徐明輝
(黔西市能源局,貴州 黔西)
刮板輸送機(jī)是煤礦運(yùn)輸系統(tǒng)的重要組成部分,特別是隨著煤礦開采深度、開采范圍的不斷增加,刮板輸送機(jī)在整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)中使用的數(shù)量也在不斷增加,刮板輸送機(jī)出現(xiàn)各種類型故障的情況也越來(lái)越多,如何更好保障刮板輸送機(jī)的運(yùn)行質(zhì)效是當(dāng)前煤礦需要重點(diǎn)研究的問(wèn)題。特別是隨著地質(zhì)條件越來(lái)越復(fù)雜,刮板輸送機(jī)工作的環(huán)境越來(lái)越惡劣,設(shè)備出現(xiàn)漂溜的情況越來(lái)越多,嚴(yán)重影響到刮板輸送機(jī)的使用效果和質(zhì)量。因此,對(duì)綜采工作面刮板輸送機(jī)漂溜原因及改進(jìn)技術(shù)措施進(jìn)行分析有著較為重要的意義。
新田煤礦1904 綜采工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度990 m、傾斜長(zhǎng)度141 m,煤層傾角平均為9°,煤層賦存整體較為疏松,煤層結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,有夾矸。從勘察情況來(lái)看,煤層基本頂為粉砂巖,厚度在6 m 左右,直接頂板為砂質(zhì)泥巖,厚度在4 m 左右。直接底板為砂質(zhì)泥巖,厚度在2 m 左右,基層底板是粉砂巖,厚度在6 m 左右。從1904 綜采工作面開采情況來(lái)看,工作面設(shè)計(jì)采用的是一次采全高采煤工藝。
1904 綜采工作面在回采過(guò)程中,由于煤層沿著走向方向整體的起伏坡度超過(guò)了8°,在進(jìn)行回采時(shí),為了提升煤炭資源的采出率,工作面在推進(jìn)過(guò)程中沿著煤層底板進(jìn)行開采。在工作面下坡開采的過(guò)程中,刮板運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)了較為明顯的漂溜問(wèn)題,圖1 是刮板運(yùn)輸機(jī)結(jié)構(gòu)示意。隨著工作面的不斷向前推進(jìn),刮板運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)的漂溜的概率越來(lái)越大,漂溜的嚴(yán)重性也越來(lái)越大,對(duì)工作面正常回采產(chǎn)生了非常嚴(yán)重的影響,特別是出現(xiàn)了較為明顯的停機(jī)問(wèn)題,每日割煤的數(shù)量從原先的三刀煤,降低到了每天的一刀煤,嚴(yán)重影響到工作面開采質(zhì)效[1]。
圖1 刮板運(yùn)輸機(jī)結(jié)構(gòu)示意
從1904 綜采工作面推進(jìn)情況來(lái)看,因?yàn)槊簩诱w賦存不夠穩(wěn)定,特別是頂板和底板出現(xiàn)了較大的起伏問(wèn)題,在工作面不斷推進(jìn)時(shí),刮板運(yùn)輸機(jī)會(huì)隨著煤層的變化而不斷出現(xiàn)起伏變化,特別是工作面出現(xiàn)的沿著走向方向的俯采,導(dǎo)致刮板運(yùn)輸機(jī)也出現(xiàn)了俯采的情況。在刮板運(yùn)輸機(jī)傾斜之后,中間凹槽會(huì)出現(xiàn)明顯的上翹問(wèn)題,導(dǎo)致煤墻側(cè)的積煤會(huì)源源不斷的進(jìn)入到中間的凹槽中。隨著工作面的不斷推進(jìn),由于沒有將積煤及時(shí)清理干凈,導(dǎo)致凹槽下方的積煤越來(lái)越多,刮板運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)漂溜的概率也越來(lái)越大。同時(shí),在工作面俯采時(shí),因?yàn)楣ぷ髅嬉簤褐Ъ艿耐茥U和底座之間的過(guò)橋并沒有縫隙,導(dǎo)致推桿不能有效進(jìn)行調(diào)節(jié),導(dǎo)致中間槽長(zhǎng)時(shí)間處于明顯的受力狀態(tài)。圖2 是刮板運(yùn)輸機(jī)中間槽示意。同時(shí),從現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)看,工作面煤層底板的巖性整體較軟,再加上工作面生產(chǎn)過(guò)程中的用水及各種類型的跑冒滴漏問(wèn)題,煤層底板在遇水后出現(xiàn)了明顯的泥化問(wèn)題,在向前推移支架時(shí),底座將長(zhǎng)時(shí)間處于下陷的工作狀態(tài),導(dǎo)致支架推桿和底座之間的過(guò)橋也處于長(zhǎng)時(shí)間的緊貼狀態(tài),推桿可用的調(diào)節(jié)空間非常小,隨著工作面的不斷推移,增加了刮板運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)漂溜問(wèn)題的概率。
