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        重介洗選自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)在選煤廠的應(yīng)用研究

        2024-01-22 11:16:10任曉偉
        石化技術(shù) 2024年1期
        關(guān)鍵詞:液位系統(tǒng)

        任曉偉

        山西汾河焦煤股份有限公司 山西 霍州 031400

        1 前言

        某選煤廠位于山西省霍州市,為礦井配套建設(shè)的選煤廠,設(shè)計年處理能力 400 萬 t,入選煤種配套礦井開采的3#、8#原煤,主產(chǎn)品為十二級肥精煤。重介洗煤系統(tǒng)負(fù)責(zé)分選塊煤。重介車間洗煤過程控制環(huán)節(jié)主要分布在1~3層,隨著生產(chǎn)崗位人員的不斷減少,重介車間 1~3層所有崗位僅由1名崗位人員值守。在重介洗煤系統(tǒng)運(yùn)行過程中,該人員負(fù)責(zé)控制重介1樓介質(zhì)泵、重介2樓介質(zhì)桶內(nèi)液面、重介3樓斜輪分選機(jī)、脫介篩。由于重介洗煤系統(tǒng)自動化環(huán)節(jié)比較落后,洗煤過程控制的操作和監(jiān)控均處于人工手動的原始操作狀態(tài),員工勞動強(qiáng)度大。同時井下毛煤煤質(zhì)情況逐年下降,并且兩個工作面煤質(zhì)情況存在較大差異,導(dǎo)致重介洗煤系統(tǒng)入洗原煤煤質(zhì)變化大,洗煤過程需要頻繁調(diào)節(jié),不但再度加大員工勞動強(qiáng)度,而且因人工手動監(jiān)測及調(diào)節(jié)分選密度不及時,從而影響洗產(chǎn)品灰分穩(wěn)定性和回收率。

        2 重介自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的主要組成部分

        選煤廠重介自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要包括懸浮液密度的自動檢測與控制、懸浮液中煤泥含量的自動檢測與控制及介質(zhì)桶液位自動檢測與報警。

        2.1 懸浮液密度的自動檢測

        原懸浮液密度是崗位司機(jī)用比重壺在分選槽內(nèi)對懸浮液進(jìn)行采樣,然后通過電子秤稱量并計算得出。此種方法操作誤差較大,操作時間較長,操作過程較為繁瑣。在洗煤生產(chǎn)過程中,崗位司機(jī)無法實(shí)時掌握懸浮液密度的變化情況,導(dǎo)致懸浮液密度波動范圍大。當(dāng)需要執(zhí)行懸浮液密度調(diào)控操作時,需要崗位司機(jī)從重介3樓走到重介2樓介質(zhì)桶附近,手動調(diào)控介質(zhì)管路閥門執(zhí)行打分流作業(yè)或調(diào)控加水閥門進(jìn)行補(bǔ)加水作業(yè)。崗位司機(jī)手動調(diào)控懸浮液密度不僅作業(yè)時間長,同時給崗位司機(jī)增加勞動強(qiáng)度。系統(tǒng)應(yīng)用后,采用同位素密度計在線測量懸浮液的密度,在加水管上安裝角行程電動加水閥門,根據(jù)要求的分選密度和當(dāng)前密度的測量值,通過PLC控制系統(tǒng)自動控制加水閥門的開度大小,達(dá)到對斜輪分選密度的自動控制。不僅取消了手動測量及調(diào)控懸浮液的密度的作業(yè)方式,減輕崗位司機(jī)勞動強(qiáng)度,同時崗位司機(jī)可以實(shí)時準(zhǔn)確的掌握懸浮液密度的變化情況,大大提高了洗煤過程分選密度的穩(wěn)定性,密度調(diào)節(jié)原理框圖,如圖1所示。

