汪海雁 張順強
摘要:為科學處理楊房溝水電站引水洞壓力鋼管鼓包問題,分析了壓力管道鼓包的主要原因,如鋼管外壁混凝土澆筑、灌漿壓力過大和壓力管道外壁加勁環(huán)與壓力鋼管焊接質量等問題,采取了替換鼓包部位鋼板及加勁環(huán)并且鑿除變形區(qū)域鋼管背后混凝土,同時在管外回填混凝土、接觸灌漿等一系列措施。經過兩個蓄水期的試驗及放空檢修檢查,結果表明:壓力管道鼓包位置經處理后未發(fā)現(xiàn)異常,所采用的處理措施合理可靠,處理效果滿足質量要求。研究成果可供其他水電工程參考。
關鍵詞:壓力管道; 鼓包; 鋼管焊接; 分塊焊接; 接觸灌漿; 楊房溝水電站
中圖法分類號:TV732.41
文獻標志碼:A
DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.S2.009
文章編號:1006-0081(2023)S2-0032-03
0 引 言
壓力鋼管施工質量對水電站的運行尤為重要,壓力管道施工完成后或在運行中時常出現(xiàn)鼓包的情況,對鼓包的處理基本都采用將鼓包部位割除后更換瓦片、重新焊接的方式。由于更換瓦片分片方式不合理或焊接工藝不合理、挖除部位回填的混凝土性能不滿足要求,可能導致壓力管道出現(xiàn)二次鼓包的情況?;诖耍疚膹母鼡Q后的瓦片分塊尺寸、焊接工藝及挖除后回填混凝土的性能進行研究。
1 工程概況
楊房溝水電站工程的開發(fā)任務為發(fā)電,樞紐工程等別為Ⅰ等,工程規(guī)模為大(1)型,由雙曲拱壩、泄洪消能建筑物(壩后水墊塘及二道壩)、左岸引水系統(tǒng)、地下廠房及尾水系統(tǒng)等主要建筑物組成。引水發(fā)電系統(tǒng)共設置4條引水洞,采用單機單洞豎井式,每條引水洞分為上平段、上彎段、豎井段、下彎段以及下平段。引水洞上平段至下平段漸變段采用混凝土襯砌,漸變段以后采用壓力鋼管襯砌,在壓力鋼管襯砌混凝土澆筑完成半年后,發(fā)現(xiàn)1號、4號壓力管道第17節(jié)瓦片產生鼓包。
1.1 壓力管道設計情況
引水洞進口中心高程2 066.2 m,上平段由進口直徑12.8 m漸變到直徑12.0 m。上彎段、下彎段轉彎半徑30 m,豎井段高度92.1 m,下平段由直徑12.0 m漸變到直徑10.8 m。引水洞上平段至下平段漸變段采用混凝土襯砌,漸變段以后采用壓力鋼管襯砌。單條壓力管道安裝長度50.9 m,4條壓力鋼管均垂直進入廠房,與機組蝸殼延伸段相接。
每條壓力鋼管分為22節(jié),鋼管內徑由進口的9.20 m漸變到出口的8.82 m。其中,進口段8節(jié)鋼管內徑9.20 m,板厚為26 mm,管節(jié)長度最大為L=2.4 m,鋼板材質為Q345R;下游至錐管段7節(jié)鋼管內徑9.20 m,板厚為28 mm,管節(jié)長度L=2.4 m,鋼板材質為600 MPa級高強鋼;錐管段至出口段7節(jié)鋼管內徑由9.20 m漸變到8.82 m,鋼板板厚為 32~42 mm,管節(jié)長度最大為L=2.4 m,鋼板材質為600 MPa 級高強鋼,壓力鋼管單節(jié)最重為24.37 t。為保證鋼管的抗外壓穩(wěn)定安全,鋼管全長均設置加勁環(huán),材質為Q345R,加勁環(huán)間距最大為1.1 m,厚度26 mm,高度150 mm(阻水環(huán)、止推環(huán)高度250 mm)。
1.2 鼓包情況
1號、4號壓力管道混凝土于2020年5月30日已全部完成澆筑,2021年1月12日現(xiàn)場巡察發(fā)現(xiàn)1號壓力鋼管樁的管(1)0+162.271~管(1)0+163.871段底板左側(順發(fā)電水流向)存在鼓包,鼓包長(順發(fā)電水流向)約1.6 m,寬約1 m,面積約為1.6 m2,鼓包最大凸出3.4 cm,平均凸出2.3 cm,對鼓包進行敲擊檢測,證明無脫空。4號壓力鋼管樁的管(4)0+105.406~管(4)0+107.406段右側(順發(fā)電水流向)范圍內底板存在鼓包,鼓包長(順發(fā)電水流向)約2 m,寬約1 m,面積約為1.8 m2,鼓包最大凸出5.1 cm,平均凸出4.0 cm。