圖2 刮板運(yùn)輸機(jī)中間槽示意
為了保證1904 綜采工作面可以順利進(jìn)行回采,在初步處理的過(guò)程中,采取了一些臨時(shí)性技術(shù)措施,來(lái)應(yīng)對(duì)刮板運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)的漂溜問(wèn)題。
首先,安排井下工人對(duì)刮板運(yùn)輸機(jī)前端和下方存在的積煤進(jìn)行了清理,時(shí)間控制在采煤機(jī)完成割煤之后,且在刮板運(yùn)輸機(jī)推移之間,選擇使用人工清理的方式,將刮板運(yùn)輸機(jī)前端和中部槽位置的積煤全部清理干凈。在出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的漂溜時(shí),技術(shù)人員在刮板運(yùn)輸機(jī)前端的積煤朝下方深挖0.6 m,同時(shí)控制刮板運(yùn)輸機(jī)的中間槽為強(qiáng)制調(diào)平,從工程實(shí)踐來(lái)看,選擇使用該措施,能夠在一定程度上緩解刮板運(yùn)輸機(jī)的漂溜問(wèn)題[2]。
其次,在液壓支架底座前端安裝方木,也就是在進(jìn)行支架的移動(dòng)時(shí),技術(shù)人員在移動(dòng)支架時(shí),在支架的底座的前端安裝方木,從而將整個(gè)支架的底座前端全部墊起來(lái),讓整個(gè)支架底座最大限度為水平狀態(tài),這就可以在底座支架和推桿之間形成一定量的調(diào)節(jié)空間,這就可以在對(duì)刮板運(yùn)輸機(jī)中部槽進(jìn)行移動(dòng)時(shí),可以更為便利的將中部槽位置有效推平。圖3 是技術(shù)人員在液壓支架底座下方墊設(shè)方木。
圖3 技術(shù)人員在液壓支架底座下方墊設(shè)方木
第三,技術(shù)人員同時(shí)也使用了單體液壓支柱進(jìn)行輔助幫力。也就是在對(duì)刮板輸送機(jī)進(jìn)行推移時(shí),在工作面液壓支架的頂梁和刮板輸送機(jī)的前端之間設(shè)置單體液壓支柱,主要作用是將刮板輸送機(jī)的中部槽有效下壓,嚴(yán)防在推移刮板輸送機(jī)的過(guò)程中出現(xiàn)上翹問(wèn)題。
在初期應(yīng)對(duì)1904 綜采工作面出現(xiàn)的刮板輸送機(jī)漂溜問(wèn)題時(shí),采取了上述三項(xiàng)措施,雖然在一定程度上緩解了漂溜問(wèn)題,但是從生產(chǎn)實(shí)際來(lái)看,刮板輸送機(jī)在后期使用的過(guò)程中,仍舊反復(fù)出現(xiàn)刮板輸送機(jī)漂溜問(wèn)題,因此,必須從根本上,采取針對(duì)性的技術(shù)措施,嚴(yán)防出現(xiàn)刮板輸送機(jī)漂溜,更好保證刮板輸送機(jī)的工作質(zhì)效[3]。
結(jié)合1904 綜采工作面回采需求,本次重新選擇使用了一套同型號(hào)的綜采設(shè)備,但是對(duì)其中相關(guān)的環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面的改造提升,從而有效地解決了刮板輸送機(jī)出現(xiàn)的漂溜問(wèn)題。本次重點(diǎn)從如下幾個(gè)方面進(jìn)行了改善和提升。
首先,全面改造液壓支架的推桿。從當(dāng)前井下使用的液壓支架推桿來(lái)看,主要可以分為分體式、整體式,如圖4 所示。整體式屬于一體化結(jié)構(gòu),分體式主要包含有兩個(gè)推桿,兩個(gè)推桿在進(jìn)行連接時(shí),選擇使用的是接軸的方式連接。整體式推桿結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,技術(shù)人員操作也較為方便,在煤層地質(zhì)條件較為簡(jiǎn)單的情況下可以取得較好的效果。對(duì)于分體式推桿結(jié)構(gòu),使用的前后兩個(gè)推桿,選擇的是鉸鏈的方式,能夠上下自由擺動(dòng),在煤層底板有著較大起伏的情況下,能夠取得較為便捷的調(diào)節(jié)效果。因此,針對(duì)1904 綜采工作面底板變動(dòng)較大的情況,本次將推桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)調(diào)整為分體式結(jié)構(gòu),讓液壓支架更好適應(yīng)工作面在推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的起伏情況。
圖4 液壓支架推桿結(jié)構(gòu)示意
