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        大型燃煤機組深度調(diào)峰工況下安全與經(jīng)濟性探討

        2024-01-12 08:59:50龔偉東談紫星陳林國
        江西電力 2023年6期
        關(guān)鍵詞:熱汽調(diào)峰爐膛

        龔偉東,談紫星,陳林國

        (1.國家電投集團上海能源科技發(fā)展有限公司,上海 201102;2.南昌科晨電力試驗研究有限公司,江西 南昌 330096)

        0 引言

        在第75 屆聯(lián)合國大會上,習(xí)近平總書記提出的“30·60”碳排放戰(zhàn)略,為我國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向,清潔能源得到了迅速發(fā)展的同時,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化,電網(wǎng)峰谷差越來越大,在此形式下,作為主力電源的火電機組進行深度調(diào)峰[1],是目前提升電網(wǎng)靈活性最現(xiàn)實、最有效的選擇。為適應(yīng)火電機組發(fā)展趨勢,提高機組的上網(wǎng)競爭力和盈利能力,兼顧機組安全性及經(jīng)濟性成為電廠及電力科研單位所研究的主要方向,文中結(jié)合某省電廠3號機組深度調(diào)峰過程中遇到的問題及采取的措施,并根據(jù)措施的實施效果進行探討,因而對大型燃煤機組提高深度調(diào)峰能力[2],保障機組在深度調(diào)峰工況下的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行具有重大的參考價值。

        1 設(shè)備概況

        某發(fā)電廠3號爐系哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1938/32.69/610-YM2型超超臨界一次再熱燃煤鍋爐,該鍋爐采用單爐膛、∏型布置、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。爐膛四周為水冷壁采用熔焊膜式壁,爐膛尺寸為17 693 mm×16 310 mm,鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表1 所示,鍋爐煤質(zhì)資料見表2所示。

        表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

        表2 鍋爐煤質(zhì)資料

        汽輪機為哈爾濱汽輪機有限公司生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機。

        2 深度調(diào)峰工況下出現(xiàn)的問題

        研究表明,當(dāng)機組正常運行負(fù)荷低于50%額定負(fù)荷時,機組經(jīng)濟性及安全性隨著機組負(fù)荷的下降而下降,爐內(nèi)燃燒開始惡化,文中結(jié)合3 號機組深度調(diào)峰(深度調(diào)峰負(fù)荷30%額定負(fù)荷)試驗,歸納出大型燃煤機組深度調(diào)峰過程中經(jīng)常出現(xiàn)的典型問題[3]:爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)、給水控制不穩(wěn)、風(fēng)機運行不穩(wěn)、環(huán)保指標(biāo)超限、再熱汽溫偏低、固體燃燒熱損失偏大、排煙熱損失偏大等,并加以分析,以便針對性的采取措施。

        2.1 鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃問題

        根據(jù)《某省燃煤發(fā)電機組靈活性改造和深度調(diào)峰達標(biāo)驗收試驗技術(shù)規(guī)范》的要求,機組需要在不得投用燃油等輔助能量進行助燃的前提下,保持鍋爐燃燒穩(wěn)定,火焰檢測正常。鍋爐在低負(fù)荷時,爐膛火焰充滿度較差,煤粉著火變得更困難,燃燒穩(wěn)定性比較脆弱,抗干擾能力急速下降,當(dāng)機組出現(xiàn)煤質(zhì)變差、斷煤、掉焦、缺水等問題時,易出現(xiàn)失去火檢,甚至爐膛滅火事故。

        2.2 給水控制問題

        結(jié)合3 號機組,當(dāng)機組到達30%額定負(fù)荷時,鍋爐給水流量已經(jīng)接近保護值,且給水自動難以跟蹤[4],特別是需要開關(guān)減溫水時,給水流量發(fā)生變化,引起鍋爐壁溫大幅波動,容易造成受熱面超溫,大量氧化皮脫落,從而引發(fā)受熱面爆管事故;當(dāng)給水流量持續(xù)降低,觸發(fā)聯(lián)鎖,可能造成鍋爐給水保護動作滅火事故。

        2.3 給水泵小機汽源穩(wěn)定問題

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,小汽輪機汽源(該機來自汽輪機四段抽汽)壓力大幅降低,從而造成給水泵出力降低,嚴(yán)重時造成鍋爐缺水,機組“非?!笔鹿省?/p>

        2.4 環(huán)保指標(biāo)超限問題

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,爐膛出口煙溫降低,造成SCR 入口煙溫(該機要求不低于300 ℃)不滿足催化劑活性溫度要求,降低化學(xué)反應(yīng)效率,嚴(yán)重時造成SCR解列,環(huán)保參數(shù)超標(biāo)嚴(yán)重。

        2.5 風(fēng)機運行不穩(wěn)問題

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,風(fēng)機的運行參數(shù)遠離性能曲線高效區(qū),造成流量、壓頭與風(fēng)機特性匹配差,易發(fā)生風(fēng)機喘振和失速等事故。

        2.6 再熱汽溫偏低問題

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,隨著爐膛溫度的降低,再熱汽溫也隨之降低,就3 號機組而言,在30%THA 工況下,再熱汽溫低于設(shè)計值10-15 ℃,造成熱耗、煤耗顯著上升,影響機組經(jīng)濟性。且再熱蒸汽溫度過低,可能造成汽輪機低壓缸末級葉片處蒸汽帶水,影響汽輪機安全運行。

