王尚杰
(甘肅煙草工業(yè)有限責(zé)任公司天水卷煙廠,甘肅 天水 741000)
膠孔是因增塑劑局部過量造成絲束熔融而形成的孔洞。在離心慣性力的作用下,刷輥使增塑劑呈霧狀噴出,當(dāng)超量的或滴狀的增塑劑施加到絲束上時,濾棒纖維組織將溶解、軟化、變黏,從而濾棒出現(xiàn)膠孔。膠孔作為濾棒外觀的檢驗(yàn)項(xiàng)之一,只要發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的濾棒中膠孔數(shù)量為10支以上,則判定該批濾棒的外觀為不合格。為了能及時判斷濾棒內(nèi)部是否存在膠孔,在對濾棒成品進(jìn)行抽檢過程中,需要把抽檢的濾棒分切成等長的四段,進(jìn)行破壞性檢驗(yàn)。目前,對濾棒的破壞性檢驗(yàn)采用的是人工刀切的方式進(jìn)行,檢驗(yàn)過程費(fèi)時費(fèi)力且刀片切割過程中容易破壞濾棒原有結(jié)構(gòu)導(dǎo)致檢驗(yàn)效果變差。為此,謝慶等[1]設(shè)計了一種用于特種濾棒檢測的自動切割機(jī),在效率上、樣品準(zhǔn)確性上和安全性上對比人工切割都有了極大提高。謝明金等[2]設(shè)計了一種雙通道濾棒切割裝置,并進(jìn)行仿真分析,以切刀、喇叭嘴和濾棒三者的空間交互運(yùn)動建立了數(shù)學(xué)模型,用于計算和設(shè)計不同濾棒長度規(guī)格的雙通道濾棒切割裝置。佟鈴鈴[3]設(shè)計了一種復(fù)合濾棒切口位置及縫隙檢測系統(tǒng),可以檢測出濾棒段縫隙大小及切割位置的變化。但上述研究或改進(jìn)仍未能較好地解決檢驗(yàn)時間過長、勞動強(qiáng)度大等問題。為此,設(shè)計了一種濾棒分切裝置,以期降低勞動強(qiáng)度,提高濾棒膠孔檢驗(yàn)效率。
通過前期的調(diào)研發(fā)現(xiàn),對于煙用濾棒這種圓柱形的物體來說,切斷方式一般有鍘刀式切割方式、剪刀式切割方式及轉(zhuǎn)動式切割方式,通過對這三種切割方式的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行對比分析,最終選用轉(zhuǎn)動式切割方式。根據(jù)設(shè)計思路,對濾棒分切裝置的具體結(jié)構(gòu)進(jìn)行討論,提出總體方案(見圖1),得到了親和圖并歸納整理如下。
圖1 提出方案
對于整個切割裝置的結(jié)構(gòu)布局,借鑒了LV-205膠帶分條機(jī)結(jié)構(gòu)原理,整套裝置主要由濾棒輸送單元、濾棒分切單元和機(jī)身及供電組成,見圖2。
圖2 濾棒分切裝置結(jié)構(gòu)示意圖
1.1.1 料斗
料斗是由一臺報廢儀器的料斗改造而成的,因?yàn)樾枰友b刀片,所以需要對原有的料斗背板及滾輪開槽,因?yàn)V棒在卷煙過程中露在端面的是濾棒25 mm 處和75 mm 處(以100 mm 濾棒為例),料斗滾輪的長度為150 mm,需要分切的濾棒為100 mm,要求每根濾棒分切為3段,所以開槽位置為料斗滾輪的50 mm及100 mm 兩處;開槽深度主要考慮兩個方面:①能夠保證切刀完整分切濾棒;②槽深度不能太大,不能影響料斗滾輪的穩(wěn)固性,所以料斗滾輪濾棒槽深度為7.8 mm,料斗半徑為20 mm,開槽深度應(yīng)保持在7.8~20 mm 均可;開槽寬度由選擇的刀片寬度來決定,寬度太小影響分切或者刀片破裂,寬度太大影響分切濾棒質(zhì)量。參考卷煙機(jī)ZJ17濾棒切割結(jié)構(gòu)的濾棒切割鼓輪槽寬度,設(shè)置開槽寬度為0.6 mm,以保證濾棒能被均勻完整切斷。
1.1.2 料斗驅(qū)動裝置