其次,對(duì)過(guò)橋尺寸進(jìn)行改造。對(duì)于液壓支架推桿上沿和支架底座的過(guò)橋下沿中間有著較大的空隙,這個(gè)空隙是推桿能夠上下調(diào)整的關(guān)鍵空間。圖5 是間隙示意。如果煤層底板整體較為松軟,支架在工作的過(guò)程中,底座容易出現(xiàn)下沉的情況,導(dǎo)致空隙的體積越來(lái)越小。特別是隨著下陷程度的不斷增加,容易出現(xiàn)被擠死的情況。所以,本次重點(diǎn)對(duì)過(guò)橋的尺寸進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化,在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)針對(duì)性提升了間隙空間,確保支架底座的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)之后,對(duì)底座支架焊接鋼板的厚度從原來(lái)的80 mm 提升到90 mm,間隙的空間可以實(shí)現(xiàn)明顯的提升,推桿在工作過(guò)程中,自由空間相對(duì)于先前更大。
圖5 支架推桿和過(guò)橋之間的間隙示意
第三,對(duì)液壓支架的底座平均比壓進(jìn)行針對(duì)性的降低。因?yàn)?904 綜采工作面煤層的底板整體相對(duì)偏軟,特別是在遇到水之后容易出現(xiàn)泥化問(wèn)題。所以降低液壓支架底座的比壓,能夠有效的緩解支架底座出現(xiàn)的下陷問(wèn)題。從當(dāng)前支架底座結(jié)構(gòu)來(lái)看,主要有兩類:整體式底座、分體式底座。對(duì)于分體式底座,推移裝置的位置通常情況下出現(xiàn)積煤的數(shù)量較小,因此一般不需要安排專人進(jìn)行積煤的清理,但是該結(jié)構(gòu)也存在弊端,由于煤層底板和底座之間的接觸面積小,底座的前方承受的比壓相對(duì)較大,因此,底座容易出現(xiàn)下陷的問(wèn)題。對(duì)于整體式結(jié)構(gòu),工作面底板和底座的接觸面積相對(duì)較大,底板承受的比壓相對(duì)較小,所以,該類底座不容易有鉆底的情況發(fā)生。在本次優(yōu)化控制的過(guò)程中,選擇將原來(lái)使用的分體式底座優(yōu)化為整體式底座,同時(shí),也針對(duì)性增加了底座的寬度,在對(duì)支架底座進(jìn)行改造之后,底板承受的比壓也明顯下降,支架底座出現(xiàn)下陷的概率也隨之降低,下陷的幅度也隨之增加。
第四,對(duì)刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)針對(duì)性進(jìn)行優(yōu)化。大量工程實(shí)踐表明,刮板輸送機(jī)出現(xiàn)漂溜問(wèn)題,也與刮板輸送機(jī)鏟煤的角度及推移孔設(shè)計(jì)不夠科學(xué)有著直接的關(guān)系。所以,為了更好的防止刮板輸送機(jī)出現(xiàn)漂溜的問(wèn)題,本次對(duì)刮板輸送機(jī)設(shè)備進(jìn)行了針對(duì)性的改造,改造如圖6 所示。具體為:充分考慮1904 綜采工作面的實(shí)際地質(zhì)條件,將鏟煤板的角度從最初的8°提升到了15°,隨著鏟煤板的上翹,刮板輸送機(jī)臥底的阻力也隨之下降,裝煤的效果也隨之提升。同時(shí),將推移孔的大小也適當(dāng)增加,這能夠提升在推移刮板輸送機(jī)時(shí),前端承受下切分力,從而有效減少刮板輸送機(jī)出現(xiàn)的前端上翹情況。
圖6 刮板輸送機(jī)推移孔和鏟煤板示意
通過(guò)本次對(duì)刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)、支架的推桿及底座進(jìn)行針對(duì)性的改造提升后,經(jīng)過(guò)一年多的使用,得到在采取了上述措施之后,刮板輸送機(jī)出現(xiàn)漂溜的情況幾乎杜絕,工作面的工作效率相對(duì)于先前有了明顯的提升,推進(jìn)的速度及工作面的安全程度相對(duì)于先前有了本質(zhì)的改變。
綜上分析,本文將新田煤礦1904 綜采工作面出現(xiàn)的刮板輸送機(jī)漂溜問(wèn)題作為分析對(duì)象,分析得到了導(dǎo)致刮板輸送機(jī)出現(xiàn)漂溜的原因,并結(jié)合1904 綜采工作面實(shí)際情況,采取了臨時(shí)性和永久性的防止刮板輸送機(jī)出現(xiàn)漂溜的措施,從整體的改造提升情況來(lái)看,刮板輸送機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性明顯增加。因此,這就需要煤礦充分認(rèn)識(shí)到做好刮板輸送機(jī)防止漂溜問(wèn)題的重要性,需要從工作面的實(shí)際地質(zhì)情況、設(shè)備型號(hào)情況等出發(fā),采取針對(duì)性的改造和提升措施,能夠從根本上解決刮板輸送機(jī)漂溜問(wèn)題,更好保障工作面開采的安全性和穩(wěn)定性。