        2.7 鍋爐熱效率下降問題

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,3 號機組實測鍋爐熱效率為92.16%,修正后鍋爐熱效率92.10%,嚴(yán)重低于BMCR 工況下鍋爐熱效率93.97%,主要原因為:爐膛溫度降低,火焰充滿度變差,風(fēng)粉擾動效果降低,煤粉著火困難,不能充分燃燒,造成飛灰、爐渣含碳量升高,固體燃燒熱損失及排煙熱損失增加。

        3 采取的措施及建議

        3.1 保障原煤品質(zhì),加強爐內(nèi)燃燒調(diào)整。

        1)在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,加強原煤管理,增加煤質(zhì)檢測頻率,保障原煤品質(zhì),對3號爐而言,入爐煤的收到基低位發(fā)熱量宜大于5000 大卡,空氣干燥基揮發(fā)分大于30%,灰分小于15%。

        2)在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,保持煤粉細(xì)度、風(fēng)量、爐膛氧量、一次風(fēng)壓、磨煤機出口風(fēng)溫處于最優(yōu)位置[5],油槍處于正常備用狀態(tài),遇到燃燒不穩(wěn)立即投入油槍穩(wěn)燃,一旦出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,立即處理,最大程度減輕因此造成的爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)影響。

        3.2 加強給水指令監(jiān)視

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,運行人員增強監(jiān)盤質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)給水出現(xiàn)劇烈波動時,果斷將自動切除,改為手動調(diào)節(jié),依據(jù)水位及過熱度準(zhǔn)確判斷給水水位[4]。

        3.3 提高輔汽參數(shù),優(yōu)化小機進汽汽源自動切換邏輯

        1)在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,保證輔汽可靠備用,增加冷段再熱蒸汽至輔汽聯(lián)箱進汽量,提高輔汽參數(shù)。

        2)在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,優(yōu)化小機進汽汽源自動切換邏輯,實現(xiàn)小機安全穩(wěn)定運行,保障給水安全。

        3.4 增加煙氣旁路,提高火焰中心

        機組深度調(diào)峰前,暫停鍋爐吹灰,以維持較高的排煙溫度;對燃煤鍋爐尾部煙道進行改造,增加SCR旁路,在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,根據(jù)SCR 入口煙氣溫度的變化,調(diào)節(jié)SCR 旁路門開度;在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,通過調(diào)整燃燒器擺角,風(fēng)量,燃盡風(fēng)門開度等,提升爐膛火焰中心高度,增加SCR 入口煙溫,保證脫硝效率,防止環(huán)保指標(biāo)超限。

        3.5 改造風(fēng)機及風(fēng)煙系統(tǒng)

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,3 號機組已出現(xiàn)輕微喘振,存在失速風(fēng)險,對此,電廠及時聯(lián)系風(fēng)機廠家,對現(xiàn)有風(fēng)機及風(fēng)煙系統(tǒng)進行改造,以增強風(fēng)機在深度調(diào)峰低負(fù)荷工況下的適應(yīng)能力,從改造的效果判斷,深度調(diào)峰工況下,風(fēng)機已能正常運行,沒有出現(xiàn)喘振及失速問題。

        3.6 合理利用煙氣擋板,提高火焰中心位置

        在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,主煙道煙氣擋板開度適當(dāng)增加,同時關(guān)小低溫過熱器煙氣擋板,保證再熱汽溫;就3號機組而言,將燃燒器噴口擺角調(diào)整為+60%,使?fàn)t膛火焰中心上移[5],增加高溫再熱器吸熱量,提高再熱汽溫;整個過程中保證再熱蒸汽有一定的過熱度,防止汽輪機發(fā)生水沖擊事故。

        3.7 加強燃燒調(diào)整力度

        在機組進行深度調(diào)峰前,該廠便聯(lián)系相關(guān)科研院所,對3號機組低負(fù)荷工況下進行燃燒調(diào)整試驗[5],通過適當(dāng)降低煤粉細(xì)度、改變磨組運行方式、提高磨煤機出口風(fēng)溫、降低一次風(fēng)速、調(diào)整運行氧量及燃燒器擺角等一系列措施[6],降低了飛灰、爐渣含碳量,減少了排煙損失,使得實測鍋爐效率從92.16%上升為92.46%,修正后鍋爐熱效率從92.10% 上升為92.41%。

        4 結(jié)語

        總之,大型燃煤機組在深度調(diào)峰低負(fù)荷的工況下,機組的眾多設(shè)備、系統(tǒng)都脫離設(shè)計參數(shù)之外,所以造成機組的設(shè)備、系統(tǒng)或多或少受到影響,導(dǎo)致機組出現(xiàn)安全隱患和經(jīng)濟損失,也正因此,我們更應(yīng)當(dāng)總結(jié)燃煤機組深度調(diào)峰過程中出現(xiàn)的問題,然后針對性的采取措施,以保障機組安全經(jīng)濟運行,最大限度的發(fā)揮火電機組“兜底”保供作用,肩負(fù)起國家向新能源電力轉(zhuǎn)型的歷史使命。

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