2 壓力鋼管鼓包原因分析
壓力鋼管鋼襯湊合節(jié)段安裝時間為2019年5月,發(fā)現(xiàn)鼓包時間為2021年1月,發(fā)現(xiàn)鼓包時間晚,通過鉆孔檢查,鋼襯后壁未發(fā)現(xiàn)有較深的間隙、脫空或射水現(xiàn)象,證明鼓包不是由外水壓力引起。刨剝開壓力管道后,發(fā)現(xiàn)鼓包部位的外加勁環(huán)與壓力鋼管已經脫開,且脫開部位有混凝土灌入。專家討論分析認為,鼓包是由于鋼管外壁混凝土澆筑、灌漿壓力過大(設計值合理但施工過程中失控)和壓力鋼管外壁加勁環(huán)與壓力鋼管脫焊等綜合因素導致。
3 壓力管道處理措施
3.1 總體處理方案
首先,割除1號、4號壓力管道鼓包鋼板及加勁環(huán),再鑿除變形區(qū)域鋼管背后混凝土,然后制作替換鋼板并焊接,在管外回填混凝土、接觸灌漿,最后對鋼板預留孔洞進行封堵、防腐處理及檢測。
3.2 處理措施
3.2.1 鼓包割除
割除鼓包位置前,先對鼓包位置進行確認及標識,鼓包位置鋼襯砌割除采用碳弧氣刨的方式進行。割除完成后,按設計要求對割除部位底部混凝土進行鑿除,混凝土鑿除完成后進行割除部位鋼板坡口修磨,鋼板分塊與底部混凝土鑿除示意見圖1。
3.2.2 鋼襯墊安裝
壓力鋼管嵌裝鋼襯砌的縱縫、環(huán)縫以及加勁環(huán)對接焊縫均為一類焊縫,根據(jù)現(xiàn)場施工情況,無法對鼓包位置嵌裝鋼襯砌背縫進行清根工作。為確保焊縫有效焊接深度滿足規(guī)范要求,采用焊縫背部加鋼襯板的方式進行對接焊縫焊接,鋼襯墊安裝完成后,對接縫接坡口根部間隙為7~10 mm。鋼襯板安裝示意及尺寸見圖2。
3.2.3 鋼襯砌嵌裝
結合現(xiàn)場施工情況,由于1號壓力管道鼓包情況基本與4號壓力管道相同,因此以4號壓力管道為例。
(1) 鼓包鋼襯采用與原壓力管道17號管節(jié)瓦片弧度以及板厚和力學性能相同的鋼襯進行替換,替換前首先進行鋼板送檢、鋼板下料、卷板等工作,瓦片制作工藝與原壓力管道相同,綜合考慮施工通道大小及瓦片運輸,將替換鋼襯分割成3塊進行嵌裝及焊接工作,具體分塊見圖3。
(2) 進行替換鋼襯砌Ⅰ以及替換鋼襯砌Ⅱ的安裝及焊接工作,焊接完成后再進行替換鋼襯砌Ⅲ的安裝及焊接工作。
3.2.4 焊接工藝
(1) 替換鋼板焊接前應清理干凈鋼板背部混凝土碎屑等雜物,焊縫采用焊條電弧焊焊接,焊接前進行焊縫預熱,單側加熱區(qū)域均大于300 mm,預熱溫度80~120 ℃,采用分段退步焊或多層多道焊接方式進行焊接,加勁環(huán)對接焊縫、替換鋼板縱縫和環(huán)縫均采用單面焊接、雙面成型的工藝焊接,替換鋼板焊接時,采用分段退步、多層多道焊接方式。首先進行定位焊,定位焊長度不小于100 mm,然后進行兩條縱縫焊接,最后再進行環(huán)縫焊接。焊接前刨除定位焊。在焊接過程中保持預熱溫度,焊縫層間溫度均高于預熱溫度,且不高于230 ℃,每焊完一道,立即將焊縫清除干凈并利用風鏟進行消除應力處理。
(2) 在替換鋼板Ⅰ與替換鋼板Ⅱ的焊接過程中,分別進行對稱焊接,首先進行縱縫焊接工作,縱縫焊接完成后再進行環(huán)縫的焊接工作,最后進行加勁環(huán)對接焊縫的焊接;替換鋼板Ⅰ、Ⅱ與原壓力鋼管襯砌和加勁環(huán)對接焊縫焊接及無損檢測完成后,再進行替換鋼板Ⅲ的對接焊縫焊接工作,先進行縱縫焊接工作,后依次進行環(huán)縫焊接工作。具體分塊焊接順序見圖4。
(3) 所有焊縫均一次性連續(xù)施焊完畢。