料斗驅(qū)動有手搖式驅(qū)動、普通電機(jī)驅(qū)動和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動[4]三種方式可選。通過模擬試驗(yàn),手搖式驅(qū)動料斗轉(zhuǎn)動不均勻,切口不平整,且耗費(fèi)人工,不滿足要求;普通電機(jī)驅(qū)動料斗轉(zhuǎn)速過快,分切濾棒時有拖帶濾棒的現(xiàn)象;步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動方式通過對控制參數(shù)的優(yōu)化可以使步進(jìn)電機(jī)精準(zhǔn)按照需要轉(zhuǎn)動和啟停,且能實(shí)現(xiàn)間歇轉(zhuǎn)動。在步進(jìn)電機(jī)的選型方面,考慮三方面因素:①判斷需要多大力矩;②判斷電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度;③選擇電機(jī)安裝規(guī)格,扭力在0.8 N·m 以下,選擇20、28、35、39、42(電機(jī)的機(jī)身直徑或方度,單位:mm),扭力在1 N·m 左右,選擇57電機(jī)較為合適,扭力在幾個N·m 或更大的情況下,選擇100、130等規(guī)格的步進(jìn)電機(jī)。通過力矩公式M=M1+M2(力矩M1=J*α,摩擦力矩M2=μfr=μmgr),按照濾棒切割要求,測算出M1=0.0045,M2=0.219,所以力矩M=M1+M2=0.2235(N·m)。對于力矩小于0.8 N·m的轉(zhuǎn)動選機(jī)身直徑為35 mm 的步進(jìn)電機(jī)既可。最后,步進(jìn)電機(jī)與送料滾輪驅(qū)動的選擇,根據(jù)步進(jìn)電機(jī)的特點(diǎn)及需求,因所選用的步進(jìn)電機(jī)重量輕,只有0.5 kg,且需要精準(zhǔn)地控制料斗的轉(zhuǎn)動位置,所以選擇結(jié)構(gòu)簡單、徑向尺寸小、維護(hù)方便,能傳遞較大轉(zhuǎn)矩的聯(lián)軸器作為連接方式。
1.2.1 切刀
在切刀的選擇上,由于條形刀需要進(jìn)刀機(jī)構(gòu)及復(fù)雜的夾刀板,或需要刀盤,且需要較大的安裝空間,安裝復(fù)雜,成本大,基于對結(jié)構(gòu)簡單便于維修的需求,選用帶孔圓刀;切刀材質(zhì)選擇不需要磨刀,且分切效果良好的硬質(zhì)合金圓刀;切刀孔徑依據(jù)切刀軸直徑來確定,根據(jù)料斗的輸送濾棒滾輪槽深8.5 mm,料斗固定背板厚度2 mm,切刀片在切刀軸上的固定需要10 mm 的空間,計算出切刀直徑=(8.5+2+10)×2+孔徑;由于刀片厚度越大,需要的分切力也越大,需要驅(qū)動的電機(jī)功率越大,最終確定切刀孔徑為19 mm,直徑為60 mm,厚度為0.3 mm。
1.2.2 切刀軸
切刀軸起著固定刀片和傳遞動力的作用,切刀軸的性質(zhì)直接決定了分切的成敗。切刀軸要求便于安裝維護(hù)和傳動簡單,所以選用了45號優(yōu)質(zhì)碳素鋼材質(zhì);刀軸外形選用軸斷面形狀為中間粗,兩端細(xì),位于軸上的零件易定位、固定和裝拆的對稱階梯軸,軸長度≥料斗兩條開槽間距+固定切刀軸套厚度+切刀軸固定配件厚度+切刀軸驅(qū)動帶輪厚度;軸的直徑按許用轉(zhuǎn)應(yīng)力計算,d≥=11.7 mm,最終確定直徑為12 mm,長度為160 mm。
1.2.3 刀軸驅(qū)動
刀軸驅(qū)動方面,主要是刀軸驅(qū)動電機(jī)的選型,功率計算公式為P=F*r*2*n。首先運(yùn)用切刀對濾棒分切進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),得到切斷力的值及轉(zhuǎn)速,將數(shù)字拉力秤掛鉤固定在分切刀的邊緣,固定分切圓刀軸保證其穩(wěn)定,一人將濾棒移至刀片垂直方向,另一人拉動數(shù)字拉力稱,使其能切斷濾棒并讀取數(shù)值,由于測量過程中有誤差,所以進(jìn)行100次測量,計算出平均值F=Mg=2.35 N,在轉(zhuǎn)速取1 600 r/min(參照ZJ17卷煙機(jī)濾棒切割裝置電機(jī)的轉(zhuǎn)速)時,計算出驅(qū)動電機(jī)功率為23.14 W 左右。