        圖1 密度調(diào)節(jié)原理框圖

        2.2 懸浮液中煤泥含量的自動檢測

        原懸浮液中煤泥含量是崗位司機(jī)在分選槽內(nèi)對懸浮液進(jìn)行采樣,通過目測觀察懸浮液黏度估測出大概結(jié)果。此種方法操作誤差比較大,在洗煤生產(chǎn)過程中,崗位司機(jī)無法實(shí)時掌握懸浮液中煤泥含量的變化情況,導(dǎo)致懸浮液粘度變化大,不利于洗煤過程的穩(wěn)定。系統(tǒng)應(yīng)用后,在合格介桶安裝磁性物濃度計,在分流管路安裝分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過磁性物濃度計檢測懸浮液中的磁性物含量,從而計算出煤泥含量,當(dāng)懸浮液中煤泥含量超過給定值時,系統(tǒng)將啟動分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),使懸浮液中煤泥含量控制在給定范圍內(nèi)。該系統(tǒng)的應(yīng)用不僅取消人工觀測懸浮液中煤泥含量的作業(yè)方式,減少崗位司機(jī)勞動強(qiáng)度,同時崗位司機(jī)可以實(shí)時準(zhǔn)確的掌握懸浮液中煤泥含量的變化情況,避免了因浮液中煤泥含量過高而造成洗煤過程紊亂現(xiàn)象的發(fā)生。

        2.3 介質(zhì)桶液位自動檢測與報警

        原介質(zhì)桶液位情況是崗位司機(jī)到重介2樓介質(zhì)桶附近通過肉眼觀測得出,在洗煤過程中,崗位司機(jī)為了解質(zhì)桶液位情況需要經(jīng)常往返重介2樓與重3樓崗位,給崗位司機(jī)增加勞動強(qiáng)度。系統(tǒng)應(yīng)用后,在合格介質(zhì)桶上方安裝了超聲波液位計,并根據(jù)重介洗煤生產(chǎn)過程的需要,設(shè)定好合格介質(zhì)桶液位的上限值和下限值,當(dāng)液位超出設(shè)定范圍時,系統(tǒng)將自動報警。該系統(tǒng)不僅取消了人工對液位的檢測,減低勞動強(qiáng)度。同時,避免了因崗位司機(jī)監(jiān)控失誤造成液位過高導(dǎo)致的介質(zhì)桶跑貨現(xiàn)象及液位過低導(dǎo)致分選槽堆貨現(xiàn)象的發(fā)生。

        3 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的應(yīng)用過程

        重介洗煤司機(jī)上崗后,根據(jù)上個班的洗煤過程情況,制定懸浮液介質(zhì)添加數(shù)量,并組織人員添加介質(zhì)。滿足開機(jī)條件后,洗煤司機(jī)聯(lián)系廠調(diào)度員啟動重介洗煤系統(tǒng),設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,洗煤司機(jī)回到重介3 樓洗煤控制室,操控重介自動控制系統(tǒng)的控制屏,設(shè)置洗煤過程的懸浮液密度設(shè)定值。重介洗選自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)將通過管路密度計實(shí)時測量的懸浮液密度與洗煤司機(jī)輸入的密度設(shè)定值進(jìn)行比對。當(dāng)密度測量值大于給定值時,控制系統(tǒng)將自動打開加水閥門,執(zhí)行加水操作;當(dāng)密度測量值小于給定值時,控制系統(tǒng)將自動關(guān)閉加水閥門,停止執(zhí)行加水操作。控制系統(tǒng)根據(jù)密度測量值與設(shè)定值差值絕對值的大小,自動調(diào)整加水閥門的開合程度,進(jìn)而控制自動調(diào)節(jié)過程的速度。設(shè)置洗煤過程的懸浮液中煤泥含量的設(shè)定值。