(4) 為減小替換鋼板角部焊接應力,替換鋼板四角部分切割為半徑200 mm的1/4圓弧形。
(5) 封閉焊縫焊接過程中,在對接縫的適當位置可布設一定數(shù)量楔子壓碼,以保證管壁厚度方向限位且防止超標錯牙產生。
3.2.5 焊后探傷及防腐處理
焊縫內部探傷在焊接完成24 h以后進行,加勁環(huán)位置處的槽焊焊縫、鋼管縱縫和環(huán)縫采用100%超聲波探傷,超聲波探傷的檢驗及評定均滿足GB/T 11345-2013《焊縫無損檢測 超聲檢測 技術、檢測等級和評定》規(guī)定的B級,焊縫質量等級為GB/T 29712-2013《焊縫無損檢測 超聲檢測 驗收等級》規(guī)定的2級。
鼓包處理焊接完成及檢驗合格后,將替換鋼板的表面進行整修,同時將金屬表面鐵銹、氧化皮、油污、焊渣、灰塵、水分等污物清理干凈,手工除銹等級達到St3級,涂裝后對涂層進行外觀檢查,確保表面均勻一致,無流掛、皺紋、鼓泡、針孔、裂紋等缺陷。
3.2.6 鑿除、回填混凝土
混凝土鑿除施工為一次鑿除,鑿除深度為30 cm,滿足替換鋼板焊接作業(yè)空間的同時滿足混凝土流動性要求。在替換鋼板蓋板前,清除混凝土澆筑倉內積水,縫面驗收合格且采用合適的封堵材料對混凝土與鋼板之間的間隙、滲水點沿四周進行封閉處理。
1號、4號壓力管道鼓包回填混凝土一次澆筑完成。1號、4號壓力管道鋼管鼓包回填混凝土采用C60無收縮混凝土澆筑,混凝土采用人工入倉,在預留孔保護套上引接1 m長的料斗,澆筑人員持鐵棒配合送料,并在鋼管外側敲擊以確保混凝土密實,混凝土澆筑完成后及時進行灑水保濕養(yǎng)護。
3.2.7 接觸灌漿
(1) 脫空區(qū)域檢查。鋼襯接觸灌漿開始前,對脫空區(qū)域進行全面細致的檢查,采用敲擊法,通過回聲判斷脫空區(qū)域的位置和范圍。若鋼襯脫空面積大于0.5 m2,則進行接觸灌漿處理,采用磁座電鉆開孔,孔徑不小于12 mm,每一個獨立的脫空區(qū)布孔不少于2個,在最低處和最高處均布孔。
(2) 縫隙及可灌性檢查。鉆孔完成后,采用鉤檢法檢測脫空深度,每個鉆孔部位人工測記鋼襯與混凝土之間的間隙尺寸。采用通水方式檢查可灌性,檢查前在進漿孔孔口插入灌漿短管,短管與鋼襯間采用焊接連接,以確保灌漿短管安牢、穩(wěn)固,不漏風。
(3) 灌漿。采用化學漿液進行接觸灌漿灌注,從最低處向高處進行,灌漿壓力為0.1 MPa,灌漿過程中嚴格按設計要求進行灌漿壓力控制,具體灌漿壓力可根據(jù)鋼襯實際情況調整,但不大于0.1 MPa,灌漿過程中敲擊震動鋼襯,待排氣孔排出漿液濃度達到或接近進漿濃漿后,在設計壓力下繼續(xù)灌注5 min,即可結束灌漿;灌漿過程中,對鋼板變形情況進行持續(xù)觀測,未發(fā)現(xiàn)鋼板抬動或屈曲變形情況。
(4) 灌后檢查。灌漿結束7 d后進行灌漿質量檢查,采用錘擊敲打法進行質量檢查,敲擊工具采用木質錘或橡膠錘。檢查結果表明:替換鋼板部位無脫空的情況,即灌漿效果較好,滿足設計要求。
3.2.8 鉆孔封堵
鋼管鋼襯接觸灌漿結束以后,割除灌漿短管,再使用直磨機對孔內壁進行清理,以保證內壁清潔。清理完成后,使用M16絲錐對鉆孔進行攻絲,在絲扣表面涂抹耐高溫環(huán)氧密封膠,并將堵頭與鋼管內表面采用水密焊封焊。焊縫檢測采用滲透檢測,進行100%檢查,檢查合格后,涂刷防護漆進行有效保護。
3.3 處理結果
壓力管道鼓包部位處理完成后,經過2個蓄水期的考驗及放空檢修檢查,壓力管道鼓包位置未發(fā)現(xiàn)異常,證明壓力管道鼓包的處理措施成功。
4 結 論
楊房溝水電站1號、4號壓力管道在壓力管道混凝土澆筑完成半年后出現(xiàn)鼓包情況。通過現(xiàn)場調查與原因分析,確定了科學、合理的處理措施,處理效果滿足質量要求。本文研究方法和處理措施可供其他類似水電工程參考。