參照電機(jī)的功率及對電機(jī)轉(zhuǎn)速和調(diào)速的要求,考慮電源的通用性及便于維護(hù),決定選用功率為25 W,轉(zhuǎn)速為1 600 r/min 的臥式交流電機(jī),傳動方式采用結(jié)構(gòu)簡單,使用、維護(hù)方便,傳動平穩(wěn),噪聲低,能實(shí)現(xiàn)自我安全保護(hù)的圓皮帶傳動。
機(jī)身考慮其整體結(jié)構(gòu),并遵循節(jié)約性需求,利用報廢儀器的外殼改造而成。
電源部分,分為220 V 供電和24 V 供電。220 V電源取自工業(yè)電網(wǎng)電源,主要為分切單元提供動力;24 V 電源是220 V 電壓經(jīng)過電壓轉(zhuǎn)換器變?yōu)?4 V,為料斗單元提供動力。
考慮整體結(jié)構(gòu)輕巧,底板不需要承受太大力量,主要考慮底板的平整性及易加工性,選用鋁板材質(zhì)作為底板。
通過分析得出濾棒分切裝置還存在以下安全隱患:漏電、分切刀片傷手及料斗滾輪夾手。針對存在安全隱患的部位進(jìn)行了安全防護(hù),如在電源進(jìn)線端安裝了剩余電流保護(hù)裝置,在硬質(zhì)合金圓刀的轉(zhuǎn)動部位加裝了防護(hù)罩,在料斗蓋板處標(biāo)注了“設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁打開”的提示等。
各單元設(shè)計完成后進(jìn)行了組裝調(diào)試,在調(diào)試過程中經(jīng)過2d 的調(diào)試設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,用該裝置進(jìn)行濾棒膠孔的破壞性檢驗(yàn),裝置切出的濾棒端口平滑無毛茬,分切速度40支/min,達(dá)到了預(yù)期要求。
材料:GDN24.30×100-270溝槽外置式濾棒(天水卷煙廠提供)。
方法:將6個班次生產(chǎn)的濾棒,每班抽檢180支,分別用濾棒自動分切裝置與檢驗(yàn)員手動進(jìn)行分切,統(tǒng)計兩者分切的時間及改進(jìn)前后濾棒膠孔缺陷率和成品一等品率。
由表1可見,濾棒分切裝置分切時間基本在5 min左右,而檢驗(yàn)人員手動需要30 min 左右,濾棒分切裝置的花費(fèi)時間比人工手動節(jié)約了25 min。改進(jìn)后膠孔缺陷率降低了1.17%,濾棒成品一等品率提高了8.32%,提高了濾棒檢驗(yàn)效率。
表1 濾棒分切裝置應(yīng)用前后測試數(shù)據(jù)
針對濾棒膠孔檢驗(yàn)設(shè)計了一種濾棒自動分切裝置,通過選用的伺服步進(jìn)控制電機(jī)實(shí)現(xiàn)了濾棒供給的步進(jìn)間歇動作,有利于濾棒的順利切割,切出的濾棒切口平滑無毛茬,最大限度地保證了切口的原有結(jié)構(gòu);通過設(shè)置剩余電流保護(hù)裝置,在切割單元設(shè)置了防護(hù)罩;通過調(diào)整料斗單元的擋板,可以實(shí)現(xiàn)120 mm 規(guī)格濾棒和100 mm 規(guī)格濾棒的切換切割。以溝槽濾棒為測試對象,結(jié)果表明:改進(jìn)后濾棒分切裝置分切時間基本在5 min 左右,比人工手動節(jié)約了25 min,膠孔缺陷率降低了1.17%,濾棒成品一等品率提高了8.32%,有效提高了濾棒膠孔檢出效率,降低了濾棒生產(chǎn)中存在的質(zhì)量風(fēng)險,同時也就降低了人員的勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步提高了濾棒生產(chǎn)效益。