試驗(yàn)用時(shí)約76 h。

        3.3.1 工況1

        低硫末煤1 050 ℃運(yùn)行工況用時(shí)36 h。運(yùn)行期間,氣化爐給煤質(zhì)量流量在290 kg/h 左右,氣化爐底部溫度控制在1 045~1 050 ℃,煤氣中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)為60.0%~62.5%,φ(CO+H2)/φ(N2)在3.2~3.4。

        3.3.2 工況2

        高硫末煤1 050 ℃運(yùn)行工況用時(shí)36 h。運(yùn)行期間,氣化爐給煤質(zhì)量流量在273 kg/h左右,氣化爐底部溫度為1 050~1 055 ℃,煤氣中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)為60%~62%,φ(CO+H2)/φ(N2)維持在3.2~3.4。

        3.3.3 工況3

        高硫末煤1 080 ℃運(yùn)行工況用時(shí)4 h。維持氣化爐負(fù)荷不變,通過(guò)調(diào)整富氧濃度,逐步提高爐膛底部溫度至1 080 ℃,探索在高溫情況下氣化爐的運(yùn)行穩(wěn)定性及對(duì)煤氣各組分的影響。運(yùn)行期間,氣化爐給煤質(zhì)量流量在273 kg/h 左右,氣化爐底部溫度逐步提高至1 090 ℃,煤氣中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)為61%,φ(CO+H2)/φ(N2)維持在3.2左右。

        3.4 試驗(yàn)結(jié)果

        在試驗(yàn)過(guò)程中,將氧煤比控制在0.37~0.44 m3/kg,蒸汽煤比在0.42左右,氣化爐上下部溫差小于70 K,爐膛底部與返料器溫差小于30 K,恒定的溫差說(shuō)明爐內(nèi)循環(huán)的穩(wěn)定。在3種工況下,有效氣體積分?jǐn)?shù)均大于60%,φ(CO+H2)/φ(N2)比大于3,表明在1 050 ℃氣化溫度下,通過(guò)調(diào)整氣化富氧濃度和蒸汽煤比,晉城無(wú)煙煤循環(huán)流化床氣化可以獲得合格的產(chǎn)品氣。在同樣工況下,高硫末煤的氣化活性?xún)?yōu)于低硫末煤。

        在投煤量不變的情況下,隨著氣化溫度的升高,有效氣組分變化較小,但產(chǎn)氣率由1.78 m3/kg(煤)增加到了1.95 m3/kg(煤),有效氣產(chǎn)率由1.08 m3/kg(煤)升到了1.17 m3/kg(煤),提高溫度對(duì)氣化指標(biāo)提升效果明顯。當(dāng)氣化溫度升高后煤氣中H2S含量升高,而COS含量降低,運(yùn)行溫度的升高促進(jìn)了煤中硫向氣態(tài)化合物轉(zhuǎn)化,同時(shí)促進(jìn)了有機(jī)硫向無(wú)機(jī)硫的轉(zhuǎn)化。

        各氣化工況下,煤氣中CH4含量較低,CO2含量較高,飛灰和底渣殘?zhí)己枯^高,碳轉(zhuǎn)化率偏低。這主要與煤的性質(zhì)有關(guān),無(wú)煙煤的氣化反應(yīng)活性低。同時(shí)中試裝置爐膛高度小,散熱損失大,爐膛頂部溫度偏低,小粒徑半焦在爐內(nèi)停留時(shí)間短,影響飛灰在稀相區(qū)的轉(zhuǎn)化率。在工業(yè)化裝置中散熱量小,CO2含量會(huì)降低,有效氣組分含量將進(jìn)一步提高。

        當(dāng)爐膛底部溫度超過(guò)1 080 ℃時(shí),爐內(nèi)容易結(jié)渣而引起局部失流化和排渣困難。各工況下試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

        表3 試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)

        3.5 煤氣冷凝液

        經(jīng)分析,煤氣冷凝水呈弱堿性,氨氮含量較高,主要的污染物包括有機(jī)物、氨氮、硫化物及氰化物等,水質(zhì)超出GB 13458-2013 《合成氨工業(yè)水排放標(biāo)準(zhǔn)》要求(見(jiàn)表4)。