        重介洗選自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)將通過磁性物含量計實(shí)時測量并計算出的懸浮液中煤泥含量計算值與洗煤司機(jī)輸入的煤泥含量設(shè)定值進(jìn)行比對。當(dāng)煤泥含量計算值大于給定值時,控制系統(tǒng)將自動啟動分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行打分流操作;當(dāng)煤泥含量計算值小于給定值時,控制系統(tǒng)將自動關(guān)閉分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),停止執(zhí)行打分流操作??刂葡到y(tǒng)根據(jù)煤泥含量計算值與設(shè)定值差值絕對值的大小,自動調(diào)整分流執(zhí)行機(jī)構(gòu)的開合程度,進(jìn)而控制自動調(diào)節(jié)過程的速度。洗煤司機(jī)通過系統(tǒng)控制屏隨時可以查看合格介質(zhì)桶內(nèi)懸浮液液位情況,當(dāng)懸浮液液位超限時,系統(tǒng)會自動啟動報警裝置。洗煤司機(jī)聽到報警后,會及時趕到重介2樓檢查合格介質(zhì)桶液位情況,并立即做出相應(yīng)的處理,避免事故的發(fā)出。在洗煤過程中如果需要人工干預(yù),洗煤司機(jī)可以將系統(tǒng)的自動控制過程調(diào)整為手動控制過程,這時洗煤司機(jī)可以自行調(diào)節(jié)洗煤過程的各項(xiàng)參數(shù),調(diào)整完畢后可隨時切換到自動控制過程。

        4 應(yīng)用效果分析

        重介洗選自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)在選煤廠應(yīng)用后,通過對重介工藝參數(shù)的在線測量、顯示和自動調(diào)節(jié),大大降低了崗位司機(jī)的勞動強(qiáng)度、降低介質(zhì)損耗,提高重介洗煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,提高洗產(chǎn)品穩(wěn)定率和回收率。

        4.1 降低介質(zhì)消耗

        系統(tǒng)應(yīng)用后,可以實(shí)現(xiàn)對懸浮液中煤泥含量的及時準(zhǔn)確的控制,避免了由于合格介質(zhì)懸浮液黏度過高,導(dǎo)致洗精煤及洗矸石表面大量黏帶懸浮液的現(xiàn)象的發(fā)生,既減少了洗煤過程中的介質(zhì)消耗,又提高了洗產(chǎn)品的質(zhì)量;與此同時也降低了稀介質(zhì)懸浮液的黏度,提高了磁選機(jī)在回收介質(zhì)過程中的介質(zhì)回收效果。

        4.2 提高洗選產(chǎn)品回收率

        系統(tǒng)應(yīng)用后,通過對介質(zhì)桶液位的自動檢測,避免了因崗位司機(jī)監(jiān)控失誤造成液位過高導(dǎo)致的介質(zhì)桶跑貨現(xiàn)象及液位過低導(dǎo)致分選槽堆貨現(xiàn)象的發(fā)生,從而杜絕了因介質(zhì)桶跑貨、分選槽堆貨造成中斷生產(chǎn)事故的發(fā)生,提高了重介洗煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。系統(tǒng)應(yīng)用后,通過對懸浮液密度及煤泥含量的實(shí)時檢測與自動控制,保證了重介洗煤過程在入洗原煤煤質(zhì)不變的條件下,懸浮液狀態(tài)的穩(wěn)定性。同時提高了重介洗煤過程在入洗原煤煤質(zhì)變化較大的條件下,對懸浮液密度調(diào)控的速度。從而縮小了洗產(chǎn)品灰分的波動區(qū)間,降低了洗矸石帶煤量,提高了洗產(chǎn)品穩(wěn)定率和回收率。同時提高重介分選機(jī)數(shù)量效率1%以上。按照每年重介入洗60萬t原煤,精煤理論產(chǎn)率35%,洗產(chǎn)品售價600元/t計算,精煤回收率可提高0.35%,重介洗產(chǎn)品量每年可增加0.2萬t,此項(xiàng)每年可增加經(jīng)濟(jì)效益126萬元。

        5 結(jié)束語

        重介洗選自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)在選煤廠應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)懸浮液密度、煤泥含量、介質(zhì)桶液位的自動檢測與控制,降低了崗位司機(jī)的勞動強(qiáng)度和介質(zhì)消耗,提高了重介洗煤系統(tǒng)的洗煤穩(wěn)定率和回收率,同時規(guī)避了手動操作打分流、檢測懸浮液密度、介質(zhì)桶液位過程中的安全隱患,為選煤廠安全生產(chǎn)工作提供有力保障。

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