        表4 煤氣冷凝液水質(zhì)分析

        4 工業(yè)化裝置估算

        采用氣化+殘?zhí)咳紵囊惑w化技術(shù),以晉城無(wú)煙煤為原料,按單臺(tái)氣化爐產(chǎn)氣體積流量60 000 m3/h進(jìn)行循環(huán)流化床氣化工業(yè)化裝置估算,結(jié)果見(jiàn)表5。由表5可以看出:在氣化溫度為1 080 ℃,富氧體積分?jǐn)?shù)在 56%~57%時(shí),煤氣成分中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)為67.25%和67.28%,氣化碳轉(zhuǎn)化率為87.0%和 88.9%,冷煤氣效率為70.68%和74.11%,整體氣化指標(biāo)大幅提升。同時(shí),采用余熱鍋爐對(duì)煤氣余熱進(jìn)行回收,除氣化爐自用外,每小時(shí)可以外送3.82 MPa、450 ℃中壓過(guò)熱蒸汽13.0~13.5 t,碳轉(zhuǎn)化率可提高至96%~99%。

        表5 60 000 m3/h循環(huán)流化床工業(yè)化裝置估算表

        5 結(jié)語(yǔ)

        目前,以中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所研發(fā)的循環(huán)流化床氣化技術(shù)在新疆宜化、江西高安均已得到廣泛應(yīng)用,取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效果。晉城無(wú)煙末煤的煤質(zhì)特性決定了其在作為化工原料方面的優(yōu)勢(shì)并不明顯[4],但循環(huán)流化床氣化+殘?zhí)既紵惑w化技術(shù)為晉城無(wú)煙煤熱電氣多產(chǎn)提供了新思路,可以在合成氨、陶瓷、鋼鐵等行業(yè)進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        猜你喜歡
        半焦氣化爐流化床
        大同石炭系煤高灰半焦浮選脫灰研究
        勘 誤
        沉降爐中半焦與煤燃燒特性對(duì)比研究
        能源工程(2021年1期)2021-04-13 02:05:44
        流化床丙烷脫氫反應(yīng)段的模擬及優(yōu)化
        氣化爐激冷室內(nèi)壁堆焊工藝技術(shù)
        關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐集控運(yùn)行研究
        K-Fe復(fù)合催化劑對(duì)煤半焦氣化速率與產(chǎn)物的影響
        殼牌氣化爐循環(huán)氣壓縮機(jī)(K1301)聯(lián)鎖優(yōu)化
        水煤漿氣化爐小改小革
        基于停留時(shí)間分布的氣流床氣化爐通用網(wǎng)絡(luò)模型
        精品女同一区二区三区免费战| 97人妻中文字幕总站| 精品国偷自产在线不卡短视频| 精品无码国产一二三区麻豆| 中文字幕一区二区三区喷水| 国产一区二区三区口爆在线| 中文字幕亚洲乱码熟女1区| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 蜜桃久久精品成人无码av| 国产女女做受ⅹxx高潮| 亚洲 成人 无码 在线观看| 精品人妻av区乱码| 男女动态视频99精品| 男女啪啪视频高清视频| 精品国内在视频线2019| 夜夜嗨av一区二区三区| 欧美成人中文字幕| 美腿丝袜中文字幕在线观看| 国产在线91精品观看| 国产做无码视频在线观看| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 91视频香蕉| 国产在线AⅤ精品性色| 亚洲不卡av一区二区三区四区 | 精品欧美在线| 岛国视频在线无码| 免费蜜桃视频在线观看| 久久综网色亚洲美女亚洲av| 国产精品永久免费| 欧美巨大精品欧美一区二区| 午夜国产小视频在线观看黄| 亚洲精品岛国av一区二区| 久久久久99精品成人片| 日本老熟妇毛茸茸| 国产一区二区三区高清视频| 国产精品国产传播国产三级| 亚洲图片自拍偷图区| 精品深夜av无码一区二区| 国产精品jizz观看| 国产成人久久精品流白浆| 日韩精品人妻系列中文字幕|